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        1850mm冷軋機(jī)工藝潤(rùn)滑系統(tǒng)改進(jìn)及優(yōu)化

        2021-11-10 01:42:54廖禮濤
        科技信息·學(xué)術(shù)版 2021年23期

        廖禮濤

        摘要:通過(guò)對(duì)我公司1850mm冷軋生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析,并結(jié)合冷軋工藝潤(rùn)滑的原理及其在冷軋生產(chǎn)中的作用,從而針對(duì)性的提出改進(jìn)、完善措施,對(duì)工藝潤(rùn)滑系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn)和優(yōu)化,并應(yīng)用于生產(chǎn)實(shí)踐,取得了顯著的效果。

        關(guān)鍵詞:工藝油;冷軋機(jī);工藝潤(rùn)滑;分段控制

        引言:我公司1850mm冷軋機(jī)的軋制力達(dá)到千噸以上,軋制速度則接近1200m/min。金屬在這樣高速變形過(guò)程中產(chǎn)生很大得變形抗力,一方面由于金屬內(nèi)部分子間的摩擦產(chǎn)生大量的熱能;另一方面,帶材的減?。ㄑ由欤┯植豢杀苊獾厥管堓伵c軋件表面發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)。所以在軋制過(guò)程中,為了減小軋輥與帶材之間的摩擦、降低軋制力和功率消耗,使帶材易于延伸,提高產(chǎn)品質(zhì)量,需要在軋輥和帶材接觸面間加入工藝油潤(rùn)滑冷卻液,有效確保不可逆冷軋?jiān)O(shè)備的良好潤(rùn)滑狀態(tài)。我公司1850mm軋機(jī)自投入生產(chǎn)以來(lái),工藝潤(rùn)滑系統(tǒng)一直不穩(wěn)定,板式過(guò)濾機(jī)組中上層過(guò)濾箱濾餅不均勻,過(guò)濾效果不佳,為保證產(chǎn)品質(zhì)量,提高軋制油品質(zhì),每8個(gè)小時(shí)換一次紙,換一次紙至少停機(jī)1個(gè)半小時(shí)。還有在生產(chǎn)裝飾板時(shí),輥型難于控制,產(chǎn)品中間松,經(jīng)常出現(xiàn)拉筋問(wèn)題;油品黑臟容易產(chǎn)生黑點(diǎn)線(xiàn)等問(wèn)題,嚴(yán)重影響了1850mm冷軋機(jī)的生產(chǎn),因此,對(duì)1850mm冷軋機(jī)工藝潤(rùn)滑系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和優(yōu)化,迫在眉睫。

        1、循環(huán)式工藝潤(rùn)滑系統(tǒng)簡(jiǎn)介

        我廠(chǎng)冷軋機(jī)組采用的是循環(huán)式工藝潤(rùn)滑系統(tǒng),如圖1所示。

        系統(tǒng)主要由工藝油過(guò)濾系統(tǒng)、凈油輸送、污油回收、分段冷卻四部分。系統(tǒng)具備污油過(guò)濾處理、供油、控制油溫等功能。分段冷卻控制可以實(shí)現(xiàn)各噴嘴的啟閉、流量調(diào)節(jié)、噴淋寬度控制等功能,通過(guò)工藝油控制工作輥各段溫升,形成需要的輥型熱凸度,達(dá)到控制板型的最終目的。

        2、我公司1850mm冷軋機(jī)工藝潤(rùn)滑系統(tǒng)存在的主要問(wèn)題。

        2.1、板式過(guò)濾機(jī)組濾餅不均勻,油品臟,換紙頻繁。

        我公司板式過(guò)濾機(jī)組濾餅不均勻,嚴(yán)重時(shí)濾箱部分區(qū)域沒(méi)有土,工藝油過(guò)濾效果不好,特別是夏天的時(shí)候,軋制油很容易臟,嚴(yán)重的時(shí)候兩三個(gè)小時(shí)換一次換紙。

        2.2、軋制油流量小、分配不合理,分段冷卻軋輥的能力不足。

        我公司在生產(chǎn)裝飾板的時(shí)候,經(jīng)常出現(xiàn)中間松,拉筋的問(wèn)題,特別是在涂漆之后,缺陷非常明顯,嚴(yán)重制約了裝飾板產(chǎn)品的生產(chǎn)。

        2.3、工作輥輥型不能穩(wěn)定控制。生產(chǎn)中只有通過(guò)降低軋制速度或?qū)a(chǎn)品軋制至成品前冷卻后在軋制,致使生產(chǎn)效率低下和供貨期延長(zhǎng)。

        2.4、噴射梁經(jīng)常有噴嘴堵塞現(xiàn)象,導(dǎo)致軋制油不能正產(chǎn)噴射,噴淋曲線(xiàn)不正常,冷卻不夠。

        3、1850mm冷軋機(jī)工藝潤(rùn)滑系統(tǒng)的改造和優(yōu)化工作。

        針對(duì)上述問(wèn)題,結(jié)合我公司1850mm冷軋機(jī)高速、重載、工作制式等特點(diǎn),以保證工藝潤(rùn)滑油品質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益最佳為根本出發(fā)點(diǎn),我們對(duì)1850mm冷軋機(jī)工藝潤(rùn)滑系統(tǒng)進(jìn)行了以下幾個(gè)方面的改進(jìn)和優(yōu)化。

        3、1針對(duì)板式過(guò)濾機(jī)組濾餅不均勻,油品臟,換紙頻繁的問(wèn)題。

        在冷軋工藝潤(rùn)滑技術(shù)方面,我們調(diào)整了板式過(guò)濾器助濾劑添加量和預(yù)涂時(shí)間,觀察了板式過(guò)濾器預(yù)涂土層的均勻性,并檢測(cè)了軋制油油品。

        在工藝潤(rùn)滑設(shè)備設(shè)計(jì)方面,系統(tǒng)考慮工藝油循環(huán)系統(tǒng),開(kāi)啟一臺(tái)過(guò)濾泵在壓力增高時(shí),長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)生產(chǎn),污油箱的油會(huì)溢流到凈油箱。

        項(xiàng)目實(shí)施及優(yōu)化

        1)、預(yù)涂時(shí),增加了活性白土,在攪拌箱配以合適濃度的助濾劑(硅藻土和活性白土),經(jīng)過(guò)射流泵,吸入過(guò)濾泵的入口,從而在板式過(guò)濾機(jī)板框內(nèi)形成2—3mm厚的預(yù)涂層。同時(shí)延長(zhǎng)板式過(guò)濾機(jī)組的預(yù)涂時(shí)間,預(yù)涂時(shí)間由15分鐘改為30分鐘,經(jīng)跟蹤觀察預(yù)涂土均勻度有了明顯改善。

        2)、經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際計(jì)算,用一臺(tái)過(guò)濾泵,并將過(guò)濾泵葉輪直徑由225mm改為200mm,板式過(guò)濾機(jī)板框內(nèi)油口由3mm改為5mm。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間跟蹤觀察后,預(yù)涂土層均勻,無(wú)中間無(wú)土層現(xiàn)象發(fā)生。

        3)、偶爾上層過(guò)濾箱濾餅不平,有山丘,我們進(jìn)一步優(yōu)化,更改板式過(guò)濾機(jī)入口比例閥(開(kāi)口度由100%改為90%),經(jīng)觀察使用,土層均勻,過(guò)濾時(shí)間延長(zhǎng)。

        3.2、軋制油流量小、分配不合理,分段冷卻軋輥的能力不足。

        我們針對(duì)1850mm冷軋機(jī)生產(chǎn)的裝飾板拉筋問(wèn)題,仔細(xì)的跟蹤觀察,發(fā)現(xiàn)拉筋主要集中在帶材的中間部位,間距差不多50mm左右,觀察噴淋曲線(xiàn),帶材肋部的噴淋已經(jīng)達(dá)到上限,分段冷卻流量不足。

        我公司1850mm冷軋機(jī)采用的是西門(mén)子的噴射梁,噴嘴分段最小距離是52mm,上下各34組,每組3個(gè)噴嘴,為提高分段冷卻的能力,經(jīng)過(guò)實(shí)地考察和研究,根據(jù)現(xiàn)有的噴射梁結(jié)構(gòu),進(jìn)行了噴嘴的改造,我們選用了噴嘴分段最小距離為26mm的噴嘴,上下各34組,每組4個(gè),同時(shí)增加了邊部熱噴系統(tǒng),并在進(jìn)行冷軋生產(chǎn)是根據(jù)需要開(kāi)啟2臺(tái)供油泵。

        3.3、針對(duì)工作輥輥型不能穩(wěn)定控制的問(wèn)題。

        我們對(duì)工作輥的輥徑進(jìn)行了測(cè)量,輥徑差別過(guò)大,有的達(dá)到了3mm,更換彎輥、壓上系統(tǒng)伺服閥,前后進(jìn)行了對(duì)比,電氣信號(hào)響應(yīng)速度非常明顯。

        1、針對(duì)1850mm冷軋機(jī)在用的工作輥,進(jìn)行了重新配輥,保證每對(duì)工作輥輥徑在0.5mm以?xún)?nèi)。

        2、保證液壓油的精度,定期清洗郵箱,更換濾芯和伺服閥,保證伺服閥電氣的響應(yīng)速度。

        3.4、針對(duì)噴射梁經(jīng)常有噴嘴堵塞現(xiàn)象。

        我們對(duì)噴射梁的噴嘴進(jìn)行了拆卸,檢查后發(fā)現(xiàn),噴嘴電磁閥里的過(guò)濾網(wǎng)有焊瘤,造成的堵塞,清洗后,恢復(fù)正常,并修改了成品生產(chǎn)的工藝,在軋制前,檢查噴嘴的噴淋情況。

        結(jié)語(yǔ):

        1850mm冷軋機(jī)工藝潤(rùn)滑系統(tǒng)改進(jìn)和優(yōu)化后,工藝油潤(rùn)滑過(guò)濾系統(tǒng)換紙時(shí)間,由原來(lái)8小時(shí)換一次過(guò)濾紙,延長(zhǎng)到每24小時(shí)換一次紙,即節(jié)省了過(guò)濾紙、硅藻土,又增加了軋機(jī)運(yùn)行工作時(shí)間。噴射梁噴嘴改造和增加熱噴后,我公司生產(chǎn)的裝飾板拉筋的問(wèn)題得到了解決,消除了黑點(diǎn)線(xiàn)的產(chǎn)品缺陷,輥型控制穩(wěn)定,達(dá)到了國(guó)內(nèi)同行業(yè)水平,對(duì)同行業(yè)的工藝油潤(rùn)滑系統(tǒng)的改進(jìn)和優(yōu)化具有重要的借鑒和指導(dǎo)意義。

        參考文獻(xiàn)

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        [2]元萌,朱愛(ài)美、陳普?泰鋼950mm可逆冷軋機(jī)工藝潤(rùn)滑系統(tǒng)的優(yōu)化?《江西冶金》?22-23頁(yè)。

        [3]徐鶴賢?淺談冷軋過(guò)程中的潤(rùn)滑及控制?《特鋼技術(shù)》2001第4期?1-8頁(yè)。

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