周永芳
(常德職業(yè)技術(shù)學院,湖南 常德 415000)
為適應市場競爭,一款通用型機器常常會做出一定改進、調(diào)整,以適應新產(chǎn)品的生產(chǎn)需求,但是,與傳統(tǒng)產(chǎn)品相比仍有一定差異性,因此,生產(chǎn)中會有很多新問題亟待解決。例如ZJ17D 卷煙機在生產(chǎn)一種新型產(chǎn)品——細支卷煙的過程中,廢支剔除率高(次品率)就是一個共性問題。以某中煙公司的生產(chǎn)數(shù)據(jù)為例,發(fā)現(xiàn)ZJ17D 細支卷煙機廢支平均剔除率為0.861%,與同類型的ZJ17 常規(guī)卷煙機相比,是其平均剔除率的近兩倍之多(0.488%),已成為工廠和車間亟待解決的問題。為減少生產(chǎn)成本,嚴控次品率,有必要對ZJ17D 卷煙機剔除率高進行原因探究。
運用統(tǒng)計學的相關知識,通過調(diào)查發(fā)現(xiàn),空頭剔除和超重煙支剔除是該機器廢支剔除率高的主要表現(xiàn)形式,占總剔除率的85.3%。并且,同一機臺月間剔除率差異不大,極差為0.08%;不同機臺間空頭剔除率差異不大,極差為0.07%;不同細支卷煙品牌空頭煙剔除率無明顯差異。因此,將原因探究立足在單臺設備上,運用5M1E 法則,從“人、機、料、環(huán)、法、測”對ZJ17D 細支卷煙機的剔除率高進行原因分析。
通過查閱產(chǎn)品質(zhì)量標準、ZJ17的產(chǎn)品手冊及使用維修說明書等生產(chǎn)技術(shù)資料,分析可能導致其剔除率高的末端因素。同時,為了判斷引起ZJ17D 剔除率高的末端要因,需要確定影響度臨界值的判斷標準??赏ㄟ^試驗判斷哪些因素對于降低ZJ17D的廢支剔除率的百分比具有重要貢獻作為依據(jù),現(xiàn)狀是0.861,以行業(yè)先進水平0.48 為目標,下降值需達到0.381。根據(jù)二八原則[1],對目標值貢獻低于20%則可確定為非要因。
0.381*20%=0.0762,0.0762/0.861*100%=8.85%。
因此,影響度判斷標準可選為8.85%,即影響度大于8.85%為要因,小于 8.85%為非要因。
分析可能導致其剔除率高的末端因素,進行匯總,以及要因確認計劃列舉如下:
對于卷煙機,廢支剔除率高即產(chǎn)品的不合格率高?!叭?、料、法、環(huán)”方面的原因可通過查閱資料、現(xiàn)場調(diào)查逐一排查,而設備結(jié)構(gòu)復雜,運行中影響因素較多,則需要科學試驗來確定,因此,本文詳細闡述“機”方面的要因確定。
劈刀盤磨損量大(兩劈刀盤之間間隙>0.15mm)時,會影響煙支緊頭部位的煙絲密度,造成煙支緊頭相對空松,引起空頭煙增加,廢品剔除率增加。將間隙調(diào)整到標準要求的0.05-0.15mm 范圍內(nèi)的不同值,運行設備各10 分鐘,記錄該時段的平均剔除率,最高為0.89%,最低為0.86%,無明顯變化。經(jīng)計算:(0.89%-0.861%)/0.861%*100%=3.4%<8.85%,該末端因素為非要因。
VE負壓過小會導致相對煙支中的煙絲分布相對空松,引起空頭煙增加。ZJ17D 卷煙機吸絲負壓標準為90±5mbar,試驗中每10min 調(diào)整一次VE 負壓大小,觀察記錄期間廢支情況。其中,空頭煙剔除率隨VE 負壓的減小而增大,過重煙剔除率隨VE 負壓減小而減小。總剔除率最高為0.872%,最低為0.822%,經(jīng)計算:(0.872%-0.861%)/00861%*100%=1.0%<8.85%,該末端因素為非要因。
劈刀盤上極限位置與吸絲帶距離過大(>3.5mm),會影響劈刀盤對煙絲的切削效果,廢品剔除率會增加。
經(jīng)現(xiàn)場調(diào)試發(fā)現(xiàn),當卷煙機吸絲負壓大于80mbar 時,劈刀盤會達到上極限位置,過重煙支剔除較多,且煙支重量標偏超過標準值13mg,不符合質(zhì)量要求。將吸絲負壓調(diào)小到80mbar 以下時,空頭煙支較多,總空頭剔除率達0.65%以上。
經(jīng)分析,在煙支重量一定時,吸絲帶上的煙絲束是一定的,負壓大,則煙絲密度大,體積小,劈刀盤修剪位置高;負壓小,則煙絲密度小,體積大,劈刀盤可有效控制煙支重量在標準范圍內(nèi),但此時的空頭煙較多,造成空頭剔除量過大。
試驗將劈刀盤上極限位置向下調(diào)整(即增加劈刀盤與吸絲帶的距離)0.05-0.1mm,記錄該時段的平均剔除率,發(fā)現(xiàn)當劈刀盤與吸絲帶距離增加0.1mm 時,1#卷煙機的平均剔除率為1.323%,2#卷煙機的平均剔除率為1.480%。經(jīng)計算:(1.323%-0.861%)/0.861%*100%=53.6%>8.85%,變化明顯;(1.48%-0.861%)/0.861%*100%=71.9%>8.85%,變化明顯。該末端因素為要因。
當風送管道出現(xiàn)破損時,煙絲在風送過程中會破損或碎裂,煙絲中的碎煙絲會增加,影響填充效果,增加廢品剔除率。該末端因素可通過現(xiàn)場檢查進行排查,經(jīng)檢查,各風送管道完好,無損壞現(xiàn)象。該末端因素為非要因。
風送速度過高會導致煙絲在風送過程中被造碎,增加煙絲中的碎煙絲,影響填充效果。風送速度不宜高于18m/s。可在當前風送速度控制水平下,調(diào)整不同梯度的風送速度,每10 分鐘記錄一次廢支剔除率,持續(xù)生產(chǎn)1小時計算其平均剔除率。1#卷煙機剔除率最高為0.87%,最低為0.84%,(0.861%-0.840%)/0.861%*100%=2.4%<8.85%;2#卷煙機最高為0.88%,最低為0.83%,(0.861%-0.830%)/0.861%*100%=3.6%<8.85%。該末端因素為非要因。
分析ZJ17D 細支卷煙機廢支剔除率高的原因,可結(jié)合統(tǒng)計學原理,從“人、機、料、法、環(huán)”等方面展開。根據(jù)二八原則,確定影響度臨界值的判斷標準為8.85%。重點介紹了“機”(設備)的要因探究,通過試驗及理論分析,確定劈刀盤與吸絲帶距離過大為要因,對降低廢支剔除率的百分比貢獻較大,是引起ZJ17D 廢支剔除率高的主要原因之一。