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        山嶺隧道高壓富水段超前注漿堵水實施效果試驗研究

        2021-11-03 09:23:44周鵬飛
        廣東土木與建筑 2021年10期
        關(guān)鍵詞:涌水量水壓注漿

        周鵬飛

        (中鐵十六局集團(tuán)路橋工程有限公司 北京 101500)

        0 引言

        近年來,隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷快速發(fā)展,為迎合發(fā)展趨勢就需要促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,因此對建設(shè)更發(fā)達(dá)更全面的交通網(wǎng)絡(luò)有了更高的要求,高速公路、地鐵、高速鐵路、隧道等的建設(shè)需求越來越大。在長隧道施工過程中,由于隧道施工的地理位置不同,施工中會產(chǎn)生大量的水和水壓,外部水壓主要受地下水水頭和地下水處理方式影響,與圍巖成拱效應(yīng)無關(guān)[1-2],但采用全排單一施工方案很難按時完成施工任務(wù),且施工過程風(fēng)險很大。

        目前,在對高壓富水隧道施工處理技術(shù)上,眾多研究技術(shù)人員作出了大量的研究貢獻(xiàn),取得了顯著的科研成果。房倩等人[3-5]研究了注漿堵水技術(shù)在隧道的應(yīng)用,張健儒[6]為降低圍巖的滲透系數(shù)使用了超前預(yù)注漿堵水的方法,張民慶等人[7]根據(jù)出現(xiàn)齊岳山隧道所出現(xiàn)的高壓裂隙水問題,提出使用普通水泥單漿和普通水泥-水玻璃雙漿注漿堵水方法,且這種方法取得了良好的效果,并在實際工程中得到廣泛應(yīng)用。但目前還沒有相對成熟的施工技術(shù)和經(jīng)驗,能有效解決水壓大于6 MPa 的富水隧道問題。根據(jù)2012 年6月21~22 日召開的“中天山隧道斜井工區(qū)高壓富水段施工方案論證會”,專家對解決高壓富水段施工問題,提出了“注漿減排、排水降壓”的方法[8],有效地減少了排水量,降低施工安全風(fēng)險,解決高壓高富水地段施工難度大、施工風(fēng)險高的問題。

        1 注漿材料及工藝控制

        注漿施工中主要采用3 種注漿材料,分別是普通水泥單液漿(簡稱C 漿)、普通水泥-水玻璃雙液漿(簡稱C-s 漿)和硫鋁酸鹽水泥單液漿(簡稱AL 漿)。首先采用以C 漿為主,C-s漿為輔的注漿方式進(jìn)行試驗,而C-s漿是在上述2種注漿材料不能達(dá)到預(yù)期效果時使用。各注漿材料配比情況如表1所示。

        表1 漿液配比參數(shù)Tab.1 Slurry Ratio Parameter

        在注漿施工中,注漿材料的選擇與配比可根據(jù)現(xiàn)場情況的不同進(jìn)行調(diào)整。首先,使用普通水泥漿作為初始注漿液進(jìn)行注漿,當(dāng)出現(xiàn)串漿的現(xiàn)象隨之發(fā)生在排水孔內(nèi)時,應(yīng)使用普通水泥漿-水玻璃雙漿液進(jìn)行封堵。其次,如果能夠起到良好的封堵注漿作用,之后注漿就可選用普通水泥漿單漿來代替普通水泥漿-水玻璃雙漿,從而減少材料用量。最后,當(dāng)注漿壓力處于3 MPa 至設(shè)計終孔壓力之間時,使用硫鋁酸鹽單漿進(jìn)行注漿,至注漿完成。

        施工過程中注漿順序如下:

        ⑴先鉆設(shè)C3、C6、C9、C13、C16、C19 孔作為注漿孔使用,之后當(dāng)需要對地質(zhì)情況進(jìn)一步判斷時,這些孔也可作為超前地質(zhì)探孔使用,并可使用所得的數(shù)據(jù)對設(shè)計方案進(jìn)行動態(tài)優(yōu)化。

        ⑵應(yīng)采用“由外往內(nèi)、由上往下、間隔跳孔”的原則進(jìn)行施工。每排注漿孔數(shù)為奇數(shù)(偶數(shù))的孔先施工,再施工偶數(shù)(奇數(shù))孔。局部大水量地區(qū)注漿結(jié)束后,應(yīng)進(jìn)行有針對性的加固灌漿。

        2 注漿效果評價與分析

        2.1 鉆孔涌水量

        ⑴根據(jù)加固注漿施工時不同時間的鉆孔最大涌水量的變化,所得數(shù)據(jù)如圖1所示。

        圖1 鉆孔涌水量時間效應(yīng)Fig.1 Time Effect of Borehole Water Inflow

        如圖1 所示,各鉆孔的最大出水量各不相同。在試驗中,前9 個試驗注漿孔最大出水量為239 m3/h,平均出水量為176 m3/h。通過注漿,堵塞了較大的寬張裂縫,取得了一定的堵水效果。下兩輪鉆孔完成后,大部分水裂縫已被堵塞,工作面8 個注漿孔的涌水量明顯減少,平均12 m3/h,達(dá)到了注漿減排量的預(yù)期效果。

        ⑵注漿堵水率

        各施工階段鉆孔所統(tǒng)計的最大涌水量和計算所得的堵水率如表2所示。

        由表2 可知,在鉆井施工過程的前9 個測試孔,平均進(jìn)水量為176 m3/h。頂水注漿后,單孔平均最大涌水量在外圈孔施工期間為35 m3/h,堵水率為80%。外圈孔堵水注漿較為明顯。當(dāng)注漿施工由外向內(nèi)進(jìn)行時,完成內(nèi)圈孔施工后,其堵水率為85%。當(dāng)完成3個圓形注漿孔后,掌子面8 個注漿孔的最大平均入水量為12 m3/h,堵水率為93%,達(dá)到預(yù)期堵水效果。

        表2 注漿堵水率Tab.2 Grouting Water Blocking Rate

        ⑶P-Q-t曲線

        P-Q-t曲線如圖2 所示,顯示了在循環(huán)鉆孔注漿施工過程中注漿壓力和注漿量隨注漿時間的變化。

        注漿封堵地層出口寬裂縫時,注漿過程中涌水量大注漿孔的P-Q-t曲線如圖2?所示,初始壓力約為2 MPa,初始壓力增長到最終壓力期間,壓力變化主要分為2~4 MPa 期間緩慢增長、4~7 MPa 期間快速增長、7 MPa 至最終壓力期間指數(shù)增長3 個階段。最后指數(shù)增長階段注漿流量逐漸減少,最后達(dá)到設(shè)計結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)。

        注漿過程中部分含水率較低孔的P-q-t曲線如圖2?所示,初始壓力仍為2 MPa 左右,與涌水量最大孔的P-Q-t曲線所示的變化情況相近。注漿壓力增長速度逐漸加快,最后成指數(shù)增長趨勢,但地層吸漿量較小。隨著注漿壓力增大至設(shè)計注漿壓力后,將漿液填滿出水裂縫并壓實,達(dá)到預(yù)期堵水效果。

        圖2 注漿P-Q-t曲線Fig.2 Grouting P-Q-t Curve

        2.2 檢查孔注漿效果

        當(dāng)完成注漿后,應(yīng)根據(jù)循壞鉆孔注漿施工過程中的出水區(qū)域分布情況鉆設(shè)檢查孔檢查注漿完成的效果情況,也可在注漿薄弱區(qū)域來選擇鉆設(shè)位置[9]。而且在檢查完成之后,檢查孔可作為補充注漿孔來使用。檢查孔均為終孔斷面鉆設(shè),共布設(shè)8個,鉆設(shè)孔深為28 m(含止?jié){墻),其開孔和終孔位置如圖3所示,出口涌水量情況如圖4 所示。除了鉆設(shè)檢查孔之外,還要鉆設(shè)徑向終孔,位置應(yīng)位于開挖輪廓邊界5 m以內(nèi)。

        圖3 檢查孔開、終孔布置Fig.3 Inspection Hole Opening and Final Hole Layout

        圖4 檢查孔出水情況Fig.4 Check the Water out of the Hole

        通過注漿后地層滲透系數(shù)公式:

        式中:kg為注漿后的地層系數(shù)(m/d);Q為穩(wěn)定流量(m3/d);l為注漿孔長(m);S為水位差、水頭壓力(m);r為鉆孔半徑(m)。

        當(dāng)注漿后地層滲透系數(shù)達(dá)到10-4~10-5cm/s 時才能滿足開挖要求;

        本循環(huán)右線注漿效果檢查:檢查孔長度為20 m(不含止?jié){墻);漿結(jié)束后,在左側(cè)泄水孔泄水情況下水頭為200 m;鉆孔孔徑為90 mm。

        當(dāng)取滲透系數(shù)為5×10-5cm/s 時,單孔涌水量Q為6.8 m3/h;每延米涌水量為5.65 L/m·min。

        從表3 所得到8 個檢查孔的終孔水量均小于5.65 L/m·min,滿足開挖要求。在鉆設(shè)檢查孔時,鉆孔速度快,而且沒有卡鉆現(xiàn)象,滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的檢驗效果。

        表3 檢查孔各段出水情況Tab.3 Check the Water Output of Each Section of the Hole

        2.3 檢查孔孔內(nèi)成像測試

        采用孔內(nèi)成像技術(shù)對鉆出的檢查孔進(jìn)行檢測。檢測結(jié)果表明,檢查孔內(nèi)壁光滑、成孔良好,沒有出現(xiàn)塌孔等現(xiàn)象;但孔壁上出現(xiàn)有明顯的注漿痕跡,且孔壁上的細(xì)小裂縫及巖石與注漿接觸面有出現(xiàn)噴、冒水現(xiàn)象,從而造成孔內(nèi)涌水的情況??變?nèi)成像檢測的截圖如圖5所示。

        圖5 檢查孔孔內(nèi)攝像測試情況Fig.5 Check the Camera Test Situation in the Hole

        2.4 注漿安全風(fēng)險與成效

        通過注漿試驗,得出在處理6.3 MPa 高水壓破碎圍巖問題采用全斷面超前注漿的方法是可行的,并通過加強(qiáng)注漿堵水來降低支護(hù)結(jié)構(gòu)的外水壓力。通過超前注漿的方法將高壓水推至開挖輪廓線之外,并且在一定區(qū)域內(nèi)加固地層,從而能使隧道開挖能在低水量的情況下進(jìn)行,更直接有效地確保了隧道開挖的安全。

        ⑴普通水泥單漿液為本次注漿試驗所主要使用的注漿材料。在這次實際注漿過程中論證了其可注性的配合比設(shè)計,驗證了漿液在工程中的可泵性,為下一步的注漿確定了良好合理的注漿參數(shù)。

        ⑵在注漿過程中,應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r選擇注漿段的長度。對于全斷面提前堵水注漿,注漿加固長度應(yīng)控制在為25~30 m,且要采用分段提前注漿。注漿加固的長度根據(jù)勘探孔的地質(zhì)條件確定,地質(zhì)條件較好時,長度增大,若不好,則長度減小。設(shè)計注漿段長度不應(yīng)超過30 m,防止出現(xiàn)鉆孔注漿效果降低、最后一段注漿效果差等情況。

        ⑶確保注漿墻的質(zhì)量和厚度。根據(jù)本次注漿試驗的早期階段的注漿施工,可以看出止?jié){墻在注漿工程中起著重要作用,止?jié){墻是確保鉆孔灌漿施工進(jìn)行和隧道安全的最后一道防線。在6.3 MPa 的高水壓下,注漿墻厚度應(yīng)控制在5~8 m 范圍內(nèi),材料選用C30混凝土。

        ⑷鉆孔注漿設(shè)備應(yīng)滿足抵抗高壓水的要求。鉆井設(shè)備要選擇鉆井能力先進(jìn)的鉆機(jī),鉆機(jī)必須要能承受高壓水,并配有高壓水泵,現(xiàn)場使用2.1 MPa 高壓空壓機(jī)和15.0 MPa 高壓水泵,深孔和淺孔交替使用,淺孔鑿巖機(jī)采用風(fēng)鉆空壓機(jī),深孔采用金剛石高壓注漿泵供水,因而對鑿巖機(jī)的要求較高,鑿巖機(jī)應(yīng)能同時進(jìn)行風(fēng)鉆和水鉆;注漿設(shè)備還應(yīng)選用高壓注漿泵,現(xiàn)場采用15.0 MPa的高壓注漿泵。

        ⑸泄水降壓非常重要。在注漿前,應(yīng)先打開排水泄水孔來確保灌漿施工的安全。當(dāng)注漿完成后,為保證施工作業(yè)能在低壓開挖進(jìn)行,還要在開挖前設(shè)置降壓孔,設(shè)置位置在注漿加固圈外。

        ⑹降壓孔和注漿孔之間的距離應(yīng)該增加,和單液和雙液注漿材料應(yīng)該相互結(jié)合使用。

        3 注漿進(jìn)度分析

        根據(jù)對試驗階段的鉆孔注漿長度和時間的分析,沒循環(huán)所設(shè)計鉆孔的99個孔,其正常情況下長度需要約6 450 m(包括反復(fù)掃孔長度)。鉆機(jī)的平均鉆孔效率約為8 min/m,一個循壞的鉆孔時間約為32 d,注漿每循壞所需時間約為37 d。鉆孔效率和進(jìn)度分析如表4所示。

        表4 循環(huán)注漿進(jìn)度分析(30 m,8 m加固圈)Tab.4 Circulating Grouting Schedule Analysis(30 m,8 m Reinforcement Circle)

        4 注漿經(jīng)濟(jì)性分析

        4.1 第一循環(huán)注漿試驗段施工分析

        施工的第一個注漿循壞開始日期為3 月22 日,之后4 月6 日因止?jié){墻出現(xiàn)裂縫而停止施工,主要原因為止?jié){墻受高水壓的影響所造成。根據(jù)項目管理中心在5 月19 日的指示選擇在掌子面局部區(qū)域進(jìn)行注漿試驗工作。之后在6月22日舉行的會議,專家確定了“減壓注漿泄水”的施工原則,繼續(xù)實施循環(huán)注漿,直至8 月8 日完成。試驗段在6.3 MPa 高水壓條件下鉆孔注漿為國內(nèi)首次。因此有必要在不斷的試驗中探索和總結(jié)經(jīng)驗,著同樣也造成了在試驗過程中施工時間長,投資成本高的問題。

        ⑴在2012 年3 月16 日,引入了RPD-180C 鉆機(jī)且配備了專業(yè)的團(tuán)隊,進(jìn)行建設(shè)的第一個循壞全斷面超前注漿涌水處理試驗部分。2012年8月8日完成了第一循壞注漿施工。

        ⑵根據(jù)涌水處理施工方案,在第一次循環(huán)注漿施工過程中還增加了止?jié){墻。第一道止?jié){墻厚4 m,但由于現(xiàn)場實際水壓過大,導(dǎo)致止?jié){墻開裂,然后施工第二道止?jié){墻,墻厚為5 m。

        4.2 注漿費用分析

        結(jié)合第一循環(huán)試驗段施工情況,在正常施工情況下,每循環(huán)注漿的開挖工期約50 d,一循環(huán)超前注漿按加固30 m(含5 m止?jié){墻)考慮,開挖17 m;設(shè)計鉆孔99孔,總計鉆孔數(shù)量預(yù)計6 500 m(含重復(fù)掃孔);預(yù)估注漿量為1 200 m3。每延米注漿估算費用與設(shè)計院在方案中給定的指標(biāo)相差較大,經(jīng)分析主要原因如下:

        ⑴隧道注漿鉆孔定額采用《鐵路路基隧道工程預(yù)算定額》(鐵建設(shè)〔2004〕47號)中的相關(guān)定額進(jìn)行編制,其中MK-5 鉆機(jī)僅適用于低水壓及軟弱圍巖條件下施工。由于中天山隧道水壓高達(dá)6.3 MPa,且閃長巖石英含量高,強(qiáng)度大,MK-5 鉆機(jī)根本無法達(dá)到施工需要。結(jié)合現(xiàn)場施工情況,可采用RPD-180C 多功能鉆機(jī)進(jìn)行鉆孔。

        ⑵由于隧道地層水壓高達(dá)6.3 MPa 且地層為閃長巖,圍巖強(qiáng)度較高,耐磨性好,鉆孔難度大,效率極低,鉆具消耗大。通過試驗段鉆孔進(jìn)度及鉆具消耗統(tǒng)計,試驗段平均每小時鉆孔長度約6 m,是正常鉆進(jìn)速度的1/3(正常段圍巖段每小時鉆孔長度18 m);鉆具消耗也比正常施工段多消耗4 倍(正常情況下每鉆進(jìn)500 m消耗1根鉆桿,而試驗段每100 m就消耗1根)。

        ⑶由于水壓高達(dá)6.3 MPa,注漿只能采用前進(jìn)式分段注漿,造成實際鉆孔長度遠(yuǎn)大于設(shè)計理論鉆孔長度,根據(jù)第一循環(huán)現(xiàn)場實際簽認(rèn)統(tǒng)計,實際鉆孔長度達(dá)到設(shè)計的217%。

        ⑷ 設(shè)計方案注漿量第一循環(huán)21 m 注漿工程量為203 m3。但由于水壓力高達(dá)6.3 MPa,為保證注漿效果,實際采用了較高的注漿壓力,致使?jié){液擴(kuò)散損失較大,實際注漿量遠(yuǎn)大于設(shè)計量。根據(jù)第一循環(huán)現(xiàn)場實際簽認(rèn)統(tǒng)計,其注漿量為936 m3,實際注漿量和設(shè)計方案中注漿量出入較大。

        5 結(jié)論與建議

        隨著地下工程施工的發(fā)展,在眾多相關(guān)技術(shù)人員不斷努力完善堵水注漿技術(shù)下,注漿材料、注漿機(jī)械、注漿工藝都有著極大的進(jìn)步和發(fā)展,并廣泛應(yīng)用在很多隧道施工中。然而,由于地底的裂縫錯綜復(fù)雜,在施工中技術(shù)人員很難把控注漿漿液在裂縫中的運動軌跡,只能根據(jù)注漿漿液凝固后的形狀和尺寸來間接判斷注漿效果,這使得在注漿工程中需要對注漿工藝有豐富經(jīng)驗的工程技術(shù)人員,如此一來注漿技術(shù)的完善還需要研究人員及技術(shù)人員的不斷探索和研究。

        ⑴在“注漿減排、排水降壓”的原則下,采用全斷面超前注漿的方法可以有效解決水壓大于6.3 MPa 的富水隧道問題。

        ⑵在注漿時,泄壓孔與注漿孔之間的距離不能太過靠近,要有一定的距離。

        ⑶試驗所選用普通水泥單液漿與水泥-水玻璃雙漿液注漿材料相結(jié)合使用的方法(以單液為主、雙液為輔)使試驗結(jié)果達(dá)到預(yù)期效果。

        ⑷工程所采用的滿足鉆孔、注漿設(shè)備的機(jī)械費用較其它機(jī)械而言費用所需很大,因此在鉆孔、注漿過程中,盡可能在滿足堵水的同時提高施工效率。

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