李 寧
(馬鋼第四鋼軋總廠,安徽 馬鞍山 243000)
近年來,我國高端板材生產(chǎn)線不斷擴展,產(chǎn)能與日俱增,市場競爭日趨激烈??傮w來說板材呈現(xiàn)明顯的供大于求的現(xiàn)象,板材市場面臨的挑戰(zhàn)日趨嚴(yán)峻。在此背景下,產(chǎn)品質(zhì)量成為各鋼鐵企業(yè)提升競爭力提高銷量的關(guān)鍵因素[1],也是客戶衡量產(chǎn)品整體質(zhì)量的重要指標(biāo)[2]。
馬鋼某廠橫切機組引進德國SMS公司技術(shù),于2008年建成投產(chǎn),主要是將熱軋卷開平矯直,定尺定寬剪切成鋼板,并進行堆垛打包。生產(chǎn)厚度范圍為5.0mm-25.4mm,寬度800mm-2130mm,屈服強度最大800Mpa,成品鋼板長度2000mm-16000mm,成品板垛最大高度400mm,最大重量10T。
本課題來源于該廠橫切機組堆垛工序。通常板垛內(nèi)鋼板數(shù)量在10張左右,但是在堆垛過程中由于設(shè)備或控制的原因,出現(xiàn)同一板垛內(nèi)的鋼板在長度和寬度方向均有參差不齊的現(xiàn)象,使整個堆垛顯得凌亂無章,堆垛質(zhì)量低下,在運輸過程中造成邊部不齊的部分刮蹭碰撞,進一步造成鋼板本身損傷,產(chǎn)生實質(zhì)性的質(zhì)量缺陷。
垛板臺設(shè)計為在兩側(cè)縱向排列帶有傳動和翻轉(zhuǎn)功能的馬蹄輥運送鋼板,兩側(cè)馬蹄輥正向距離即可運送鋼板的寬度,可以由帶有正反旋絲桿、銅螺母的調(diào)整裝置通過電機驅(qū)動同步開合,以符合成品鋼板寬度要求,長度由固定擋板和拍板器限定,固定擋板可在原位置升降,拍板器由電機驅(qū)動的絲桿、銅螺母調(diào)整長度位置,同時由階梯氣缸控制拍板位、等待位和通過位三個功能位置,拍板位即拍板器工作面與水平面豎直,即與固定擋板平行,等待位與豎直位夾角30度,工作時從該位置迅速動作至豎直位,完成一次拍板,通過位即拍板器與豎直位垂直,即抬起的位置,可允許鋼板直接通過。見圖1。
圖1 橫切機組堆垛工序
正常生產(chǎn)時,馬蹄輥翻轉(zhuǎn)到內(nèi)側(cè)位置,鋼板進入垛板臺后由馬蹄輥支承鋼板兩側(cè)長度邊沿,并轉(zhuǎn)動運送鋼板前行,待鋼板頭部到達接近拍器位置時,由減速光柵感應(yīng)控制馬蹄輥轉(zhuǎn)動減速,延遲一定時間后馬蹄輥由氣缸驅(qū)動向外側(cè)翻轉(zhuǎn)打開,鋼板在被拋下過程中仍然向前行進,即以一條帶有初速度的拋物線運行,在鋼板行進至該拋物線高度中部位置時拍板器在氣缸驅(qū)動下迅速從拍板等待位動作到豎直位,即拍向鋼板頭部,鋼板在拍擊下反向彈回,尾部頂在固定擋板后,落到升降臺框架承接板上,該鋼板被垛入,隨后馬蹄輥在氣缸驅(qū)動下翻轉(zhuǎn)到內(nèi)側(cè)位置,同時拍板器回復(fù)到30度位置,等待下一張鋼板進入。
鋼板沿長度方向進入垛板臺,沿寬度方向(操作側(cè))移出垛板臺,在長度方向上,由固定擋板和拍板器確定端部整齊,在寬度方向由在傳動側(cè)擋板下沿靠齊鋼板。
圖2 鋼板頭部拍器位置
經(jīng)過對上述過程進行研究分析,發(fā)現(xiàn)兩個非精確控制階段:
一是同步問題,單側(cè)3個氣缸控制三組馬蹄輥同步完成開合動作,同步性要求較高,兩側(cè)同時動作要求更高的同步性,以使鋼板能在下落過程中保持水平,圖3可知,從位置1到位置2,見圖4。當(dāng)沒有達到同步的時候,鋼板下落過程中出一歪斜,在兩側(cè)護板上刮蹭,使歪斜進一步加劇,最終導(dǎo)致下落后鋼板不在預(yù)定位置,出現(xiàn)堆垛不齊的現(xiàn)象。
圖3 鋼板從位置1垛至位置2時的水平下落情況
圖4 優(yōu)化后堆垛步驟
二是拍板問題,這一問題分兩個階段,第一階段時馬蹄輥打開后到拍板器拍擊鋼板前。在這一階段,鋼板在按有初速度的拋物線向前運行,基本處于失控的狀態(tài),其運動方向和速度均處在一個范圍內(nèi),而不是一個精確的點,不同寬度、厚度、長度、速度的鋼板在此階段內(nèi)的狀態(tài)均有所不同,因此在與拍板器接觸時,鋼板的狀態(tài)均不相同。第二階段是拍板器拍擊后到鋼板落到升降臺承接板。在這一階段,鋼板在在下落過程中被拍擊,之后反向彈回,尾部頂?shù)焦潭〒醢澹舐涞缴蹬_承接板上,這一階段也處于失控的狀態(tài),不同的鋼板在拍擊后的狀態(tài)也會不同。
針對同步問題,取消寬度方向原來采用的同步動作,調(diào)整傳動側(cè)馬蹄輥氣閥動作速度,使其打開動作速度保持在0.5秒之內(nèi),調(diào)整操作側(cè)馬蹄輥氣閥動作速度,使其打開動作速度保持2秒之內(nèi),以此形成單側(cè)延遲,讓鋼板傳動側(cè)邊部先落下,在馬蹄輥護板上靠邊對齊,操作側(cè)邊部再落下,達到寬度方向堆垛整齊。
原設(shè)計馬蹄輥使同一個動作完成垛板,即兩側(cè)馬蹄輥同步打開,現(xiàn)修改為兩個動作,傳動側(cè)馬蹄輥快速打開,操作側(cè)馬蹄輥慢速打開,于是鋼板水平下落的動作變成傳動側(cè)先下落,操作側(cè)后下落,以使鋼板兩側(cè)下落至升降臺的時間產(chǎn)生1-2秒的時間差,以便鋼板傳動側(cè)先落至升降臺,并形成一個短暫的停留,使鋼板傳動側(cè)在馬蹄輥傳動側(cè)護板上靠邊對齊,然后操作側(cè)再落下,鋼板便完成寬度方向?qū)R。
針對拍擊問題,考慮不同規(guī)格的鋼板在被拍擊的瞬間動能不同,最小規(guī)格為5mmX800mmX2000mm,最大規(guī)格為25.4mmX2100mmX16000mm,其質(zhì)量相差106倍,顯然,用相同的動力完成拍擊是不合理的。首先,拍擊動作的不確定性對鋼板堆垛有直接影響,因此先取消拍擊動作,使拍板器在工作時始終處于豎直狀態(tài),被動接受鋼板垛入時的撞擊。其次,要對鋼板對拍板器的撞擊進行控制,即在馬蹄輥打開之前行進的減速階段需要進行調(diào)整,以控制鋼板行進速度,進而控制鋼板對拍板器的撞擊,相應(yīng)地馬蹄輥打開的延遲時間也需要進行調(diào)整,以保證鋼板在接觸到拍板器進行對齊之后再打開馬蹄輥完成堆垛。
經(jīng)過論證,上述兩個方法可以有效改善垛板臺堆垛質(zhì)量,利用檢修時間分步完成實施,一是通過調(diào)整馬蹄輥打開氣閥排氣速度來馬蹄輥打開的時間差控制,實際上本步驟可進一步優(yōu)化,即修改程序使兩側(cè)氣閥控制信號分開下發(fā),當(dāng)馬蹄輥打開信號接收之后,傳動側(cè)氣缸立即完成動作,操作側(cè)可延遲2秒再完成動作,即可在不調(diào)整馬蹄輥動作速度的狀態(tài)下完成兩側(cè)動作時間差控制。
二是拍擊控制的修改,這一階段分為兩個步驟,首先取消拍擊動作,將程序中觸發(fā)拍板動作的信號斷開,當(dāng)切換自動時拍板器動作至豎直位置,等待接板。其次是在操作臺控制電腦HMI畫面上增設(shè)減速速度調(diào)整窗口及延遲時間調(diào)整窗口,由操作人員在生產(chǎn)過程中根據(jù)所生產(chǎn)鋼板的規(guī)格進行動態(tài)調(diào)整。
根據(jù)鋼板長度、寬度、厚度及在實際生產(chǎn)中的測試,形成數(shù)據(jù)設(shè)定表,見表1(部分)。
表1 鋼板長度、寬度、厚度測量
通過對鋼板堆垛過程中產(chǎn)生的劃傷、堆垛不齊等問題系統(tǒng)的分析,并予以改造,有效的解決了鋼板生產(chǎn)過程中的挫傷,在同類型生產(chǎn)線有較好的推廣意義。通過這系列的改造,使板材橫切及處理生產(chǎn)線板材成材率和合格率達標(biāo),產(chǎn)品質(zhì)量得到了保證,取得了可觀的經(jīng)濟效益。