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        降煤泥系統(tǒng)在渦北選煤廠(chǎng)的應(yīng)用實(shí)踐

        2021-10-30 01:55:21趙玉龍
        科學(xué)與生活 2021年19期

        趙玉龍

        摘要:本文介紹了渦北選煤廠(chǎng)為降低煤泥產(chǎn)率對(duì)浮選尾煤回收工藝進(jìn)行改造的情況。將浮選尾煤給入新增水力旋流器組,經(jīng)濃縮后大顆粒底流進(jìn)入現(xiàn)有粉中矸系統(tǒng)脫水回收后摻入大塊中煤產(chǎn)品中,溢流經(jīng)尾煤濃縮機(jī)壓濾回收。經(jīng)過(guò)改造,實(shí)現(xiàn)了煤泥分級(jí)回收,減少了生產(chǎn)事故,提高了經(jīng)濟(jì)效益。

        關(guān)鍵詞:降煤泥、浮選尾煤、壓濾

        1、概述

        在煤炭的開(kāi)采和洗選過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的細(xì)顆粒物料[1]。同時(shí),不同的煤質(zhì)產(chǎn)生的細(xì)顆粒量、性質(zhì)均不同,對(duì)于這部分細(xì)顆粒,常用的分選方法是浮游選礦[2-3]。經(jīng)過(guò)浮選分選后,細(xì)粒煤進(jìn)入精煤系統(tǒng)。煤泥則以煤泥水的形式進(jìn)入尾煤系統(tǒng),煤泥水的性質(zhì)復(fù)雜多變,又經(jīng)過(guò)了藥劑的處理,故處理也較為復(fù)雜。若處理不好,不僅影響洗選效果,也將直接影響企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境保護(hù)工作[4-5]。因此合理優(yōu)化浮選尾煤回收工藝,對(duì)于選煤廠(chǎng)洗水凈化處理、閉路循環(huán)具有重要的意義[6]。

        2、工藝現(xiàn)狀與問(wèn)題分析

        2.1工藝現(xiàn)狀

        渦北選煤廠(chǎng)是一座大型的煉焦煤選煤廠(chǎng),設(shè)計(jì)能力1200萬(wàn)噸/年,2012年底投產(chǎn),主要入洗焦煤和肥煤。該選煤廠(chǎng)主洗工藝簡(jiǎn)述為:入廠(chǎng)+50mm原煤經(jīng)檢查性手選后破碎,-50mm原煤采用無(wú)壓三產(chǎn)品重介旋流器分選,原生煤泥濃縮浮選,浮選精礦加壓過(guò)濾回收,尾煤濃縮后壓濾回收[7]。

        該工藝系統(tǒng)簡(jiǎn)單,運(yùn)行成本低。自投產(chǎn)以來(lái),由于入洗原煤性質(zhì)不穩(wěn)定、工藝不完善等原因,浮選尾礦中部分粗顆粒無(wú)法回收,導(dǎo)致煤泥灰分較低、產(chǎn)率較高,對(duì)經(jīng)濟(jì)效益有一定的影響。而且沉降過(guò)程中煤泥相互干擾,尾煤處理系統(tǒng)壓力過(guò)大、時(shí)間過(guò)長(zhǎng),循環(huán)水質(zhì)量也得不到保證。

        2.2存在問(wèn)題

        表1為改造前煤泥粒級(jí)和灰分表。從中可以看出,大于0.25mm粒級(jí)的煤泥產(chǎn)率為16.75%,而其灰分為41.07%,證明系統(tǒng)內(nèi)有“跑粗”現(xiàn)象,這也是煤泥灰分偏低、發(fā)熱量偏高的重要原因。

        粗顆粒主要通過(guò)浮選尾礦產(chǎn)生,這部分粗顆?;曳指哂诟∵x精煤考核上限,如果浮選司機(jī)把這部分顆?;厥?,將會(huì)嚴(yán)重污染精煤,甚至導(dǎo)致外運(yùn)灰分超限。而如果通過(guò)尾礦進(jìn)入尾煤濃縮機(jī),最終進(jìn)入煤泥里,又降低了煤泥的灰分,無(wú)法使效益最大化。

        3、改造方案

        改造的目的主要就是回收浮選尾礦中0.25mm以上的粗顆粒。將這部分粗顆粒摻入經(jīng)濟(jì)價(jià)值更高的中煤系統(tǒng),提高中煤的產(chǎn)率,從而提高經(jīng)濟(jì)效益。

        渦北選煤廠(chǎng)2016年8月完成2#系統(tǒng)降煤泥改造,2017年6月完成1#系統(tǒng)降煤泥改造。核心設(shè)備是新增的一臺(tái)水力旋流器組,其安裝位置低于浮選機(jī)尾礦槽垂直高度約10米,借助高度落差產(chǎn)生的重力勢(shì)能,實(shí)際生產(chǎn)中可提供旋流器0.09mpa的分選壓力。浮選尾礦由切線(xiàn)方向入料,在離心力的作用下,粗顆粒沿外壁從底流口排出,細(xì)顆粒則由上部溢流口排出。

        主要流程為:新增旋流器組底流物料利用高度差自流進(jìn)入現(xiàn)有粉中矸桶,與中矸磁選尾礦混合后經(jīng)泵打至現(xiàn)有粉中矸旋流器分級(jí)濃縮,底流分別經(jīng)弧形篩、立式刮刀離心機(jī)脫水后摻入經(jīng)濟(jì)價(jià)值更高的中煤;現(xiàn)有分級(jí)旋流器溢流、粉中矸弧形篩篩下水全部進(jìn)入尾煤濃縮機(jī)經(jīng)濃縮后至壓濾機(jī)脫水回收煤泥?,F(xiàn)有粉中矸脫水系統(tǒng)和運(yùn)輸系統(tǒng)均有一定的富余能力,可以將降煤泥系統(tǒng)回收的粗顆粒脫水并輸送至中煤倉(cāng)內(nèi)。改造后的工藝流程圖見(jiàn)圖2。

        此次改造單系統(tǒng)僅增加一組水力分級(jí)旋流器,工程量小,既不增加新的耗電設(shè)備,也無(wú)需改造原有設(shè)備,方案經(jīng)濟(jì),運(yùn)行成本低廉。完善后的工藝系統(tǒng)可有效回收浮選尾礦中+0.25mm粗顆粒。利用此系統(tǒng)對(duì)不同粒級(jí)的煤泥選擇性回收,改變了煤泥的粒度組成,穩(wěn)定了煤泥水系統(tǒng),循環(huán)水的質(zhì)量也得到了充分的保障。大大降低了尾煤處理系統(tǒng)的壓力。

        4、效果分析

        4.1產(chǎn)品質(zhì)量分析

        表2為改造后煤泥粒級(jí)和灰分表。從中可以看出,大于0.25mm粒級(jí)的煤泥產(chǎn)率為2.91%,比改造前下降了約14%。煤泥產(chǎn)品灰分為57.54%。降煤泥系統(tǒng)“截粗”效果明顯。

        表3為2015年至2019年煤泥產(chǎn)率和灰分對(duì)照表,從表中可以看出,自2017年6月兩個(gè)降煤泥系統(tǒng)改造完成后,煤泥產(chǎn)率下降了約2.5%,煤泥灰分提高了約3%。

        4.2經(jīng)濟(jì)效益分析

        降煤泥系統(tǒng)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算。以煤泥產(chǎn)率下降2.5%,煤泥平均價(jià)格130元/噸,中煤平均價(jià)格230元/噸,年入洗量300萬(wàn)噸計(jì)。則每年約增加效益:300萬(wàn)*2.5%*(230-130)=750萬(wàn)元。

        壓濾系統(tǒng)處理煤泥水的時(shí)間也相應(yīng)縮短,節(jié)約了電力。年減少煤泥約7.5萬(wàn)噸,壓濾單系統(tǒng)每小時(shí)約處理60噸煤泥、每小時(shí)耗電約900Kw,節(jié)省1250小時(shí)的處理時(shí)間,共節(jié)省電費(fèi)約70萬(wàn)元。

        4.3社會(huì)效益分析

        降煤泥系統(tǒng)不僅將系統(tǒng)“跑粗”的大顆?;厥罩林忻合到y(tǒng),同時(shí)也減輕了尾煤濃縮機(jī)的負(fù)擔(dān)。自降煤泥系統(tǒng)投入使用以來(lái),尾煤濃縮機(jī)從未出現(xiàn)過(guò)“壓耙子”事故。

        5、結(jié)論

        經(jīng)過(guò)改造,渦北選煤廠(chǎng)實(shí)現(xiàn)了煤泥分級(jí)回收,減少了生產(chǎn)事故,提高了經(jīng)濟(jì)效益。

        參考文獻(xiàn)

        [1]鄧建軍,張孝逐,林喆,etal.基于光電測(cè)量的煤泥水自動(dòng)加藥系統(tǒng)研究[J].潔凈煤技術(shù),2017(2).

        [2]王傳真,劉則慶,于婷,etal.“小濃縮—大底流”浮選工藝及XJM-SA20型浮選機(jī)在渦北選煤廠(chǎng)的應(yīng)用研究與優(yōu)化[J].科技信息,2014(07):21-22.

        [3]朱干彬.渦北選煤廠(chǎng)浮選系統(tǒng)優(yōu)化改造實(shí)踐[J].煤炭加工與綜合利用,2018,230(09):41-45+48.

        [5]候燕風(fēng),郭連富,李博,etal.加壓過(guò)濾機(jī)自動(dòng)排料在渦北選煤廠(chǎng)的應(yīng)用[J].科技視界,2018.

        [6]劉加偉.范各莊選煤廠(chǎng)煤泥水系統(tǒng)改造[J].潔凈煤技術(shù),2011(02):31-32 +37.

        [7]郭崇濤.渦北礦原煤脫泥分選與不脫泥分選工藝的比較[J].選煤技術(shù),2017(05):86-89.

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