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        化工設(shè)備的技術(shù)升級改進措施

        2021-10-29 06:19:42劉建明江陰華西化工碼頭有限公司江蘇無錫214446
        化工管理 2021年28期
        關(guān)鍵詞:盤管高架苯酚

        劉建明(江陰華西化工碼頭有限公司,江蘇 無錫 214446)

        1 一種管線高架排氣處理裝置設(shè)計

        液體化工儲罐進貨結(jié)束,碼頭外管線打球掃線后,與儲罐連接的內(nèi)管線,特別是高架管線內(nèi)存有一定壓力的余量氮氣,影響儲罐收油數(shù)量的準(zhǔn)確性,難以計量。采取辦法是高架管線最高點安裝排氣小管子,進行排氣。但排出的氣體中除了氮氣外,還有油氣,即可燃或有毒氣體,造成環(huán)境污染?;诖?,本設(shè)計是為了解決上述問題。

        1.1 儲罐內(nèi)管線結(jié)構(gòu)

        儲罐內(nèi)管線從交換站的進料口到儲罐根閥排污閥的連接管線,尺寸分為DN250和DN200,管線經(jīng)過消防通道時必須架高,再從罐區(qū)沿地面與儲罐連接,管線高低起伏。儲罐收油結(jié)束,碼頭外管線使用氮氣打球掃線后,內(nèi)管線高架段存有一定余量的氮氣和可燃有毒氣體的混和物。因高架段水平高度與對應(yīng)儲罐內(nèi)物料液位有差異,常常儲罐液位比管線高架高出十多米,理論計算高架段管線內(nèi)氣體壓力為100 kPa左右。當(dāng)然也有儲罐液位低于管線高架,這樣高架段管線內(nèi)就沒有帶壓混和氣體,這里暫不做討論。為了收油數(shù)量的準(zhǔn)確性,每次儲罐收油掃線結(jié)束后,必須將高架段管線內(nèi)混和氣體放空排盡,達(dá)到滿管線狀態(tài)。管線在收油前后,前滿后滿,便于計量,減少誤差。為排除高架管線余氣,在高架段管線最高點設(shè)置排氣小管子,下端安裝小閥門,排氣下方放置一接液桶。開啟小閥門排氣,排到有液體放出即為排氣結(jié)束。在排氣過程中,存在兩方面不足:一是排出的氣體有壓力,往往帶有一定的液體,濺到接液桶外;二是排出的混和氣體為VOCs氣體,具有一定的可燃性和毒性,傷害人員,污染大氣環(huán)境,引起燃燒爆炸[1]。

        1.2 液體化工品簡單介紹

        江陰華西化工碼頭有限公司(以下簡稱“我公司”)儲罐除了儲存油品外,還儲存液體化工品,如:丙酮、甲苯等幾十個品種。在眾多的液體化工品中,分為溶于水、微溶于水和不溶于水。溶于水的有丙酮、正丙醇、異丙醇、甲醇、乙醇等,微溶于水的有正丁醇、異丁醇等,不溶于水的有甲苯、二甲苯等類。

        丙酮是我公司的主要儲存產(chǎn)品,現(xiàn)著重介紹。丙酮,分子式C3H6O,比重0.79,閃點-20 ℃,易揮發(fā)易燃,與水互溶,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油類、烴類等多數(shù)有機溶劑??梢姳肿恿啃?,易溶于水[2]。

        1.3 裝置設(shè)計

        為解決高架排氣的上述問題,設(shè)計了廢氣處理裝置(圖1),包含氣液分離裝置和水溶液吸收裝置。氣液分離裝置是利用螺旋分離原理,高架排出的丙酮和氮氣混合氣體進入該裝置后,大部分氣體和液體分離,液體向下滴入收集裝置,仍有部分混合氣體進入水溶液吸收裝置。水溶液吸收裝置為圓桶型,內(nèi)有一定水位的水或水溶液[3]。帶有多空的進氣管插入圓桶內(nèi),進氣管四周設(shè)置多孔的集氣罩,延緩氣體在水溶液中停留時間,增加丙酮在水中溶解度。圓桶上端設(shè)置隔離層,防止水液吹出桶外。

        圖1 廢氣處理裝置

        上述帶壓混合氣體進入分離收集和水吸收后,一是可以收集回收部分液體化工品;二是可以減少有毒有害氣體排向大氣中,減少環(huán)境污染。水溶液吸收裝置內(nèi)丙酮溶于水達(dá)到飽和后,廢液作為污水去公司污水處理站生化處理,或蒸餾回收丙酮。

        1.4 優(yōu)缺點分析

        (1)該裝置無需動力裝置,不使用電力能源。(2)裝置為撬裝式,下裝萬向輪子,可移動,使用方便。(3)該裝置可以加裝加溫保溫,吸收圓桶內(nèi)換成百分之十左右氫氧化鈉水溶液,用于處理苯酚高架排氣廢氣。產(chǎn)生的苯酚廢水用專用的裝置分解處理。同時也可以用來處理冰醋酸廢氣。(4)該裝置水溶液吸收裝置內(nèi)改成生物柴油,來吸收甲苯、二甲苯等不溶于水,或微溶于水的如丁醇等液體化工品。最后生物柴油作為燃料使用。(5)該裝置缺點是裝置體型小,進入的廢氣量需人工控制,否則引起水溶液噴濺,也影響廢氣水溶液吸收。(6)改進措施,增大裝置體積,增加一級吸收裝置,而且每個裝置間設(shè)止回閥[4]。

        2 利用蒸汽加溫盤管改成熱水循環(huán)自動加熱裝置

        一個不銹鋼3 500 m3常壓化工儲罐,儲存液體化工品苯酚,原是罐底設(shè)置蒸汽加溫盤管,加熱物料由人工控制?,F(xiàn)利用原有盤管改成熱水循環(huán)自動加溫裝置。

        2.1 原有裝置

        我公司原有一3 500 m3的不銹鋼液體化工品儲罐,一直儲存苯酚。罐內(nèi)距罐底360 mm上方鋪設(shè)DN50雙路不銹鋼盤管,總長300 m,傳熱面積54 m2。兩路進蒸汽,兩路出疏水。蒸汽盤管使用蒸汽壓力0.2~0.3 MPa。罐邊安裝有雙金屬機械溫度計,還裝有遠(yuǎn)程到中控室的電子溫度計。

        苯酚,化學(xué)分子式C6H5OH,熔點43 ℃,常溫下微溶于水。苯酚熔點較高,常溫下是固體,需要加溫,溫度高于其熔點10 ℃左右,才能便于裝卸運輸儲存。工藝要求儲存溫度控制在50~55 ℃,不超過60 ℃,超過60 ℃苯酚變黃色。

        原來由現(xiàn)場巡檢人員觀察罐邊的雙金屬機械溫度計上溫度,結(jié)合中控室電腦上的遠(yuǎn)程溫度,決定是否要開蒸汽進行罐里物料加溫,由作業(yè)人員現(xiàn)場操作。缺點是:(1)溫度難控制,而且蒸汽盤管附近溫度高達(dá)多于100 ℃,引起盤管附近物料苯酚局部溫度過高,易使苯酚局部分解變黃色,影響產(chǎn)品質(zhì)量。(2)每次人工開蒸汽先放冷凝水,再緩慢開蒸汽,時間長、操作不方便、不安全,容易造成蒸汽燙傷。(3)現(xiàn)場和中控人員需經(jīng)常查看罐內(nèi)溫度,溫度不能過高也不能過低,增加了勞動強度。(4)蒸汽在罐內(nèi)快速加溫,易使少量苯酚氣化。氣化的苯酚在罐頂上的呼吸閥里冷卻結(jié)晶,堵塞呼吸閥的進出口,而且易使呼吸閥的上下兩閥盤粘接,呼吸閥不能呼吸工作,造成癟罐或脹罐[5]。

        2.2 改進設(shè)計

        2.2.1 熱水罐設(shè)計

        制作一約5 m3容積的圓桶形熱水罐,如圖2所示。

        由圖2可知,熱水罐為不銹鋼材質(zhì),沒有鐵銹等雜質(zhì)。安裝有:人孔,便于罐內(nèi)檢修;翻板式液位計,用于觀察水罐里水位;自來水管,初期罐內(nèi)補水,清洗;溢流管,多出的蒸汽冷凝水溢出收集;排污口,罐內(nèi)清洗排污。蒸汽管在罐內(nèi)固定,直接用蒸汽對罐內(nèi)水加溫,并安裝自動控制閥門。水罐的熱水進管和出管,連接苯酚罐的熱水盤管,通過管道泵打循環(huán);管道泵安裝回流管,調(diào)節(jié)熱水流量壓力。

        圖2 熱水罐

        2.2.2 熱水盤管設(shè)計

        原苯酚罐內(nèi)蒸汽加熱盤管結(jié)構(gòu)不變,僅需將原蒸汽加溫一進口連接到熱水管的出口,另一原蒸汽加溫進口連接到熱水管的進口。拆掉原蒸汽加溫出口的兩疏水閥,用DN50的U形管連接兩口子。這樣蒸汽加溫盤管變成熱水加溫盤管,形成一進一出的回路,盤管里熱水與熱水罐里的較高溫度熱水,循環(huán)交換,從而達(dá)到加溫苯酚的目的。所有外露的熱水管和熱水罐做好保溫,防止熱損失。

        2.3 自控系統(tǒng):

        采用PLC系統(tǒng)控制,設(shè)定熱水罐溫度55~65 ℃。當(dāng)熱水溫度低于55 ℃,自動開啟蒸汽閥門,加熱熱水;當(dāng)熱水溫度高于65 ℃時,關(guān)閉蒸汽閥門。設(shè)置苯酚罐內(nèi)溫度50~55 ℃。當(dāng)苯酚溫度低于50 ℃時,熱水循環(huán)泵自動啟動,把熱水罐里熱水循環(huán)打入苯酚罐內(nèi)的熱水盤管,來加熱罐內(nèi)苯酚,反之當(dāng)溫度高于55 ℃自動停泵,停止加熱苯酚??傊撗b置原理是在熱水罐里直接用蒸汽加溫?zé)崴?,熱水循環(huán)加熱苯酚,實現(xiàn)自動控制。

        2.4 優(yōu)缺點分析

        (1)蒸汽加溫?zé)崴畷r,因水錘有震動,需改進。(2)如果一個熱水罐的熱水連接多個苯酚罐加溫,則需在苯酚罐熱水盤管進口安裝自動控制閥門,實現(xiàn)同時或單獨給多個苯酚罐加溫。此時需要一定投資。(3)改進后的裝置,操作方便,減少工作量,節(jié)省勞力;苯酚溫度。

        3 結(jié)語

        化工企業(yè)技術(shù)升級是一個系統(tǒng)工程,由于化工生產(chǎn)過程中需要耗費大量的原料,并產(chǎn)生大量廢物。通過設(shè)備技術(shù)升級實現(xiàn)減排目的,促進化工企業(yè)單位投入產(chǎn)出比最大化,提高生產(chǎn)效益。

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