薄春麗,王大衛(wèi)
(1.山西大同大學(xué)煤炭工程學(xué)院,山西 大同 037003;2.大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司大地選煤公司,山西 大同 037003)
同忻煤礦選煤廠二期位于同忻礦井工業(yè)場(chǎng)地內(nèi)東北側(cè),入洗原煤全部來(lái)自同忻礦井,屬于大型礦井型選煤廠[1]。選煤廠一期年入選原煤10.0 Mt[2],二期年入選原煤6.0 Mt,年工作天數(shù)為330 d,每天工作時(shí)間為16 h,服務(wù)年限與礦井相同,為62.8 a。選煤廠采用全重介分級(jí)入洗工藝,50.0~1.0 mm末煤采用兩段兩產(chǎn)品重介旋流器分選,1.00~0.25 mm粗煤泥采用TSS煤泥分選機(jī)分選,0.25~0 mm細(xì)煤泥采用加壓過(guò)濾機(jī)+板框壓濾機(jī)聯(lián)合脫水回收[3],50 mm以上大塊原煤在篩分破碎車(chē)間經(jīng)分級(jí)、手選、破碎后,與50 mm以下原煤一起進(jìn)入旋流器系統(tǒng)分選[4]。改造前篩分破碎車(chē)間工藝流程如圖1所示。
圖1 改造前篩分破碎車(chē)間原則工藝流程圖Fig.1 Principle flow chart of screening and crushingworkshop before transformation
近年來(lái),同忻煤礦出井原煤質(zhì)量變差,大塊原煤急劇增多,嚴(yán)重時(shí)50 mm以上物料占比達(dá)40%,最大粒度為400 mm,同時(shí)大塊原煤中矸石含量也有所增加,導(dǎo)致選煤廠出現(xiàn)了一系列制約生產(chǎn)的問(wèn)題,包括原煤破碎機(jī)破碎能力不足、手選皮帶溢煤停機(jī)、崗位工人數(shù)量不足、勞動(dòng)強(qiáng)度較大、洗選設(shè)備磨損嚴(yán)重等,亟需通過(guò)技術(shù)改造來(lái)優(yōu)化洗選工藝,提高設(shè)備開(kāi)機(jī)率,保證正常生產(chǎn)。
采用同忻煤礦近期生產(chǎn)的煤樣進(jìn)行篩分、浮沉試驗(yàn),結(jié)果見(jiàn)表1和表2;+50 mm原煤可選性分析見(jiàn)表3。
表1 原煤篩分組成表Table 1 Raw coal screening composition table
由表1可知,原煤灰分為35.00%,屬中高灰原煤;+50 mm粒級(jí)含量為21.19%,含量較高,灰分為47.57%,遠(yuǎn)高于原煤灰分,可見(jiàn)矸石含量為14.00%,占+50 mm本級(jí)的66.61%,屬高含矸煤。
由表2可知,<1.50 g/cm3密度物占本級(jí)產(chǎn)率為25.58%,灰分為11.50%,低密度物含量較高,灰分低;>2.0 g/cm3密度物占本級(jí)產(chǎn)率為42.91%,灰分為76.31%,矸石含量高,且較純;浮沉煤泥產(chǎn)率為0.53%,灰分32.38%,與原生煤泥灰分差別不大,矸石泥化現(xiàn)象不嚴(yán)重[5]。
表2 原煤浮沉試驗(yàn)表Table 2 Raw coal floating and sinking test table
原煤可選性曲線包括灰分特性曲線(λ曲線)、浮物曲線(β曲線)、沉物曲線(θ曲線)、密度曲線(δ曲線)和密度±0.1曲線(ε曲線)等5條曲線。由表3和圖2可知,+50 mm粒級(jí)含矸量(+2.0 kg/L)高達(dá)42.91%,且灰分較高,大量矸石影響產(chǎn)品的發(fā)熱量,必須經(jīng)過(guò)洗選降灰;當(dāng)理論分選密度為1.8 kg/L時(shí),精煤灰分為18.10%,理論精煤回收率為39.50%,±0.1含量為11.49%,可選性為中等可選。
表3 +50 mm原煤可選性計(jì)算表Table 3 +50 mm raw coal optionality calculation table
圖2 +50 mm原煤可選性曲線Fig.2 +50 mm raw coal selectivity curve
為解決大塊原煤車(chē)間原煤破碎機(jī)、手選皮帶等設(shè)備事故頻發(fā)的制約生產(chǎn)問(wèn)題,在主廠房介質(zhì)庫(kù)旁邊新建淺槽車(chē)間,對(duì)50 mm以上的大塊原煤預(yù)先排矸[6],排矸后的精煤破碎后直接作為產(chǎn)品,50 mm以下的末原煤仍進(jìn)入主廠房洗選。原煤在50 mm篩分破碎車(chē)間經(jīng)50 mm分級(jí),篩上物料(200~50 mm塊煤)落入新增塊煤轉(zhuǎn)載帶式輸送機(jī),經(jīng)轉(zhuǎn)載進(jìn)入重介淺槽分選機(jī)分選[7-8],分選出精煤和矸石兩種產(chǎn)品,淺槽精煤經(jīng)破碎機(jī)破碎后落入精煤出廠皮帶,淺槽矸石經(jīng)新增轉(zhuǎn)載皮帶轉(zhuǎn)載至現(xiàn)有矸石出廠皮帶。大塊原煤篩分破碎車(chē)間原煤破碎機(jī)拆除,其中一臺(tái)移位至新建淺槽車(chē)間,精煤出廠皮帶后延至破碎機(jī)處。新建淺槽車(chē)間一層布置3個(gè)桶和3臺(tái)泵,脫介篩下合介自流回淺槽合介桶,稀介匯至稀介桶,經(jīng)泵打入磁選機(jī),磁選精礦回到合介桶,尾礦進(jìn)入磁選尾礦桶,經(jīng)泵轉(zhuǎn)排后進(jìn)入主廠房原煤脫泥篩。
原煤經(jīng)50 mm原煤分級(jí)篩分后,200~50 mm大塊原煤進(jìn)入重介淺槽分選機(jī)分選,50.0~1.0 mm末煤采用兩段重介兩產(chǎn)品旋流器主再選,1.00~0.25 mm粗煤泥采用TSS煤泥分選機(jī)分選,0.25~0 mm細(xì)煤泥采用加壓過(guò)濾機(jī)和板框壓濾機(jī)聯(lián)合脫水回收[9-12]。技術(shù)改造后同忻選煤廠二期大塊車(chē)間工藝流程如圖3所示。
圖3 技術(shù)改造后大塊車(chē)間工藝流程圖Fig.3 Process flow chart of large workshop aftercompletion of transformation
+50 mm大塊原煤經(jīng)重介淺槽分選機(jī)預(yù)排矸后,精煤發(fā)熱量可達(dá)到5 500 Kcal/kg以上,摻入精煤,產(chǎn)品發(fā)熱量滿足用戶需求。塊煤經(jīng)重介淺槽分選后的產(chǎn)品預(yù)測(cè)見(jiàn)表4,改造前同忻選煤廠二期產(chǎn)品平衡表見(jiàn)表5。
表4 塊煤產(chǎn)品預(yù)測(cè)表Table 4 Block coal product forecast table
表5 技術(shù)改造前二期產(chǎn)品平衡表Table 5 The balance sheet of phase II before transformation
淺槽產(chǎn)品與主廠房產(chǎn)品混合后,最終產(chǎn)品平衡表見(jiàn)表6。由表6可知,最終洗精煤發(fā)熱量可達(dá)5 206.49 Kcal/kg,水分8.51%,灰分20.45%,產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求。
表6 技術(shù)改造完成后最終產(chǎn)品平衡表Table 6 Table of final product balance after completion of the transformation
增加淺槽系統(tǒng)后,進(jìn)入重介旋流器系統(tǒng)的物料比例大幅度降低,同忻選煤廠二期生產(chǎn)能力進(jìn)一步提高,小時(shí)帶煤量由1 136 t提高至1 326 t,月處理能力平均由0.607 Mt提高至0.702 Mt。技術(shù)改造前后二期月度產(chǎn)量對(duì)比情況見(jiàn)表7。由表7可知,技術(shù)改造后同忻選煤廠二期洗選能力大幅提升,月入洗原煤量提高0.1 Mt左右。
表7 技術(shù)改造前后二期月度產(chǎn)量對(duì)比表Table 7 Comparison of monthly production of phase Ⅱbefore and after technical upgrading
技術(shù)改造前,同忻選煤廠二期大塊車(chē)間破碎機(jī)和手選皮帶故障頻發(fā),尤其是破碎機(jī)破碎大塊原煤,工作負(fù)荷過(guò)大,經(jīng)常出現(xiàn)齒輥松動(dòng)和斷裂的情況;技術(shù)改造后,進(jìn)入破碎機(jī)的物料由原煤變?yōu)榫?,破碎機(jī)的處理量及工作強(qiáng)度均大幅降低,事故率顯著降低。同時(shí),進(jìn)入旋流器系統(tǒng)的物料量和矸石比例下降,降低了旋流器系統(tǒng)設(shè)備的磨損程度,延長(zhǎng)了設(shè)備的使用周期,節(jié)省生產(chǎn)成本,選煤廠整體設(shè)備開(kāi)機(jī)率大幅度提高。
由表8和表9可知,技術(shù)改造前大塊處理車(chē)間的整體設(shè)備開(kāi)機(jī)率僅為94.46%,低于公司要求值,而原煤破碎機(jī)的開(kāi)機(jī)率更是不足90%,嚴(yán)重制約生產(chǎn);技術(shù)改造完成后破碎機(jī)的開(kāi)機(jī)率提高至99.81%,整體設(shè)備開(kāi)機(jī)率提高至98.69%,保證了選煤廠的連續(xù)、穩(wěn)定生產(chǎn)。
表8 技術(shù)改造前大塊車(chē)間設(shè)備開(kāi)機(jī)率Table 8 Operating rate of large-scale workshop equipmentbefore technical transformation
表9 技術(shù)改造后淺槽車(chē)間設(shè)備開(kāi)機(jī)率Table 9 Equipment operating rate of shallow slot sorterworkshop after technical transformation
增加淺槽系統(tǒng)后,去除了原煤破碎環(huán)節(jié),選煤廠次生煤泥量減少,細(xì)煤泥含量下降1個(gè)百分點(diǎn),煤泥水系統(tǒng)工作壓力得到較大緩解[13-15],正常生產(chǎn)時(shí)濃縮機(jī)耙架運(yùn)行壓力可控制在1.0 MPa以內(nèi),壓濾車(chē)間設(shè)備工作負(fù)荷大幅度降低,壓濾系統(tǒng)故障影響生產(chǎn)的時(shí)間逐步降低。2018年9月下旬淺槽系統(tǒng)投入使用后,細(xì)煤泥含量情況如圖4所示。
圖4 細(xì)煤泥含量走勢(shì)圖Fig.4 Fine coal slurry content chart
原有大塊車(chē)間設(shè)有兩條大塊原煤手選皮帶,每條手選皮帶需安排16個(gè)崗位工,將大塊矸石撿出,人員需求量大,工作強(qiáng)度高,甚至?xí)l(fā)生溢煤傷人安全事故;技術(shù)改造后不再設(shè)置手選環(huán)節(jié),可大幅度減輕員工勞動(dòng)強(qiáng)度,減少崗位工人員數(shù)量,選煤廠勞動(dòng)生產(chǎn)率得到提高。
改造完成后,選煤廠采用塊末分級(jí)入洗工藝,塊煤采用重介質(zhì)淺槽分選機(jī)分選,末煤采用兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選,充分發(fā)揮兩種分選設(shè)備的優(yōu)勢(shì),并提高了單一分選設(shè)備的分選精度,使商品煤回收率最大化,減少資源流失及浪費(fèi),提高了分選效率,商品煤合格率達(dá)99.5%以上,數(shù)量效率提高5%以上,不低于95%。
技術(shù)改造完成后同忻選煤廠二期事故率顯著降低,產(chǎn)量穩(wěn)步提升,淺槽正式投用后相比技術(shù)改造前每年經(jīng)濟(jì)效益大幅提高。
1) 產(chǎn)能效益增加=①×②-③-④=1 062萬(wàn)元,其中:①年產(chǎn)量環(huán)比增加150萬(wàn)t;②噸煤洗選加工費(fèi)11.19元/t;③各項(xiàng)成本費(fèi)用增加430萬(wàn)元;④稅費(fèi)及其他費(fèi)用增加187萬(wàn)元。
2) 加工成本降低=①+②-③-④=126萬(wàn)元,其中:①人工工資降低96萬(wàn)元;②維修費(fèi)用降低480萬(wàn)元;③電費(fèi)增加180萬(wàn)元;④介質(zhì)系統(tǒng)消耗費(fèi)用和水系統(tǒng)消耗費(fèi)用增加270萬(wàn)元(增加了介質(zhì)系統(tǒng)和水系統(tǒng))。
綜上,同忻選煤廠每年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益1 188萬(wàn)元。
新系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)、技術(shù)先進(jìn)、可靠性強(qiáng),對(duì)同煤集團(tuán)煤質(zhì)相仿的廠礦乃至全國(guó)各地其他選煤廠均有很好的借鑒意義,社會(huì)效益顯著。
1) 本次技術(shù)改造工程投資2 000萬(wàn)元,力度大、工期短、應(yīng)用效果好,技術(shù)改造完成后選煤廠洗選工藝更加完善,產(chǎn)能得到進(jìn)一步提升。
2) 新工藝采用塊末分級(jí)入洗,兩種重介質(zhì)選煤方法優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),工藝調(diào)節(jié)更加靈活,煤質(zhì)控制更加穩(wěn)定。
3) 新進(jìn)設(shè)備技術(shù)先進(jìn)、操作簡(jiǎn)便、可靠性強(qiáng),能最大限度地回收精煤,提高經(jīng)濟(jì)效益。