謝信軍
(國家管網(wǎng)集團西部管道有限責(zé)任公司(新疆輸油氣分公司),新疆 烏魯木齊 830013)
涂層和陰極保護聯(lián)合使用是當(dāng)前埋地鋼質(zhì)管道外腐蝕防護最為有效的方式[1,2]。隨著站場腐蝕危害日益嚴重,近年來區(qū)域陰極保護得到了迅猛發(fā)展,相關(guān)國家和行業(yè)標(biāo)準的相繼制訂也將區(qū)域陰極保護逐步推上了強制實施的法制道路,并且實現(xiàn)了陰極保護和主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn),取得了顯著的效果[3,4]。
與線路陰極保護的保護對象單一、防腐層質(zhì)量較好、所需陰極保護電流較小不同,輸油氣站場內(nèi)管網(wǎng)錯綜復(fù)雜,工藝管線、消防管線、排污管線、儲罐、接地網(wǎng)相互交叉鋪設(shè),防腐層質(zhì)量參差不齊,且埋地金屬設(shè)施間相互存在電連接,極易造成電流分布不均以及電流屏蔽,導(dǎo)致陰極保護效果不理想[5]。
對于中大型輸油氣站場,區(qū)域陰極保護一般采用強制電流陰極保護的方式,陽極地床的分布方式對陰極保護電流的分布以及保護效果影響較大。根據(jù)站場規(guī)模以及埋地金屬設(shè)施的分布,普遍使用的陽極地床形式包括遠陽極地床以及近陽極地床[4]。其中遠陽極地床一般采用深井陽極,陽極類型包括高硅鑄鐵陽極、貴金屬氧化物陽極等。近陽極地床一般采用分布式淺埋陽極,陽極類型包括高硅鑄鐵陽極、貴金屬氧化物陽極、線性陽極等[5-9]。
本文選擇西部地區(qū)某輸油站場,對其區(qū)域陰極保護效果進行評價,根據(jù)評價結(jié)果對存在陰極保護不達標(biāo)的區(qū)域重新設(shè)計安裝陽極地床,隨后再次對陰極保護效果進行評價,探究陽極地床分布對陰極保護效果的影響。
所選站場保護區(qū)域共分為成品油區(qū)、轉(zhuǎn)油泵區(qū)、加熱爐區(qū)、降凝劑區(qū)、換熱器區(qū)以及罐區(qū)六個功能區(qū)。原設(shè)計中,采用分布式淺埋陽極對站場埋地管道進行保護,使用高硅鑄鐵陽極共計288根,設(shè)置陰極保護回路4個,陰極保護電源使用4臺恒電位儀。在運維過程中,管理人員發(fā)現(xiàn)部分區(qū)域陰極保護電位不達標(biāo)。區(qū)域陰極保護原設(shè)計如圖1所示。
圖1 陰極保護設(shè)計圖
鑒于部分區(qū)域陰極保護電位不達標(biāo),首先對原運行狀態(tài)下的陽極地床的運行狀況以及陰極保護效果進行檢測,檢測內(nèi)容包括各回路陽極的接地電阻以及全站場的通電電位、斷電電位以及極化電位。陽極地床測量結(jié)果如表1所示,站場電位測試結(jié)果如圖2所示及圖3所示。
表1 陰極保護回路陽極地床狀況統(tǒng)計表
圖2 站場測試點通斷電位曲線
圖3 站場測試點電位極化值曲線
從表1可知,成品油區(qū)第二支路陽極電纜疑似存在斷纜,第四支路接地電阻偏大;罐區(qū)埋地管道第三支路以及第四支路陽極電纜疑似斷纜。
從圖2以及圖3可知,成品油區(qū)埋地管道電位測試共計測量21處,其中滿足陰極保護指標(biāo)(斷電電位-0.85~-1.2V或100mV極化指標(biāo))[10]只有6處,保護率僅為28.6%;轉(zhuǎn)油泵區(qū)共計測量11個測試點,保護電位均不達標(biāo);加熱爐區(qū)共計測量11個測試點,保護電位均不達標(biāo);降凝劑區(qū)共計測量15個測試點,保護電位均不達標(biāo);換熱器區(qū)共計測量26個測試點,保護電位均不達標(biāo);罐區(qū)埋地管道共計測量5個測量點,其中電位達標(biāo)4處,保護率為80%。綜上,該站場共計測量89處,其中電位達標(biāo)共計10處,站場陰極保護保護為11.2%,區(qū)域陰極保護效果不理想。
結(jié)合該站初始區(qū)域陰極保護設(shè)計圖以及現(xiàn)場檢測結(jié)果,分區(qū)域分析站場陰極保護效果不理想的原因,具體分析結(jié)果如下:
(1)成品油區(qū)的閥組區(qū):經(jīng)現(xiàn)場對陽極電纜檢測,該處陽極的第2以及第4回路電纜均存在斷纜,導(dǎo)致該區(qū)域陽極地床的部分陽極不能提供陰極保護電流,此外,該區(qū)域原有設(shè)計中分布式高硅鑄鐵陽極均在區(qū)域外圍布設(shè),該區(qū)域地下管網(wǎng)密集,且存在大量的接地扁鐵,電流屏蔽效應(yīng)顯著,以上兩點應(yīng)是該區(qū)域陰極保護電位不達標(biāo)的主要原因;
(2)轉(zhuǎn)油泵區(qū):原有設(shè)計中,該區(qū)域并未設(shè)計安裝陽極,周邊區(qū)域陽極地床由于屏蔽效應(yīng),保護電流很難流入該區(qū)域,導(dǎo)致該區(qū)域埋地管線得不到有效保護;
(3)換熱器區(qū)、加熱爐區(qū)、降凝劑區(qū):該三個區(qū)域原先設(shè)計中均在區(qū)域外圍布設(shè)了分布式淺埋陽極,但由于電流屏蔽,導(dǎo)致這三個區(qū)域內(nèi)的埋地管道均得不到有效保護;
(4)罐區(qū):罐區(qū)整體陰極保護效果良好,經(jīng)檢測存在兩處陽極電纜斷纜,造成個別測試點的電位不達標(biāo)。
根據(jù)以上分析,提出以下整改措施:
(1)成品油區(qū):陽極接線箱保護成品油閥組區(qū)、成品油泵棚區(qū)、轉(zhuǎn)油泵區(qū),在成品油閥組區(qū)根據(jù)管道走向新安裝9支高硅鑄鐵陽極,連接至原有第4支路上,新安裝陽極重點埋設(shè)在被保護區(qū)域內(nèi)部管道周圍,避免電流屏蔽;
(2)轉(zhuǎn)油泵區(qū):新安裝9支高硅鑄鐵陽極連接到原第2支路上;
(3)換熱器區(qū)、加熱爐區(qū)、降凝劑區(qū):換熱器區(qū)陽極接線箱保護換熱器區(qū)、加熱爐區(qū)、降凝劑區(qū)埋地管道,在換熱器區(qū)西側(cè)新安裝15支高硅鑄鐵陽極,并連接到第1支路上,更換原第一支路上原有高硅鑄鐵陽極4支,更換斷裂的陽極,修復(fù)斷纜陽極電纜;降凝劑區(qū)新安裝27支高硅鑄鐵陽極,更換原降凝劑區(qū)26支高硅鑄鐵陽極,更換斷裂的陽極,修復(fù)斷纜陽極電纜;加熱爐區(qū)新安裝10支高硅鑄鐵陽極,作為單獨1個支路引入陽極分線箱。換熱器區(qū)域陰保系統(tǒng)共更換原有高硅鑄鐵陽極30支,新安裝高硅鑄鐵陽極22支。新安裝陽極重點埋設(shè)在被保護區(qū)域內(nèi)部管道周圍,避免電流屏蔽;
(4)罐區(qū):修復(fù)罐區(qū)陽極電纜斷纜2處;
(5)所有新安裝淺埋高硅鑄鐵陽極上方均安裝陽極地床注水孔,便于后期對陽極地床澆水維護;
(6)區(qū)域陰極保護整改平面布置詳如圖4所示。
圖4 區(qū)域陰極保護整改平面布置
整改施工完成后,重新對輸油站區(qū)域陰極保護效果進行評價,測量結(jié)果詳如圖5及圖6所示。
圖5 整改完成后站場陰極保護電位曲線
圖6 整改完成后站場測試點極化值曲線
從上圖可以看出:
站內(nèi)89個測試點有13個測試點不滿足-0.85~-1.2V電位標(biāo)準,但所有點 均滿足100mV極化標(biāo)準;
通過改變陽極分布可有效降低電流屏蔽,保證所有埋地管道均達到有效保護。
區(qū)域陰極保護陽極地床的分布對保護效果影響較大,由于存在電流屏蔽,通過在被保護區(qū)域周邊埋設(shè)分布式淺埋陽極的方式往往導(dǎo)致保護區(qū)域內(nèi)部埋地管道得不到有效的保護。本文選擇某典型站場,通過對區(qū)域陰極保護效果的檢測分析,確定了站場陰極保護不均衡的主要原因,并制定了較為科學(xué)的陽極地床布設(shè)方案。整改完成后,站場電位均滿足了陰極保護電位準則要求,降低了站場埋地鋼質(zhì)管道腐蝕風(fēng)險。