張建華
(霍州煤電集團三交河煤礦,山西 洪洞041600)
霍州煤電集團三交河煤礦2-2-601工作面位于978水平六采區(qū)南翼,其西側為實體煤,南端為實體煤,北端鄰六采區(qū)皮帶巷。工作面最大埋深約296 m,開采2-2煤層,煤層厚度1.03~2.76 m,平均厚度2.06 m,直接頂以泥巖、砂質泥巖為主,2-2-601工作面走向長度約1 800 m,傾向長度253 m,采用綜合機械化開采,通風方式為“U”型通風。根據(jù)礦井地質資料可知,2-2煤層屬自燃煤層,煤層自燃等級為Ⅱ級,現(xiàn)為防止采空區(qū)出現(xiàn)遺煤自燃現(xiàn)象,特進行采空區(qū)自燃“三帶”分布規(guī)律的分析及防滅火方案的設計。
為掌握2-2-601工作面采空區(qū)自燃“三帶”的分布規(guī)律,現(xiàn)采用預埋束管的方式進行采空區(qū)內氣體成分的檢測作業(yè),檢測范圍為工作面250 m,測點每間隔50 m設置1個,本次檢測方案共計布置10個測點,其中采空區(qū)進風側和回風側布置6個,工作面及回風順槽布置4個測點。
測點采用預埋束管的方法進行采空區(qū)內氣體的抽取與檢測,每根束管負責監(jiān)測一點的氣體,不同束管之間通過顏色不同來區(qū)分測點位置,探頭采用直徑8 mm的過濾式探頭,布置探頭時將其抬高0.5 m以防止積水堵塞束管,埋管及探頭布置見圖1。
圖1 埋管及觀測探頭布置形式示意圖
在工作面回采期間,通過對采空區(qū)內氣體的持續(xù)觀測,能夠得出隨著采空區(qū)進風側與回風側氧濃度、CO濃度與采空區(qū)深度間的曲線圖見圖2。
分析圖2可知,隨著埋入采空區(qū)深度的不斷增大,采空區(qū)進風側與回風側的氧濃度呈現(xiàn)出逐漸減小的趨勢,其中進風側埋入采空區(qū)深度0~100 m的范圍內,氧濃度的下降幅度較低,當埋入深度大于100 m時,氧濃度的下降速率開始逐漸增大;回風側在埋入采空區(qū)0~70 m的范圍內,氧濃度的下降幅度較低,當埋入深度大于70 m后,氧濃度的下降速度開始逐漸增大;據(jù)此可知采空區(qū)回風側氧濃度的下降速率高于采空區(qū)進風側,出現(xiàn)這種現(xiàn)象的主要原因為采空區(qū)上方為主要的漏風通道,在風流的作用下,采空區(qū)上方的氧氣濃度較高,即導致采空區(qū)上方氧濃度高于采空區(qū)下方。
圖2 采空區(qū)氧濃度、CO濃度-埋入采空區(qū)深度曲線圖
根據(jù)煤層自燃理論[1-2],結合2號煤層特征確定采用CO作為衡量遺煤自燃的指標時,當CO濃度高于24×10-6,即代表遺煤具有自燃危險性;分析圖2可知,采空區(qū)進風側與回風側在氧氣濃度>10%時,CO濃度達到一定值后基本處于穩(wěn)定狀態(tài),據(jù)此可知,采空區(qū)在常溫狀態(tài)下,氧氣濃度在10%左右時可有效抑制采空區(qū)浮煤的自燃現(xiàn)象;在氧氣濃度低于5%時,采空區(qū)內的CO濃度便開始逐漸降低。
另外從圖3可看出,隨著工作面回采作業(yè)的進行,測點埋入的深度不斷增加,在采空區(qū)0~90 m范圍內CO濃度相對較低,當埋入深度在90~150 m范圍內時,該區(qū)域CO濃度相對較高,O2濃度基本在10%~18%范圍內,氧氣濃度能夠為遺煤氧化提供供養(yǎng)條件,進而導致遺煤自燃氧化速度較快,最終表現(xiàn)為CO濃度較大,最大峰值達到33×10-6;在采空區(qū)進風側110.8 m深度和回風側87.6 m深度后,采空區(qū)內氧氣含量不斷下降,而CO濃度開始逐漸升高,即可大致判定為采空區(qū)進入了氧化升溫帶。
根據(jù)采空區(qū)自燃危險區(qū)劃分方法及步驟[3-4],結合實測氣體數(shù)據(jù),最終可確定采空區(qū)散熱帶主要分布在距工作面10~100 m范圍內,采空區(qū)進風側由于漏風的影響,導致散熱帶在中部相對較淺,約為95 m;窒息帶分布在距離工作面155~165 m范圍內,其中進風側為165 m、回風側為137 m,采空區(qū)中部為160 m,即采空區(qū)進風側、中部、回風側氧化升溫帶的寬度分別為55、50、50 m,具體采空區(qū)自燃“三帶”范圍見表1,自燃“三帶”分布規(guī)律見圖3。
表1 采空區(qū)自燃“三帶”分布范圍數(shù)據(jù)表
圖3 采空區(qū)自燃“三帶”分布圖
根據(jù)2-2-601工作面的地質條件,結合上述采空自燃“三帶”的分析結果,確定采空區(qū)防滅火方案為封堵漏風+注氮降氧+黃泥灌漿相結合的方案,具體防滅火方案各項技術措施如下:
1)封堵漏風。在工作面回采期間,進風巷和回風巷兩端頭采用堆積沙袋進行端頭的封堵,沙袋墻的寬度為巷道的寬度,高度應大于600 mm,并確保沙袋墻接頂接幫嚴實,沙袋墻在采空區(qū)進風巷和回風巷端頭每間隔50 m布置1道,沙袋墻堆設完畢后,在墻體表面噴涂高分子材料,以保障墻體的密封效果,在進風巷區(qū)域墻體堆設時,提前預埋好注漿管路,具體布置形式如圖4所示。
圖4 回采巷道端頭封堵漏風示意圖
2)注氮降氧。工作面回采期間進行采空區(qū)注氮作業(yè),以有效降低氧氣的含量[5-6],注氮采用交替注氮的方式,交替邁步距離為25 m;注氮管路布置在進風巷內,其中進風側的注氮管路大于50 mm,當注氮管路埋入采空區(qū)25 m后,即可開始注氮作業(yè),并進行第2趟管路的鋪設,當?shù)?趟管路埋入采空區(qū)25 m后,即可停止第1趟管路的注氮,開啟第2趟管路進行注氮作業(yè),如此反復進行注氮作業(yè),具體注氮管路布置形式如圖5所示。
圖5 注氮管路布置形式示意圖
3)黃泥灌漿。根據(jù)2-2-601工作面賦存條件及開采特點,在回風順槽內每間隔40 m布置1趟灌漿管路,管徑大于100 mm,灌漿采用隨采隨灌的方式,漿液采用黃泥漿,灌漿系統(tǒng)主要包括漿液制備、運輸、和灌注,黃泥漿在礦井地面設置灌漿站,由地面攪拌站攪拌完成后,通過灌漿管路將黃泥漿輸送至采空區(qū)回風順槽灌漿點位置,具體灌漿系統(tǒng)見圖6。
圖6 灌漿系統(tǒng)示意圖
工作面采用上述防滅火方案后,通過束管監(jiān)測系統(tǒng)的持續(xù)監(jiān)測,結合人工測試的方式,對采空區(qū)內氣體進行3個月的監(jiān)測分析,能夠繪制得出采空區(qū)CO含量與埋入采空區(qū)深度的曲線圖,具體見圖7。
圖7 采空區(qū)CO含量曲線圖
分析圖7可知,隨著工作面回采作業(yè)的進行,采空區(qū)的CO含量呈現(xiàn)出先增大后減小的趨勢,CO含量的最大值為18×10-6,未超過24×10-6,CO含量較高的區(qū)域出現(xiàn)在埋入采空區(qū)290~321 m的位置處,該區(qū)域由于埋入采空區(qū)過深,采取的防滅火措施基本無法擴散至該區(qū)域,但當埋入深度大于321 m后,由于上覆巖層在自重應力作用下逐漸壓實,該區(qū)域的氧氣含量逐漸降低,進而出現(xiàn)CO含量又逐漸降低的現(xiàn)象?;谏鲜龇治隹芍?,當工作面采空區(qū)采用上述防滅火方案后,有效減緩了采空區(qū)內遺煤的氧化,防止了采空區(qū)出現(xiàn)自燃現(xiàn)象。
根據(jù)2-2-601工作面賦存情況及開采特征,采用采空區(qū)束管監(jiān)測的方式進行自燃“三帶”分布規(guī)律的分析,根據(jù)分析結果得出采空區(qū)進風側、中部、回風側氧化升溫帶的寬度分別為55、50、50 m,設計采空區(qū)采用封堵漏風+注氮降氧+黃泥灌漿相結合的防滅火方案,實施后的CO含量分析結果可知,該方案有效抑制了遺煤的氧化,確保了采空區(qū)內無自燃現(xiàn)象出現(xiàn),為工作面的安全生產提供了保障。