李保盛
(山西汾西礦業(yè)(集團)孝義煤礦管理分公司,山西 孝義 032300)
我國煤礦資源豐富,近年來為了適應社會經濟的發(fā)展,煤炭的開采量也在增加。為了提高刮板輸送機的運行效率,可建立一套基于載荷信息的控制系統(tǒng),實時調整輸送機的轉速,提高設備的運行效率。
調速系統(tǒng)的設計目的是為了在不需要人工操作的情況下,實現(xiàn)刮板輸送機速度的調節(jié),刮板運輸機的速度應與其所承受的負載密切相關,當運輸?shù)呢撦d較少時刮板輸送機可以減速運行,在沒有負載的情況下還可進行待機,由此可以極大地降低刮板輸送機的能耗,最終實現(xiàn)自動化、無人化的操作。刮板輸送機調速控制系統(tǒng)不僅提高了設備運行的效率,提高了經濟性,同時還提高了操作人員的安全性[1]。
在井下煤炭開采中,刮板輸送機、采煤機、液壓支架三者之間協(xié)同配合,如圖1 所示為三種設備之間的布置關系。其中采煤機主要負責對煤巖進行截割、破碎,在工作面內可對一定范圍空間內的煤炭進行截割;刮板輸送機則主要負責將采煤機截割、破碎的煤炭源源不斷地往外輸送,需要不斷地根據煤炭的運載量進行調節(jié);液壓支架主要負責對開采巷道的支護,確保作業(yè)設備與人員的安全,有助于提高開采效率。
圖1 綜采面協(xié)同作業(yè)示意圖
一般情況下,刮板輸送機在解決大角度煤炭的運輸問題上具有明顯優(yōu)勢,采煤機可以在刮板輸送機軌道上運行,采煤機的移動與安裝就方便了許多。為了保障井下作業(yè)人員的安全,在刮板輸送機與采煤機之間設置有互鎖功能,確保兩種設備可以同時開啟與關閉,防止刮板輸送機停機時,采煤機仍在工作,只有兩者相互協(xié)調配合才能確保煤礦開采的順利進行,保障人員與設備的安全[2]。
首先根據對井下傳感器所采集的數(shù)據,同時融入了工業(yè)互聯(lián)網技術、遠程監(jiān)控系統(tǒng)等技術。系統(tǒng)在分析刮板輸送機工作狀態(tài)的同時,根據其載荷情況自主決策,對輸送機的轉速進行調整。提高刮板輸送機轉速是提高煤炭開采效率的必然選擇,但是刮板輸送機一直保持高速運行,不僅會降低設備的使用壽命,還容易導致資源的浪費,因此需要根據刮板輸送機的載荷情況進行實時調節(jié)??刂葡到y(tǒng)是一個復雜、高度偶合的系統(tǒng),其結構示意圖如下頁圖2 所示。
圖2 采煤機調速系統(tǒng)硬件構架
根據系統(tǒng)的硬件結構設計,可以分為三層;首先是數(shù)據采集層,即在設備上布置信號傳感器,獲取比較關注的信息,數(shù)據采集層主要包括的設備有各類傳感器、編碼器、電流互感器等。其次是通信層,主要實現(xiàn)將井下環(huán)境中所采集的信號通過信號傳輸設備輸送至地面控制中心,基于工業(yè)互聯(lián)網及無線網絡技術實現(xiàn)。最后是數(shù)據處理層,結合可編程控制器以及上位計算機對傳感器所采集的數(shù)據進行分析判斷,得到刮板輸送機速率控制的輸入[3]。
要實現(xiàn)控制系統(tǒng)根據刮板輸送機載荷進行自動調節(jié)與控制,就必須對刮板輸送機、采煤機等設備的工況參數(shù)進行監(jiān)測與分析。傳感器可以將溫度、速度等物理信號轉化為電信號,電信號則可以進行快速的傳遞,從而實時地對輸送機進行控制。根據系統(tǒng)性能需求選擇傳感器型號,要求設備應適用于井下工作環(huán)境,具有較好的可靠性。如圖3 所示,為本系統(tǒng)中所選取的溫度傳感器、電流互感器、軸編碼器的實物圖。
圖3 部分硬件選型實物圖
溫度傳感器采用GWP200 型,它是一種礦用本安型拆插入式溫度傳感器,在本系統(tǒng)中安裝在刮板輸送機機頭和機尾處,用來測量電動機軸承溫度。電流互感器采用LMZ-1 礦用電流互感器,將其安裝在組合開關中,用來獲取刮板輸送機電流數(shù)據。軸編碼器采用VBW28 型礦用軸式編碼器,安裝于刮板輸送器的電機傳動軸上,獲取電動機的轉速等信息[4]。
綜采面工況復雜環(huán)境比較惡劣,常導致有線的通信設備發(fā)生故障,因此采取有線網絡與無線網絡相結合的方式,無線Mesh 技術是下一代無線網絡的關鍵技術,具有兼容性強、抗干擾能力好等優(yōu)點,配備KJHT500 型礦用無線交換機,該交換機最大可提供200/2000 Mbps 的快速傳遞能力。
工業(yè)互聯(lián)網是實現(xiàn)多系統(tǒng)聯(lián)動的基礎,通過搭建網絡通信平臺實現(xiàn)刮板運輸機PLC、采煤機主控制PLC、控制系統(tǒng)的PLC 之間信息的交互傳遞,如圖4 所示,為基于刮板輸送機負載大小而實現(xiàn)對刮板輸送機轉速進行控制的系統(tǒng)通信結構示意圖[5]。
刮板輸送機的運行速率應該與實際的運載量相關聯(lián),使得設備之間密切配合,以提高刮板輸送機的運行效率。在實際使用中,刮板上所運輸?shù)呢浳锪渴菚r刻變化的,只能借助于智能監(jiān)測與控制系統(tǒng)才能了解刮板輸送機的載荷情況,了解刮板輸送機的狀況,并做出正確的判斷決策。一般是需要對刮板輸送機的載荷情況進行監(jiān)測,收集的數(shù)據,可給予BP 神經網絡算法對歷史數(shù)據進行分析,并有效歸類,以此作為刮板輸送機控制的依據。從刮板輸送機不同載荷所監(jiān)測的數(shù)據入手,對數(shù)據進行歸納分類,從而確定輸送機轉速應控制的大小,在此利用BP 神經網絡對數(shù)據進行篩選分類,BP 神經網絡的識別系統(tǒng)的構建過程可以簡單概況為如下三步[6-7]:
1)首先是分析數(shù)據的采用、收集與整理,由于算法本身基于離散的數(shù)據進行分析,因此需要對樣本數(shù)據進行取樣。
2)對分析樣本進行集約化處理,在減小樣本容量的同時可提高算法的識別度,即構建識別參數(shù)的決策表。
3)根據整理得到的決策表,再提起隱藏于其中的規(guī)律,并以此作為BP 神經網絡的輸入,這一步對神經網絡的訓練尤為重要,對后期神經網絡的預測判斷具有重要影響。最后構建起基于神經網絡算法的模式識別系統(tǒng),這個系統(tǒng)的結構如圖5 所示。
圖5 載荷識別系統(tǒng)結構
最后對系統(tǒng)硬件、軟件進行了不斷調試,最終實現(xiàn)了基于負載的刮板輸送機調速與控制,在軟件系統(tǒng)的主界面,顯示了刮板輸送機運行的狀態(tài)參數(shù),如轉速、載荷、溫度等,系統(tǒng)是采用神經網絡建立的預測模型和調速模型,對刮板輸送機的歷史數(shù)據進行分析,歸類總結出刮板運行的特點,以及轉速的控制,從而實現(xiàn)了對刮板轉速的實時調控。