郝 珉
(汾西礦業(yè)集團水峪煤業(yè),山西 孝義 032300)
軌道運輸在我國各大礦區(qū)應(yīng)用廣泛,是井下運輸矸石、物料的主要運輸方式。尤其是對于一些服務(wù)年限較長的礦井,受限于巷道空間等因素,井下軌道布置錯綜復(fù)雜,加之繁重的運輸任務(wù),如果缺乏可靠調(diào)度及有效監(jiān)控,容易造成運輸機車頂頭、撞車、追尾、出軌、翻車等不同嚴重程度的事故,對礦井安全高效運輸造成較大隱患[1-4]。因此,有必要對礦井的軌道運輸工作展開優(yōu)化研究。
實踐礦井井深為400 m,現(xiàn)生產(chǎn)水平為-375 m,煤炭運輸系統(tǒng)采用皮帶輸送機,物料輔運系統(tǒng)采用軌道機車運輸,負責(zé)將采掘工作面的煤炭和矸石等運出,并將井下的物料運至采掘地點。隨著采掘工作的不斷深入,井下軌道鋪設(shè)越來越遠,軌道交叉工作情況越來越多,軌道機車的運輸任務(wù)也越來越繁重,目前-375 m 水平共有11 輛架線電機車進行軌道運輸,機車的合理調(diào)度及安全運行難度越來越大。礦井運輸系統(tǒng)原有一套監(jiān)控系統(tǒng),亟需進行改進。
1)運輸機車無法準確定位。原監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)老舊,長時間井下潮濕環(huán)境影響,傳感器精度降低,導(dǎo)致運輸機車定位出現(xiàn)偏差或者無法定位到,給運輸調(diào)度工作造成不利影響。
2)運輸機車工況無法實時監(jiān)控。由于井下運輸機車數(shù)量較多,且一半以上的機車使用年限已超過5 年,造成機車故障率較高,礦井還未實現(xiàn)對機車工況的實時監(jiān)控,在機車養(yǎng)護、故障處置方面還需進行改善。
3)未實現(xiàn)智能化、可視化等監(jiān)控功能。機車目前缺乏高效調(diào)度,工作效率較低,且未實現(xiàn)遠程自動調(diào)度、可視化監(jiān)控顯示功能,無法掌握機車的實時運行狀態(tài),對于合理安排工作線路、調(diào)度車輛位置、進行道岔切換等缺乏有效指導(dǎo)。
智能監(jiān)控系統(tǒng)遵循地面監(jiān)控層、PLC 控制層、井下設(shè)備層的三層結(jié)構(gòu)設(shè)計,如圖1 所示。地面監(jiān)控層設(shè)置在調(diào)度室,主要由監(jiān)控計算機、數(shù)據(jù)服務(wù)器、打印機等組成;PLC 控制層主要由一個控制主站和相關(guān)控制分站組成,是整個系統(tǒng)的核心,負責(zé)信息指令的上傳下達,其功能設(shè)計及工作效率直接決定整個系統(tǒng)的功能實現(xiàn);井下設(shè)備層通過供電電路及以太網(wǎng)絡(luò)接入PLC 控制層,主要包括現(xiàn)場的電動轉(zhuǎn)轍機、道岔指示器、軌道計軸器、信號機、語音箱、觸摸屏、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等組成[5-6]。
PLC 控制系統(tǒng)的功能設(shè)計至關(guān)重要,根據(jù)該礦具體情況和系統(tǒng)改造要求,要求實現(xiàn)的基本功能有:準確定位系統(tǒng)內(nèi)機車的實時位置、行進方向和行進速度,并在地面監(jiān)控計算機運行圖中進行動態(tài)顯示;智能控制或者根據(jù)地面調(diào)度室指令,對電動轉(zhuǎn)轍機、道岔指示器、信號機、語音箱等進行控制,根據(jù)要求下達道岔切換指令等;完成供電網(wǎng)絡(luò)及通訊網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計布置,保證數(shù)據(jù)信息的實施傳輸。
在整個監(jiān)控系統(tǒng)中,由于要實現(xiàn)信息實時上傳、視頻監(jiān)控、采集信息、指令收發(fā)等功能,三層模塊之間需要較高的數(shù)據(jù)傳輸速率。設(shè)計應(yīng)用西門子S7-1200 型PLC 的以太網(wǎng)絡(luò)接口,基于交換機作用,將信號進行轉(zhuǎn)換及傳輸,構(gòu)建起供系統(tǒng)應(yīng)用的內(nèi)部工業(yè)以太網(wǎng)絡(luò),并搭建起機車設(shè)備實時顯示網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。為便于設(shè)備耦合對接以及支持S7-1200 型PLC 的編程組態(tài),使用西門子STEP7-V13 編程軟件進行本系統(tǒng)軟件開發(fā),即WINCC 計算機智能監(jiān)控軟件,主要分系統(tǒng)管理、數(shù)據(jù)管理、監(jiān)控界面三大模塊,如圖2 所示,可實現(xiàn)用戶管理、故障記錄、運行記錄、報表打印、監(jiān)控操作等功能。WINCC 與PLC 控制主站在內(nèi)部工業(yè)以太網(wǎng)絡(luò)中,通過IP 地址配置進行通訊連接,實現(xiàn)軟硬件系統(tǒng)關(guān)聯(lián)。
圖2 控制系統(tǒng)工作流程示意圖
根據(jù)設(shè)計的總體方案、軟件程序及工作流程,研發(fā)出礦井軌道運輸智能監(jiān)控系統(tǒng),并在該礦實踐應(yīng)用。監(jiān)控系統(tǒng)升級使用后,符合設(shè)計預(yù)期,順利通過多項驗收,并實現(xiàn)了以下功能及特性:
1)運輸機車精確定位及實時顯示。在每部機車上安裝帶有其信息的識別卡,基于無線射頻技術(shù),并與軌道計軸器共同作用,實現(xiàn)了運輸機車的精確定位,并將定位數(shù)據(jù)上傳,在調(diào)度室計算機實時顯示其位置以及與其他機車的位置關(guān)系,同時,基于視頻監(jiān)控系統(tǒng),對機車運行狀態(tài)有了更直觀的展示,便于調(diào)度操作。
2)軌道道岔遠程控制功能。道岔實現(xiàn)了就地控制、遙控器控制以及系統(tǒng)遠程控制功能,同時,道岔的切換狀態(tài)可實時上傳,并在調(diào)度室計算機以電子圖形的方式進行直觀展示;同時,道岔具備閉鎖功能,系統(tǒng)執(zhí)行遠程調(diào)度指令時,自動將道岔進行閉鎖,防止誤操作。
3)故障分析及應(yīng)急處置功能。系統(tǒng)對運輸機車、其他電氣設(shè)備、軌道、保護系統(tǒng)等進行不間斷監(jiān)控,動態(tài)分析設(shè)備運行參數(shù),一旦出現(xiàn)參數(shù)失常或其他異常情況,將立即采取緊急停車等應(yīng)急處置措施,并發(fā)出故障警報,使系統(tǒng)處于安全高效的運行狀態(tài)。
礦井軌道運輸監(jiān)控系統(tǒng)升級運行至今,保持著穩(wěn)定的狀態(tài),對于運輸機車的動態(tài)監(jiān)控、車輛調(diào)度、故障分析處置等發(fā)揮了關(guān)鍵作用,且整個系統(tǒng)操作便捷,維護簡單,可靠性高,對整個軌道運輸工作切實起到了優(yōu)化改良作用。