吳 昊
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán)有限公司四臺礦,山西 大同 037000)
隨著工作面綜采自動化水平的提高,對采煤機(jī)的自動化控制成為決定采煤機(jī)性能的重要參考。針對采煤機(jī)的電控系統(tǒng),采用CAN總線形式的架構(gòu),搭建快速模塊化的自動控制系統(tǒng),依據(jù)采煤機(jī)的不同功能,劃分不同的功能模塊,對傳感信號進(jìn)行處理,實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)的自動化控制[1]。通過自動控制技術(shù),可以減輕井下作業(yè)人員的勞動強(qiáng)度,提高煤礦的開采效率及作業(yè)水平。
采煤機(jī)是進(jìn)行煤層截割、落煤及裝煤的關(guān)鍵設(shè)備,設(shè)備多采用雙滾筒的形式提高采煤作業(yè)的效率,主要由左右截割部、左右牽引部及液壓系統(tǒng)和電控系統(tǒng)組成。依據(jù)對采煤機(jī)電氣控制系統(tǒng)的功能模塊進(jìn)行劃分,主要包括如圖1所示的8大模塊[2],分別為主控模塊、模擬量模塊、開關(guān)量模塊、遙控模塊、語音模塊、載波通訊模塊、漏電檢測模塊及牽引控制模塊。總線協(xié)議采用基于CAN線的總線控制,是國際標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)級總線技術(shù),具有較高的傳輸效率及良好的差錯糾錯機(jī)制,可實(shí)現(xiàn)設(shè)置不同的節(jié)點(diǎn)優(yōu)先級并可實(shí)時地進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。采用CAN線的總線協(xié)議可以保證各模塊之間的通訊便捷,保證系統(tǒng)整體的穩(wěn)定靈活。
圖1 采煤機(jī)模塊化自動控制系統(tǒng)整體框圖
在自動控制系統(tǒng)中,不同的模塊實(shí)現(xiàn)各自相應(yīng)的功能。主控模塊作為核心模塊,通過CAN線總線協(xié)議接收各個模塊的數(shù)據(jù)并進(jìn)行計(jì)算處理后發(fā)回給各個模塊,其中通過本安CAN協(xié)議連接外接傳感器進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,并與左右端頭的操作站進(jìn)行連接通訊;開關(guān)量模塊具有輸入輸出通道,控制電機(jī)及電磁閥等[3];模擬量模塊實(shí)現(xiàn)對主回路電壓及電機(jī)連接電壓互感信號的檢測,通過總線傳輸?shù)街骺啬K;語音模塊依據(jù)主控模塊的指令進(jìn)行語音的播報(bào),包括系統(tǒng)的操作及預(yù)警故障等信息的輸出;遙控模塊可進(jìn)行遙控信號的發(fā)送及接收,實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)的遙控動作;載波通訊模塊能進(jìn)行載波的發(fā)送及接收,實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)的遠(yuǎn)程通訊及控制;漏電檢測模塊對電機(jī)進(jìn)行絕緣檢測,保證采煤機(jī)的安全作業(yè);牽引控制模塊與左右變頻器相連接,控制變頻器的方向和速度,并進(jìn)行數(shù)據(jù)的傳輸。
采煤機(jī)模塊化自動控制系統(tǒng)共分為8個模塊,采用CAN線控制的總線協(xié)議,對于CAN驅(qū)動電路采用自帶的CAN控制器,節(jié)省電路板的空間,并簡化對系統(tǒng)的調(diào)試。CAN線驅(qū)動電路如圖2所示,各模塊的CAN控制器通過驅(qū)動電路的處理后接入總線系統(tǒng),采用IL41050收發(fā)芯片,具有較高的傳輸速度,并且能提供總線的短路保護(hù)、熱保護(hù)及電源接地保護(hù)[4]。
圖2 CAN線驅(qū)動電路
在采煤機(jī)模塊化自動控制系統(tǒng)中,主控模塊作為核心的功能模塊,通過CAN線對采集到的信號進(jìn)行運(yùn)算處理,并進(jìn)行指令的下發(fā),該模塊的功能如圖3所示[5],主要包括本安電源模塊、CAN接口模塊實(shí)現(xiàn)通訊,本安CAN接口實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)傳感器數(shù)據(jù)的采集、本安485信號實(shí)現(xiàn)與左右兩端操作站的連接、485信號實(shí)現(xiàn)與顯示屏的連接,進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的實(shí)時顯示。
圖3 主控模塊的功能框圖
開關(guān)量及模擬量采集模塊對不同信號的采集處理后傳輸給主控模塊,均采用24 V電源供電,相應(yīng)數(shù)量的檢測接口與傳感器信號相接;采煤機(jī)在作業(yè)過程中,在工作面上進(jìn)行循環(huán)作業(yè),信息較為閉塞,載波通訊模塊采用電力線載波及時進(jìn)行信號的傳遞,通過已有的電力線為媒介實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳遞[6]。由于井下工作面的環(huán)境較為惡劣,載波通訊模塊采用1-10 MHz之間的工作頻帶,采用全雙工的工作模式保證高噪聲下的正常通訊。載波通訊模塊電路如圖4所示,采用FSK技術(shù)進(jìn)行信號的調(diào)制,經(jīng)功率放大器后耦合到電力線上進(jìn)行信號的發(fā)送;信號接收時,首先進(jìn)行濾波處理經(jīng)解調(diào)后得到接收的原始數(shù)據(jù)。
圖4 載波通訊模塊電路設(shè)計(jì)
語音模塊通過音頻接口,進(jìn)行語音的合成,經(jīng)過電路放大之后進(jìn)行語音的播報(bào),采用集成芯片的方式可以實(shí)現(xiàn)語音的編碼及解碼,可支持進(jìn)行狀態(tài)的查詢及多種命令形式;遙控模塊通過遙控器實(shí)現(xiàn)對天線信號的發(fā)送和接收,經(jīng)過系統(tǒng)采集后傳輸?shù)娇偪啬K。牽引控制模塊通過微處理器進(jìn)行主控模塊牽引控制信號的接收,通過另一路CAN線控制左右的變頻器,從而實(shí)現(xiàn)對采煤機(jī)的控制。同時,由于采煤機(jī)上具有抱閘制動器,當(dāng)變頻器進(jìn)行工作時,同步控制制動器打開,變頻器停止時,控制制動器閉合,從而實(shí)現(xiàn)采煤機(jī)的動作。
采煤機(jī)的自動化控制采用CAN線的總線控制,可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的快速通信。系統(tǒng)共分8種功能模塊進(jìn)行采煤機(jī)的自動作業(yè),各模塊的結(jié)構(gòu)簡單,便于布置,并且便于檢測維修。相比傳統(tǒng)的PLC控制,該系統(tǒng)降低了作業(yè)的難度,簡化了配置,保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。對采煤機(jī)進(jìn)行模塊化自動控制系統(tǒng)的應(yīng)用,可以減少工作面作業(yè)人員的數(shù)量,降低工作面的勞動強(qiáng)度,提高采煤機(jī)的作業(yè)效率,可以實(shí)時地進(jìn)行采煤機(jī)狀態(tài)的監(jiān)測及遠(yuǎn)程控制,提高了煤礦作業(yè)自動化的水平及效率。