金建棟,吳彬,曹炳發(fā)
(鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧 鞍山 114021)
冶金行業(yè)物料運輸中的粉塵逸散對環(huán)境造成嚴重污染是長期以來難以徹底解決的問題。特別是近年來隨著干法熄焦技術(shù)的推廣應用,由于干熄焦溫度較高,含水量低,自身包含大量細微顆粒,運輸中受熱效應、物料滑差、皮帶抖動等因素影響,粉塵逸散現(xiàn)象尤其嚴重,影響了生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境。為此,鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠(以下簡稱“煉鐵總廠”)在對原有除塵系統(tǒng)存在問題進行分析的基礎上,對原有除塵工藝進行優(yōu)化,解決了焦炭轉(zhuǎn)運過程中揚塵外溢、濾袋頻繁破損問題,改善了轉(zhuǎn)運站現(xiàn)場環(huán)境,優(yōu)化后的除塵系統(tǒng)穩(wěn)定運行,并減少了除塵器維護量。
煉鐵總廠運輸系統(tǒng)各轉(zhuǎn)運站安裝兩條皮帶機(1、2),分別安裝在上層平臺(1)和下層平臺(2)上,各安裝一個吸塵點。由于長距離運輸,集中除塵能耗高,各轉(zhuǎn)運站旁均設置單獨除塵系統(tǒng)。原設計1皮帶機頭部吸塵點風量為7 000 m/h,2皮帶機尾部吸塵點風量為12 000 m/h。該運輸系統(tǒng)原設計運輸水熄焦,采用干熄焦工藝后,原除塵能力明顯不足。
生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),1皮帶機頭部卸料點揚塵較小,所設風量基本滿足生產(chǎn)需求;2皮帶機尾部受料點揚塵較大,無法滿足生產(chǎn)需求。分析主要原因如下:
(1)風量分配不合理,2皮帶機設計值偏小。
(2)2皮帶機尾部下料點前部只設一處吸塵點,下料點尾部無密封罩。
(3)2皮帶機原有密封罩前端出料口位置密封不好,存在較大漏風;密封罩長度不足,容塵空間小。
轉(zhuǎn)運站在線除塵器設計存在較大缺陷。除塵器中箱體下部進風,但其內(nèi)部未設置擋風板,導致含塵氣流直接沖刷濾袋。焦粉顆粒有很強的磨啄性,生產(chǎn)中濾袋經(jīng)常破損,日常更換量大,頻繁發(fā)生煙囪冒煙環(huán)保事故。
(1)提高1皮帶機機頭除塵風量
考慮后期生產(chǎn)規(guī)模釋放的需求,1皮帶機機頭除塵增加約15%的富余風量,即風量設為8 000 m/h。
(2)優(yōu)化2皮帶機機尾除塵風量
2皮帶機尾部除塵風量的確定非常關鍵,計算如下:
式中,Q為物料誘導帶入的風量,取值6 000 m/h;Q為密閉罩內(nèi)保持一定負壓而由不嚴密處吸入的風量,m/h。
式中,β為考慮不到的縫隙面積而增加的安全系數(shù),一般取1.05~1.1,本文取1.05;ΣF為密閉罩開孔處及不嚴密處縫隙總面積,1.2 m;υ'為通過縫隙或孔口的風速,4 m/s。
為了盡量避免皮帶機尾輪側(cè)揚塵,在溜槽兩側(cè)的密閉罩各設一個吸塵點,前點風量為18 000 m/h,后點為6 000 m/h(物料輸送方向向左,則左側(cè)點為前點)。因此,轉(zhuǎn)運站總設計風量達32 000 m/h。
2.2.1 更換密封罩擋簾
首先更換密封罩兩側(cè)密封皮帶,調(diào)整其高度保證與皮帶機貼合緊密不漏風。密封罩出料口擋簾是跑風最大部位,生產(chǎn)中一般采用廢舊皮帶,現(xiàn)場制作安裝,廢舊皮帶耐磨性和柔軟度不夠,導致密封擋簾無法與料面貼合,大量空氣被抽入,降低密封罩內(nèi)部負壓。針對此問題設計了新型的端部密封皮簾,見圖1所示。該皮簾采用從里到外三層設計,最里層和最外層采用10 mm厚膠皮切成15 mm寬的胡須狀,中間一層采用2 mm厚的軟帆布,三層通過頂部的扁鋼夾緊成整體后,通過螺栓固定在密閉罩端部。優(yōu)化后的密封擋簾既柔軟又密封,極大地減小了粉塵的逸散量和漏風面積。
圖1 新型的端部密封皮簾Fig.1 New Type Sealing Curtain at End
2.2.2 增大容塵空間
物料下降產(chǎn)生大量“爆炸式”揚塵,因此延長受料點前部密封罩1.5 m,尾部增加密封罩,整體增加下料點的容塵空間?,F(xiàn)場環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)可知,增大容塵空間后有效減少70%的揚塵外溢。
2.3.1 優(yōu)化除塵器參數(shù)
由于焦粉具有很強的磨啄性,為提高除塵器濾袋使用壽命,并滿足超低排放的需要,優(yōu)化了除塵器參數(shù),見表1。
表1 優(yōu)化后的除塵器參數(shù)Table 1 Parameters for Dust Collector after Optimization
2.3.2 增加擋風板
針對原除塵器濾袋頻繁破損原因,在除塵器進風口新增擋風板,擋風板安裝示意圖見圖2,避免了含塵氣流直接沖刷濾袋。
圖2 除塵器進風口擋風板安裝示意圖Fig.2 Schematic Diagram for Setting Wind Deflectors at Inlet of Dust Collector
2.3.3 優(yōu)化除塵器中箱體箱板
傳統(tǒng)除塵器中箱體箱板一般采用直板,優(yōu)化設計成壓型鋼板,見圖3。
圖3 壓型鋼板結(jié)構(gòu)示意圖Fig.3 Structural Sketch for Profiled Steel Sheet
壓型鋼板是經(jīng)過輥壓折彎成各種波型的鋼板,具有以下優(yōu)點:
(1)強度高,能延長除塵器使用壽命。由于除塵風機抽風下承受高負壓,除塵器箱板必須承受最大壓力5 000 Pa,而壓型鋼板最大耐壓7 000 Pa,強度提升顯著,能延長除塵器使用壽命2年以上。
(2)漏風量少,除塵效率高。由于壓型鋼板焊接少,整體密封性好,因此除塵器漏風量減少,測得漏風率≤1%;除塵效率得到提高,能達到99%。而且經(jīng)過壓型后的鋼板成波浪形狀,焊縫量少,整體線條弧度整潔美觀。
(3)施工簡便、安裝快捷。壓型鋼板整體一次成型,無需焊接加強筋,制作快,安裝方便。
2.3.4 優(yōu)化除塵器風道
傳統(tǒng)除塵器風道一般采用直線形斜隔板,優(yōu)化后采用新型階梯形斜隔板,見圖4。
圖4 除塵器風道階梯形斜隔板結(jié)構(gòu)示意圖Fig.4 Structural Sketch for Step-type Inclined Wind Duct Strake Wall to Dust Collector
此設計具有以下優(yōu)點:
(1)氣流分布合理。為避免管道粉塵沉降現(xiàn)象,滿足除塵器入口風速15.96 m/s,濾袋過濾風速低于35.4 m/s,采取階梯形斜隔板能很好地起到擋風引流作用,使進入各個灰斗和箱體的風量保持一致,風速相同,從而氣流分布更加均勻。
(2)行走方便,便于清理。階梯形斜隔板有水平和垂直鋼板,類似于樓梯平臺,行走起來非常方便,便于打掃垃圾、積灰等。
(3)強度高,穩(wěn)定性好。階梯形斜隔板與立柱和箱板焊接在一起,并采用100 mm×8 mm扁鋼加強筋,強度比直線形斜隔板高,更加穩(wěn)定。
2.3.5 優(yōu)化除塵器噴吹裝置
傳統(tǒng)除塵器噴吹裝置氣包脈沖閥采用直線形布置,優(yōu)化后采用錯位交叉式布置,見圖5。
圖5 錯位交叉式布置示意圖Fig.5 Schematic Diagram for Arrangement by Offset Intersection Method
該布置具有以下優(yōu)點:
(1)節(jié)省空間,減小占地面積。傳統(tǒng)氣包脈沖閥布置間距為210 mm,采用錯位交叉式布置后,脈沖閥間距縮短為190 mm,節(jié)省了占地空間。
(2)氣包合二為一,布置合理,更加經(jīng)濟環(huán)保。原上箱體每個凈氣室需要布置一個氣包,脈沖閥單列布置在氣包內(nèi)。優(yōu)化后采取左右兩個凈氣室共同使用一個氣包,脈沖閥錯位交叉布置在氣包內(nèi),維修保養(yǎng)更加方便,節(jié)省人力、物力,降低維護成本。
優(yōu)化后的除塵系統(tǒng)在煉鐵總廠的6臺焦炭轉(zhuǎn)運站中使用。對除塵效果進行了監(jiān)測,除塵監(jiān)測方案及結(jié)果見表2。由表2看出,優(yōu)化后粉塵指標低于行業(yè)標準要求,一次性通過第三方環(huán)保綜合檢測。此外,統(tǒng)計得出除塵器系統(tǒng)粉塵捕集率≥95%,同時,減少了除塵器的維護量。
表2 除塵項目監(jiān)測方案及結(jié)果Table 2 Monitoring Program for Dust Collecting Project and Its Results
針對鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠焦炭轉(zhuǎn)運過程中揚塵外溢、濾袋頻繁破損的現(xiàn)象,分析了原有除塵系統(tǒng)存在的問題,優(yōu)化了除塵系統(tǒng)風量,更換了皮帶機密封擋簾,增加了容塵空間,優(yōu)化了除塵器參數(shù),在除塵器進風口增加擋風板,中箱體箱板采用壓型鋼板,除塵器風道采用階梯形斜隔板,除塵器噴吹裝置采用錯位交叉式布置。除塵系統(tǒng)優(yōu)化后,監(jiān)測粉塵及噪聲分別達到0.3~1.5 mg/m和65.9~75.7 dB,均低于行業(yè)標準。除塵系統(tǒng)穩(wěn)定運行,而且減少了除塵器的維護量,在同行業(yè)具有推廣價值。