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        某柴油機(jī)油底殼異響問題分析與改進(jìn)

        2021-10-13 09:23:56王春鳳鄧堯鑫涂宏海王輝安娜
        柴油機(jī)設(shè)計與制造 2021年3期
        關(guān)鍵詞:底殼曲軸箱樣件

        王春鳳,鄧堯鑫,涂宏海,王輝,安娜

        (江鈴汽車股份有限公司,江西南昌 330001)

        0 引言

        油底殼的主要作用是封閉曲軸箱,作為貯油槽的外殼,防止雜質(zhì)進(jìn)入,并收集和儲存由柴油機(jī)各摩擦表面流回的潤滑油,散去部分熱量,防止?jié)櫥脱趸?/p>

        發(fā)動機(jī)的振動與噪聲:發(fā)動機(jī)的噪聲除了進(jìn)、排氣噪聲和風(fēng)扇噪聲外,結(jié)構(gòu)表面輻射噪聲也是主要的部分。在表面輻射噪聲中,薄壁件(正時齒輪室蓋板、缸蓋罩、油底殼等)占相當(dāng)大的比例,而其中油底殼的輻射噪聲占總輻射噪聲的24%左右,是最大的表面輻射噪聲源[1,2]。油底殼長期承受壓力和振動負(fù)荷。儲存的潤滑油使得油底殼承受著壓力,同時還有發(fā)動機(jī)運(yùn)行帶來的振動。

        因此對油底殼進(jìn)行聲學(xué)優(yōu)化是降低發(fā)動機(jī)噪聲的一種重要措施。在設(shè)計階段對油底殼結(jié)構(gòu)的動態(tài)特性進(jìn)行準(zhǔn)確分析、預(yù)測和調(diào)整,對整機(jī)的減振降噪具有重要意義。該油底殼系統(tǒng)采用廣泛應(yīng)用的有限元分析方法[3],對含機(jī)油的油底殼的動態(tài)特性進(jìn)行分析,為優(yōu)化油底殼系統(tǒng)振動和噪聲分析提供準(zhǔn)確的解決方案。

        1 油底殼噪聲問題分析

        考慮到發(fā)動機(jī)的實(shí)際布置問題,油底殼采用沖壓結(jié)構(gòu),與鑄鋁曲軸箱通過螺栓固定連接。具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        圖1 油底殼結(jié)構(gòu)

        1.1 油底殼噪聲情況

        1.1.1 主觀評判

        樣車儀表里程45 748 km。冷車啟動,發(fā)動機(jī)聲音正常;暖機(jī)后,車外開始出現(xiàn)轟鳴“嗡嗡”聲,車內(nèi)不明顯。

        聽診器診斷,“嗡嗡”聲在油底殼處特別明顯。采用臨時措施(用木棒向油底殼中央部位施加壓力)后“嗡嗡”聲消失,停止施加力后復(fù)現(xiàn)。

        1.1.2 客觀測試

        在油底殼、曲軸箱布置振動傳感器,在油底殼近場及車內(nèi)布置麥克風(fēng)。

        對聲學(xué)數(shù)據(jù)濾波分析,確認(rèn)該“嗡嗡”聲為151 Hz左右單頻噪聲,采用臨時措施(用木棒向油底殼施加壓力)后,151 Hz噪聲由69 dB(A)降低到53 dB(A),降低16 dB(A), 如圖2 (a)所示;油底殼151 Hz振動加速度由13 m/s2降低到3.8 m/s2,能量減小70%,如圖2(b)所示。

        1.2.2 資料分析方法 對訪談后的資料進(jìn)行整理,運(yùn)用Colaizzi的類屬分析法按7個步驟仔細(xì)閱讀所寫的訪談記錄,析取有意義的陳述,對反復(fù)出現(xiàn)的有意義的陳述進(jìn)行編碼,將編碼的陳述進(jìn)行記錄并寫出詳細(xì)無遺漏的描述,辨別出相似的陳述,升華出主題概念,返回參與者求證。對資料的編碼、主要陳述的描述由本科2名主管護(hù)師獨(dú)立進(jìn)行,后由研究者進(jìn)行總結(jié),以避免主觀偏倚,保證訪談資料的信、效度。通過分析與討論,整理出相關(guān)主題。

        圖2 油底殼噪聲測試結(jié)果

        1.2 噪聲原因分析

        原地空檔加減速,測試油底殼、曲軸箱裙架X、Y、Z 三個方向的振動情況,測點(diǎn)位置如圖3所示。

        圖3 測點(diǎn)分布

        測試結(jié)果顯示,油底殼在Z方向明顯存在約150 Hz共振帶,如圖4(a)所示;而曲軸箱此頻率共振帶非常微弱,如圖4(b)所示。因此確定根本原因是油底殼150 Hz左右共振帶被激勵起,產(chǎn)生了振動噪聲。

        圖4 噪聲測試彩圖

        2 有限元分析

        2.1 分析模型及邊界

        采用流固耦合方法對裝有機(jī)油的油底殼進(jìn)行仿真計算,油底殼模型采用殼單元,密度為7.85 g/cm3,彈性模量為2.1×105MPa,泊松比為0.28;機(jī)油模型采用流體單元,密度為0.9 g/cm3,聲速為1 300 m/s[4]。油底殼厚度為1.6 mm,計算基礎(chǔ)狀態(tài)油底殼系統(tǒng)一階模態(tài)為159 Hz,與實(shí)測發(fā)現(xiàn)的共振頻率151 Hz接近。

        2.2 模態(tài)分析結(jié)果

        通過有限元分析,確認(rèn)了油底殼在含機(jī)油和不含機(jī)油狀態(tài)下的五階模態(tài)結(jié)果,具體結(jié)果見表1。結(jié)果表明,在含機(jī)油的狀態(tài)下,系統(tǒng)模態(tài)比不含機(jī)油的狀態(tài)低。

        表1 油底殼模態(tài)計算值

        3 油底殼優(yōu)化設(shè)計

        通過實(shí)測及分析,確認(rèn)油底殼產(chǎn)生噪音的主要原因是由于油底殼的一階模態(tài)偏低,與發(fā)動機(jī)產(chǎn)生共振帶。為解決該問題,需要優(yōu)化油底殼的設(shè)計,提高油底殼的一階模態(tài)。針對優(yōu)化措施,共提出6種優(yōu)化方案,并對每種優(yōu)化設(shè)計進(jìn)行了有限元分析,改善方案和改善結(jié)果見表2,各方案的分析結(jié)果如圖5所示。

        表2 油底殼優(yōu)化方案

        圖5 油底殼優(yōu)化方案模態(tài)分析

        結(jié)合表2和圖5的分析結(jié)果可以看出,方案4、方案5、方案6的改善效果明顯,方案1、方案3效果相當(dāng),綜合考慮可靠性及裝配性,對方案3、方案4、方案5制作樣件,并進(jìn)行整車驗(yàn)證測試。

        3.1 手工樣件整車測試結(jié)果

        針對方案3、方案4和方案5的樣件,進(jìn)行整車測試,測試對比結(jié)果如下:

        圖6為整車熱怠速下油底殼附近的噪聲振動圖譜。從圖6可以看出,方案3和方案5在發(fā)動機(jī)二階振幅內(nèi)無峰值,方案4在151 Hz處仍有振動峰值。

        圖6 熱怠速油底殼附近噪聲

        圖7 方案3噪聲彩圖

        圖8 方案4噪聲彩圖

        圖9 方案5噪聲彩圖

        通過手工樣件在整車試驗(yàn)的測試結(jié)果可以得出以下結(jié)論:

        方案3:油底殼內(nèi)部焊接2個肋板的效果較好,模態(tài)提高到218 Hz;

        方案4:曲軸箱加2個支架+油底殼內(nèi)部焊接2個肋板方案不明顯,原因?yàn)闃蛹圃斓牟环€(wěn)定性,折彎支架未有效起到提高剛度的作用,且后續(xù)裝配時有安全隱患;

        方案5:曲軸箱加2個鋼板支架的效果明顯,模態(tài)提高到244 Hz,方案5與方案3相比,分析結(jié)果和實(shí)際驗(yàn)證效果一致。

        綜合以上分析及裝配可行性考慮,選擇在油底殼內(nèi)部焊接2個肋板方案作為優(yōu)化方案。

        3.2 工裝樣件整車測試結(jié)果

        采用方案3作為最終優(yōu)化方案,工裝件油底殼在整車的測試結(jié)果:系統(tǒng)一階模態(tài)提高至221.44 Hz,與手工件相比提高了3.44 Hz,2次測量結(jié)果相差1.55 %,測量數(shù)據(jù)穩(wěn)定可靠,并遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于激勵源振動頻率151 Hz。整車測試噪聲彩圖如圖10所示。

        圖10 工裝樣件測試噪聲彩圖

        4 結(jié)論

        通過對油底殼的模態(tài)分析并結(jié)合試驗(yàn)測試,發(fā)現(xiàn)造成油底殼異響的根本原因是油底殼的一階模態(tài)不滿足NVH的設(shè)計要求,油底殼在整車上共振帶被激勵,通過優(yōu)化油底殼結(jié)構(gòu),解決了油底殼異響問題。

        對于薄壁沖壓油底殼,增加肋板的設(shè)計,可以有效提升其模態(tài),從而控制輻射噪聲,這是一種改善薄壁件NVH水平的設(shè)計方法,可以為齒輪室蓋、齒輪室隔音蓋板等薄壁零件的設(shè)計提供參考。

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