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        新型丁烯異構(gòu)化催化劑在中原石化的應(yīng)用

        2021-10-13 12:15:20閆志永
        河南化工 2021年9期
        關(guān)鍵詞:催化劑

        閆志永 , 唐 軍

        (中國石化中原石油化工有限責(zé)任公司 , 河南 濮陽 457000)

        0 前言

        中國石化中原石油化工有限責(zé)任公司(以下簡稱中原石化)的3萬t/a異構(gòu)化工業(yè)裝置是國內(nèi)首套2-丁烯經(jīng)異構(gòu)化反應(yīng)生產(chǎn)1-丁烯的工業(yè)裝置。該裝置作為中原石化1-丁烯裝置的一個聯(lián)合單元,采用中國石化上海石油化工研究院(以下簡稱上海石化院)開發(fā)的成套技術(shù)并提供工藝包,實現(xiàn)增產(chǎn)1-丁烯的目的。第一代催化劑(SBI-1)及成套工藝技術(shù)于2009年1月在中原石化首次成功工業(yè)實施后,于2021年1月起開展了新型異構(gòu)化催化劑(SBI)工業(yè)試驗研究。2021年1月25日順利投料開車,1月26日產(chǎn)品切入1-丁烯裝置,生產(chǎn)出合格1-丁烯產(chǎn)品。

        裝置處理能力:設(shè)計規(guī)模,3萬t/a反應(yīng)器進(jìn)料(含循環(huán)料);操作彈性,60%~110%;年操作時數(shù),8 000 h。主要產(chǎn)品:一定濃度的粗1-丁烯經(jīng)過1-丁烯裝置提純后得到1-丁烯產(chǎn)品。

        1 工藝簡述

        工藝流程如圖1所示。異構(gòu)化反應(yīng)系統(tǒng)包括進(jìn)料汽化、進(jìn)出料換熱、進(jìn)料加熱、異構(gòu)化反應(yīng)等部分。來自碳四裝置第二精餾塔的2-丁烯作為本裝置的原料進(jìn)入原料緩充罐D(zhuǎn)501,與1-丁烯提濃塔塔釜返回的C4混合,經(jīng)進(jìn)料蒸發(fā)器E502加熱后送入進(jìn)出料換熱器E501回收反應(yīng)熱,進(jìn)入電加熱器F501進(jìn)一步加熱到反應(yīng)溫度后進(jìn)入反應(yīng)器R501進(jìn)行異構(gòu)化反應(yīng)。

        圖1 工藝流程圖

        反應(yīng)器出口氣體進(jìn)入到E501回收部分熱能和降溫后,進(jìn)入1-丁烯提濃塔C501進(jìn)行精餾分離,塔頂?shù)玫胶?4%左右的粗1-丁烯返回到碳四精制單元進(jìn)行精餾分離出1-丁烯。塔釜得到的重組分2-丁烯,一部分循環(huán)回原料緩沖罐,一部分送至成品罐區(qū)外售。

        2 分析方法

        ①通過分析反應(yīng)器進(jìn)、出口物料組成,計算1-丁烯單程收率:

        式中:Y,反應(yīng)單程收率,%;y進(jìn)口,反應(yīng)器進(jìn)口物料中2-丁烯濃度總和,%;x出口,反應(yīng)器出口物料中1-丁烯濃度,%。

        ②取樣頻次。反應(yīng)器進(jìn)口取樣頻次1次/天,反應(yīng)器出口取樣頻次2次/天,提濃塔塔頂出料取樣頻次2次/天,塔釜出料取樣頻次1次/天。

        ③主要記錄數(shù)據(jù)。反應(yīng)器的溫度、壓力、新鮮進(jìn)料量和循環(huán)進(jìn)料量,反應(yīng)器進(jìn)出口物料組成。

        ④工藝要求。數(shù)據(jù)采集原則上按100%負(fù)荷進(jìn)行,主要工藝條件必須逐步調(diào)整到位,穩(wěn)定后進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。

        3 反應(yīng)器運行條件

        新型異構(gòu)化催化劑(SBI)運行數(shù)據(jù)采集期間,反應(yīng)器R-501主要操作參數(shù)如下:反應(yīng)壓力0.42 MPa,反應(yīng)溫度290 ℃,反應(yīng)空速5.9 h-1。

        4 催化劑型號、規(guī)格及裝填數(shù)量

        一代異構(gòu)化催化劑(SBI-1)自2009年1月投用到現(xiàn)在,沒有更換新劑,使用性能沒有衰減。新型異構(gòu)化催化劑(SBI)自2021年1月使用,使用條件和一代異構(gòu)化催化劑使用條件要求一樣,從現(xiàn)有使用情況看,性能、收率穩(wěn)定。兩種催化劑型號、規(guī)格和裝填數(shù)量如表1所示。

        表1 異構(gòu)化催化劑規(guī)格和裝填數(shù)量對比

        5 物料組成數(shù)據(jù)及分析

        5.1 新型催化劑標(biāo)定數(shù)據(jù)

        反應(yīng)器進(jìn)料為新鮮進(jìn)料和提濃塔塔釜循環(huán)物料的混合物,組成如表2所示。其中新鮮進(jìn)料1 000 kg/h左右,提濃塔塔釜返回物料2 500 kg/h左右。由于碳四裝置為抽余碳四運行模式,原料中有效反應(yīng)組分順-2-丁烯和反-2-丁烯含量不高。反應(yīng)器出口組成見表3。

        表2 反應(yīng)器入口組成(質(zhì)量分?jǐn)?shù))

        表3 反應(yīng)器出口組成(質(zhì)量分?jǐn)?shù))

        5.2 新型催化劑標(biāo)定工藝條件數(shù)據(jù)

        標(biāo)定期間新鮮原料及反應(yīng)器進(jìn)出口物料分析數(shù)據(jù)均值(3天平均值),如表4、表5所示。

        表4 標(biāo)定平均數(shù)據(jù)

        表5 反應(yīng)器床層溫度

        新型丁烯異構(gòu)化催化劑1-丁烯單程收率為18.54%。

        6 兩代催化劑性能指標(biāo)對比

        第一代催化劑(SBI-1)標(biāo)定技術(shù)指標(biāo):反應(yīng)溫度330 ℃,反應(yīng)壓力0.42 MPa,空速3 h-1條件下,基于進(jìn)料中2-丁烯含量,1-丁烯的單程收率>16.5%,異丁烯<700×10-6,1,3-丁二烯為69×10-6。兩種催化劑性能對比如表6所示。

        表6 催化劑性能對比

        7 結(jié)論

        數(shù)據(jù)采集期間裝置運行平穩(wěn),新型異構(gòu)化催化劑(SBI)在負(fù)荷100%,反應(yīng)溫度290 ℃,反應(yīng)壓力0.42 MPa,空速5.9 h-1條件下,運行情況如下:①裝置1-丁烯的單程收率18.54%,異丁烯含量為430×10-6,1,3-丁二烯為4×10-6,產(chǎn)品1-丁烯滿足聚乙烯裝置共聚單體質(zhì)量要求,結(jié)果遠(yuǎn)優(yōu)于一代催化劑(SBI-1)技術(shù)指標(biāo)。②催化劑反應(yīng)活性更高,在控制相同轉(zhuǎn)化率的條件下,基于新型催化劑優(yōu)異的催化性能,進(jìn)一步提高反應(yīng)空速,反應(yīng)溫度則由原工藝的330 ℃下降至280 ℃,大幅降低了電加熱器負(fù)荷,節(jié)能效果顯著。③產(chǎn)物選擇性更高,采用新型催化劑,1-丁烯產(chǎn)品中影響下道聚合工藝的關(guān)鍵雜質(zhì)異丁烯、1,3-丁二烯等含量降低50%以上,有效提升了1-丁烯產(chǎn)品質(zhì)量。④新型異構(gòu)化催化劑(SBI)投料過程更平穩(wěn),反應(yīng)器床層溫度波動小,無吸附熱等引起突然升溫,開車過程更安全,優(yōu)于一代催化劑(SBI-1)。新型異構(gòu)化催化劑的投用不僅提高了主產(chǎn)品的收率,同時實現(xiàn)了生產(chǎn)過程的安全和節(jié)能,有效提升了裝置安全和經(jīng)濟(jì)性。

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