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        信湖煤礦綜放工作面智能化研究與實(shí)踐

        2021-10-12 07:53:47付冠春
        錦繡·下旬刊 2021年11期
        關(guān)鍵詞:高產(chǎn)高效煤礦智能化

        付冠春

        摘要:隨著煤礦裝備水平不斷發(fā)展,以及從業(yè)人員對安全性認(rèn)識的提高,更隨著信息化時(shí)代的來臨,加快智能化無人化開采建設(shè)勢在必行。

        關(guān)鍵詞:煤礦;智能化;高產(chǎn)高效

        一、智能化綜采放頂煤工作面實(shí)施過程

        (一)工作面概況

        淮北礦業(yè)集團(tuán)信湖煤礦首采面818智能化綜放工作面走向長1900m,傾斜182m,煤層傾角10-21°,平均14°。該面煤層賦存情況穩(wěn)定,8煤組總厚平均8.40m,其中81煤厚平均4.22m,82煤厚平均2.64m,81、82煤層間夾矸為深灰色塊狀砂質(zhì)泥巖,平均1.54m。本著積極推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新裝備和現(xiàn)代化管理技術(shù)的原則,力求實(shí)現(xiàn)礦井的高產(chǎn)高效、優(yōu)質(zhì)低耗,以及促進(jìn)采煤技術(shù)進(jìn)步、保障安全生產(chǎn)、減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度,工作面回采采取采82煤放81煤。

        (二)設(shè)備配置情況

        工作面現(xiàn)選用ZF10000/18/36D型中間支架、ZFG10000/22/35D型過渡支架、MG500/1180-WD型雙滾筒交流電牽引采煤機(jī)、SGZ800/1050型刮板運(yùn)輸機(jī)、SZZ800/400型橋式轉(zhuǎn)載機(jī)、DSJ120/160/2×400型可伸縮皮帶機(jī),所有設(shè)備均安裝智能化控制裝置,滿足智能化開采要求。

        (三)智能化系統(tǒng)構(gòu)成

        根據(jù)818綜放工作面的生產(chǎn)工藝要求和工作面環(huán)境狀況,確定818綜放工作面智能化集中監(jiān)控系統(tǒng)包括:電液控制系統(tǒng)、支架遙控操作系統(tǒng)、支架狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、礦壓監(jiān)測系統(tǒng)、采煤機(jī)控制系統(tǒng)、采煤機(jī)狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、后運(yùn)設(shè)備連鎖控制系統(tǒng)、泵站設(shè)備控制系統(tǒng)、工作面語音通訊系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng),系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成如圖所示。

        (四)安裝回采階段

        2021年5月 8日,818綜放工作面“三機(jī)”配套安裝工作結(jié)束,緊跟著進(jìn)行智能化系統(tǒng)的安裝調(diào)試。經(jīng)過反復(fù)聯(lián)調(diào)聯(lián)試,2021年5月 18日,工作面綜合開采推溜、移架、割煤最后的三道工序順利實(shí)現(xiàn)“一鍵啟動(dòng)”。至此,包括支架乳化液泵站、煤機(jī)噴霧泵、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、運(yùn)輸機(jī)在內(nèi)的所有工序均實(shí)現(xiàn)“一鍵啟動(dòng)智能開采”。

        二、主要經(jīng)驗(yàn)做法

        (一)做好組織保障

        由于818工作面是淮北礦業(yè)信湖煤礦首個(gè)智能化放頂煤工作面,面對時(shí)間緊、任務(wù)重、技術(shù)水平落后的現(xiàn)狀。信湖煤礦組織精干力量,組建綜采智能化技術(shù)攻堅(jiān)小組,從零開始,對智能化系統(tǒng)進(jìn)行深入研究討論,多次召開動(dòng)員會(huì)、專題會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)、推進(jìn)會(huì),安排部署工作任務(wù),分析解決實(shí)際問題,確保智能化工作面創(chuàng)建工作有序開展。

        (二)善于實(shí)踐,取得技術(shù)創(chuàng)新

        1.優(yōu)化支架伸縮梁和護(hù)幫板控制方式

        支架伸縮梁和護(hù)幫板拉線式傳感器在生產(chǎn)過程中易損壞導(dǎo)致數(shù)據(jù)傳輸中斷的難題。通過對井下生產(chǎn)實(shí)際調(diào)研和科學(xué)的理論計(jì)算,確定合理動(dòng)作時(shí)間,使用時(shí)間參數(shù)控制護(hù)幫板和伸縮梁動(dòng)作。

        2.實(shí)現(xiàn)一鍵帶壓擦頂移架

        傳統(tǒng)人工拉架不能完全做到帶壓擦頂移架,作業(yè)過程中頂板下沉量大,受支架反復(fù)支撐影響,頂板完整性遭到破壞,尤其在受斷層影響的頂板破碎地段,容易造成頂板漏、冒頂事故發(fā)生。針對問題,多次與廠家技術(shù)人員協(xié)商交流,不斷優(yōu)化支架移架程序,最終實(shí)現(xiàn)了支架一鍵帶壓擦頂移架,有效提高了工作面回采安全系數(shù)。

        3.視頻網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化

        工作面視頻采用交換機(jī)級聯(lián)方式,網(wǎng)絡(luò)總線負(fù)荷較大,加上多個(gè)客戶端同時(shí)訪問某一個(gè)攝像儀,易造成視頻掉線和卡頓現(xiàn)象。針對實(shí)際問題,進(jìn)行專題討論,對視頻網(wǎng)絡(luò)和訪問架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化,建立視頻服務(wù)器,客戶端訪問視頻均對視頻服務(wù)器訪問,避免了直接訪問攝像儀,視頻監(jiān)控系統(tǒng)的穩(wěn)定性得到顯著提高。

        4.設(shè)備防水性能提升

        針對工作面支架沖刷過程中,由于現(xiàn)場電液控制系統(tǒng)防水強(qiáng)度不能滿足要求,造成控制系統(tǒng)進(jìn)水導(dǎo)致設(shè)備損壞的問題。采取對支架控制器和先導(dǎo)閥組加裝護(hù)套的方法進(jìn)行防水保護(hù),解決了這一難題。

        5.介質(zhì)管理體系成熟

        介質(zhì)作為電液控制系統(tǒng)的血液,它的清潔度的是電液控制系統(tǒng)的關(guān)鍵,為了確保介質(zhì)清潔,結(jié)合礦井井下實(shí)際,確定經(jīng)濟(jì)合理的水質(zhì)管理方案,對礦井水質(zhì)進(jìn)行全面化驗(yàn),選擇清潔度最好的作為介質(zhì)配比水源,將確定的水源水樣送至濃縮液供應(yīng)廠商實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行配比設(shè)計(jì),確保介質(zhì)的濃度和穩(wěn)定性,提高電液控制系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性。通過安裝清水過濾站、自動(dòng)反沖洗高壓過濾站、自動(dòng)反沖洗高壓過濾器、回液過濾站,保證水質(zhì)清潔和系統(tǒng)穩(wěn)定。安裝濃縮液自動(dòng)配比裝置,有效保證了工作面液壓油濃度。達(dá)到了液壓元件在清潔無結(jié)垢的系統(tǒng)環(huán)境中使用的目的,有效提高了元件的可靠性,為工作面實(shí)現(xiàn)智能化開采提供了有力保障。

        6、濾芯清理

        針對支架閥組濾芯易被黏著物堵塞的問題,礦組織相關(guān)技術(shù)人員,進(jìn)行專題研究討論。經(jīng)過多次試驗(yàn),決定采用硫酸腐蝕法對濾芯進(jìn)行清洗,效果顯著,大大減少了濾芯的投入量,保證了工作面正常生產(chǎn)。

        7.做到煤機(jī)精準(zhǔn)定位

        工作面原有的定位方案為利用液壓支架上安裝的傳感器進(jìn)行采煤機(jī)定位,實(shí)際運(yùn)行過程中存在著定位不準(zhǔn)、誤差較大的問題,為了確保正常推進(jìn)需要在集控中心進(jìn)行人為修正,對工作面生產(chǎn)產(chǎn)生了較大的影響。經(jīng)過廣泛調(diào)研交流,最終確定了利用采煤機(jī)編碼器為主定位裝置,支架傳感器作為校核的定位方式,將原有的最大誤差2m以上控制到了0.15m以下,保證了工作面正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

        8.解決三角煤開采工藝難題

        由于三角煤開采工藝和頂板條件的特殊性,在智能化工作面投產(chǎn)初期出現(xiàn)了煤機(jī)與支架互相干涉的現(xiàn)象。針對這一問題,對集控中心的割煤程序進(jìn)行了多次調(diào)整,解決了三角煤開采工藝繁雜的難題,確保實(shí)現(xiàn)智能化操作和人工干預(yù)兩種模式隨意切換,大大提高了生產(chǎn)效率。

        在實(shí)際應(yīng)用中,憑借我們對智能化開采技術(shù)的掌握,結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)的需求,對智能化系統(tǒng)進(jìn)行了以上技術(shù)創(chuàng)新改進(jìn)。其中,視頻傳輸系統(tǒng)和三角煤開采工藝的創(chuàng)新被廠家采納,并被推廣應(yīng)用。

        (三)安全生產(chǎn)和勞動(dòng)環(huán)境得到改善

        智能化開采的應(yīng)用,移架作業(yè)可進(jìn)行鄰架操作、成組操作和遙控器操作,由近身作業(yè)變?yōu)檫h(yuǎn)程操控,使操作人員遠(yuǎn)離作業(yè)現(xiàn)場。實(shí)現(xiàn)了本質(zhì)安全的目的。同時(shí)操作人員可站在工作面上風(fēng)側(cè)進(jìn)行作業(yè),可有效避免粉塵傷害,有利于職工身體健康。

        (四)職降低勞動(dòng)強(qiáng)度

        傳統(tǒng)綜采工藝,煤機(jī)在割煤過程中,支架工配合煤機(jī)移架需搬動(dòng)操作手把上千次,現(xiàn)在支架進(jìn)行自動(dòng)成組拉移。工作面生產(chǎn)工序?qū)崿F(xiàn)無人化,少人化,區(qū)隊(duì)生產(chǎn)人員減少20%,節(jié)約人工的同時(shí)也大大提高了安全系數(shù)。

        (五)生產(chǎn)效率顯著提高

        智能化開采應(yīng)用,一鍵啟動(dòng)、遠(yuǎn)程程序化操作采煤機(jī)的牽引、截割等動(dòng)作,避免了人工操作不當(dāng)造成的事故。遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)庫故障分析,對設(shè)備的故障分析、反饋?zhàn)龅搅恕熬薄皽?zhǔn)”“快”大幅度的縮短了故障影響時(shí)間。電液控支架操作簡單,支架動(dòng)作速度快。智能化系統(tǒng)使采煤各工序銜接時(shí)間大幅度縮短,回采效率提高100%以上,綜合效率提高30%以上。

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