劉偉,張意(.中海石油(中國)有限公司秦皇島3-6作業(yè)公司,天津 300459;.中海石油(中國)有限公司秦皇島3-6作業(yè)公司,天津 300459)
渤海某平臺屬某油田綜合調(diào)整新建平臺,部分油井存在不同程度的出砂的情況,地層砂進(jìn)入生產(chǎn)流程積砂的問題一直存在,尤其以生產(chǎn)分離器和斜板除油器受到地層砂的影響最為嚴(yán)重,處理效果也因其影響而不斷變差。由于原沖排砂流程設(shè)計老舊,加之油井產(chǎn)出與原設(shè)計存在差異,黏度較大,造成沖排砂不但效果較差,存在一定程度的流程侵?jǐn)_,且人工時消耗量極大,至2020年其工作耗時已接近生產(chǎn)班組人工時消耗的30%[1]。
(1)生產(chǎn)分離器隨內(nèi)部積砂增多,導(dǎo)致水相出口水質(zhì)變差。沖砂后水質(zhì)提升,至下次沖砂前程持續(xù)變差趨勢。(2)斜板除油器內(nèi)部積砂增多,出口水質(zhì)變差。變化情況與生產(chǎn)分離器情況類似。(3)生產(chǎn)分離器排砂效果差,沖排砂完成后,沖砂口已無明顯含砂,水質(zhì)有所好轉(zhuǎn),但400 mm看窗觀測仍有明顯細(xì)砂。
(1)生產(chǎn)分離器水質(zhì)影響原因分析。確認(rèn)生產(chǎn)分離器水質(zhì)影響因素前,分別對藥劑注入量、收油量等可能導(dǎo)致水質(zhì)的變化因素做最優(yōu)化調(diào)整。調(diào)整完成后使其成為定量,減少其對流程分析的影響。按照改造前沖砂的模式,生產(chǎn)分離器積砂通過管線進(jìn)入沖砂槽,待槽滿后人工鏟出轉(zhuǎn)至巖屑箱的鏟砂模式,不僅排砂流量受限,且人工鏟砂的工作效率極低。需要降低人工時,提升沖砂工作效率。目前沖砂工作制度不合理,是造成地層砂對生產(chǎn)分離水質(zhì)影響大主要原因之一。
(2)生產(chǎn)分離器沖砂完成后仍有積砂原因分析。生產(chǎn)分離器為臥式油水氣三相分離器,原始設(shè)計底部設(shè)置5個排砂口,其中主要積砂位置(混合室)為3個排砂口,初步分析排砂口波及面積太小,不能有效的進(jìn)行排砂。按照生產(chǎn)分離器底部結(jié)構(gòu),底部有閉式排放口5個,為驗證排砂波及面較小的問題。排砂前,排砂后均對閉排進(jìn)行排放,并取樣。從觀測結(jié)果來看,閉排口積砂情況嚴(yán)重,沖砂后其積砂未見明顯減少。 生產(chǎn)分離器沖砂排放口設(shè)置不足,無法徹底排放,是造成積砂增加、400 mm看窗仍有砂的主要原因[2]。
(3)斜板除油器水質(zhì)影響原因分析。從導(dǎo)致斜板除油器水質(zhì)下降的可能原因出發(fā),分別對化學(xué)藥劑、水相液位控制等可變因素做優(yōu)化,確定其最優(yōu)值,并固定不變。參考2018年斜板清罐內(nèi)部檢查資料,斜板除油器狀態(tài)正常,無結(jié)構(gòu)性影響。主要針對斜板目前沖砂工作模式進(jìn)行檢驗。進(jìn)行閥門開關(guān)實驗,對斜板除油器排污作業(yè)過程中開關(guān)排污閥門次數(shù)記錄,排污作業(yè)過程之時進(jìn)行取樣化驗。實驗發(fā)現(xiàn),隨著閥門開關(guān)次數(shù)的增加,出口水質(zhì)持續(xù)變差。在排污作業(yè)過程中接收雜質(zhì)的排污槽體積小,排污槽內(nèi)雜質(zhì)需要及時清理,排盡每個排污口處雜質(zhì),需要多次開關(guān)排污閥門,對罐內(nèi)流體擾動較大,導(dǎo)致出口水質(zhì)差。
對四臺斜板除油器排污作業(yè)結(jié)束后一周的出口水質(zhì)進(jìn)行跟蹤,出口水質(zhì)會持續(xù)下降直至下次排污作業(yè)開始。與生產(chǎn)分離器沖砂類似,排污完成后水質(zhì)前期基本穩(wěn)定。9~10天開始水質(zhì)程明顯下降。與生產(chǎn)分離器排砂有所不同,斜板底部沉積物中含有一定量的漏失核桃殼,核桃殼密度較小,排污水的流速對斜板排污效果也有明顯的影響?,F(xiàn)場通過臨時連接軟管至巖屑箱的方式,進(jìn)行大流量實驗。確認(rèn)隨著流量的增加,斜板排污的排污效果明顯提升。綜上,斜板除油器排污流程設(shè)計不合理,造成排污工作效率低下,對排污流量限制是造成斜板除油器水質(zhì)下降的原因[3]。
(1)增加生產(chǎn)分離器排砂口數(shù)量,提升排沙效率;(2)改造生產(chǎn)分離器與斜板除油器沖砂流程。擴(kuò)大生產(chǎn)分離器、斜板除油器沖砂槽容積,設(shè)置沖砂總管閥門,沖砂攜液進(jìn)入開排流程前,增加沉淀、過濾步驟。
(1)生產(chǎn)分離器閉式排放做排砂口,增加排放波及面。將單臺生產(chǎn)分離器5個閉排口匯成一根總管,通過改造使閉排總管與沖砂總管相連,實現(xiàn)閉式排放口作為排砂口的功能。將三個生產(chǎn)分離器內(nèi)積砂直接排至巖屑箱。
(2)生產(chǎn)分離器單罐沖砂總管連接,改變沖砂作業(yè)模式制度。將單個生產(chǎn)分離沖砂總管通過改造連接,形成總匯管并增加總閥,連接至下甲板南側(cè)吊貨口,并使用多個巖屑箱作為積砂槽,倒換使用,待砂沉淀后利用隔膜泵轉(zhuǎn)出頂部清水。
(3)斜板除油器沖砂改造。斜板除油器沖砂槽棄用,巖屑箱做沉降罐,增加流速流量,提升排污效果??紤]甲板現(xiàn)場實際空間,斜板初定每兩個為一組。
單臺斜板除油器底部共有三處4英寸(101.6 mm)排污閥門,排污出口是斜板除油器底部排污槽,現(xiàn)場將排污出口至排污槽法蘭連接處插入盲板,底部排污兩根管線彎頭處改造為三通匯總,并增加2道球閥,直接將排污出口連接至巖屑箱。
生產(chǎn)分離器積砂情況改善,水質(zhì)提升。本次流程改造完成后,在2020年3月10日生產(chǎn)分離器沖砂作業(yè)時投入使用,依次打開生產(chǎn)分離器底部排砂口和閉排口逐一排砂,排砂量較改造前有大幅增加。首次使用閉排管線做排砂管線,三個分離器排總量達(dá)到23.2 m3,較正常排放砂量增加約21 m3,平均每個分離器清理積砂達(dá)到7 m3。按照混合室106.7 m3的有效處理容積計算,減少有效處理損失達(dá)到6.55%。而后接連三次排砂均大于之前單次排砂量。分離器底部積砂情況明顯好轉(zhuǎn),觀測400 mm取樣看窗,已無明顯含砂。選取兩次沖砂周期的分離器出口水質(zhì)比對,生產(chǎn)分離器出口總含油從均值2 831×10-6,下降至改造后的均值2 517×10-6。
生產(chǎn)分離器改造完成后,跟蹤一周。觀察到進(jìn)入斜板的水質(zhì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)好的趨勢,斜板再改造完成后水質(zhì)進(jìn)一步提升。
斜板排污流速流量大幅提升,排污量增加,斜板除油器水質(zhì)提升明顯。按照排污時進(jìn)入開排過濾水流量與改造后直接進(jìn)進(jìn)入巖屑箱流量核算,極限情況下,流速可提高4倍,流速提升攜污能力大幅提升。開關(guān)閥門的減少,整體作業(yè)時間的減少。單次排污量較改造前提升50%,出口水質(zhì)由改造前含油平均173×10-6下降至136×10-6。改造前后懸浮物含量對比圖如圖1所示,改造前后含油量對比圖如圖2所示。
圖1 改造前后懸浮物含量對比圖
圖2 改造前后含油量對比圖
通過對兩個設(shè)備的改造,流程兩級的水處理效果和排砂效果均得到了明顯提升,隨著生產(chǎn)分離器進(jìn)入斜板除油器的含油降低,斜板的整體收油量隨即降低,進(jìn)入污油罐再返回生產(chǎn)分離器的循環(huán)污水量也得以降低。生產(chǎn)分離器整體處理負(fù)荷得以改善。
經(jīng)過從4月全部改完的整幾個月運行,生產(chǎn)分離器的水質(zhì)已趨于穩(wěn)定,七月化驗平均水相出口含油約2 200×10-6,較改造前2 851×10-6下降22.7%。斜板除油器收油量由均值128.61 m3下降至99.12 m3。因污油泵出口無流量計,通過離心泵功效曲線計算,每日收油總液量下降約500 m3,設(shè)備利用率得以進(jìn)一步提升。
另外,得益于斜板實際處理水質(zhì)已大幅優(yōu)于設(shè)計值,斜板的處理量在設(shè)計的基礎(chǔ)上也有一個提升,經(jīng)過現(xiàn)場實際驗證,在處理量達(dá)到600 m3/h(設(shè)計500 m3/h)的情況下斜板處理水質(zhì)仍然完全達(dá)標(biāo)。為后續(xù)體液提供了實驗數(shù)據(jù)支持。
由于兩個改造均增加了巖屑箱沉淀的流程,因此導(dǎo)致地層砂、核桃殼濾料進(jìn)入開排的情況得以避免。增加總閥和減少閥門開關(guān)次數(shù)之后,閥門損耗由9個/年下降至4個/年。滿足流程處理要求的情況下,藥劑耗量逐步下調(diào)。其中油相清水劑下調(diào)7%,水相清水劑下調(diào)3%。 每年直接節(jié)約人工時成本11.66萬元/年,閥門損耗費用2萬元/年,開排清罐費用約5萬元/年。藥劑綜合節(jié)省133萬元/年。
本項目采取有效措施,通過對流程全面的排查與分析,從設(shè)備結(jié)構(gòu)、作業(yè)程序、控制邏輯等多方面入手,以技術(shù)分析與現(xiàn)場實驗相結(jié)合的論證方式確定解決方案,通過增大排砂波及面,改造排砂流程、優(yōu)化排砂作業(yè)程序等,顯著降低了流程生產(chǎn)分離器、斜板除油器的積砂影響,提升了流程處理效果,并具有明確的經(jīng)濟(jì)效益。