邵利偉
(上汽通用東岳汽車有限公司,山東煙臺(tái) 264006)
汽車減震器作為車輛行駛過程中衰減振動(dòng)的重要部件,特別是汽車的行駛速度不斷提高,減震器的作用更加重要[1]。為了限制汽車行駛過快,馬路上經(jīng)常會(huì)設(shè)置減速帶,車輛在通過減速帶時(shí)產(chǎn)生的振動(dòng)和噪聲,直接影響客戶對(duì)車輛品質(zhì)的評(píng)判。
文中分析的車輛過減速帶噪聲,出現(xiàn)的工況是車輛快速通過一種特殊的高減速帶時(shí),車輛前部產(chǎn)生一次非常大的噪聲。車輛在普通路面以及過普通減速帶時(shí),均無該噪聲。
車輛快速通過高減速帶時(shí),車輛在縱向有較大的運(yùn)動(dòng),此時(shí)車輪和車身向相反的方向有相對(duì)運(yùn)動(dòng),車輪和車身在縱向相對(duì)運(yùn)動(dòng)上靠懸架系統(tǒng)的減震器內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行限位。
通過對(duì)減震器的結(jié)構(gòu)分析,減震器在工作時(shí),活塞桿在減震器缸筒內(nèi)做往復(fù)運(yùn)動(dòng):普通工況下減振器活塞在工作缸內(nèi)往復(fù)運(yùn)動(dòng),減振器殼體內(nèi)的油液反復(fù)地從一個(gè)內(nèi)腔通過窄小的減震器閥的孔隙流入另一內(nèi)腔,形成對(duì)振動(dòng)的阻尼力來衰減振動(dòng),這種普通工況下沒有噪聲產(chǎn)生。
當(dāng)車輪和車身有較大的反向相對(duì)運(yùn)動(dòng)的極限情況時(shí),減震器達(dá)到最大拉伸行程,限位結(jié)構(gòu)撞擊會(huì)產(chǎn)生噪聲。減震器內(nèi)部活塞桿上部的限位環(huán)會(huì)撞擊減震器上部導(dǎo)向環(huán),為保護(hù)減震器,在限位環(huán)和導(dǎo)向環(huán)之間設(shè)計(jì)了緩沖塊,來吸收這種撞擊。巨大的撞擊會(huì)導(dǎo)致這種噪聲產(chǎn)生,而同樣沖擊下噪聲的大小,取決于緩沖塊的緩沖能力,減震器結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 減震器結(jié)構(gòu)
進(jìn)一步分析該款車型的限位塊是天然橡膠材質(zhì),天然橡膠材料已經(jīng)屬于橡膠中動(dòng)態(tài)性能較好的橡膠,如果通過降低橡膠硬度來提高緩沖能力,勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致耐久性能的下降。目前減震器內(nèi)部尺寸有限,也不能通過盲目擴(kuò)大緩沖塊尺寸來提高吸收沖擊的能力,因此,需要選取一種動(dòng)態(tài)性能更好的材料來制作緩沖塊,來緩沖車輛過高減速帶時(shí),減震器限位塊帶來的巨大沖擊。
TPU聚氨酯(熱塑性聚氨酯彈性體)作為一種新型合成高分子材料,現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于汽車、航天、醫(yī)療、國(guó)防等領(lǐng)域[2]。TPU機(jī)械強(qiáng)度高,加工性能好,耐高溫,耐油、耐老化,十分適合使用在減震器中。
緩沖塊在減震器內(nèi)部,主要受限位環(huán)和導(dǎo)向環(huán)的縱向擠壓,因此,提升緩沖塊的縱向緩沖能力,可以減輕車輛過高減速帶時(shí)的噪聲。由于緩沖塊安裝在減震器內(nèi)部,受減震器內(nèi)徑尺寸的限制,當(dāng)前設(shè)計(jì)徑向空間已經(jīng)沒有繼續(xù)增大的空間,所以,緩沖塊的優(yōu)化只能從材料和形狀優(yōu)化的方向入手。
通過制作軟模,做出快速樣件。通過拉壓試驗(yàn)機(jī)(圖2),對(duì)比緩沖塊的壓縮曲線,可以快速評(píng)估緩沖塊的緩沖效果。
圖2 拉壓試驗(yàn)機(jī)
方案一:按照原來橡膠材料的尺寸,只將原來的橡膠材料,替換為聚氨酯材料,制作緩沖塊,確認(rèn)材料的緩沖能力確實(shí)有優(yōu)化。
方案二:使用聚氨酯,在頂部和側(cè)面增加波紋,提高緩沖塊縱向的緩沖能力,經(jīng)過數(shù)十種手工樣件的制作,最終確定了緩沖能力最好的方案二。
利用拉壓試驗(yàn)機(jī),測(cè)試樣件的力學(xué)性能,測(cè)試結(jié)果發(fā)現(xiàn),方案二的曲線更平滑,在同樣受力的情況下,能夠吸收更多能量,通過測(cè)試曲線對(duì)比得出結(jié)論,方法二的吸收沖擊能力更好,結(jié)果如圖3所示和圖4所示。
圖3 緩沖塊更改方案
圖4 壓縮曲線
將方案一和方案二狀態(tài)的樣件,制作成減震器總成,兩種樣件通過減震器基本性能測(cè)試后,裝車進(jìn)行實(shí)車噪聲評(píng)估。
方案一裝減震器進(jìn)行整車驗(yàn)證,驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)噪聲較之前減輕,但還未達(dá)到理想效果
方案二裝減震器進(jìn)行整車驗(yàn)證,驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)噪聲較原始方案改善明顯,較方案一也有一定程度的提升,達(dá)到可以接受的水平。
實(shí)車噪聲評(píng)估結(jié)果與之前的臺(tái)架測(cè)試的緩沖能力結(jié)果一致,最終采用方案二進(jìn)行耐久試驗(yàn)。
將零件進(jìn)行臺(tái)架耐久試驗(yàn),試驗(yàn)樣件無撕裂并沒有試驗(yàn)微粒分離出來,耐久試驗(yàn)后的零件力學(xué)性能測(cè)試和外觀尺寸的均在要求范圍之內(nèi),臺(tái)架試驗(yàn)通過,如圖5所示。
圖5 耐久試驗(yàn)后零件狀態(tài)
將裝有樣件的減震器,搭載到耐久車上進(jìn)行整車耐久試驗(yàn)。整車耐久試驗(yàn)完成后,減震器沒有任何的功能異常,且減震器通過高減速帶時(shí),緩沖效果仍能滿足要求,整車耐久試驗(yàn)通過。
某車型通過高減速帶時(shí)車輛前部產(chǎn)生噪聲,利用結(jié)構(gòu)分析、材料分析和臺(tái)架試驗(yàn)等方法,完成了異響的失效分析、設(shè)計(jì)優(yōu)化和方案驗(yàn)證的一系列過程。噪聲和異響是汽車路試中一類常見的問題,此案例中介紹的思路和方法,改進(jìn)周期短,驗(yàn)證效果好,可以供其他類似的噪聲和異響問題參考和借鑒。