李穎,王彤,靳蕊
(哈爾濱廣瀚動(dòng)力傳動(dòng)有限公司,黑龍江 哈爾濱 150078)
該零件為某型機(jī)械產(chǎn)品中的關(guān)鍵零件之一,該類零件一般特點(diǎn)體積小、重量輕,以薄壁類零件居多,而薄壁類零件加工時(shí)容易受到徑向夾緊力的作用,易產(chǎn)生彈性變形,加工過(guò)程中工裝夾具的應(yīng)用是必不可少的,工裝的效果直接影響零件的加工精度,本文從實(shí)際加工效果出發(fā),對(duì)工裝夾具進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),并用仿真分析的方法進(jìn)行驗(yàn)證,最終達(dá)到滿足圖紙要求。
零件總厚56(+0.1/0),最薄壁厚為4.15mm,壁厚比圓周為0.018,屬于薄壁件。如圖1所示,內(nèi)孔需要磨削加工,其公差為(+0.046/0),磨削內(nèi)孔時(shí),零件裝夾易產(chǎn)生變形,增加了內(nèi)孔加工的難度,因此,加工過(guò)程中磨內(nèi)孔工裝的作用就顯得尤為重要。
圖1 零件實(shí)物圖
薄壁件磨內(nèi)孔時(shí),需要利用工裝解決裝夾問(wèn)題,以免工件因徑向夾緊力作用而產(chǎn)生變形。工裝如圖2所示,為軸向壓緊工裝。
圖2 現(xiàn)場(chǎng)使用工裝
該工裝是由1個(gè)胎盤,1個(gè)壓環(huán)、3個(gè)把緊螺栓和3組起支撐調(diào)節(jié)作用的螺釘、螺母組成,通過(guò)工件大端端面及外圓與工裝止口接觸實(shí)現(xiàn)定位,壓環(huán)內(nèi)圈壓住工件,壓環(huán)外圈安裝3組螺釘和螺母,螺釘頭部與胎盤接觸對(duì)齊,通過(guò)旋轉(zhuǎn)螺釘調(diào)節(jié)工件與壓環(huán)的接觸效果,用螺母鎖死固定,3個(gè)螺栓在壓環(huán)內(nèi)圈與外圈之間穿過(guò)壓環(huán),將工件安裝固定在工裝上。四爪卡盤裝夾工裝,即可加工。
利用該工裝進(jìn)行磨內(nèi)孔加工,獲得的加工效果如下表所示,帶工裝加工狀態(tài)下,內(nèi)孔檢測(cè)結(jié)果均合格,卸下工裝后,自由狀態(tài)下內(nèi)孔檢測(cè)普遍存在超差現(xiàn)象。為了解決磨內(nèi)孔超差問(wèn)題,采用排除法查找原因,分析過(guò)程如下所述。
首先,將超差最嚴(yán)重的2#工件置于工作平臺(tái)上進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)方法如圖4所示,工件兩端面平面度檢測(cè)結(jié)果分別是0.01mm,壓環(huán)壓緊處端面平面度檢測(cè)結(jié)果為0.015mm。
表1 內(nèi)孔尺寸檢測(cè)數(shù)據(jù)
圖3 工裝工作狀態(tài)圖
圖4 檢測(cè)照片
同時(shí),也對(duì)工件的軸向及徑向其他尺寸進(jìn)行了檢測(cè),并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常,從而推出工件自身?xiàng)l件很好。排除工件自身原因。隨后,將加工好的2_#工件重新安裝在工裝上,用四爪卡盤輕夾工裝,調(diào)節(jié)卡盤四爪進(jìn)行工件內(nèi)孔及端面找正,如圖5所示,內(nèi)孔跳動(dòng)+0.02/+0.015,端面跳動(dòng)0.005,夾緊工裝后,復(fù)查內(nèi)孔及端面跳動(dòng),有0.01mm的變化。因人工施加的夾緊力沒(méi)有量化的控制,所以,每次作用在工裝上的力不同。
圖5 內(nèi)孔及端面跳動(dòng)檢查
在此基礎(chǔ)上,如圖6所示,重新找正工件夾緊后,跳動(dòng)值不變,重新測(cè)量工件的內(nèi)孔,其尺寸公差又恢復(fù)至帶工裝加工狀態(tài)下的檢測(cè)的數(shù)據(jù),即尺寸公差合格。說(shuō)明作用在工裝上的徑向夾緊力,傳遞到了工件上。
圖6 加工狀態(tài)下內(nèi)孔公差檢測(cè)
將工裝連同工件一同卸下,工裝上的壓緊螺栓拆與不拆,復(fù)測(cè)工件內(nèi)孔公差相同,均超差。說(shuō)明工件螺栓把緊一端的結(jié)構(gòu)狀態(tài)良好,不會(huì)影響磨內(nèi)孔尺寸公差。
針對(duì)多個(gè)工件,進(jìn)行了重復(fù)的試驗(yàn),得到的結(jié)果一致,說(shuō)明工裝的胎盤結(jié)構(gòu)是導(dǎo)致工件內(nèi)孔磨削加工超差的關(guān)鍵因素。工裝胎盤在裝夾力作用的影響下發(fā)生了一定程度的變形,進(jìn)而導(dǎo)致工件彈性變形,加工狀態(tài)下能滿足圖紙公差要求,但工裝連同工件從機(jī)床上卸下后,工件彈性恢復(fù),原本合格的內(nèi)孔卻超差了。因此,為滿足工件磨削加工精度,需要對(duì)工裝胎盤進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)。
原工裝材料45鋼,其胎盤厚度為30mm,為減少因裝夾力帶來(lái)的工裝變形,進(jìn)而導(dǎo)致的工件彈性變形[1-2],通過(guò)理論分析得知,影響結(jié)構(gòu)變形的兩大關(guān)鍵因素是材料和結(jié)構(gòu)。因此,新工裝選擇HT200作為工裝胎盤材料,并將其厚度從30增加至90。
考慮系統(tǒng)內(nèi)存解算問(wèn)題,僅對(duì)新舊工裝胎盤UG模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,設(shè)置邊界條件,包括固定約束、裝夾力、離心力,模擬加工狀態(tài),獲得的仿真結(jié)果如圖8、9所示。
圖7 新舊工裝UG模型
圖8 新舊工裝胎盤全變形云圖
從圖8新舊胎盤全變形云圖可以看出,舊工裝的最大變形量為1.6616e-7m,且集中在端面安放工件的止口位置,徑向方向占據(jù)了整個(gè)胎盤1/3的體積,而新工裝的最大變形量為1.6137e-9m,比舊工裝的變形量減少了2個(gè)數(shù)量級(jí),最大變形位置遠(yuǎn)離端面安放工件的止口位置,徑向方向占據(jù)了整個(gè)胎盤1/10的體積。
綜上仿真結(jié)果的對(duì)比,可以發(fā)現(xiàn)新工裝胎盤在夾緊力作用下的變形不會(huì)傳遞到工件上,某種程度上可以明確新工裝胎盤的有效性,對(duì)新工裝胎盤進(jìn)行了實(shí)體加工,并與原工裝中除工裝胎盤以外的其余零件進(jìn)行裝配,如圖9所示。
圖9 磨序新工裝照片
如圖10所示,將新工裝應(yīng)用到磨削內(nèi)孔加工過(guò)程中。裝夾、找正、磨削。經(jīng)過(guò)多次加工,驗(yàn)證了該工裝有效可行,能夠保證棘輪內(nèi)孔公差尺寸及粗糙度要求。
圖10 新工裝照片
優(yōu)化后的工裝解決了磨削內(nèi)孔尺寸超差的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)磨序合格率達(dá)100%。利用UG軟件建模及ANSYS仿真軟件進(jìn)行分析的方法,可驗(yàn)證新工裝的可行性,對(duì)生產(chǎn)加工其他類似零件具有一定的指導(dǎo)意義。