黃垣鋒,禤詠子,楊健倫,陳小莎,黃偉朝
(肇慶市技師學院,廣東 肇慶 526060)
關健詞:在線檢測裝置;在線檢測系統(tǒng);質量穩(wěn)定
在機械實際加工中,影響產品加工質量的因素有很多,如刀具、機械設備、切削用量、冷卻液的質量等。在保證產品質量控制過程中,往往工作人員只關心刀具磨損和切削參數,而忽略冷卻液質量變化所帶來的影響。切削液質量的不穩(wěn)定不僅會影響產品的表面質量和工件精度,還會加快刀具的磨損速度從而增加了生產成本,降低了生產效率。冷卻液質量的穩(wěn)定對出口的產品和特殊要求的產品尤其重要。
在企業(yè)加工過程中,解決冷卻液質量穩(wěn)定的方法有很多。對于大型加工企業(yè)通常采用集中供液的方法來解決質量問題。但對于中小加工企業(yè)來說,集中供液的改造成本高,常用人工方式來保證切削液的質量,這種方法效率低、效果還是很不好。為此研發(fā)一種多用途、適應性強、成本低、可移動、適合中小企業(yè)使用的冷卻液質量穩(wěn)定設備是十分有必要的。
機械加工水溶乳化液冷卻液的主要作用分為潤滑、冷卻、清洗、防銹四個方面;潤滑能減小加工切削力、摩擦和功率消耗,降低刀具磨損速度,改善工件材料加工性能;冷卻能有效地降低切削溫度,減少工件和刀具的熱變形,保持刀具硬度,提高加工精度和刀具耐用度;清洗能除去生成切屑、磨屑以及鐵粉、油污和砂粒,使切削刃口保持鋒利,不影響切削效果;防銹是要求乳化液有防銹能力,防止環(huán)境介質及殘存切削液中的油泥等腐蝕性物質對金屬產生侵蝕。在機械加工中,乳化液質量的不穩(wěn)定不僅會影響產品的表面質量和工件精度,還會加快刀具的磨損速度從而增加了生產成本,降低了生產效率。對于大型加工企業(yè)通常采用集中供液的方法來解決質量問題。但對于中小加工企業(yè)來說,集中供液的改造成本高,只能按照以往的比例來調配水溶乳化液的方式來保證質量。加工不同類型的產品時,乳化液的濃度不同,采用人工按照比例來添加,混合后造成機床乳化液濃度出現較大變化,對產品的質量控制不利,也造成刀具的加快磨損。
圖1
利用當前先進的光學檢測儀器,對切削液濃度進行不間斷的檢測,系統(tǒng)根據設定的濃度值以及檢測到的實際濃度值計算出濃度偏差,通過一定的控制算法,得出控制閥門的開度大小,從而控制乳化油向切削液箱的供油、水加注量。通過控制乳化油的進油量,使乳化油的加注量和清水加注量之比達到某一范圍,即可保證切削液濃度值達到設定要求。
隨著電子應用技術的不斷發(fā)展,大規(guī)模集成電路使用越來越廣泛,PLC應用以其適應性廣、可靠性高、靈活性強等的優(yōu)點,正逐漸取代傳統(tǒng)的人工操作。它不僅可以優(yōu)化生產結構,同時提升工業(yè)生產的整體效率,從而降低生產效率,減少人員帶來的不穩(wěn)定,促使智能制造不斷發(fā)展。PLC控制區(qū)即PLC可編程邏輯控制器,其硬件結構與微型計算機相同,分為電源、中央處理單元CPU、存儲器、輸入輸出接口電路、功能模塊、通信模塊等。在工作過程分為輸入采樣、用戶程序執(zhí)行和輸出刷新三個階段,稱作一個掃描周期,在運行期間,可編程邏輯控制器的CPU以一定的掃描速度重復執(zhí)行上述三個階段。
乳化液儲存區(qū)通過原液泵和清水泵,分別連通原液儲存區(qū)和清水儲存區(qū),乳化液儲存區(qū)上設有支承板,支承板安裝乳化液泵,乳化液儲存區(qū)設置PLC控制區(qū)和在線檢測裝置。PLC控制區(qū)電連接在線檢測裝置、原液泵、清水泵和乳化液泵。
同時,乳化液儲存區(qū)設有高硼磁棒、水位控制器和過濾區(qū);PLC控制區(qū)電連接高硼磁棒和水位控制器。過濾區(qū)設有入水連接口,連接機床出水口;乳化液儲存區(qū)設有出水連接口,連接機床入水口。
工作時,在線檢測裝置包括在線檢測量杯,在線檢測量杯中設有波美比重計,在線檢測量杯的左下角和右上角,分別設置溫度傳感器和光電檢測傳感器,在線檢測量杯的中部,設置位置傳感器和限位溢流口。PLC控制區(qū)電連接溫度傳感器、光電檢測傳感器和位置傳感器。
在線檢測裝置抽取乳化液樣品,由波美比重計檢測濃度數據,濃度數據由光電檢測傳感器讀取,并傳送給PLC控制區(qū);PLC控制區(qū)接收到濃度數據后與設定標準進行對比,當濃度數據低于設定標準時,打開原液泵,關閉清水泵;當濃度數據高于設定標準時,關閉原液泵,打開清水泵;當濃度數據等于設定標準時,關閉原液泵和清水泵;PLC控制區(qū)通過控制清水泵和原液泵的工作時間,達到水位和流量的平衡。
通過觸摸屏,可人工調整濃度數據設定標準,PLC控制區(qū)自動通過計算,控制清水泵和原液泵的工作時間,達到濃度數據設定標準。
在線檢測裝置檢測乳化液樣品合格后,由PLC控制區(qū)打開乳化液儲存區(qū)的出水連接口開關,將乳化液輸送給機床使用。機床使用過的乳化液,經過入水連接口進入過濾區(qū),過濾后進入乳化液儲存區(qū),再次輸送給機床使用。
設置高硼磁棒,當乳化液流經高磞磁棒時,磁棒的磁力將細小金屬微粒吸起,防止乳化液由于滲入金屬微粒而產生變質。
在生產過程中,PLC控制區(qū)利用水位控制器,對乳化液儲存區(qū)的水位狀態(tài)進行實時監(jiān)測;當遇到加工生產消耗乳化液過多,乳化液儲存區(qū)水位下降時,水位控制器發(fā)出報警并通知PLC控制區(qū),PLC控制區(qū)自動打開原液泵和清水泵,補充乳化液容量。如因加工的原因造成乳化液的流出量減少,乳化液儲存區(qū)的容量過多,水位控制器報警,則PLC控制區(qū)會關閉原液泵和清水泵,使乳化液儲存區(qū)的容量穩(wěn)定控制在設定的水平。
(1)在線檢測裝置抽取乳化液樣品,檢測濃度數據并傳送給PLC控制區(qū);PLC控制區(qū)對乳化液濃度數據實時監(jiān)測,通過控制清水泵和原液泵的開關操作,使乳化液濃度保持穩(wěn)定長久不變化。(2)需要不同的乳化液濃度時,只需要在觸摸屏進行修改數據,PLC控制區(qū)會根據設定的數據進行自動計算,并自動通過控制清水泵和原液泵的開關操作,達到冷卻液濃度數據標準,無須人工進行調配和測量。(3)設置過濾區(qū),將一切固體雜質過濾清除,保證乳化液質量達標。(4)設置高硼磁棒,將細小金屬微粒吸起,防止乳化液由于滲入金屬微粒而產生變質。(5)本設備簡單,實時控制乳化液,質量有保障,生產效率提高,具備應用價值。
提高了刀具的使用壽命,以數控車床加工45#鋼為例,原來每臺機臺24h消耗一粒外圓車刀刀粒,由于冷卻液的質量穩(wěn)定改善了切削性能和冷卻質量,刀粒的使用時間提高到每粒28h。以每月22天計算,每月節(jié)約約100元左右。