彭斌,盛小文,陳加坤,劉銀初,吳松濤
(江西中煙有限責(zé)任公司井岡山卷煙廠,江西 吉安 343000)
薄板烘絲機(jī)是卷煙制絲加工的重要設(shè)備,主要采用熱傳導(dǎo)和熱對(duì)流兩種方式對(duì)來(lái)料煙絲進(jìn)行干燥脫水,使之達(dá)到成品煙絲工藝設(shè)定的含水率。薄板烘絲機(jī)使用蒸汽加熱筒壁和形成工藝熱風(fēng),工作過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的蒸汽冷凝水,必須及時(shí)排放,否則,會(huì)降低薄板烘絲機(jī)換熱效率,甚至引發(fā)水錘而損壞設(shè)備。為了最大限度地利用冷凝水的熱量,有效節(jié)能降耗,我廠針對(duì)車間現(xiàn)有的兩臺(tái)薄板烘絲機(jī)均設(shè)有蒸汽冷凝水回收系統(tǒng),用于將薄板烘絲機(jī)排放的冷凝水回收至鍋爐房再利用。因此,維護(hù)好蒸汽冷凝水回收系統(tǒng)對(duì)薄板烘絲機(jī)冷凝水的正常排放,進(jìn)而保障設(shè)備性能至關(guān)重要。
改進(jìn)前薄板烘絲機(jī)烘絲機(jī)蒸汽冷凝水回收系統(tǒng)主要由冷凝水回收罐、液位傳感器、回收泵(離心泵)及相應(yīng)的管路等組成,如圖1所示。冷凝水回收罐收集來(lái)自薄板烘絲機(jī)旋轉(zhuǎn)接頭及熱交換器中流出的高溫冷凝水,回收罐內(nèi)安裝有檢測(cè)高低液位的傳感器,當(dāng)回收罐內(nèi)冷凝水達(dá)到高液位后,高液位檢測(cè)傳感器將產(chǎn)生液位超高信號(hào),PLC控制器根據(jù)該信號(hào)控制回收泵啟動(dòng)將冷凝水輸送回鍋爐房回收利用,直到回收罐內(nèi)液位重新低于低液位后停止回收泵。
圖1 改進(jìn)前薄板烘絲機(jī)蒸汽冷凝水回收系統(tǒng)示意圖
在日常實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,尤其是首批生產(chǎn)時(shí),經(jīng)常出現(xiàn)回收罐水位超高后,回收泵啟動(dòng)運(yùn)行,但是,冷凝水回收罐液位不會(huì)下降反而不斷上升的故障表現(xiàn)。通過(guò)排查分析,發(fā)現(xiàn)冷凝水回收罐至回收泵間的管路并無(wú)阻塞和泄漏,且回收泵在機(jī)械上和電氣上也無(wú)故障,造成該現(xiàn)象的原因很可能是回收泵在泵送高溫冷凝水時(shí)發(fā)生了“氣蝕”現(xiàn)象,使泵內(nèi)積存了空氣。實(shí)際處理該故障的方法也驗(yàn)證了這一推測(cè)。當(dāng)該故障發(fā)生時(shí),維修人員首先打開(kāi)直排截止閥將回收罐中的冷凝水排入地下,使泵停止工作后關(guān)閉直排閥,然后卸去泵頂部注水口的絲堵,往泵內(nèi)注滿水后重新安裝絲堵,最后等待泵重新啟動(dòng),打開(kāi)泵頂部的排氣閥適當(dāng)排氣后關(guān)閉排氣閥,冷凝水回收泵即可恢復(fù)正?!,F(xiàn)有薄板烘絲機(jī)蒸汽冷凝水回收系統(tǒng)存在以下問(wèn)題。
(1)上位機(jī)缺乏對(duì)冷凝水位超高的醒目的監(jiān)控報(bào)警提示,現(xiàn)場(chǎng)人員不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)冷凝水回收異常,導(dǎo)致薄板烘絲機(jī)飽和蒸汽輸送管道內(nèi)及熱交換器內(nèi)存留大量冷凝水不能及時(shí)排空,繼而導(dǎo)致生產(chǎn)階段筒壁溫度及熱風(fēng)波動(dòng)較大,影響了烘絲工藝質(zhì)量的穩(wěn)定性。
(2)由于該故障出現(xiàn)頻次較高,現(xiàn)有的處理方法較為煩瑣,而且由于作業(yè)空間的局限性,處理過(guò)程中容易被高溫蒸汽管路燙傷,不僅增加了人員勞動(dòng)強(qiáng)度,還存在一定的安全隱患。
(3)蒸汽冷凝水回收異常會(huì)增加薄板烘絲機(jī)工作時(shí)的蒸汽消耗量,同時(shí),為了不影響生產(chǎn),在處理該故障的過(guò)程需要打開(kāi)截止閥,將回收罐中接近飽和溫度的冷凝水直排地下,造成一定的能源浪費(fèi),增加了生產(chǎn)成本。
為了提高薄板烘絲機(jī)蒸汽冷凝水回收系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,針對(duì)該系統(tǒng)目前存在的問(wèn)題,結(jié)合實(shí)際情況對(duì)此進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn)。
現(xiàn)有冷凝水回收泵為格蘭富士CR3型號(hào)的離心泵,為了解決回收泵在泵送高溫冷凝水時(shí)因“氣蝕”導(dǎo)致的抽空,在現(xiàn)有回收泵頂部的排氣閥口上增設(shè)了一個(gè)斯派莎克AE30型號(hào)的自動(dòng)排空閥,如圖2所示。
圖2 改進(jìn)后薄板烘絲機(jī)蒸汽冷凝水回收系統(tǒng)示意圖
由薄板烘絲機(jī)蒸汽冷凝水回收系統(tǒng)工作原理可知,生產(chǎn)過(guò)程中回收罐中冷凝水達(dá)到高液位的次數(shù)會(huì)比較多,因此現(xiàn)有回收罐冷凝水達(dá)到高液位后上位機(jī)監(jiān)控畫(huà)面顯示“冷凝水位超高”的文本報(bào)警,并不能直接反映故障狀態(tài),而且對(duì)于不會(huì)時(shí)刻關(guān)注上位機(jī)監(jiān)控畫(huà)面的操作人員而言,也很難起到及時(shí)提醒的作用。為此,根據(jù)薄板烘絲機(jī)蒸汽冷凝水回收系統(tǒng)實(shí)際工作情況,在現(xiàn)有PLC和HMI的平臺(tái)上設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了冷凝水回收異常的預(yù)警功能:在PLC控制程序中利用采集的烘絲機(jī)工作狀態(tài)信號(hào)和冷凝水高、低液位檢測(cè)信號(hào)作邏輯判斷,當(dāng)烘絲機(jī)處于工作狀態(tài),高、低液位檢測(cè)的開(kāi)關(guān)信號(hào)均為1,且持續(xù)時(shí)間大于等于3min時(shí),HMI將彈出“冷凝水位超限,請(qǐng)及時(shí)檢查!”的報(bào)警窗口,同時(shí)觸發(fā)電控柜上的警笛響起;當(dāng)烘絲處于工作狀態(tài),高、低液位檢測(cè)的開(kāi)關(guān)信號(hào)均為0,且持續(xù)時(shí)間大于等于2min時(shí),HMI將彈出“冷凝水位過(guò)低,請(qǐng)及時(shí)檢查!”的報(bào)警窗口,同時(shí)觸發(fā)電控柜上的警笛響起。只有預(yù)警條件不滿足時(shí)或現(xiàn)場(chǎng)操作人員按下故障確認(rèn)按鈕,彈窗和警笛聲才會(huì)消除。
經(jīng)過(guò)上述兩方面的改造后,薄板烘絲機(jī)蒸汽冷凝水回收系統(tǒng)回收泵抽空的故障現(xiàn)象基本消除,同時(shí),針對(duì)日常有其他方面原因(例如,檢修期間將冷凝水回收管路上常開(kāi)閥門關(guān)閉后遺忘打開(kāi))造成的冷凝水回收異常,預(yù)警功能及時(shí)有效地提醒、幫助現(xiàn)場(chǎng)操作人員發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,大大地降低了人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了冷凝水回收系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性,減少了能源的浪費(fèi)。