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        首鋼長鋼九高爐減少風(fēng)口破損攻關(guān)實踐

        2021-09-28 23:38:10李迎輝王保國
        山西冶金 2021年4期
        關(guān)鍵詞:爐型爐襯噴槍

        李迎輝,王保國

        (首鋼長治鋼鐵集團煉鐵廠,山西 長治 046031)

        長治鋼鐵集團(全文簡稱長鋼)煉鐵廠九高爐,高爐有效容積1 080 m3,共計20個風(fēng)口。2019年4月20日恢復(fù)性大修開爐,采用了磚壁合一的薄壁爐襯、平坦化出鐵場、爐頂煤氣均壓回收、擺動溜槽出鐵等一系列新技術(shù)。2019年高爐大修以前每年風(fēng)口破損多達20~30多個(見表1),造成高爐頻繁的休復(fù)風(fēng),嚴(yán)重影響了高爐的正常生產(chǎn)組織,以及高爐技術(shù)的經(jīng)濟指標(biāo)和順行。高爐大修后長鋼煉鐵廠九高爐為了降低工藝休風(fēng)率,減少風(fēng)口破損對高爐的影響,開展了減少風(fēng)口破損的攻關(guān)。通過兩年的攻關(guān)實踐,風(fēng)口破損大幅減少,2020年實現(xiàn)了風(fēng)口零破損的最好記錄(見表2)。

        表1 九高爐大修前風(fēng)口破損情況表 個

        表2 九高爐大修后風(fēng)口破損情況 個

        九高爐大修前后風(fēng)口破損情況對比見圖1。

        圖1 九高爐大修前后風(fēng)口破損情況對比

        由圖1對比分析可知,2019年高爐大修后通過加強原燃料管理、提高來水壓力、優(yōu)化操作爐型管理、噴槍管理等措施,風(fēng)口破損現(xiàn)象得到抑制,2020年實現(xiàn)了風(fēng)口破損為零的良好記錄。

        1 風(fēng)口破損原因分析

        1.1 原燃料方面

        由于考慮低成本的煉鐵因素,近年來燒結(jié)灰、燒結(jié)機頭灰、煉鋼污泥及大量低價的澳粉等大量配入燒結(jié),使得長鋼燒結(jié)礦鋅負(fù)荷超標(biāo),燒結(jié)礦中w(Al2O3)長期偏高。這帶來的后果是,入爐鋅負(fù)荷長期在0.5kg/t以上,高爐渣中的鎂鋁比一直在0.5以下,渣中w(Al2O3)長期在15%~16%以上。由此造成了爐缸活躍性不好,透氣透液性差,風(fēng)口二套上翹變形等問題,并引起爐缸不活、堆積,最終導(dǎo)致風(fēng)口燒損。

        1.2 冷卻水壓力不足

        高爐風(fēng)口工作承受著高溫液態(tài)渣鐵的惡劣侵蝕,而且受到循環(huán)區(qū)焦炭的撞擊及落下焦炭的磨損。造成風(fēng)口小套磨損的原因很多,但最基本的磨損機理是:風(fēng)口受熱超負(fù)荷,冷卻介質(zhì)難以及時傳導(dǎo)散熱,從而導(dǎo)致風(fēng)口套溫度高于銅質(zhì)固液相反應(yīng)的700℃界限溫度;當(dāng)達到銅劇烈氧化的900℃界限溫度時,風(fēng)口很快在高溫高壓下?lián)p壞漏水。2019年高爐大修前風(fēng)口冷卻水壓較低,不足11 kg/cm2,冷卻強度低,冷卻效果差,造成風(fēng)口燒損較多,尤其是在高爐長期休風(fēng)復(fù)風(fēng)過程中。

        1.3 噴槍管理不規(guī)范

        噴槍結(jié)構(gòu)不合理,如噴槍與風(fēng)口中心線夾角過大、噴槍插入深度過深時,煤粉離開噴槍后會改變運行軌跡的始點而靠近直吹管或風(fēng)口內(nèi)壁,使得在運行過程中極易與風(fēng)口內(nèi)壁發(fā)生碰撞,從而造成風(fēng)口破損。當(dāng)分配器壓力與高爐風(fēng)壓之間的差值過大、煤粉濃度又較小時,則會造成煤粉流速過高,煤粉離開噴槍后改變運行軌跡時間長,易與風(fēng)口壁相碰撞,使風(fēng)口破損。

        1.4 爐型不合理

        高爐大修前,九高爐爐型為厚壁爐襯且高爐上部有2.5 m的無冷區(qū),經(jīng)過高爐多年強化冶煉后無冷區(qū)爐襯侵蝕嚴(yán)重,導(dǎo)致整個高爐內(nèi)型不平滑,煤氣流分布不均,煤氣流不好控制,易使邊緣氣流發(fā)展造成渣皮不穩(wěn)定,導(dǎo)致渣皮頻繁脫落,落到風(fēng)口上部斷面,進而引起風(fēng)口上部燒損。

        2 采取的應(yīng)對措施

        2.1 加強原燃料管理

        發(fā)揮鐵前配礦一體化優(yōu)勢,嚴(yán)格控制高爐除塵灰、燒結(jié)機頭灰、煉鋼污泥及非主流礦粉的配入,制定有害元素控制標(biāo)準(zhǔn)。保證燒結(jié)礦中w(Zn)小于0.03%;入爐鋅負(fù)荷小于0.45 kg/t時及時停配煉鋼污泥、除塵灰等高鋅雜料;高爐布袋灰w(Zn)高于5%時外排堆放,不再配入燒結(jié)。嚴(yán)格控制燒結(jié)礦中的w(Al2O3)小于2.3%,w(MgO)2.0%~2.2%,保證高爐渣相中m(Mg)/m(Al)比大于0.5%,渣中w(Al2O3)小于15%等。

        2.2 提高冷卻水壓力

        提高風(fēng)口小套高壓工業(yè)水壓力,強化風(fēng)口前端換熱,減少風(fēng)口燒損幾率。2019年利用九高爐恢復(fù)性大修機會,高爐高壓工業(yè)水壓力由大修前的11.5kg/cm2提高至14.5 kg/cm2,風(fēng)口小套平均水溫差由大修前的6~8℃降至4~6℃。冷卻水壓力的提高,強化了冷卻效果,改善了風(fēng)口小套工作環(huán)境,風(fēng)口燒損率明顯下降。

        2.3 加強噴槍管理

        高爐大修后,安裝了風(fēng)口工作在線監(jiān)測系統(tǒng)。對風(fēng)口的工作情況及煤粉的在線噴吹實施24小時不間斷的監(jiān)測;同時高爐作業(yè)區(qū)針對噴槍磨漏風(fēng)口的問題制定了噴槍管理制度;加強對風(fēng)口噴煤槍的巡檢,及時調(diào)整煤槍位置、疏通煤槍和更換煤槍;制定了插槍深度和角度,始終保證噴煤煤流在風(fēng)口中心線位置[1]。值班工長根據(jù)風(fēng)口在線監(jiān)測系統(tǒng)噴吹煤粉情況,及時通知配管工調(diào)整噴槍、疏通噴槍或及時更換噴槍等。通過上述措施的實施基本杜絕了煤粉射流對風(fēng)口的沖刷所造成的風(fēng)口小套磨損。

        2.4 優(yōu)化爐型和日常操作

        高爐大修以后采用了全覆蓋磚壁一體化薄壁爐襯技術(shù),取消了爐身上部的無冷區(qū),規(guī)整了高爐爐型。薄壁爐襯的高爐爐型設(shè)計基本利用的是高爐操作爐型和“自保護”理念,吸取了其他同級別爐型的操作經(jīng)驗,并結(jié)合長鋼自己原燃料情況,制定和摸索出了適合九高爐特點的操作制度。

        裝料制度逐步摸索開發(fā)出適合九高爐情況的“發(fā)展中心氣流為主,適當(dāng)兼顧邊緣氣流為輔”的煤氣流控制技術(shù)。高爐操作上堅持“以下部調(diào)劑為主,上部調(diào)劑為輔”的上下部調(diào)劑相結(jié)合原則,做到“上穩(wěn)下活”[2]。

        造渣制度上密切關(guān)注渣中的鎂鋁比及渣中的w(Al2O3),保證m(Mg)/m(Al)比始終在0.5以上,渣中w(Al2O3)低于15%,確保爐渣的流動性。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常及時查明原因,調(diào)整燒結(jié)配礦,減少或停止燒結(jié)機頭灰、高爐除塵灰等配入。

        熱制度是高爐穩(wěn)定順行的保證。為保證充足的爐溫,減少爐溫波動對爐況的影響,要求鐵水物理熱控制≥1 480℃,w(Si)控制在0.3%~0.55%。

        大修后經(jīng)過日常操作制度的不斷摸索和創(chuàng)新,制定出臺了九高爐爐況穩(wěn)定運行的合理爐型控制參數(shù)模型(見下頁表3)。

        表3 九高爐合理爐型控制參數(shù)模型

        通過高爐大修后優(yōu)化爐型和操作,摸索出適合九高爐薄壁爐襯的操作模型,實現(xiàn)了高爐長期穩(wěn)定運行,爐缸活躍,高爐風(fēng)口破損明顯減少,其中2020年實現(xiàn)了零破損的最好記錄。

        3 結(jié)語

        1)降低風(fēng)口小套破損,不僅可以降低材料消耗,同時也減少了無計劃休風(fēng)更換小套對爐況的影響,有利于高爐長期穩(wěn)定順行,提產(chǎn)降耗。

        2)通過強化原燃料管理、提高風(fēng)口冷卻水壓,加強日常噴槍管理及優(yōu)化高爐操作爐型,使得爐況長期穩(wěn)定運行,大大改善了風(fēng)口工作環(huán)境,實現(xiàn)了減少風(fēng)口破損的攻關(guān)目標(biāo),優(yōu)化效果明顯。

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