謝慧華,馬青印,辛紅偉,田相元,孔春巖,賀亞杰
(1.中國(guó)石化中原油田分公司工程技術(shù)管理部,河南 濮陽 457001;2.中國(guó)石化中原油田分公司文留采油廠,河南 濮陽 457172;3.西華大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,四川 成都 610039;4.中國(guó)石化中原石油工程有限公司鉆井二公司,河南 濮陽 457001)
文留油田文東鹽間油藏屬于復(fù)雜斷塊,包括文16、文13北、文13西、文13東、文203等5個(gè)油藏單元[1],主要地質(zhì)特性是高壓、低滲、多鹽,油藏開發(fā)難度極大。經(jīng)過多年開發(fā),套管在鹽層塑性蠕動(dòng)的擠壓以及壓裂、高壓注水等開發(fā)措施下嚴(yán)重產(chǎn)生變形與損壞。目前,文東鹽間油藏共有油水井346口,其中156口井有問題,占總井?dāng)?shù)的45.98%,水驅(qū)控制和動(dòng)用儲(chǔ)量損失嚴(yán)重,嚴(yán)重影響油田的正常開發(fā)[2]。
開窗側(cè)鉆技術(shù)是目前老油田技術(shù)改造與調(diào)整挖潛的主導(dǎo)性技術(shù)之一[3-4]。十幾年來,文留油田累計(jì)實(shí)施開窗側(cè)鉆井208口,其中文中油藏196口、文東油藏12口(鹽上8口、鹽間4口)。文留油田部署實(shí)施的開窗側(cè)鉆井主要是在文中油藏,由于文東深井開窗側(cè)鉆技術(shù)及雙層套管開窗側(cè)鉆技術(shù)一直未獲得突破,文東油藏部署的開窗側(cè)鉆井?dāng)?shù)量少、實(shí)施成功率低已成為制約文東油藏高效開發(fā)的重要因素。為此,開展了深部地層雙層套管開窗側(cè)鉆技術(shù)攻關(guān)[5-6],進(jìn)行了文東鹽間油藏深部地層開窗側(cè)鉆技術(shù)先導(dǎo)試驗(yàn),探索了高溫高壓高礦化度條件下穿透多套鹽層的小井眼側(cè)鉆技術(shù),以提高文留油田文東鹽間油藏的整體開發(fā)水平[7-9]。
文東油藏多年的工程實(shí)踐表明:?jiǎn)螌犹坠芴讚p井開窗側(cè)鉆技術(shù)已十分成熟,但鹽間油藏深部雙層套管開窗技術(shù)還不夠完善,不能滿足井網(wǎng)恢復(fù)的需要[10]。主要存在以下技術(shù)問題:
1)原始地層壓力系數(shù)高(1.70~1.85)、鹽膏層超厚(文九鹽在 2 850~3 260 m),鉆井液密度高(1.80~1.90 g/cm3),鉆井液性能調(diào)控困難[11],維護(hù)難度大。
2)油層溫度高(125~135 ℃),對(duì)螺桿和隨鉆儀器性能要求高,定向成本高。
3)井眼尺寸?。ň壑睆皆?114~118 mm),循環(huán)壓耗大,鉆壓和排量受限,井底清潔困難,機(jī)械鉆速低(0.55~0.57 m/h);φ73 mm 鉆具水眼小, 循環(huán)壓耗大(70%~75%)。
4)泵壓高(35~40 MPa),對(duì)鉆井泵和循環(huán)系統(tǒng)耐壓要求高。
5)地層壓力多變,井下漏涌并存,井控風(fēng)險(xiǎn)大。
6)開窗側(cè)鉆井費(fèi)用高。
針對(duì)鹽間油藏側(cè)鉆井壓力系數(shù)差異大、漏涌并存、易黏卡、鉆井液密度高、施工泵壓高、攜砂難度大、井眼軌跡不易控制、完鉆電測(cè)困難及固井質(zhì)量難以保證等難點(diǎn),開展了側(cè)鉆井選址標(biāo)準(zhǔn)、深部雙層套管開窗技術(shù)、鹽間油藏深部側(cè)鉆技術(shù)攻關(guān),形成了鹽間油藏深部雙套開窗側(cè)鉆配套技術(shù)。
2.1.1 剩余油藏分布特征研究
1)在局部剩余油相對(duì)富集、疊加厚度大的構(gòu)造有利部位或井損區(qū),以恢復(fù)完善注采井網(wǎng)為目標(biāo),在充分利用老井的基礎(chǔ)上,部署井網(wǎng)恢復(fù)工作量。
2)盡可能按砂層組完善井網(wǎng),縮小開發(fā)井段。
2.1.2 工程統(tǒng)計(jì)分析
開展鹽間油藏側(cè)鉆井復(fù)雜事故分析及側(cè)鉆相關(guān)工程數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(見表1),結(jié)合新鉆井實(shí)際需要,從可控因素出發(fā),參考側(cè)鉆工藝水平,盡量避開區(qū)塊低壓高滲層,建立鹽間油藏側(cè)鉆井選址標(biāo)準(zhǔn)。
表1 鹽間油藏分單元側(cè)鉆井相關(guān)數(shù)據(jù)
2.2.1 雙層套管開窗點(diǎn)選擇
雙層套管開窗側(cè)鉆技術(shù)是近年發(fā)展起來的一種新技術(shù),是開發(fā)剩余油氣藏、提高采收率的重要手段[12]。在雙層套管開窗側(cè)鉆過程中,開窗銑錐有一個(gè)由上至下、從里到外的過程,在油層套管(油套)、水泥環(huán)、技術(shù)套管(技套)和地層巖石間進(jìn)行不均勻的偏心接觸與切削。由于套管鋼級(jí)不同,組合可分為雙層套管鋼級(jí)相當(dāng)、內(nèi)硬外軟、內(nèi)軟外硬3種組合形式。在前2種組合情況下,雙層套管開窗相對(duì)容易成功,而在內(nèi)軟外硬組合下,銑錐會(huì)發(fā)生偏斜并嚴(yán)重磨損,無法切削技術(shù)套管,只能騎在較軟的油層套管上繼續(xù)銑削油層套管和斜向器,導(dǎo)致坐封器卡瓦牙失去支撐,斜向器掉入井內(nèi)。
根據(jù)油套與技套的相對(duì)位置,有3種特殊情況[13]:油套貼邊居左(大斜度處2層套管緊貼井眼低邊方向)、油套居中、油套貼邊居右(大斜度處2層套管緊貼井眼高邊方向),如圖1所示。
圖1 油套相對(duì)技套的3種特殊位置
油套靠左緊貼技套很少見,但是一旦開窗點(diǎn)選在此處,那么開窗失敗的可能性極大。因?yàn)樵诖斯r下,2層套管的間距最大,水泥環(huán)最厚,銑錐在切削完內(nèi)層套管后,很有可能會(huì)在2層套管的夾縫中不斷地向下磨銑硬度較軟的水泥環(huán),而不是向外切削較硬的外層套管。如遇到2層套管鋼級(jí)“內(nèi)軟外硬”的組合,則更容易發(fā)生上述情況。由于2層套管間距大,斜向器斜面距離外層套管最遠(yuǎn),引起鉆具組合剛性不足,其造斜能力嚴(yán)重下降,致使銑錐很難從外層套管側(cè)鉆出去,只能在套管夾縫中向下運(yùn)動(dòng),導(dǎo)致開窗失敗。
油套靠右緊貼技套的工況也很少見,這種雙層套管側(cè)鉆井相當(dāng)于一種套管壁加厚的單層套管側(cè)鉆井,是最理想的雙層套管側(cè)鉆位置工況。在該種工況下,斜向器的造斜和導(dǎo)向能力最強(qiáng),銑錐的工作量最少,可直接將2層套管側(cè)鉆出去,成功率最高。
油套居中的工況最為普遍,因?yàn)樵诰斫Y(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和下套管施工時(shí)都嚴(yán)格要求保證套管居中,而側(cè)鉆時(shí)開窗工具和工藝又都按套管居中來設(shè)計(jì)和施工[14],因此開窗成功率很高。
分析雙套的相對(duì)位置、套管間距和開窗難易程度可知:如果選擇在套管間距較小的一側(cè)開窗,開窗成功率較高;反之,在套管間距較大的一側(cè)開窗,成功率較低。因此,在選擇開窗位置時(shí),既要滿足新鉆井井眼軌跡的需要,又要參考老井固井質(zhì)量與井斜大小,將開窗點(diǎn)確定在井斜較小、固井質(zhì)量?jī)?yōu)良的井段,杜絕在老井井斜大且固井質(zhì)量差的井段進(jìn)行雙層套管開窗,避免因老井井斜大、油套不居中、油套與技套環(huán)空間隙大,而導(dǎo)致的開窗過程中斜向器脫落及銑錐放空等情況的發(fā)生。
2.2.2 雙層套管專用配套開窗工具研制
雙層套管專用配套開窗工具包括YDY(硬對(duì)硬)加長(zhǎng)型液壓卡瓦斜向器(見圖2)和特制的加強(qiáng)復(fù)式銑錐(見圖 3)。
圖2 YDY加長(zhǎng)型液壓卡瓦斜向器
圖3 特制加強(qiáng)復(fù)式銑錐
1)YDY加長(zhǎng)型液壓卡瓦斜向器由導(dǎo)向器和坐封器構(gòu)成。導(dǎo)向器結(jié)構(gòu):采用雙角度超硬復(fù)合斜面結(jié)構(gòu)確保定向準(zhǔn)確,實(shí)現(xiàn)1次起下鉆完成定向坐封;采用硬對(duì)硬設(shè)計(jì)理念,在開窗過程中對(duì)導(dǎo)向器表面的損傷小;上部斜面設(shè)計(jì)角度為3.5°,下部為4.0°,兩斜面相交于導(dǎo)向器的中心線,保證導(dǎo)向器斜面具有較大的分叉角(見表2)坐封器總成結(jié)構(gòu):實(shí)現(xiàn)全液壓驅(qū)動(dòng),雙卡瓦坐封,三缸聯(lián)動(dòng)加壓,坐封力達(dá)30~45 t,能承受較大的周向載荷和軸向載荷,在劇烈振動(dòng)下鉆進(jìn)切削套管不會(huì)松動(dòng),確保側(cè)鉆井整個(gè)施工過程導(dǎo)向器穩(wěn)定可靠;斜向器整體長(zhǎng)度加長(zhǎng)至4.50 m,使坐掛卡瓦位置整體下移1.50~2.00 m,確保下窗口距斜向器上卡瓦有足夠的安全距離,提高其坐掛的可靠性。
表2 常規(guī)斜向器與YDY加長(zhǎng)型液壓卡瓦斜向器性能對(duì)比
2)加強(qiáng)型復(fù)式銑錐。常規(guī)開窗銑錐受損最嚴(yán)重的部位是銑錐球頭和銑錐柱面與錐面過渡的肩部,為提高雙層套管開窗的效率和成功率,研制了強(qiáng)化常規(guī)開窗銑錐頭部和肩部的銑錐(見圖3)。針對(duì)厚壁、高強(qiáng)度雙層套管,采用雙切削刃復(fù)合超硬材質(zhì)切削齒的布齒方案,優(yōu)化銑錐的齒面結(jié)構(gòu),保證切削齒具有良好的切削性能,使得鐵屑及時(shí)斷屑和排屑,同時(shí)減少切削齒受沖擊損傷的程度,從而延長(zhǎng)切削齒的使用壽命[15-16];并兼顧切削齒整體與局部的剛性和強(qiáng)度,較好地適應(yīng)開窗過程的非對(duì)稱性、非穩(wěn)定性和形態(tài)隨機(jī)性所形成的斷續(xù)切削工況,同時(shí)增強(qiáng)抗沖擊能力,與普通銑錐相比,加強(qiáng)型復(fù)式銑錐的抗沖擊能力得到極大加強(qiáng);通過增加錐體冠部破窗齒的數(shù)量[17],實(shí)現(xiàn)整個(gè)開窗過程的快速切削,有利于實(shí)現(xiàn)快速分叉,達(dá)到快速開窗并脫離老井眼的目的。
2.3.1 特殊鉆桿研選
為解決深部地層雙層套管開窗側(cè)鉆井循環(huán)泵壓高的問題[18],研制了 φ79.4 mm 直連型鉆桿(見圖 4)。通過加大環(huán)空間隙與鉆具內(nèi)徑,達(dá)到減少循環(huán)壓耗,降低泵壓的目的。該鉆桿本體采用了φ79.4 mm管體,相比于φ73.0 mm普通鉆桿,本體外徑和內(nèi)徑均增加了6.4 mm(見表3),同時(shí)直連型鉆桿接頭采用無接箍設(shè)計(jì),直接通過兩端墩粗加厚成型,不但減小了接頭外徑,增大了接頭內(nèi)徑,而且避免了原鉆桿接頭摩擦堆焊易造成焊縫斷裂的隱患,提高了鉆桿強(qiáng)度。
圖4 直連型鉆桿接頭內(nèi)部結(jié)構(gòu)
表3 直連型鉆桿與普通型鉆桿相關(guān)參數(shù)
2.3.2 低摩阻鉆井液技術(shù)
低摩阻鉆井液主要是將原來的飽和鹽聚磺鉆井液體系改為復(fù)合鹽飽和鉆井液[19],具體配方為:抗鹽土漿+0.1%HXC(生物聚合物-磺原膠)+0.3%CPS2000(二性離子磺酸鹽聚合物)+1%LV-PAC(低黏-聚陰離子纖維素)+復(fù)合鹽+重晶石。
低摩阻鉆井液與文13區(qū)塊常用的飽和鹽聚磺鉆井液相比有以下優(yōu)點(diǎn):1)低摩阻鉆井液壓耗低,泵壓相同的條件下排量大,有利于實(shí)現(xiàn)清潔井眼、穩(wěn)定井壁;2)低摩阻鉆井液由于惰性顆粒含量較低,抑制性強(qiáng),亞微顆粒含量低,有利于提高機(jī)械鉆速;3)低摩阻鉆井液抑制性強(qiáng),井壁穩(wěn)定,減少了井下復(fù)雜情況。
通過回收低摩阻鉆井液和飽和鹽聚磺鉆井液返出的巖屑(見圖5)可以看出:低摩阻鉆井液回收的巖屑粗且有明顯棱角,飽和鹽聚磺鉆井液回收的巖屑細(xì)且無明顯棱角,水化狀態(tài)非常明顯,這表明低摩阻鉆井液的抑制性明顯強(qiáng)于飽和鹽聚磺鉆井液。
圖5 不同鉆井液回收的巖屑
2.3.3 井眼軌跡控制技術(shù)
在鹽間油藏側(cè)鉆井施工過程中,將小井眼側(cè)鉆井采用的電纜測(cè)斜優(yōu)化為無線隨鉆測(cè)斜(見表4),利用無線隨鉆測(cè)斜可實(shí)時(shí)測(cè)量、連續(xù)調(diào)整的特點(diǎn),改善井眼軌跡,最大化地保障井眼軌跡圓滑、規(guī)則,提高井身質(zhì)量,降低后期電測(cè)過程中阻卡的風(fēng)險(xiǎn),節(jié)約測(cè)井成本。同時(shí),應(yīng)用特殊工藝井軌道設(shè)計(jì)及軌跡監(jiān)測(cè)軟件(DWPSS)對(duì)開窗后裸眼鉆進(jìn)過程中的軌跡進(jìn)行控制與監(jiān)測(cè)。
表4 電纜測(cè)斜與無線隨鉆測(cè)斜參數(shù)對(duì)比
2.3.4 復(fù)雜壓力體系下的防漏堵漏技術(shù)
文東油藏儲(chǔ)層多,井段長(zhǎng),地層均質(zhì)性差,長(zhǎng)期開采導(dǎo)致地層壓力差異大,鉆井過程中同一裸眼井段漏涌并存,壓力窗口為負(fù)值。預(yù)堵漏工作及堵漏效果直接影響著鉆井施工能否順利完成。針對(duì)不同層位,依據(jù)儲(chǔ)層物性,選擇性或者綜合應(yīng)用隨鉆堵漏、橋堵段塞、固結(jié)堵漏等工藝,最大限度地提高地層承壓能力,確保鹽層及下部?jī)?chǔ)層鉆完井安全。
自鹽間油藏深部雙層套管開窗側(cè)鉆技術(shù)應(yīng)用以來,文東油田鹽間油藏實(shí)施雙層套管開窗側(cè)鉆井7井次,深部開窗側(cè)鉆井9井次,實(shí)施成功率100%,鉆井工程質(zhì)量?jī)?yōu)良率100%,平均鉆井周期38.3 d,較前期相比縮短周期68.2%,側(cè)鉆井費(fèi)用由原來的745×104元縮減為470×104元。
1)文東區(qū)塊側(cè)鉆井老井井口至開窗點(diǎn)油層套管必須完好,無錯(cuò)斷、漏失、嚴(yán)重變形等情況;套管內(nèi)徑大于118 mm,以保障開窗及鉆井施工過程中井下工具的通過性。
2)在文東油田文東區(qū)塊鉆井施工過程中,井斜大于40°時(shí),鉆井液攜砂能力弱、定向難、易黏卡、托壓;井斜小于10°時(shí),方位漂移控制難度大。因此,在開窗點(diǎn)選擇時(shí),需要滿足側(cè)鉆井井斜小于 50°,以25°~40°為最佳。
3)文東區(qū)塊油藏埋藏深、地層壓力系數(shù)高,對(duì)側(cè)鉆井而言,小井眼井段長(zhǎng)度與循環(huán)壓耗呈正相關(guān),裸眼段越長(zhǎng),對(duì)循環(huán)設(shè)備要求越高,井下漏失、卡鉆等風(fēng)險(xiǎn)也越大。因此,新鉆井裸眼段長(zhǎng)度需小于1 000 m,以300~500 m 最佳。
針對(duì)雙層套管間隙大、內(nèi)軟外硬的特點(diǎn),在應(yīng)用雙層套管開窗專用配套工具的同時(shí),結(jié)合國(guó)內(nèi)雙層套管開窗施工片的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)(片狀鋼屑代表鉆壓過小、塊狀鋼屑代表鉆壓過大、絲狀鐵屑表示鉆壓適中),采用小鉆壓、高轉(zhuǎn)速的施工參數(shù)增加側(cè)向切削磨銑能力,根據(jù)文13-側(cè)305井井口返出的鐵屑大小和形狀,控制現(xiàn)場(chǎng)施工參數(shù);隨著開窗進(jìn)尺的逐步增加,提高開窗轉(zhuǎn)速,修窗時(shí)轉(zhuǎn)速達(dá)到最大值(見表5)。
表5 文13-側(cè)305井雙層套管開窗技術(shù)參數(shù)
文東鹽間油藏深部側(cè)鉆井文13-側(cè)305井應(yīng)用新型φ79.4 mm直連型鉆桿進(jìn)行開窗側(cè)鉆,與同類型側(cè)鉆井文16-平側(cè)1井相比,井深、密度、工況相同,文13-側(cè)305井在排量增加的情況下,泵壓降至21 MPa,循環(huán)壓耗降低2~4 MPa(見表6),有效改善了鹽間油藏深部地層側(cè)鉆井循環(huán)壓耗高、儲(chǔ)層易漏失、循環(huán)系統(tǒng)耐壓要求高等突出問題,滿足了降泵壓的需求,提高了機(jī)械鉆速。
表6 不同鉆桿應(yīng)用效果對(duì)比
1)優(yōu)選開窗點(diǎn)的位置是提高雙層套管與深井側(cè)鉆成功率的關(guān)鍵,對(duì)預(yù)防鉆井復(fù)雜事故、縮短鉆井周期和提高側(cè)鉆成功率具有決定性作用。
2)直連型鉆桿有效改善了鹽間油藏深部地層側(cè)鉆井循環(huán)壓耗高、儲(chǔ)層易漏失等突出問題,達(dá)到了降泵壓增排量的效果,提高了開窗側(cè)鉆井的平均機(jī)械鉆速。
3)鹽間油藏深部雙層套管開窗側(cè)鉆配套技術(shù)能有效提高文東油田的側(cè)鉆成功率,節(jié)約鉆井周期和實(shí)現(xiàn)綜合效益最大化,是低油價(jià)形勢(shì)下此類油藏產(chǎn)能建設(shè)的新思路,可大力推廣應(yīng)用。