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        高品質(zhì)氧硫磷酯生產(chǎn)工藝改進(jìn)

        2021-09-26 06:16:58常書(shū)浩王現(xiàn)洋路秀云王斐玥趙東璞程偉琴
        河南化工 2021年8期
        關(guān)鍵詞:工藝生產(chǎn)

        常書(shū)浩,王現(xiàn)洋*,路秀云,王斐玥,趙東璞,程偉琴

        (1.鄭州蘭博爾科技有限公司,河南 鄭州 450000;2.河南省化工研究所有限責(zé)任公司,河南 鄭州 450052)

        在氧樂(lè)果生產(chǎn)過(guò)程中,生產(chǎn)反應(yīng)工序較多,工藝條件復(fù)雜,副產(chǎn)物較多,如何做好清潔生產(chǎn)、降低物料消耗、提高合成收率,同時(shí)做好物料及副產(chǎn)物的回收利用,具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和環(huán)保價(jià)值[1-2]?,F(xiàn)有的后胺解法制備氧樂(lè)果的工藝,是以氧硫磷酯與40%一甲胺水溶液為主要原料,因此,氧硫磷酯的制備在氧樂(lè)果生產(chǎn)中至關(guān)重要[3-5]。但現(xiàn)有氧硫磷酯合成生產(chǎn)工藝中存在因水解而引發(fā)的生產(chǎn)效率低、成本高、副產(chǎn)處理困難等問(wèn)題。通過(guò)對(duì)制備氧硫磷酯現(xiàn)有工藝改進(jìn)和優(yōu)化,有效解決了目前生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題,提高了氧硫磷酯的產(chǎn)率及質(zhì)量,降低了生產(chǎn)成本,為氧樂(lè)果的制備提供了原料保障。

        1 改進(jìn)前氧硫磷酯合成工藝分析

        傳統(tǒng)的氧硫磷酯合成生產(chǎn)工藝主要是以氧硫磷銨鹽、氯乙酸甲酯、水為原料合成中間體氧硫磷酯和副產(chǎn)品氯化銨。其反應(yīng)過(guò)程是將氧硫磷銨鹽、氯乙酸甲酯、水、催化劑按一定量的比例分別投入反應(yīng)釜內(nèi),升溫到55 ℃左右,保溫2 h后出料,經(jīng)靜置分層后,將氯化銨水溶液層分離,有機(jī)層脫去過(guò)量的氯乙酸甲酯即可得氧硫磷精酯。

        本工藝存在的缺點(diǎn):①該工藝過(guò)程中直接引入水,即該反應(yīng)是在水-油兩相反應(yīng)體系中進(jìn)行,雖然副產(chǎn)物氯化銨可直接溶解于水相,但氧硫磷銨鹽和氯乙酸甲酯在高溫時(shí)易水解,從而降低了氧硫磷酯的轉(zhuǎn)化率及產(chǎn)品質(zhì)量;②由于氯乙酸甲酯和水不互溶,為了提高反應(yīng)效果需引進(jìn)催化劑增加互溶性,增加生產(chǎn)成本;③在水油兩相反應(yīng)體系中,部分中間體氧硫磷酯和原材料氯乙酸甲酯在廢水中無(wú)法完全回收而造成損失,降低了氧硫磷酯生產(chǎn)收率,增加了氯乙酸甲酯的消耗;④引進(jìn)引入水,相應(yīng)增加了生產(chǎn)廢水,增加了生產(chǎn)處理廢水的設(shè)備裝置投入,同時(shí)也增加了生產(chǎn)成本。

        2 改進(jìn)后氧硫磷酯合成工藝分析

        為了有效解決以上傳統(tǒng)工藝存在的問(wèn)題,新工藝采用無(wú)水反應(yīng)體系,直接將氧硫磷銨鹽和氯乙酸甲酯反應(yīng),主要有以下3個(gè)方面的改進(jìn):①增加原料氯乙酸甲酯的投料量,增加熱容體系,使反應(yīng)過(guò)程中的放熱無(wú)水解吸熱相互消抵,減少體系反應(yīng)熱容變化,有效解決升溫速率加快,不易控溫等問(wèn)題;②降低反應(yīng)溫度,減少副反應(yīng)發(fā)生;③增加離心裝置和干燥裝置,將副產(chǎn)物氯化銨通過(guò)離心從氧硫磷酯和氯乙酸甲酯中有效分離出來(lái),得到氯化銨粗品,通過(guò)干燥,副產(chǎn)氯化銨純度可達(dá)99%以上,能夠直接作為副產(chǎn)物一級(jí)品進(jìn)行銷(xiāo)售。其改進(jìn)后的工藝流程如圖1所示。

        圖1 改進(jìn)后工藝流程圖

        3 工藝改進(jìn)前后效果對(duì)比

        技改前后工藝條件見(jiàn)表1,按照表1反應(yīng)條件制備的氧硫磷精酯,其實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表2所示。

        表1 技改前后反應(yīng)工藝條件

        由表1的反應(yīng)條件對(duì)比和表2的實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,技改后的工藝在無(wú)水無(wú)催化劑的條件下進(jìn)行,氧硫磷精酯產(chǎn)量也提高了約16%。制備的氧硫磷精酯含量由84.91%提高至92.51%,轉(zhuǎn)化率由80.52%提高至96.09%。不僅解決了因原料的水解而導(dǎo)致的產(chǎn)率低,產(chǎn)品質(zhì)量不高等問(wèn)題,副產(chǎn)氯化銨的高效回收也給企業(yè)增加了經(jīng)濟(jì)效益,并節(jié)約了生產(chǎn)廢水處理成本,效果顯著。

        表2 氧硫磷酯工藝改進(jìn)前后實(shí)驗(yàn)結(jié)果對(duì)比

        4 總結(jié)

        通過(guò)采用技改后的無(wú)水無(wú)催化劑工藝制備氧硫磷酯,有效解決了傳統(tǒng)工藝中存在的因水解而引發(fā)的生產(chǎn)效率低、成本高,副產(chǎn)物處理困難等問(wèn)題,氧硫磷酯產(chǎn)品質(zhì)量提高至92.51%,轉(zhuǎn)化率提高至96.09%。同時(shí)將副產(chǎn)氯化銨高效回收,不僅為企業(yè)增加了經(jīng)濟(jì)效益,并節(jié)約了生產(chǎn)廢水處理成本,該實(shí)驗(yàn)結(jié)果為工業(yè)化的實(shí)施提供了有力的數(shù)據(jù)支撐;另外,經(jīng)生產(chǎn)實(shí)施表明,該高品質(zhì)氧硫磷酯的供給為氧樂(lè)果的制備提供了保障,氧樂(lè)果總收率可提高至79%以上,較傳統(tǒng)工藝提高了10 %,經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益顯著。

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