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        己二酸裝置氧化反應(yīng)器攪拌損壞原因分析及預(yù)防措施

        2021-09-26 06:42:52董曉凱翟保山
        河南化工 2021年8期
        關(guān)鍵詞:水平度環(huán)己醇己二酸

        董曉凱,翟保山

        (河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司,河南 平頂山 467013)

        己二酸HOOC(CH2)COOH俗稱肥酸,白色結(jié)晶,是脂肪族二元酸,在化工生產(chǎn)、有機合成工業(yè)、潤滑劑制造等方面有重要作用。河南神馬尼龍化工公司采用環(huán)己醇-硝酸氧化法制取己二酸,年生產(chǎn)規(guī)模為20 萬t。己二酸的收率一般在94%左右,主要副產(chǎn)物是戊二酸和丁二酸(DBA)。通過干燥,最終獲得純度>99.8%的干己二酸產(chǎn)品。

        1 工藝流程簡介

        環(huán)己醇-硝酸氧化法生產(chǎn)己二酸,此法以過量50%~60%的硝酸在兩級串聯(lián)的反應(yīng)器中,于60~80 ℃和0.1~0.4 MPa下氧化KA油。催化劑為銅-釩系(銅0.1%~0.5%,釩0.1%~0.2%),在反應(yīng)器中用過量硝酸氧化后生成含有己二酸的溶液,同時伴隨著氧化反應(yīng)產(chǎn)生大量的NOx。此反應(yīng)是放熱反應(yīng),因此在反應(yīng)器內(nèi)部增加盤管進(jìn)行換熱,把多余的反應(yīng)熱帶出系統(tǒng),在反應(yīng)器內(nèi)部增加攪拌保證環(huán)己醇在反應(yīng)器內(nèi)部反應(yīng)充分,同時通過反應(yīng)器攪拌的功率可以判斷出反應(yīng)器內(nèi)部的液體高度。反應(yīng)產(chǎn)生的含己二酸的液體通過溢流到緩沖罐內(nèi),再通過雙重結(jié)晶和離心分離,最終得到純度達(dá)到99%的己二酸[1]。反應(yīng)工序是環(huán)己醇-硝酸氧化法的核心工序之一,反應(yīng)器的攪拌運轉(zhuǎn)正常與否直接關(guān)系到系統(tǒng)能否正常運轉(zhuǎn)。

        2 反應(yīng)器攪拌形式和運轉(zhuǎn)中常出現(xiàn)的問題

        框式攪拌結(jié)構(gòu)堅固,推動物料量大,有利于反應(yīng)器內(nèi)部液體的傳熱過程,適用于液體有結(jié)晶顆粒的黏稠液體[2-3]。因此中國平煤神馬集團(tuán)尼龍化工公司公司尼龍生產(chǎn)線己二酸裝置氧化反應(yīng)器攪拌是框式攪拌。在正常的運轉(zhuǎn)中,反應(yīng)器內(nèi)部的溢流高度一定,反應(yīng)器的溫度、功率都在正常的范圍內(nèi),利于環(huán)己醇和硝酸在內(nèi)部反應(yīng)生成己二酸,反應(yīng)熱由內(nèi)部盤管帶走。

        但在硝酸和環(huán)己醇反應(yīng)中,由于反應(yīng)器負(fù)荷的調(diào)整,開停車時溫度指示不準(zhǔn),造成結(jié)晶或設(shè)備安裝水平度不夠等原因,造成反應(yīng)器攪拌軸斷裂,導(dǎo)致系統(tǒng)停車。

        3 環(huán)己醇硝酸反應(yīng)工序的調(diào)整

        根據(jù)攪拌器斷裂的設(shè)備原因和工藝條件對攪拌的影響因素,同時結(jié)合對現(xiàn)場職工的管理,制定出本次調(diào)整方案,從2018年6月上旬開始,針對本裝置反應(yīng)單元操作分階段做出了以下調(diào)整。

        3.1 調(diào)整安裝的水平度

        攪拌器的安裝水平度要求較高。攪拌在安裝中,由于墊片的厚薄不均勻,反應(yīng)器口的法蘭移位等原因,造成攪拌的水平度不夠。水平度大小直接影響到攪拌軸的擺動量,如果攪拌的擺動量大,會使攪拌碰到反應(yīng)器的壁面或內(nèi)部的盤管,造成攪拌受力不均,在長時間的運轉(zhuǎn)下造成攪拌軸斷裂。在每次安裝攪拌器時,安裝完成后要測量反應(yīng)器安裝的水平度,反應(yīng)器攪拌水平度必須保證在0.10~0.15 mm。

        3.2 反應(yīng)器的反應(yīng)負(fù)荷應(yīng)維持在合理范圍

        反應(yīng)器內(nèi)的反應(yīng)是按硝酸和環(huán)己醇一定的比例進(jìn)行反應(yīng),硝酸通過調(diào)節(jié)閥進(jìn)入反應(yīng)器內(nèi),反應(yīng)所需的環(huán)己醇通過反應(yīng)內(nèi)部的內(nèi)插管進(jìn)入反應(yīng)器內(nèi)部與環(huán)己醇反應(yīng)。當(dāng)反應(yīng)器內(nèi)環(huán)己醇的負(fù)荷過大,隨著反應(yīng)器內(nèi)部環(huán)己醇和硝酸的劇烈反應(yīng),產(chǎn)生的熱量向四周擴散,會對反應(yīng)器的攪拌造成巨大的沖擊,使反應(yīng)器攪拌左右來回擺動,超過一定幅度,就會造成攪拌框碰到反應(yīng)器的壁面或內(nèi)部的盤管,攪拌受力不均,在長時間的運轉(zhuǎn)下最終攪拌軸斷裂。為減少系統(tǒng)硝酸的消耗,在正常運轉(zhuǎn)中反應(yīng)器的反應(yīng)負(fù)荷應(yīng)控制在一定的范圍內(nèi)。

        由表1可知,硝酸進(jìn)料量在30 t/h時,環(huán)己醇的進(jìn)料量最大為5 t/h。

        3.3 小修停車時反應(yīng)稀釋量和停止攪拌溫度的控制

        己二酸裝置每2個月就要進(jìn)行小修清疤1次,對系統(tǒng)問題進(jìn)行處理。在每次清疤期間需要停止氧化反應(yīng),對反應(yīng)器內(nèi)的物料進(jìn)行稀釋降溫,同時等溫度降到一定時停止攪拌,防止溫度過低造成己二酸結(jié)晶對攪拌的傷害。攪拌稀釋量及停止攪拌溫度對系統(tǒng)的影響見表2。

        表2 攪拌稀釋量及停止攪拌溫度對系統(tǒng)的影響

        由表2可知,只有在反應(yīng)稀釋量為10 t/h,停止攪拌溫度為50 ℃時,對攪拌的保護(hù)最好。

        3.4 調(diào)整反應(yīng)器內(nèi)消泡劑的加入量

        環(huán)己醇在反應(yīng)器內(nèi)的反應(yīng)容易產(chǎn)生氣泡,氣泡嚴(yán)重造成反應(yīng)器內(nèi)的液位迅速降低,使攪拌的負(fù)載降低,攪拌易產(chǎn)生晃動、碰壁,最終造成攪拌軸斷裂。因此需要對反應(yīng)器內(nèi)持續(xù)加入消泡劑,同時消泡劑的量過大會造成己二酸內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量的下降,因此消泡劑的加入量要控制在60 g/t ADA為最好。

        3.5 校正攪拌的功率計

        反應(yīng)器內(nèi)通過攪拌功率的指示可以直觀判斷出攪拌的運轉(zhuǎn)狀態(tài),功率計指示異常時,代表攪拌出現(xiàn)問題,需要停止攪拌進(jìn)行處理,所以功率計的監(jiān)控就顯得非常重要,要求電氣、儀表人員在每個清疤周期進(jìn)行調(diào)校1次,確保功率計的指示完好無誤。

        3.6 加強監(jiān)控,進(jìn)行預(yù)防性操作

        為了保證反應(yīng)器的安全穩(wěn)定運轉(zhuǎn),需要控制室人員和現(xiàn)場人員每次巡檢時仔細(xì)檢查確認(rèn)攪拌的運轉(zhuǎn)狀態(tài)??刂剖胰藛T每0.5 h確認(rèn)功率計的趨勢,確保在合理的區(qū)間之內(nèi)?,F(xiàn)場人員每次巡檢確認(rèn)攪拌的聲音、溫度、減速機油位等是否正常。如有異常情況,及時聯(lián)系檢修人員處理。

        4 調(diào)整后效果分析

        通過以上各項措施,反應(yīng)器攪拌的運行周期和使用壽命得以大大延長,節(jié)省了維修費用,基本實現(xiàn)了裝置長周期穩(wěn)定運行,實現(xiàn)己二酸裝置增稠器性能最大優(yōu)化。保證了裝置的平穩(wěn)運行。

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