湯 陽(yáng) 徐林強(qiáng) 劉文烈
(1.巨化集團(tuán)有限公司運(yùn)營(yíng)督考部;2.浙江中巨智能科技有限公司)
二氟一氯甲烷CHClF2(R22)是氟利昂“家族”的一員,屬氫氯氟烴類。 R22 作為使用最廣泛的中、低溫制冷劑,廣泛應(yīng)用于往復(fù)式壓縮機(jī),作為工業(yè)、商業(yè)、家庭空調(diào)系統(tǒng)的制冷劑。 R22 還是生產(chǎn)各種含氟高分子化合物的基本原料,如殺蟲劑、滅火劑和噴漆用氣霧噴射劑。
R22 生產(chǎn)裝置包括原料混合、反應(yīng)及精餾等生產(chǎn)過(guò)程,是典型的非線性、時(shí)變、大滯后和多變量耦合復(fù)雜系統(tǒng)。 某R22 生產(chǎn)裝置的DCS 采用霍尼韋爾PKS 系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)主要工藝參數(shù)(如溫度、壓力、流量及液位等)的顯示、記錄、累計(jì)、報(bào)警和設(shè)備運(yùn)行聯(lián)鎖功能,以及整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程的遠(yuǎn)程操作和控制功能。 從目前過(guò)程控制系統(tǒng)的情況來(lái)看,以PID 單回路為主的常規(guī)控制策略難以達(dá)到理想的控制效果,裝置的生產(chǎn)操作總體上仍以人工經(jīng)驗(yàn)為主,存在操作不及時(shí)、調(diào)節(jié)幅度不匹配等問題, 難以較好地克服系統(tǒng)波動(dòng)和外界干擾,而且不同班組的操作習(xí)慣和操作方法仍有顯著差異,導(dǎo)致裝置的關(guān)鍵工藝指標(biāo)波動(dòng)大,運(yùn)行平穩(wěn)性差,反應(yīng)器連續(xù)運(yùn)行周期短、波動(dòng)大、轉(zhuǎn)化率不穩(wěn)定且能耗偏高。為了進(jìn)一步提高R22 裝置的自動(dòng)化水平,提升產(chǎn)品質(zhì)量,延長(zhǎng)反應(yīng)器運(yùn)行周期,降低能耗、物耗,實(shí)現(xiàn)挖潛增效,企業(yè)決定引進(jìn)先進(jìn)控制(Advance Process Control,APC)技術(shù)開發(fā)實(shí)施R22 生產(chǎn)裝置先進(jìn)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)裝置的精細(xì)化控制和卡邊優(yōu)化。 先進(jìn)控制系統(tǒng)為操作員提供了一個(gè)便捷、安全的操控工具,承擔(dān)了大部分常規(guī)平穩(wěn)操作工作,在減少裝置波動(dòng)和保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定方面表現(xiàn)優(yōu)異, 是優(yōu)化裝置操作、挖潛增效的有效手段。 研究表明,先進(jìn)控制技術(shù)投資回收期一般為1.0~1.5 年[1],投資回收期短、回報(bào)率高,實(shí)施先進(jìn)控制技術(shù)將有利于企業(yè)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)裝置的“安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)”運(yùn)行。
APC 技術(shù)需要使用專業(yè)的先進(jìn)控制軟件通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)和階躍測(cè)試數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,獲得該裝置相關(guān)MV-CV/DV-CV動(dòng)態(tài)矩陣關(guān)系模型,并集成于控制器, 通過(guò)多變量模型預(yù)測(cè)控制(MPC)[2]技術(shù)實(shí)現(xiàn)復(fù)雜生產(chǎn)裝置的多目標(biāo)、多層次、多變量約束優(yōu)化控制。 整個(gè)過(guò)程根據(jù)模型預(yù)測(cè),實(shí)時(shí)、自動(dòng)地進(jìn)行反饋校正和滾動(dòng)優(yōu)化[3~6],從而達(dá)到平穩(wěn)率上升、操作強(qiáng)度下降、節(jié)能降耗的目標(biāo),實(shí)現(xiàn)整套裝置控制的自動(dòng)化和智能化。
筆者通過(guò)對(duì)某R22 全流程生產(chǎn)裝置上先進(jìn)控制技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行解析,旨在說(shuō)明先進(jìn)控制技術(shù)的控制原理、建模方法和應(yīng)用效果,使更多的企業(yè)能夠了解和使用先進(jìn)控制軟件, 更全面、更高層次地提升裝置的自動(dòng)化水平, 達(dá)到挖潛增效、節(jié)能降效的目的。
R22 生產(chǎn)裝置的工藝流程,首先是來(lái)自罐區(qū)的CHCl3與液氯混合液由計(jì)量泵打入到反應(yīng)器,同時(shí)來(lái)自罐區(qū)的AHF 由計(jì)量泵打入到加熱器內(nèi)加熱到約120 ℃進(jìn)入反應(yīng)器。 反應(yīng)產(chǎn)物進(jìn)入重組分分離塔,在塔頂冷凝,重組分回流到反應(yīng)器,塔頂氣相出料經(jīng)冷卻后進(jìn)入HCl 精餾塔。 HCl 精餾塔塔頂采出HCl 統(tǒng)一回收,塔釜內(nèi)的組分大部分為R22 和少量反應(yīng)器未反應(yīng)完全的HF, 塔釜出料進(jìn)入產(chǎn)品精餾塔,經(jīng)過(guò)進(jìn)一步精餾,塔頂?shù)玫教峒兒蟮腞22。 塔釜出料打回反應(yīng)器,將未反應(yīng)完全的重組分HF 和一氟二氯甲烷CHCl2F(R21)重新投入反應(yīng)生成終產(chǎn)品R22。
反應(yīng)器中發(fā)生的主要化學(xué)反應(yīng)如下:
各組分常溫常壓下的分子量和沸點(diǎn)見表1,R22 為裝置生產(chǎn)的終產(chǎn)品。
表1 各組分常溫常壓下的分子量和沸點(diǎn)
某R22 生產(chǎn)裝置采用先進(jìn)控制軟件包CybiMPC 完成數(shù)據(jù)采集、建模、控制器設(shè)計(jì)及控制器組態(tài)等工作。
測(cè)量?jī)x表數(shù)字化、通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)化及DCS 等技術(shù)的日趨成熟,推動(dòng)工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程控制步入微機(jī)化、數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化[7]。
2.1.1 硬件架構(gòu)
先進(jìn)控制系統(tǒng)在DCS 的上層實(shí)施,采用先進(jìn)控制上位機(jī)方式實(shí)現(xiàn)。 先進(jìn)控制上位機(jī)所使用的服務(wù)器, 通過(guò)交換機(jī)與安裝有標(biāo)準(zhǔn)OPC 接口軟件的服務(wù)器通過(guò)以太網(wǎng)實(shí)現(xiàn)互聯(lián),從而建立先進(jìn)控制上位機(jī)與DCS 控制站數(shù)據(jù)傳送的物理連接。先進(jìn)控制服務(wù)器主要實(shí)現(xiàn)在線計(jì)算、在線優(yōu)化及在線控制等功能。 先進(jìn)控制系統(tǒng)的硬件架構(gòu)如圖1 所示。
圖1 先進(jìn)控制系統(tǒng)的硬件架構(gòu)
2.1.2 軟件架構(gòu)
物理通信實(shí)現(xiàn)后,需要通過(guò)安裝相應(yīng)軟件完成先進(jìn)控制系統(tǒng)與DCS 的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交互。涉及的軟件有:微軟操作系統(tǒng)、先進(jìn)控制軟件及DCS 廠商提供的OPC 接口軟件[8]等。 OPC Server 軟件是實(shí)現(xiàn)先進(jìn)控制上位機(jī)與DCS 數(shù)據(jù)交互的橋梁。OPC 服務(wù)器通過(guò)DCS 通信協(xié)議獲取DCS 的實(shí)時(shí)過(guò)程數(shù)據(jù),以標(biāo)準(zhǔn)OPC 接口向先進(jìn)控制系統(tǒng)上位機(jī)發(fā)布,多變量預(yù)測(cè)控制軟件可以對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行讀寫。 先進(jìn)控制系統(tǒng)的軟件架構(gòu)如圖2 所示。
圖2 先進(jìn)控制系統(tǒng)的軟件架構(gòu)
先進(jìn)控制軟件能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜裝置的解耦控制[9],是從裝置的整體甚至全流程角度進(jìn)行控制。先進(jìn)控制建模方法的研究對(duì)實(shí)現(xiàn)這兩方面的優(yōu)良控制效果至關(guān)重要,有效的建模方法是保證控制器對(duì)裝置自動(dòng)化有效提升的前提之一。
先進(jìn)控制軟件最終形成的控制器中包含許多子控制器, 具體子控制器需要結(jié)合裝置特點(diǎn)、數(shù)據(jù)分析及工程人員經(jīng)驗(yàn)等進(jìn)行設(shè)計(jì)。 單個(gè)子控制器中一對(duì)多、多對(duì)多控制需要使用控制器組態(tài)中各類參數(shù)實(shí)現(xiàn)受控變量的權(quán)重分級(jí),或者引入控制變量作為擾動(dòng)變量實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)控制。 具體實(shí)施時(shí),必須保證所有受控變量的上、下限控制等級(jí)均高于任何目標(biāo)值控制等級(jí)。 一對(duì)多控制時(shí),選取最主要的受控變量作為優(yōu)先控制變量,且控制等級(jí)高,其他受控變量控制等級(jí)低,同時(shí)作為目標(biāo)值控制且目標(biāo)值控制等級(jí)一樣的受控變量還可以通過(guò)改變目標(biāo)值等效偏差進(jìn)行受控等級(jí)的二次權(quán)重分配。 多對(duì)多控制時(shí),選取控制效果好且工藝允許的量作為控制變量,其他控制變量作為擾動(dòng)變量進(jìn)行模型組態(tài),從而實(shí)現(xiàn)多變量預(yù)測(cè)控制。
2.2.1 R22 反應(yīng)器先進(jìn)控制建模方法
R22 反應(yīng)器的先進(jìn)控制目標(biāo)如下:
a. 通過(guò)卡邊優(yōu)化控制反應(yīng)器的溫度和液位,提高其穩(wěn)定性;
b. 實(shí)現(xiàn)反應(yīng)器生產(chǎn)負(fù)荷平穩(wěn)自動(dòng)升降,實(shí)現(xiàn)調(diào)整負(fù)荷過(guò)程中的反應(yīng)溫度和液位平穩(wěn)控制。
R22 反應(yīng)器先進(jìn)控制建模方法如下:
a. 通過(guò)氯仿進(jìn)料控制反應(yīng)器液位、氯仿/氟化氫比值,克服蒸餾塔出料和蒸汽擾動(dòng)的影響,進(jìn)行分級(jí)控制,當(dāng)氯仿/氟化氫比值在控制范圍內(nèi)時(shí)優(yōu)先控制液位使之平穩(wěn),反之進(jìn)行卡邊控制;
b. 通過(guò)蒸汽流量控制反應(yīng)溫度,克服進(jìn)料比的影響,對(duì)反應(yīng)溫度進(jìn)行優(yōu)化,使之達(dá)到目標(biāo)值;
c. 通過(guò)對(duì)生產(chǎn)負(fù)荷HF 目標(biāo)值的設(shè)定, 調(diào)節(jié)HF 進(jìn)料,使之達(dá)到目標(biāo)負(fù)荷,并在負(fù)荷調(diào)整過(guò)程中,不斷對(duì)反應(yīng)溫度、液位和氯仿/氟化氫比值進(jìn)行卡邊控制,以使負(fù)荷調(diào)整過(guò)程平穩(wěn)。
2.2.2 HCl 精餾塔先進(jìn)控制建模方法
HCl 精餾塔先進(jìn)控制目標(biāo)如下:
a. 通過(guò)卡邊優(yōu)化控制塔頂溫度、 壓差、HCl/HF 比值、靈敏板溫度,提高其穩(wěn)定性;
b. 通過(guò)卡邊優(yōu)化控制塔釜溫度、HCl 單耗,以使HCl 單耗最小化。
HCl 精餾塔先進(jìn)控制建模方法如下:
a. 通過(guò)調(diào)節(jié)塔頂HCl 采出量,克服進(jìn)料負(fù)荷擾動(dòng)的影響,并對(duì)塔頂溫度、壓差、HCl/HF 比值、靈敏板溫度進(jìn)行分級(jí),各條件滿足后對(duì)塔靈敏板溫度進(jìn)行卡邊優(yōu)化;
b. 通過(guò)調(diào)節(jié)塔釜熱水流量, 克服塔進(jìn)料量、進(jìn)料溫度、熱水溫度和塔頂采出量的擾動(dòng),對(duì)塔釜溫度和HCl 單耗進(jìn)行分級(jí)控制,當(dāng)塔釜溫度在控制范圍內(nèi)后, 優(yōu)先對(duì)HCl 單耗進(jìn)行卡邊優(yōu)化,使HCl 單耗最小化,反之優(yōu)先控制塔釜溫度。2.2.3 R22 產(chǎn)品精餾塔先進(jìn)控制建模方法
R22 精餾塔先進(jìn)控制目標(biāo)如下:
a. 通過(guò)卡邊優(yōu)化控制塔頂溫度、塔釜液位和采出進(jìn)料比,提高其穩(wěn)定性;
b. 通過(guò)卡邊優(yōu)化控制塔釜溫度、 塔中溫度、壓差和R22 單耗,以使R22 單耗最小化。
R22 精餾塔先進(jìn)控制建模方法如下:
a. 通過(guò)調(diào)節(jié)塔頂R22 采出量,克服進(jìn)料負(fù)荷、塔釜采出的擾動(dòng),并對(duì)塔頂溫度、塔釜液位和采出進(jìn)料比進(jìn)行分級(jí)控制,以使R22 采出量最大化;
b. 通過(guò)調(diào)節(jié)塔釜熱水流量, 克服塔進(jìn)料量、熱水溫度和塔釜采出量的擾動(dòng), 對(duì)塔釜溫度、塔中溫度、 壓差和R22 單耗進(jìn)行分級(jí)控制, 以使R22 單耗最小化。
某R22 生產(chǎn)裝置實(shí)施APC 系統(tǒng)后, 經(jīng)過(guò)連續(xù)3 個(gè)月的運(yùn)行,系統(tǒng)的關(guān)鍵控制指標(biāo)平穩(wěn)性得到大幅改善,自動(dòng)化程度大幅提升。 下面列舉幾個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比說(shuō)明。
APC 系統(tǒng)投運(yùn)前后, 反應(yīng)器液位2LIC0140.PV 的趨勢(shì)如圖3 所示,APC 系統(tǒng)投運(yùn)后標(biāo)準(zhǔn)方差降低了87.43%。
圖3 APC 系統(tǒng)投運(yùn)前后反應(yīng)器液位2LIC0140A.PV 的趨勢(shì)
APC 系統(tǒng)投運(yùn)前后, 反應(yīng)器溫度2TIC0091.PV 的趨勢(shì)如圖4 所示,APC 系統(tǒng)投運(yùn)后標(biāo)準(zhǔn)方差降低了88.98%。
圖4 APC 系統(tǒng)投運(yùn)前后反應(yīng)器溫度2TIC0091.PV 的趨勢(shì)
APC 系統(tǒng)投運(yùn)前后,2C1001 塔釜溫度2TI0095.PV 的趨勢(shì)如圖5 所示,APC 系統(tǒng)投運(yùn)后標(biāo)準(zhǔn)方差降低了45.33%。
圖5 APC 系統(tǒng)投運(yùn)前后2C1001 塔釜溫度2TI0095.PV 的趨勢(shì)
APC 系統(tǒng)投運(yùn)前后,2C1001 塔中溫度2TIC0093.PV 的趨勢(shì)如圖6 所示。 由圖中數(shù)據(jù)可計(jì)算得出,APC 系統(tǒng)投運(yùn)后標(biāo)準(zhǔn)方差降低了50.15%。
圖6 APC 系統(tǒng)投運(yùn)前后2C1001 塔中溫度2TIC0093.PV 的趨勢(shì)
APC 系統(tǒng)投運(yùn)前后,2C1010A 塔釜液位2LIC0025A.PV 的 趨 勢(shì) 如 圖7 所 示,APC 系 統(tǒng) 投運(yùn)后標(biāo)準(zhǔn)方差降低了59.87%。
圖7 APC 系統(tǒng)投運(yùn)前后2C1010A 塔釜液位2LIC0025A.PV 的趨勢(shì)
APC 系統(tǒng)投運(yùn)前后,2C1010A 塔釜溫度2TIC0029A.PV 的趨勢(shì)如圖8 所示。由圖中數(shù)據(jù)可計(jì)算得出,APC 系統(tǒng)投運(yùn)后標(biāo)準(zhǔn)方差降低了74.98%。
圖8 APC 系統(tǒng)投運(yùn)前后2C1010A 塔釜溫度2TIC0029A.PV 趨勢(shì)
某企業(yè)年產(chǎn)R22 產(chǎn)品6 萬(wàn)噸,生產(chǎn)裝置DCS崗設(shè)有操作員2 名。 R22 生產(chǎn)裝置先進(jìn)控制系統(tǒng)效益從兩方面進(jìn)行分析:
a. 節(jié)能效益核算。APC 系統(tǒng)投運(yùn)前的蒸汽單耗為0.873 t/t,APC 系統(tǒng)投運(yùn)后的蒸汽單耗降低到0.766 t/t,降低幅度達(dá)到12.26%。 按年產(chǎn)R22產(chǎn)品6 萬(wàn)噸計(jì)算,將能耗折算為蒸汽消耗,中壓蒸汽按每噸170 元計(jì)算,通過(guò)投運(yùn)APC 系統(tǒng)降低裝置能耗每年所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益為109.14 萬(wàn)元(60000×(0.873-0.766)×170=1091400)。
b. 人力成本分析。隨著先進(jìn)控制系統(tǒng)的全面上線,極大程度地減少了操作人員在正常情況下對(duì)系統(tǒng)的人為干預(yù), 減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,為崗位融合創(chuàng)造了便利條件。 目前,R22 崗位實(shí)現(xiàn)了每班精減1 名操作人員的預(yù)期目標(biāo)。
將先進(jìn)控制技術(shù)和軟件系統(tǒng)應(yīng)用到某企業(yè)R22 生產(chǎn)裝置上,關(guān)鍵控制指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)方差至少降低了45.00%,蒸汽單耗降低了12.26%,實(shí)現(xiàn)了卡邊操作,有效提升了產(chǎn)品質(zhì)量、實(shí)現(xiàn)了節(jié)能降耗、降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,節(jié)約了人力成本,為生產(chǎn)裝置長(zhǎng)久運(yùn)轉(zhuǎn)在最佳狀態(tài)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),為企業(yè)帶來(lái)了顯著的經(jīng)濟(jì)利益和社會(huì)效益。