邢維者,陳寒霜,田子龍,徐仰匯,任 超
(廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院,廣東 廣州 511434)
隨著市場發(fā)展,顧客對汽車的品質(zhì)越來越關(guān)注,業(yè)內(nèi)對舒適性的要求也越來越高。汽車在行駛時,由于發(fā)動機、變速器、輪胎等零部件的工作,會帶來NVH等方面的問題,這些問題如果不加以解決,則會引發(fā)客戶的抱怨。因此,各大主機廠都投入了大量資源來提升汽車的NVH水平。某乘用車搭載2.0T+6AT的動總,在研發(fā)期間,主觀評價整車NVH性能。動態(tài)評價過程中(D擋模式),車內(nèi)存在加速異響,主觀描述為“咕嚕咕?!钡穆曇?。對該工況進行測試,車內(nèi)噪聲測試結(jié)果如圖1所示。對原始數(shù)據(jù)的音頻進行回放,“咕?!甭曉诘?秒時出現(xiàn),并持續(xù)至22秒。結(jié)合頻譜圖,對數(shù)據(jù)進行濾波處理,通過帶阻濾波器,將350~450 Hz頻段的聲音濾除,回放該音頻,“咕?!甭暜愴懴虼丝梢悦鞔_,加速異響頻段為350~450 Hz。
圖1 車內(nèi)噪聲測試結(jié)果
本文以某乘用車加速異響為案例,采用試驗的手段對問題點進行排查及分析。通過對不同工況的測試,明確了問題點的發(fā)生工況,結(jié)合動力總成本體振動測試及拆除零部件的驗證,確定了加速異響與發(fā)動機曲軸扭轉(zhuǎn)振動相關(guān)。根據(jù)扭振減振理論,對扭轉(zhuǎn)減振器進行改進和試驗驗證,以消除車內(nèi)加速異響。
為便于排查,分別對空擋加減速工況、三擋全油門工況、2 000 rpm定轉(zhuǎn)速工況進行主觀評價及測試。車內(nèi)噪聲測試結(jié)果如圖2所示,各工況下400 Hz存在共振帶,主觀評價這三個工況均存在“咕嚕”聲。
圖2 不同工況下車內(nèi)噪聲測試結(jié)果
根據(jù)空擋點踩油門工況,可以排除路面激勵及風激勵。因此初步判定,“咕嚕”聲來源于動力總成本體。
為確定異響頻段的相關(guān)零件,在動力總成上布置加速度傳感器進行測試,布點位置如圖3所示。
圖3 動力總成振動測點示意圖
測試工況與主觀評價工況一致,以D擋模式進行加速,由于測試中使用的傳感器為三向加速度振動傳感器,因此每個測點有X/Y/Z三個方向的結(jié)果。根據(jù)之前車內(nèi)噪聲數(shù)據(jù)的濾波分析,問題點頻段為350~450 Hz,因此測試目的為尋找350~450 Hz最大振動量級的區(qū)域。對所有測點對應(yīng)的該頻段振動量級最大的方向數(shù)據(jù)進行對比,結(jié)果如圖4所示,各個測點在400 Hz附近均有一定的振動能量,從頻譜圖上可得,增壓器、正時罩及右懸置支架能量較高。
圖4 動力總成本體振動測試結(jié)果
為了更進一步地分析各振動測點與問題點的相關(guān)性,對上述頻譜圖進行頻率切片分析,統(tǒng)計帶寬為(400±50) Hz,結(jié)果如圖5所示。從頻率切片的分析結(jié)果可以得出,增壓器、右懸置支架及正時罩在該頻段的振動較大,其中振動量級最大的位置為正時罩測點。而這幾個測點均靠近動力總成前端,因此推測異響源與動力總成前端相關(guān),下一步將對動力總成前端進行排查。
圖5 頻率切片分析結(jié)果
動力總成前端主要為附件輪系系統(tǒng),附件輪系系統(tǒng)如圖6所示,主要包括曲軸扭轉(zhuǎn)減振器、空調(diào)壓縮機、發(fā)電機、水泵和皮帶張緊輪。發(fā)動機工作時,曲軸通過曲軸皮帶輪及皮帶,將扭矩傳遞到空調(diào)壓縮機、發(fā)電機及水泵[2]。
圖6 附件輪系系統(tǒng)
為了排除空調(diào)壓縮機、發(fā)電機、張緊輪及水泵,可以通過拆除附件皮帶的方式進行驗證。但由于拆除了附件皮帶,水泵停止了工作,只能進行短時間的空擋升降速的工況進行驗證。主觀評價該驗證方案,車內(nèi)“咕?!甭暬緹o變化,因此異響與發(fā)電機、空調(diào)壓縮機、水泵和張緊輪均無關(guān)。
接下來,還需對曲軸皮帶輪進行拆除驗證。由于曲軸皮帶輪通過正時罩與曲軸直接相連,如果直接拆除,機油會從正時罩與曲軸皮帶輪的安裝面流出。因此,為了防止上述現(xiàn)象,保留曲軸皮帶輪的密封部件。曲軸皮帶輪拆除前后對比如圖7所示。
圖7 拆除曲軸皮帶輪前后對比
采用原地空擋加減速工況對該狀態(tài)進行試驗驗證。主觀評價車內(nèi)“咕?!甭暶黠@變大,客觀數(shù)據(jù)如圖8所示,由圖可見,車內(nèi)400 Hz附近的噪聲幅值較原狀態(tài)有一定升高,見圖2(a)。
圖8 拆除皮帶輪車內(nèi)噪聲測試結(jié)果
曲軸皮帶輪在發(fā)動機上的作用除了帶動附件輪系運轉(zhuǎn)之外,還有降低曲軸扭轉(zhuǎn)振動的功能[3]。當拆除曲軸皮帶輪,曲軸的扭轉(zhuǎn)振動得不到衰減,而此時的車內(nèi)“咕嚕”聲明顯增大,頻率基本沒變化,因此,車內(nèi)“咕嚕”聲與發(fā)動機曲軸扭轉(zhuǎn)振動相關(guān)。
整車狀態(tài)下測試曲軸扭轉(zhuǎn)振動所需儀器包括SIMMENS數(shù)據(jù)采集器、光電編碼器。光電編碼器需要制作測試工裝,編碼器安裝在工裝上,再將工裝安裝到曲軸皮帶輪端面,如圖9所示。
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圖9 曲軸扭轉(zhuǎn)振動測試示意圖
D擋工況曲軸扭轉(zhuǎn)振動測試頻譜如圖10所示。結(jié)果顯示,曲軸扭轉(zhuǎn)振動頻帶較寬,中心頻率在400 Hz,350~450 Hz均存在曲軸扭轉(zhuǎn)振動能量。與問題點的車內(nèi)噪聲測試結(jié)果(圖1)具有相同的頻譜特征。因此可以確定,車內(nèi)加速“咕嚕”聲與曲軸扭振相關(guān)。
圖10 曲軸扭轉(zhuǎn)振動測試結(jié)果
通過曲軸扭轉(zhuǎn)振動測試結(jié)果,明確曲軸扭轉(zhuǎn)振動是引起車內(nèi)加速“咕嚕”聲的根本原因,因此需采取一定措施降低曲軸扭轉(zhuǎn)振動。
優(yōu)化曲軸設(shè)計,可以有效地降低曲軸扭轉(zhuǎn)振動[4]。但對于曲軸的設(shè)計,早在發(fā)動機研發(fā)期間就已完成。在整車項目開發(fā)過程中,受到成本及周期的限制,如對曲軸重新進行優(yōu)化,顯然滿足不了整車開發(fā)節(jié)點。在整車項目上,通??梢酝ㄟ^優(yōu)化扭轉(zhuǎn)減振器(Torsional Vibration Damper, TVD),如圖11所示,降低曲軸扭轉(zhuǎn)振動。
圖11 曲軸扭轉(zhuǎn)減振器
根據(jù)扭振減振原理,曲軸皮帶輪匹配不同的轉(zhuǎn)動慣量及橡膠扭轉(zhuǎn)剛度的扭轉(zhuǎn)減振器,可以有效降低曲軸扭轉(zhuǎn)振動[5]。在方案選擇過程中,如果重新匹配轉(zhuǎn)動慣量,則需要對扭轉(zhuǎn)減振器重新開具模具,成本較高,且需要一定時長的制件周期。通過調(diào)節(jié)橡膠配方改變橡膠的扭轉(zhuǎn)剛度,既曲軸皮帶輪的工作頻率,也可以達到降低曲軸扭轉(zhuǎn)振動的目的,且制件周期較短,成本較低。權(quán)衡成本及周期,選擇優(yōu)化橡膠的扭轉(zhuǎn)剛度的方式改進曲軸扭轉(zhuǎn)振動。
原狀態(tài)曲軸皮帶輪的工作頻率為360 Hz,在此基礎(chǔ)上制作不同工作頻率的曲軸皮帶輪,如表1所示。
表1 曲軸皮帶輪改進方案
圖12 優(yōu)化后車內(nèi)噪聲及扭振測試結(jié)果
本文針對某乘用車加速異響問題,采用試驗的手段進行排查及優(yōu)化。首先對問題點的現(xiàn)象及發(fā)生工況進行主觀評價及客觀測試,明確了350~450 Hz為異響頻段。其次,通過測試動力總成本體振動及拆除零部件的方式驗證,明確了加速異響與曲軸扭轉(zhuǎn)振動相關(guān)。最終,通過改進曲軸扭轉(zhuǎn)減振器的工作頻率,降低曲軸扭轉(zhuǎn)振動,消除了車內(nèi)加速異響。