滕學(xué)真
列控車載系統(tǒng)的正常工作是動車組安全可靠運行的基礎(chǔ)條件之一[1]。在CTCS3-300T(以下簡稱“300T”)型車載系統(tǒng)中,CU型繼電器、數(shù)字輸入/輸出模塊是其重要組成部分,用來采集和反饋動車組駕駛室的工作狀態(tài)和操作信息,并執(zhí)行相關(guān)命令[2]。當(dāng)采集駕駛室激活信號的CabAct 繼電器(CU 型)或數(shù)字輸入/輸出模塊等故障時,列控車載系統(tǒng)會出于故障導(dǎo)向安全的邏輯設(shè)計,輸出制動停車。本文通過研究現(xiàn)場發(fā)生的駕駛室激活信號典型故障案例,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,提出相關(guān)的處置建議。
CU 型繼電器用于300T 型車載設(shè)備駕駛室激活、休眠、方向手柄中立位、前進位、后退位、1級和4 級常用制動命令等信息的輸入或輸出,目前僅在CRH2系列車型(包含部分CRH380A/AL型車)上使用,其中駕駛室激活信號是車輛輸入信號[3]。當(dāng)車載ATP 系統(tǒng)啟機或運行時,通過采集CabAct繼電器的接點狀態(tài)可判斷駕駛室是否處于激活狀態(tài)。
激活信號通過CabAct 繼電器分出的2 路信號CabAct+和CabAct-,分別由DX/DI 模塊(數(shù)字輸出/輸入模塊)采集。圖1 為激活信號的電氣原理圖,160T1-1(電源正極)經(jīng)車輛接入萬可端子排TB20E.10;100T1-1(電源負極)接入萬可端子排TB20E.3。繼電器狀態(tài)采集電路的電源負極由DX 和DI 模塊提供,電源正極取自萬可端子排TB20E. 1.1。 當(dāng) 萬 可 端 子 排 TB20E. 10 及TB20E.3 間的電壓為 DC100V 左右時,CabAct 繼電器吸起,觸點11 與觸點12 接通,此時DI 模塊DI-X4-b4 接點采集到的是高電平信號(CabAct+),DX 模塊DX-X4-d20 接點采集到的是低電平信號(CabAct-),ATP 系統(tǒng)判斷此時駕駛室處于激活狀態(tài);當(dāng)萬可端子排TB20E.10 與TB20E.3 間的電壓為0V 時,CabAct 繼電器落下,觸點 11 與 12 未接通,即 DX 模塊 DX-X4-d20 接點采集到的是高電平(CabAct+),DI 模塊DI-X4-b4 接點采集到的是低電平信號(CabAct-),ATP系統(tǒng)判斷此時駕駛室處于非激活狀態(tài)。
圖1 駕駛室激活信號工作原理
若CabAct 繼電器故障或發(fā)生激活信號抖動,會造成ATP 采集到的駕駛室激活信號狀態(tài)與實際不符,列車正常運行時,會導(dǎo)致ATP 主機判斷駕駛室處于非激活狀態(tài),觸發(fā)溜逸防護制動停車[4]。
經(jīng)統(tǒng)計,動車組CRH2C-2110-00端從2017 年7月至2019年11月?lián)?dāng)運行交路途中,發(fā)生過3次因駕駛室激活信號故障,導(dǎo)致ATP 制動停車的情況。DMS 顯示3 次故障報警信息均為“駕駛室關(guān)閉、非激活”,3 次log 數(shù)據(jù)記錄分別為:“17-07-08 ATP A 4403R0C3 Brake applied due to standstill supervision”“19-09-15ATP A 4403R0C3 Brake applied due to standstill supervision”“19-11-04 ATP A 55FAR0C3 Brake applied due to standstill supervision”,均為ATP觸發(fā)溜逸防護制動。
EVA 數(shù)據(jù)顯示3 次故障原因一致,均為激活信號發(fā)生了抖動,導(dǎo)致ATP 判斷司機室未激活,其中一次的故障EVA數(shù)據(jù)見圖2。
圖2 故障EVA數(shù)據(jù)
2017 年 7 月 8 日發(fā)生第 1 次故障,車輛回所后更換了激活繼電器,換下的繼電器測試無異常。
2019年9月15日發(fā)生第2次故障,現(xiàn)場檢查測試均正常,出于應(yīng)急保障需要,更換了CabAct 繼電器。車輛回所后,對與ATP 駕駛室激活信號采集回路有關(guān)的CabAct繼電器、DX模塊及相關(guān)連線進行檢查,測量DX 模塊DX-X4-d20 與CabAct 繼電器間連線導(dǎo)通正常、CabAct 繼電器到萬可端子間連線導(dǎo)通正常。最終因故障未能復(fù)現(xiàn),未查找到故障點。為確保ATP 設(shè)備運用質(zhì)量,車載側(cè)更換了DX模塊、CabAct繼電器及底座,而換下的設(shè)備經(jīng)檢測無異常。
2019年11月4日發(fā)生第3次故障,現(xiàn)場檢查測試各設(shè)備及相關(guān)線纜無異常,且進行多次啟機檢測結(jié)果均正常。車輛回所后,電務(wù)部門與車輛部門再次共同查找原因,仍未排查出導(dǎo)致激活信號抖動的原因,只好對該回路相關(guān)器件又進行了全部更換。電務(wù)部門在車輛和電務(wù)結(jié)合部的供電端子上,并聯(lián)了一臺示波器進行長時間不斷電數(shù)據(jù)采集,故障未復(fù)現(xiàn),無有效數(shù)據(jù)。
綜合分析3 起駕駛室激活信號故障案例,并總結(jié)現(xiàn)場該類故障的處置方法,給出以下處置建議。
對比分析3 次故障數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)駕駛室激活信號抖動時間均為120 ms,由此可得出CabAct 繼電器激活信號的采樣丟失控制周期不大于120 ms。
分析制動繼電器反饋超時軟件判斷邏輯,當(dāng)制動命令輸出后,ATP設(shè)備啟動反饋超時計時,在制動命令輸出后的500 ms 內(nèi),軟件不判斷RBR/EBR1/EBR2 等繼電器的動作狀態(tài)反饋;超過500 ms后,若繼電器即時狀態(tài)反饋錯誤,則上報相應(yīng)故障(AElog記錄繼電器Feedback Timeout)[5]。
雖然CabAct 繼電器故障時同樣會導(dǎo)向安全側(cè),造成列車制動停車,但由于CabAct 繼電器不涉及回采[6],且在行車狀態(tài)下,僅用作駕駛室激活狀態(tài)采集,并不參與其他行車控制條件的邏輯判斷,所以可得出:對于CabAct 繼電器的120 ms 信號抖動即反饋錯誤狀態(tài),該判斷條件過于苛刻。因此建議優(yōu)化ATPCU 軟件,適當(dāng)提高對激活信號跳變的容忍度。該建議得到廠家回復(fù),將在新版軟件中升級修改。
ATP 設(shè)備發(fā)生問題的常規(guī)處理方式是通過ATP 數(shù)據(jù)分析來判斷故障點,但限于數(shù)據(jù)采集的范圍,有時并不能真正實現(xiàn)故障精準定位[7]。本文案例故障語句體現(xiàn)在CabAct 繼電器及其相關(guān)設(shè)備上,但實際換下的設(shè)備經(jīng)檢測無異常。因此當(dāng)無法精準定位時,就需要車輛側(cè)和車載側(cè)共同排查,進一步界定故障原因。
鑒于本故障案例的特殊性和故障再次發(fā)生的可能性,在車載側(cè)加裝了車載數(shù)據(jù)采集分析單元[8],如圖3 所示,采用電流感應(yīng)環(huán),在電流通斷采集模塊上引入電流監(jiān)測采集線,在CabAct 繼電器入口處,對車輛側(cè)為CabAct 繼電器供電的電源線進行信號監(jiān)測。車載設(shè)備通電,即可采集激活信號全壽命信息,記錄激活信號的變化情況。以此為故障處理提供強有力的數(shù)據(jù)支撐,進一步提高故障精確定位能力。
圖3 車載數(shù)據(jù)采集分析單元采集激活信號原理圖
CTCS3-300T 型列控車載設(shè)備駕駛室激活信號故障,在日常的動車組運行中時有發(fā)生,影響行車效率。通過對比分析多次故障數(shù)據(jù),總結(jié)故障規(guī)律,提出優(yōu)化軟件邏輯,增加故障定位分析手段,以進一步界定并解決故障,確保動車組可靠運行。