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        給水泵振動故障原因分析及對策探討

        2021-09-16 01:20:06盧錦煜
        關(guān)鍵詞:振動

        盧錦煜

        (中國石化上海石油化工股份有限公司熱電部,上海 200540)

        中國石化上海石油化工股份有限公司(以下簡稱上海石化)熱電部汽機(jī)聯(lián)合裝置的鍋爐給水泵,自2016年大修后投用以來,運行一直比較穩(wěn)定。2021年3月發(fā)現(xiàn)給水泵4的5#軸瓦的水平振動位移值為70 μm(預(yù)設(shè)的振動位移報警值為50 μm),停泵后手動盤車無異常,開泵調(diào)整出力后振動無明顯好轉(zhuǎn),檢查了軸瓦及聯(lián)軸器,仍未查到明顯的異?,F(xiàn)象。因此,委托專業(yè)的檢測公司對給水泵4運行的振動情況進(jìn)行檢測,檢測報告中顯示5#軸瓦的水平振動速度值為10.10 mm/s(預(yù)設(shè)振動速度報警值為7.10 mm/s),泵無法投入正常運行。

        針對引起軸系對中偏差的影響因素進(jìn)行逐項排查[1],經(jīng)過多次振動檢測和分析,同時結(jié)合給水泵4的運行、檢修情況,采取了相應(yīng)的解決措施,最終找出了引起給水泵振動超標(biāo)的根本原因。通過拆除泵座、對4個泵座螺栓孔進(jìn)行擴(kuò)孔攻絲和配制專用螺栓,終于消除了導(dǎo)致5#軸瓦振動超標(biāo)的影響因素,5#軸瓦的水平振動速度值下降到1.4 mm/s。

        1 設(shè)備概述

        1.1 基本結(jié)構(gòu)及主要參數(shù)

        給水泵4為DG270-140B型鍋爐給水泵,其結(jié)構(gòu)示意如圖1所示。作為高壓50 kW機(jī)組或母管制給水系統(tǒng)的配套給水泵,給水泵主要由定子、轉(zhuǎn)子、平衡機(jī)構(gòu)、軸端密封和軸承等組成。泵體通過液力耦合器與電動機(jī)連接,轉(zhuǎn)子由10級葉輪組成;泵的進(jìn)水段、中段和出水段的靜止密封面由金屬面密封;整個轉(zhuǎn)子由兩端的滑動軸承來支撐;軸封采用填料密封結(jié)構(gòu)形式;泵體采用平衡盤轉(zhuǎn)向力對轉(zhuǎn)子進(jìn)行軸向定位。給水泵的基本參數(shù)見表1。

        圖1 給水泵結(jié)構(gòu)示意

        表1 給水泵的基本參數(shù)

        續(xù)表1

        1.2 安裝標(biāo)準(zhǔn)

        給水泵的安裝需要注意對聯(lián)軸器復(fù)校中心,并測量推力間隙、軸瓦間隙。聯(lián)軸器中心允許偏差的標(biāo)準(zhǔn):端面偏差小于0.06 mm,圓周偏差小于0.05 mm。考慮到液力耦合器的作用,端面偏差不變,圓周偏差為0.15~0.20 mm;推力間隙為±0.10 mm,當(dāng)止推盤工作面與止推塊接觸時,平衡盤與平衡套間隙為0.04~0.08 mm。泵軸瓦安裝標(biāo)準(zhǔn):軸瓦緊力為±0.02 mm;軸瓦頂部間隙為0.080~0.195 mm,軸瓦兩側(cè)間隙為0.04~0.10 mm。

        2 原因分析、對策實施和實施效果

        2.1 原因分析

        2021年3月發(fā)現(xiàn)給水泵4的5#軸瓦的水平振動位移值達(dá)到70 μm,振動位移值嚴(yán)重超標(biāo),立即委托檢測單位對該給水泵組的各個軸瓦進(jìn)行測振,給水泵組的各測點如圖2所示,振動測量數(shù)據(jù)見表2。

        圖2 給水泵組各測點示意

        表2 各測點的振動速度值 mm/s

        從表2可以看出:電機(jī)側(cè)軸瓦振動速度最大值為2.82 mm/s,電機(jī)振動速率未超標(biāo);液力耦合器兩側(cè)軸瓦振動速度最大值為4.85 mm/s,其軸向振動速度值也偏大;泵側(cè)軸瓦振動速度最大值為9.41 mm/s,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了標(biāo)準(zhǔn)振動速度上限值7.10 mm/s。這一現(xiàn)象表明,該給水泵組的主要振動源不是來自電機(jī)側(cè),而是來自泵側(cè)。為了進(jìn)一步確認(rèn)振動超標(biāo)的故障原因,對振動速度值較大的測點5、6進(jìn)行頻譜分析。

        頻譜分析報告顯示:垂直方向的主要振動頻率為工頻和2倍頻,且2倍頻分量大于工頻分量;水平方向的主要振動頻率仍為工頻和2倍頻,但以工頻為主;軸向的主要振動頻率也集中在工頻和2倍頻,但它們對應(yīng)的幅值相近且不大。軸向除工頻分量高外,還存在7倍頻分量略高于工頻分量的情形。另外,軸向振動速率頻譜圖中也存在高次諧波和分?jǐn)?shù)諧波成分,但幅值不高,總體狀況良好。

        由頻譜分析結(jié)果可知,液力耦合器和泵疑似存在不對中的現(xiàn)象,除此之外,可能還存在機(jī)械松動的故障。結(jié)合表1的數(shù)據(jù)來看,泵水平方向的振動遠(yuǎn)大于垂直方向的振動,懷疑其水平方向的剛性較差。另外,建議對聯(lián)軸器進(jìn)行檢查并復(fù)校中心,同時檢查軸承蓋及支座、軸瓦和基礎(chǔ)螺栓是否存在松動的跡象。

        在給水泵開啟出口閥門前后,測點5、6分別采集了兩組數(shù)據(jù),振動測量數(shù)據(jù)見表3。

        表3 出口閥門開啟前后測點5、6的振動速度值 mm/s

        表3數(shù)據(jù)表明:在出口閥門開啟前后,泵側(cè)的振動無明顯變化,且振動最大點在泵的5#軸瓦處,說明出口管道對給水泵組的振動影響較小。

        根據(jù)頻譜分析報告,決定停泵進(jìn)行檢查。在給水泵解體檢查時發(fā)現(xiàn):①測點5處(低壓側(cè))軸瓦鎢金發(fā)生脫落現(xiàn)象,如圖3所示;②聯(lián)軸器柱銷損壞較嚴(yán)重。經(jīng)討論后采取以下改進(jìn)措施:①更換新的軸瓦,保證泵的動靜間隙正常;②更換新的聯(lián)軸器彈性柱銷,保證泵和電機(jī)的中心位置準(zhǔn)確。

        圖3 軸瓦鎢金脫落

        采取上述措施后,檢查液力耦合器處靠背輪晃度并復(fù)校中心。對中合格后進(jìn)行試車,發(fā)現(xiàn)泵側(cè)軸瓦振動速度值仍偏高。停泵,再次復(fù)校中心,此時聯(lián)軸器端面偏差為0.42 mm,圓周偏差為0.80 mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了聯(lián)軸器中心允許偏差范圍,且與試車前的對中數(shù)據(jù)相差甚遠(yuǎn)。由于頻譜分析報告顯示泵水平方向的剛性較差,懷疑泵座與泵體間的4個連接螺栓存在松動跡象,用手觸碰后發(fā)現(xiàn)緊固后的連接螺栓左右晃動,細(xì)致觀察后發(fā)現(xiàn)泵座螺栓孔螺牙磨損嚴(yán)重,導(dǎo)致螺栓緊力明顯不夠,如圖4所示。

        圖4 泵座螺栓孔螺牙磨損

        2.2 改進(jìn)措施

        泵座螺栓孔螺牙磨損后,螺栓開始松動,這將直接影響預(yù)緊力的大小。沒有預(yù)緊或預(yù)緊力不夠,螺栓會失去泵座和泵體間的連接作用,因此緊固螺栓時,必須對預(yù)緊力和緊固扭矩加以控制。當(dāng)螺栓擰緊時,在軸向預(yù)緊力F0的作用下,螺栓會產(chǎn)生拉伸應(yīng)力σ;同時在扭轉(zhuǎn)力矩(T)的作用下,螺栓會產(chǎn)生剪切應(yīng)力τ,如圖5所示。因此,螺栓緊固時會受到拉伸與剪切的復(fù)合應(yīng)力σ1的作用,其受力狀況應(yīng)用第四強(qiáng)度理論進(jìn)行分析。

        (a)拉伸應(yīng)力 (b)剪切應(yīng)力

        螺栓擰緊時,若要保證螺栓不被拉長或扭轉(zhuǎn)而失效,其強(qiáng)度條件應(yīng)滿足:

        [σ]≥σ1=1.3σ,式中[σ]為許用應(yīng)力。

        給水泵的泵座與泵體通過4個種植螺栓連接,該螺栓為外六角螺栓,且均勻分布在泵座的左右兩側(cè)。當(dāng)給水泵的泵軸發(fā)生較大的振動時,泵軸在泵座中心會集中施加軸向工作載荷P和旋轉(zhuǎn)力矩M。對單個螺栓進(jìn)行受力分析,如圖6所示。

        圖6 螺栓受外界載荷作用時的受力分析

        由二力合成原理及余弦定理,可得合成后的工作載荷F3:

        泵座螺栓孔的內(nèi)螺紋為M42 mm×3 mm的細(xì)牙螺紋。經(jīng)查閱五金手冊及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可知:螺栓強(qiáng)度為8.8級、公稱直徑為M42 mm的外六角螺栓,其預(yù)緊力和緊固扭矩分別為526 kN和3 950 Nm;螺栓強(qiáng)度為8.8級、公稱直徑為M45 mm的外六角螺栓,其預(yù)緊力和緊固扭矩則分別為616 kN和4 950 Nm。因此,決定對4個泵座螺栓孔進(jìn)行擴(kuò)孔攻絲,配制M45 mm×3 mm的專用種植螺栓,提高螺栓的預(yù)緊力和緊固扭矩。

        2.3 實施效果

        改進(jìn)措施實施后,泵座外修返廠,然后就位安裝。安裝完成后,對泵的裝配質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)測,測量數(shù)據(jù)如下:端面偏差為0.02 mm,圓周偏差為0.20 mm(如圖7所示);推力間隙為0.10 mm,平衡盤工作端面的軸向跳動為0.02 mm。泵軸瓦及其螺栓安裝要求:軸瓦緊力為0.01 mm;軸瓦頂部間隙為0.18 mm,軸瓦兩側(cè)間隙為0.08 mm;推力盤安裝后竄動量為2.9 mm,轉(zhuǎn)子總竄動量為6.36 mm,符合給水泵安裝標(biāo)準(zhǔn)。

        圖7 聯(lián)軸器復(fù)校中心

        2021年4月給水泵4再次啟動并試重車,對該給水泵組的各個軸瓦進(jìn)行振動測試,測量數(shù)據(jù)表明各個軸瓦的振動速度值均明顯下降,具體數(shù)據(jù)見表4。其中,5#軸瓦的水平振動速度值下降到1.4 mm/s,說明該給水泵組的運行狀況良好。

        表4 各測點的振動速度值 mm/s

        3 結(jié)語

        影響給水泵振動故障的因素較多,對測振數(shù)據(jù)進(jìn)行頻譜分析,制定合理的檢修方案。通過解體檢修,找到造成振動超標(biāo)的核心因素所在,然后采取行之有效的處理措施:對泵座螺栓孔進(jìn)行擴(kuò)孔攻絲,保證足夠的螺栓緊力;通過更換聯(lián)軸器彈性柱銷和軸瓦,保證泵的中心位置和動靜間隙正常。上述處理措施嚴(yán)格執(zhí)行后,消除了導(dǎo)致泵振動超標(biāo)的核心因素,解決了泵振動故障的難題,保證了泵的安全平穩(wěn)運行。

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