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        汽油加氫裝置運(yùn)行優(yōu)化及節(jié)能改造

        2021-09-10 07:22:44郝樹生
        科技研究 2021年17期

        摘要:某石化公司煉油廠在不斷發(fā)展的過程中不斷擴(kuò)充生產(chǎn)規(guī)模,在2017年開展了汽油加氫設(shè)備的擴(kuò)能改建工作,擴(kuò)充了20×104t/a富芳烴加氫單元。在國Ⅴ規(guī)范汽油生產(chǎn)過程中,辛烷值丟失縮減至0.3個(gè)單位,而液收控制在99%以上,反映出了擴(kuò)充改建之后設(shè)備的先進(jìn)水平。但是,在實(shí)際應(yīng)用的過程中,由于生產(chǎn)量進(jìn)一步加大,從而引發(fā)設(shè)備出現(xiàn)加熱爐負(fù)荷高、綜合能耗高的問題,需要相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行改善和優(yōu)化。

        關(guān)鍵詞:汽油;加氫設(shè)備;運(yùn)行優(yōu)化;節(jié)能改造

        1擴(kuò)充改造過程

        1.1富烯烴汽油加氫改質(zhì)單元整改流程

        在汽油當(dāng)中加入氫元素改變?cè)匈|(zhì)地設(shè)備選用“M-DSO催化汽油加氫脫硫降烯烴聯(lián)合整改技能”。自動(dòng)加入氫元素排出硫元素的催化劑為GHC-11,加氫改質(zhì)催化劑為FO-35m。

        烴類重組中汽油與尾油的混合組分進(jìn)入汽油改質(zhì)設(shè)備質(zhì)料罐D(zhuǎn)1102,P1101加壓后進(jìn)入改質(zhì)反應(yīng)器R1102,換熱后進(jìn)入加氫反應(yīng)器R1101。反應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)入高別離罐D(zhuǎn)1103,高別離油進(jìn)入穩(wěn)定塔。除掉冷凝油和干氣后,塔的底部便是制品汽油。

        1.2富芳烴加氫精制設(shè)備工藝流程

        富芳烴汽油加氫設(shè)備選用自動(dòng)加入氫元素排出硫元素技能,催化劑類型為PDH-111。

        重組后的富烴芳烴進(jìn)入富芳烴加氫設(shè)備質(zhì)料罐D(zhuǎn)1101,經(jīng)質(zhì)料泵P1102升壓后進(jìn)入加氫反應(yīng)器R1103。反應(yīng)產(chǎn)品進(jìn)入高別離罐D(zhuǎn)1107,高別離油進(jìn)入穩(wěn)定塔。除掉冷凝油和干氣后,塔底為制品汽油。

        1.3首要工藝特色

        1)重油富芳烴抽提設(shè)備結(jié)合富烯烴加氫和富芳烴加氫技能。烴類重組設(shè)備汽油和輕化工油烯烴含量高,往往由富烯烴構(gòu)成。將其重組部分融入到加入氫元素改變?cè)匈|(zhì)地設(shè)備當(dāng)中,m-dso反應(yīng)設(shè)備生產(chǎn)的汽油辛烷值較原汽油顯著進(jìn)步。烴類重組設(shè)備富芳烴和尾油烯烴含量低,芳烴含量高?;旌衔镏亟M添加到富芳烴加氫設(shè)備當(dāng)中,在GHT反應(yīng)器中進(jìn)行深度加氫脫硫,實(shí)際脫硫率可超出99%。

        2)單循環(huán)氫氣系統(tǒng)通常會(huì)預(yù)備兩套反應(yīng)設(shè)備。首先,選用單循環(huán)制氫系統(tǒng),可有效降低出資,減少循環(huán)脫硫設(shè)備、氫氣壓縮機(jī)及配套設(shè)備的出資。循環(huán)氫脫硫均勻,保證脫硫深度??删_操控進(jìn)入汽油加入氫元素改變?cè)匈|(zhì)地設(shè)備和富芳烴加氫設(shè)備的循環(huán)氫量。

        3)具有運(yùn)行長(zhǎng)期穩(wěn)定的優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步延長(zhǎng)使用壽命。選用固定床反應(yīng)器技能,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定,催化劑活性衰減緩慢。

        2運(yùn)行問題

        2.1反應(yīng)產(chǎn)品空冷進(jìn)口溫度高

        在M-DSO操作工藝和國V規(guī)范汽油生產(chǎn)階段條件下,反D溫升有限,進(jìn)口溫度調(diào)理閥TV9704全開,反D溫度不能進(jìn)步超出260攝氏度,會(huì)嚴(yán)重降低實(shí)際脫硫的水平。同時(shí),催化劑在持續(xù)應(yīng)用中會(huì)活性降低,冷熱不均問題也越來越突出。因?yàn)槊摿蚍磻?yīng)器的反應(yīng)溫度取決于改性反應(yīng)材料的熱交換,因此,催化劑在實(shí)際應(yīng)用完畢或國Ⅴ規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,需要持續(xù)控制脫硫過程中的設(shè)備溫度,而且設(shè)備反應(yīng)區(qū)域溫度也會(huì)大大進(jìn)步,導(dǎo)致反應(yīng)產(chǎn)品空冷的進(jìn)口溫度和出口溫度升高,形成“質(zhì)料熱量缺乏,反應(yīng)熱使用不充分,空冷負(fù)荷大”的問題。

        2.2穩(wěn)定塔C-1401進(jìn)口溫度低

        104t/a富芳烴加氫設(shè)備投產(chǎn)20×10后,穩(wěn)定塔C-1401進(jìn)口溫度偏低(僅117℃),要將塔頂溫度控制在100攝氏度以下,影響了制品汽油的飽和蒸氣壓。結(jié)果表明,原規(guī)劃E1401有兩個(gè)管程,換熱效果較差。

        2.3D1303液位動(dòng)搖大

        循環(huán)加入氫元素排除硫元素設(shè)備貧液由操控閥LV-9807引進(jìn)貧液緩沖罐D(zhuǎn)-1303,操作人員現(xiàn)場(chǎng)操作手動(dòng)閥操控貧液進(jìn)入設(shè)備的量。因此,進(jìn)入設(shè)備的貧液量無法精確操控,D-1303液位動(dòng)搖較大。

        2.4液體循環(huán)氫

        加入氫元素排除硫元素設(shè)備的緩沖罐D(zhuǎn)-1301除氫前無DCS液位顯示,只要現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì)lg-9806。持續(xù)液體添加氫元素過程中,加入氫元素排除硫元素設(shè)備塔會(huì)出現(xiàn)泡沫,該狀態(tài)會(huì)直接影響到有溶劑再生設(shè)備和循環(huán)氫壓塑機(jī)的穩(wěn)定工作。

        2.5質(zhì)料緩沖罐D(zhuǎn)1101液位動(dòng)搖大

        20×104t/a富芳烴加氫設(shè)備,P-1102給水泵出口規(guī)劃最小流量22t/h,進(jìn)入設(shè)備的富芳烴流量長(zhǎng)時(shí)間小于18t/h。在生產(chǎn)過程中,長(zhǎng)時(shí)間補(bǔ)充循環(huán)量,以滿足泵的最小流量。但因?yàn)檠h(huán)管線上沒有流量操控閥,操作人員需要現(xiàn)場(chǎng)調(diào)理手動(dòng)閥操控循環(huán)量,質(zhì)料緩沖罐D(zhuǎn)1101液位動(dòng)搖較大。

        3整改規(guī)劃流程

        3.1增加換熱器E-1101D

        通過改造,在加入氫元素排除硫元素設(shè)備a-1101進(jìn)線添加一臺(tái)新的換熱器e-1101d,用于反應(yīng)質(zhì)料與反應(yīng)產(chǎn)品之間的換熱。反應(yīng)質(zhì)料經(jīng)換熱器e-1101d殼程進(jìn)入e-1101c,反應(yīng)產(chǎn)品經(jīng)換熱器e-1101d管程進(jìn)入A-1101。

        3.2新型穩(wěn)定塔進(jìn)料/產(chǎn)品換熱器E-1401/2

        大修期間新增220×104t/a富芳烴加氫設(shè)備、穩(wěn)定塔進(jìn)料/產(chǎn)品換熱器E-1401/2一臺(tái),對(duì)當(dāng)前E1401進(jìn)出口設(shè)備以及整改過程開展了進(jìn)一步的改善工作。

        3.3其他修正

        持續(xù)加入氫元素排除硫元素設(shè)備貧液進(jìn)設(shè)備方位改為操控閥lv9807前。在循環(huán)氫脫硫設(shè)備循環(huán)氫脫除前,在D1301緩沖罐上加裝DCS液位計(jì)lt9806。104t/a富芳烴加氫設(shè)備循環(huán)管線添加20×調(diào)理閥。

        4改造效果

        2019年整改工作中,加入氫元素排除硫元素設(shè)備添加了反應(yīng)質(zhì)料與反應(yīng)產(chǎn)品換熱器E-1101D后,F(xiàn)1101進(jìn)口溫度進(jìn)步了近70℃,然后降低了F1101負(fù)荷,同時(shí)降低了A1101進(jìn)口溫度,設(shè)備加工能力由47.6t/h進(jìn)步至63t/h,設(shè)備綜合能耗由726.45MJ/t降低至413.92MJ/t1。

        在經(jīng)濟(jì)效益方面,對(duì)燃動(dòng)本錢進(jìn)行計(jì)算,汽油加氫設(shè)備總?cè)紕?dòng)本錢從1267.3元/h降低至887.14元/h。

        2019年整改工作中,20×104t/a富芳烴加氫單元添加穩(wěn)定塔進(jìn)料與產(chǎn)品換熱器E1401/2,進(jìn)步C1401進(jìn)口溫度,降低了F1102負(fù)荷(F1102爐膛平均溫度由630℃降低至450℃)。持續(xù)加入氫元素排除硫元素貧液進(jìn)設(shè)備方位改至操控閥LV9807前;循環(huán)氫脫硫單元D1301添加DCS液位LT9811;富芳烴加氫單元添加小循環(huán)操控閥,促使汽油加氫設(shè)備自控率由94.87%上漲至100%。

        結(jié)論

        為了保障汽油加氫設(shè)備能夠長(zhǎng)期穩(wěn)定的運(yùn)行,提升其使用壽命,杜絕出現(xiàn)加熱爐負(fù)荷較大,綜合能耗不斷提升的狀況。該石油加工企業(yè)在2019年大修期間,開展了節(jié)能改造,汽油加氫設(shè)備添加反應(yīng)產(chǎn)品/質(zhì)料換熱器E-1101D和穩(wěn)定塔質(zhì)料/產(chǎn)品換熱器E-1401/2,循環(huán)氫脫硫設(shè)備貧液進(jìn)口改為L(zhǎng)V-9807調(diào)理閥前方位;循環(huán)氫脫硫設(shè)備D-1301DCS液位LT-9811升高;將富芳烴加氫設(shè)備當(dāng)中安置了一個(gè)小循環(huán)操控閥,從而規(guī)避了上述問題的發(fā)生。

        參考文獻(xiàn):

        [1]鮑樹海.煉油化工企業(yè)催化汽油加氫工藝技術(shù)[J].化學(xué)工程與裝備,2020(10):25-26.

        [2]郭啟純.FCC汽油加氫脫硫工藝技術(shù)研究進(jìn)展[J].化工設(shè)計(jì)通訊,2020,46(07):61-62.

        作者簡(jiǎn)介 姓名:郝樹生 出生年月:1990 04 17 性別:男 籍貫:大慶 學(xué)歷:大專 畢業(yè)院校:齊齊哈爾大學(xué) 目前從事工作:操作工 ? 研究方向:汽油加氫

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