摘要:某柴油機廠機體線的生產(chǎn)設(shè)備,是上世紀(jì)九十年代,由公司自制研發(fā)的專機,其中鉆頂桿孔的工序是手動完成。為了提高生產(chǎn)效率,消除工作中的安全隱患,考慮對此工序,進行自動化改造。通過對設(shè)備齒輪齒條及手動插銷機構(gòu)進行改造,優(yōu)化氣缸驅(qū)動完成系列動作。電氣方面增加到位檢測感應(yīng)開關(guān),修改PLC程序,實現(xiàn)設(shè)備的自動執(zhí)行。單機自動化完成后,工件輸送也同時得到了優(yōu)化,提高生產(chǎn)效率,降低作業(yè)人員勞動負荷。因此,針對該設(shè)備的自動化改造,對企業(yè)的經(jīng)濟效益具有非常重要的實用意義。
關(guān)鍵詞:自動化;鉆模桿結(jié)構(gòu);鏜模桿結(jié)構(gòu);PLC控制
1.研究背景
某柴油機廠機體線的生產(chǎn)設(shè)備,是上世紀(jì)九十年代,由公司自制研發(fā)的專機,其中鉆頂桿孔的工序是通過手動完成。這種鉆孔方式,每一個動作,都需要人手動操作,人工體力消耗大,生產(chǎn)效率低,并且具有極大的安全隱患。鉆頂桿孔的工序的定位方式是人工手動定位,生產(chǎn)時,由操作人員手動將機體搖進和搖出鏜模孔,通過齒輪齒條傳動來運輸柴油機體到加工位置,然后進行手動插銷定位。整個生產(chǎn)過程,動作繁瑣,對人工要求高,設(shè)備鉆孔時間不到半分鐘,而人工定位操作等輔助工序需要四五分鐘,生產(chǎn)效率極低,大大影響后續(xù)工序的生產(chǎn)效率。為了提升挺桿孔加工設(shè)備的勞動效率,降低勞動強度,提高生產(chǎn)效率,決定對該設(shè)備操控結(jié)構(gòu)進行自動化改造。
2.研究內(nèi)容
設(shè)備改造方向主要有以下幾個方面:①通過使用先進的機械、電氣、計算機等方面的技術(shù),根據(jù)企業(yè)需求對設(shè)備原有的一些構(gòu)件進行改裝或者新增機械電氣部件,提高設(shè)備自動化程度,降低人工需求;②通過對設(shè)備進行局部的更新、改造,提高設(shè)備生產(chǎn)效率和擴大設(shè)備的工藝性能;③將通用設(shè)備改造成企業(yè)定制化專用設(shè)備,滿足企業(yè)的定制化要求,提高設(shè)備性能和生產(chǎn)效率;④改進設(shè)備環(huán)保系統(tǒng),改善勞動條件,實現(xiàn)清潔生產(chǎn),提高設(shè)備安全可靠性;⑤改進設(shè)備結(jié)構(gòu)系統(tǒng),降低原材料及能源消耗,提升企業(yè)整體現(xiàn)代化水平和核心競爭力。
機體線的生產(chǎn)設(shè)備,是針對本柴油機加工的專用生產(chǎn)線,除了人工操作復(fù)雜,工作效率低,其他機械結(jié)構(gòu)還能滿足當(dāng)前柴油機加工的需要。因此,利用舊設(shè)備改造再創(chuàng)新,不僅投資少、時間短、見效快,還會比購置新設(shè)備能帶來更大的經(jīng)濟效益。
本項目主要是重點就齒輪齒條機構(gòu)傳動方式、鉆模桿結(jié)構(gòu)及定位、鏜模桿結(jié)構(gòu)、插銷定位等關(guān)鍵問題進了設(shè)計研究和改進,以便實現(xiàn)鉆模桿移動、插銷定位的自動控制,從而達到設(shè)備自動化改造的目的。主要研究內(nèi)容如下:
(1)鉆模桿結(jié)構(gòu)及定位的自動化設(shè)計
定位的目的是使工件在夾具中相對于機床、刀具占有確定的正確位置。定位元件的設(shè)計應(yīng)該滿足以下要求:與工件相適應(yīng)的精度;足夠的剛度,不允許受力后發(fā)生變形;要有耐磨性,以便在使用中保持精度。鉆孔過程中常用的定位元件有圓柱銷、錐銷和圓柱芯軸。本工序的加工過程中,定位采用的就是圓柱銷孔結(jié)構(gòu)。
由于定位銷孔制造誤差的影響, 在實際的小批量制造過程中, 經(jīng)常出現(xiàn)組裝偏斜現(xiàn)象, 嚴(yán)重影響了產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)進度。因此,考慮增加凸輪軸定位導(dǎo)向芯桿機構(gòu),凸輪軸的后端具有凸輪軸內(nèi)孔,定位導(dǎo)向機構(gòu)為導(dǎo)向芯桿,凸輪軸的另一端具有端面,沿該端面的周向均勻設(shè)有若干磁鐵座孔,端面的中心設(shè)有呈階梯形的銷孔;這種定位導(dǎo)向機構(gòu)可保證凸輪軸的定位導(dǎo)向機構(gòu)能快速,準(zhǔn)確,可靠的定位,從而減少組裝偏斜現(xiàn)象。
(2)鏜模桿結(jié)構(gòu)設(shè)計
當(dāng)前鏜模桿為機械定位插銷結(jié)構(gòu),每次加工定位需要人工拔插插銷,人工操作誤差較大,工作效率也低,可以增加增加氣缸/傳感器等電氣元件,自動定位插銷,將原先手動方式變?yōu)闅鈩?,實現(xiàn)PLC電氣控制的一鍵啟動功能。
(3)齒輪齒條機構(gòu)傳動方式設(shè)計
由于機床結(jié)構(gòu)限制,工件定位夾緊后需人工驅(qū)動齒輪齒條機構(gòu)將凸輪軸定位芯桿穿入氣缸體及夾具模板導(dǎo)向孔并完成插銷動作,加工完成后執(zhí)行拔銷、退桿工作,存在動作重復(fù)、勞動強度大的問題。可以在電氣方面增加到位檢測感應(yīng)開關(guān),修改PLC程序,實現(xiàn)設(shè)備的自動執(zhí)行。
目前,用于生產(chǎn)的設(shè)備還是上世紀(jì)九十年代由該公司自制的專機,分為鉆孔、擴孔、孔口倒角、鉸孔4個工序。由于機體結(jié)構(gòu)緊湊,機床在設(shè)計時采用了凸輪軸定位導(dǎo)向芯桿機構(gòu),能構(gòu)穩(wěn)定的保證挺桿孔的位置度。但是因結(jié)構(gòu)限制,工件定位夾緊后需人工驅(qū)動齒輪齒條機構(gòu)將凸輪軸定位芯桿穿入氣缸體及夾具模板導(dǎo)向孔并完成插銷動作,加工完成后執(zhí)行拔銷、退桿工作,存在動作重復(fù)、勞動強度大的問題。
本項目通過對設(shè)備齒輪齒條及手動插銷機構(gòu)進行改造,優(yōu)化氣缸驅(qū)動完成系列動作。電氣方面增加到位檢測感應(yīng)開關(guān),修改PLC程序,實現(xiàn)設(shè)備的自動執(zhí)行。單機自動化完成后,工件輸送也同時得到了優(yōu)化,提高生產(chǎn)效率,降低作業(yè)人員勞動負荷。因此,針對該設(shè)備的自動化改造,對企業(yè)的經(jīng)濟效益具有非常重要的實用意義。
3.本項目的創(chuàng)新點
本次項目的創(chuàng)新點有以下幾點:
(1)對原有設(shè)備的局部結(jié)構(gòu)鉆鋌桿進行自動化改造,通過加入電氣元件,實現(xiàn)鉆模桿移動及位置的自動化控制,增加設(shè)備的自動化程度,提高生產(chǎn)效率。
(2)改進設(shè)備的鏜模桿結(jié)構(gòu),增加氣缸/傳感器等電氣元件,自動定位插銷,將原先手動方式變?yōu)闅鈩?,實現(xiàn)PLC電氣控制的一鍵啟動功能,大幅度降低操作人員的勞動強度。由于不再需要手動操作工位,可將輥道進行連接,摒棄了原有設(shè)備的單梁吊車上料,提高了安全操作系數(shù),簡化了操作流程,降低了循環(huán)工序節(jié)拍。
(3)優(yōu)化設(shè)備的齒輪傳動方式,將傳統(tǒng)的機械傳統(tǒng)改為電氣傳動方式,到達生產(chǎn)的自動化,節(jié)省勞動力,提高生產(chǎn)精度及效率。
4.本項目的成果
老舊設(shè)備自動化改造完成后,預(yù)期生產(chǎn)效率提高了30%,作業(yè)人員勞動負荷率降低50%。并取得以下方面的成果:
(1)對鉆模桿結(jié)構(gòu)及定位的自動化設(shè)計,減少組裝偏斜現(xiàn)象,提高鉆孔的質(zhì)量。
(2)通過改進鏜模桿結(jié)構(gòu)和齒輪齒條機構(gòu)傳動方式設(shè)計,將手動拔插插銷定位結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)化為氣缸加電氣控制,實現(xiàn)了設(shè)備的自動執(zhí)行,減少人工操作的危險性,提高勞動效率作業(yè)人員勞動負荷率降低50%。
整套設(shè)備完成后自動化水平較高,制造及其維護方便,可為企業(yè)每年生產(chǎn)成本15萬元以上,更有利于提高應(yīng)用企業(yè)的管理水平和效益,社會效益和經(jīng)濟效益顯著。具有良好的應(yīng)用前景。
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作者簡介:董征蓮(1981.05-),女, 山東濰坊, 漢,碩士,講師,研究方向:機械制造與自動化
山東交通職業(yè)學(xué)院 山東 濰坊 261200