秦艷峰
(汾西礦業(yè)柳灣煤礦,山西 孝義 032300)
隨著礦井采掘深度的增加,煤巖回采時(shí)受到瓦斯涌出、地質(zhì)構(gòu)造以及地應(yīng)力等的影響越來越明顯,同時(shí)回采巷道掘進(jìn)時(shí)受煤壁片幫、底鼓等的影響更為明顯[1~3]。現(xiàn)階段,雖通過推廣綜掘機(jī)在一定程度上提升了巷道掘進(jìn)進(jìn)尺,但是地質(zhì)條件復(fù)雜、掘進(jìn)及圍巖支護(hù)效率低等問題在一定程度上制約著綜掘巷道掘進(jìn)效率,礦井普遍面臨采掘接替緊張局面[4]。因此,如何實(shí)現(xiàn)復(fù)雜地質(zhì)條件下巷道快速掘進(jìn)及支護(hù)成為礦井生產(chǎn)過程中需要解決的現(xiàn)實(shí)問題[5-7]。
山西某煤礦35061 巷為3506 綜采工作面膠帶運(yùn)輸順槽,巷道沿著3 號(hào)煤層底板掘進(jìn),設(shè)計(jì)掘進(jìn)長度為3 629.7 m,矩形斷面,巷高×巷寬=3.8 m×5.4 m。根據(jù)前期物探資料顯示,巷道掘進(jìn)至580 m 時(shí)呈一向斜構(gòu)造,在構(gòu)造影響區(qū)內(nèi)煤巖體破碎,給巷道正常掘進(jìn)帶來一定的影響。
3 號(hào)煤層厚度介于2.75~5.68 m 之間,平距4.2 m,賦存較為穩(wěn)定,煤層傾角2°~6°,硬度2~5,頂?shù)装鍘r層以砂巖、泥巖為主。35061 巷正常掘進(jìn)期間瓦斯涌出量為3.53 m3/min。
采用的快速掘進(jìn)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1 所示,包括掘錨一體機(jī)、可轉(zhuǎn)載錨桿機(jī)、自移式機(jī)尾、通信系統(tǒng)等。系統(tǒng)內(nèi)各組成部件聯(lián)動(dòng)完成破煤(巖)、轉(zhuǎn)載、支護(hù)以及除塵等各項(xiàng)工作。在采用的掘錨一體機(jī)上隨機(jī)布置有6 臺(tái)錨桿鉆機(jī),可顯著提升巷道支護(hù)效率,具體快速掘進(jìn)系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)見表1。
圖1 快速掘進(jìn)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖
表1 快速掘進(jìn)系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
快速掘進(jìn)系統(tǒng)沿著35061 巷中心掘進(jìn),采用錨網(wǎng)索支護(hù)對巷道圍巖進(jìn)行支護(hù)。
2.2.1 頂板支護(hù)
頂板用Φ22 mm×2 800 mm 螺紋鋼錨桿支護(hù),間排距為970 mm×1 000 mm,配合由Φ16 mm 圓鋼加工而成的托梁復(fù)雜支護(hù),托梁長度5 000 mm,一梁六孔。錨桿支護(hù)的托盤規(guī)格為80 mm×80 mm×10 mm。用規(guī)格為Φ21.8 mm×7 300 mm的錨索按照1 600mm×2000mm的間排距支護(hù)頂板,配合長度5000 mm的T40 鋼帶輔助支護(hù),每根鋼帶上連接4 根錨索,支護(hù)采用的托盤規(guī)格為150 mm×150 mm×12 mm。
2.2.2 巷幫支護(hù)
采面幫由規(guī)格為Φ22 mm×2 800 mm的玻璃鋼錨桿按照1 000 mm×1 000 mm的間排距支護(hù),每排布置4 根;煤柱幫由規(guī)格為Φ22 mm×2 800 mm的玻璃鋼錨桿按照700 mm×1 000 mm的間排距支護(hù),每排布置4 根。
采用掘錨機(jī)實(shí)現(xiàn)35061 運(yùn)輸順槽全斷面掘進(jìn),配合機(jī)載錨桿鉆機(jī)對圍巖進(jìn)行支護(hù),由刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)以及皮帶輸送機(jī)等實(shí)現(xiàn)煤矸同步運(yùn)輸,從而實(shí)現(xiàn)巷道快速掘進(jìn)??焖倬蜻M(jìn)關(guān)鍵之一就是如何提高錨桿、錨索施工效率,改變巷道以往的迎頭支護(hù)方式,通過多排多臂支護(hù)工藝實(shí)現(xiàn)錨桿全空間支護(hù),提高支護(hù)施工效率。在正常情況下,2 人操作掘錨機(jī)前端的4 臺(tái)機(jī)載錨桿鉆機(jī)實(shí)現(xiàn)頂板錨桿施工,2 人操作掘錨機(jī)上機(jī)載巷幫錨桿鉆機(jī),實(shí)現(xiàn)巷幫上部的2排錨桿支護(hù)(同時(shí)完成巷幫金屬網(wǎng)鋪設(shè)),后續(xù)的頂板錨索以及巷幫錨桿則通過機(jī)尾位置的機(jī)載錨桿鉆進(jìn)完成施工。具體各階段支護(hù)任務(wù)分配見圖2。在35061 運(yùn)輸順槽內(nèi)的掘進(jìn)工作為“三·八”制,生產(chǎn)班13 名作業(yè)人員,檢修班14 名作業(yè)人員。
圖2 各階段支護(hù)任務(wù)分配示意圖
掘進(jìn)進(jìn)尺以及圍巖支護(hù)效果是表征快速掘進(jìn)系統(tǒng)應(yīng)用效果的最直觀指標(biāo)。在35061 運(yùn)輸順槽完成安裝調(diào)試后,開始進(jìn)行巷道掘進(jìn)及支護(hù)工藝,在后續(xù)監(jiān)測期間巷道掘進(jìn)進(jìn)尺平均達(dá)到600 m,耗時(shí)7 個(gè)月完成掘進(jìn)(其中一個(gè)月停工未生產(chǎn)),具體在掘進(jìn)期間各月掘進(jìn)進(jìn)尺統(tǒng)計(jì)情況如表2 所示。在快速掘進(jìn)系統(tǒng)現(xiàn)場應(yīng)用過程中各工種均可相互配合,各設(shè)備均可靠運(yùn)行。
表2 各月掘進(jìn)進(jìn)尺統(tǒng)計(jì)情況 m
掘進(jìn)時(shí)對巷道頂?shù)装逡约跋飵蛧鷰r變形情況進(jìn)行監(jiān)測,監(jiān)測期間頂?shù)装?、巷幫最大變形量分別被控制在68 mm、25 mm,且頂板未出現(xiàn)離層情況。表明采用快速掘進(jìn)系統(tǒng)以及文中所述支護(hù)可實(shí)現(xiàn)對圍巖的有效控制。
快速掘進(jìn)系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)巷道掘進(jìn)、圍巖支護(hù)以及煤(巖)運(yùn)輸?shù)耐竭M(jìn)行,使得巷道圍巖支護(hù)效率提高30%以上,錨掘運(yùn)等工藝平行作業(yè)效率由25%提升至50%,較礦井其他巷道采用的綜掘機(jī)掘進(jìn)方式巷道掘進(jìn)進(jìn)尺以及掘進(jìn)效率提升幅度均超過1 倍以上。
將融合破巖、支護(hù)、轉(zhuǎn)載、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)為一體的快速掘進(jìn)系統(tǒng)應(yīng)用到巷道掘進(jìn)中,可有效解決采用綜掘機(jī)雖可在一定程度上提升巷道掘進(jìn)進(jìn)尺但是仍無法解決巷道掘進(jìn)速度與采面推進(jìn)速度不匹配問題,以及由此帶來的錨桿支護(hù)施工效率低,破巖、支護(hù)以及排矸等工作無法平行作業(yè)導(dǎo)致的綜掘機(jī)掘進(jìn)進(jìn)尺不高的問題,可實(shí)現(xiàn)巷道快速掘進(jìn)機(jī)的支護(hù)目標(biāo)。