張利忠
(華陽(yáng)集團(tuán)山西新元煤炭有限責(zé)任公司,山西 晉中 045400)
煤炭開采時(shí)受到瓦斯涌出、冒頂、粉塵等多種不安全因素制約,給礦井生產(chǎn)帶來(lái)嚴(yán)重影響,如何避免井下出現(xiàn)安全事故是煤炭回采時(shí)首先需要解決的問(wèn)題[1-2]。近些年來(lái),隨著礦井生產(chǎn)能力的不斷提升,煤炭開采量隨之加大,井下通風(fēng)路線長(zhǎng)度顯著增加,通風(fēng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)更趨復(fù)雜,井下布置的通風(fēng)設(shè)施數(shù)量也不斷增多[3-5]。風(fēng)門是井下常用的通風(fēng)設(shè)施,在風(fēng)量調(diào)節(jié)中起到顯著作用。由于風(fēng)門兩側(cè)存在有壓差,風(fēng)門漏風(fēng)會(huì)降低通風(fēng)設(shè)施應(yīng)用效果甚至?xí)?dǎo)致通風(fēng)系統(tǒng)短路,給井下生產(chǎn)安全帶來(lái)顯著威脅[6-7]。為此,提出一種井下風(fēng)門漏風(fēng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),以期能提高風(fēng)門漏風(fēng)監(jiān)測(cè)自動(dòng)化水平,并提高井下通風(fēng)系統(tǒng)可靠性。
現(xiàn)階段風(fēng)門漏風(fēng)常用的監(jiān)測(cè)方法包括示蹤氣體法、風(fēng)表直接測(cè)定法、風(fēng)阻法等,針對(duì)山西某礦井下實(shí)際情況,并綜合不同漏風(fēng)測(cè)定方法測(cè)定特點(diǎn),提出采用壓差法對(duì)風(fēng)門漏風(fēng)情況進(jìn)行測(cè)定。在風(fēng)門兩側(cè)位置各布置一個(gè)風(fēng)壓傳感器,具體布置見(jiàn)圖1。將壓力傳感器高、低壓口分別布置在風(fēng)門兩側(cè),當(dāng)測(cè)定的風(fēng)壓差值超過(guò)預(yù)先設(shè)定閾值后,則判定風(fēng)門存在漏風(fēng),則漏風(fēng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)會(huì)發(fā)出漏風(fēng)警報(bào),提醒工作人員及時(shí)前去處理;當(dāng)測(cè)定風(fēng)壓在閾值內(nèi)時(shí),則監(jiān)測(cè)系統(tǒng)持續(xù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。
圖1 風(fēng)壓傳感器布置示意圖
風(fēng)門漏風(fēng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主要結(jié)構(gòu)包括有數(shù)據(jù)采集模塊、環(huán)境監(jiān)測(cè)模塊、信號(hào)處理模塊以及信息通信模塊等,其中信息通信采用RS485 方式,并預(yù)留有無(wú)線通信接口。在風(fēng)門內(nèi)布置的風(fēng)壓傳感器外殼采用結(jié)構(gòu)堅(jiān)硬的鋁合金保護(hù),主要結(jié)構(gòu)為OEM硅壓阻式差壓芯體,高、低壓接口采用旋塞以及M10 螺紋結(jié)構(gòu)。具體風(fēng)壓傳感器接線方式見(jiàn)圖2 所示。
圖2 風(fēng)壓傳感器接線方式
山西某礦生產(chǎn)能力為180 萬(wàn)t的現(xiàn)代化礦井,通風(fēng)方式為中央并列式,在回風(fēng)井布置的2 臺(tái)型號(hào)均為FBCNo26.5/1600的主要通風(fēng)機(jī),配合使用的電動(dòng)機(jī)功率為1 400 kW。隨著礦井開采范圍的不斷增加,現(xiàn)階段井下布置有多處風(fēng)門,但是由于某些風(fēng)門未能及時(shí)進(jìn)行修整,導(dǎo)致漏風(fēng)量較大,從而使得礦井通風(fēng)系統(tǒng)工作效率較低。若采用人工測(cè)量方式對(duì)風(fēng)門是否漏風(fēng)進(jìn)行測(cè)定,不僅需要耗費(fèi)大量的人力而且時(shí)間耗時(shí)較長(zhǎng)。為此,礦井提出采用風(fēng)門漏風(fēng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)風(fēng)門是否漏風(fēng)進(jìn)行監(jiān)測(cè),并根據(jù)監(jiān)測(cè)結(jié)果提出風(fēng)門修整技術(shù)措施。
根據(jù)井下風(fēng)門布置情況以及對(duì)通風(fēng)系統(tǒng)可靠性、穩(wěn)定性影響程度,決定在現(xiàn)階段主采區(qū)內(nèi)的風(fēng)門布置漏風(fēng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),從而降低生產(chǎn)投入?,F(xiàn)階段礦井生產(chǎn)集中在五采區(qū),采區(qū)內(nèi)共有車場(chǎng)聯(lián)絡(luò)巷風(fēng)門、3個(gè)聯(lián)絡(luò)巷(1 號(hào)至3 號(hào))風(fēng)門等4 個(gè)風(fēng)門。在風(fēng)門內(nèi)布置風(fēng)壓傳感器可實(shí)時(shí)對(duì)風(fēng)門兩側(cè)風(fēng)壓差進(jìn)行監(jiān)測(cè),并將監(jiān)測(cè)結(jié)果傳輸至地面通風(fēng)部以及監(jiān)控中心。當(dāng)風(fēng)門正常工作面時(shí),風(fēng)門兩側(cè)風(fēng)壓壓差處于相對(duì)穩(wěn)定狀態(tài),一旦風(fēng)門出現(xiàn)較為明顯的漏風(fēng)時(shí),則風(fēng)門內(nèi)外壓差出會(huì)降低,當(dāng)降低幅度超過(guò)設(shè)定閾值時(shí),表明風(fēng)門漏風(fēng)量較大,此時(shí)風(fēng)門漏風(fēng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警報(bào)信號(hào)。井下漏風(fēng)風(fēng)門位置、地面監(jiān)控中心以及通風(fēng)部均會(huì)收到報(bào)警信息,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)重要風(fēng)門漏風(fēng)情況的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
在五采區(qū)進(jìn)風(fēng)巷內(nèi)布置一臺(tái)PLC 控制器,用以對(duì)采區(qū)內(nèi)布置的4 臺(tái)風(fēng)壓傳感器監(jiān)測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù)傳輸及處理。PLC 采集到的風(fēng)壓傳感器監(jiān)測(cè)結(jié)果通過(guò)井下布置的工業(yè)以太網(wǎng)環(huán)網(wǎng)傳輸至地表。
風(fēng)門漏風(fēng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)工作精準(zhǔn)性的關(guān)鍵在于風(fēng)壓傳感器工作精度。因此,為了降低風(fēng)壓傳感器測(cè)定結(jié)果誤差,在風(fēng)壓傳感器高、低壓接口連接的膠皮管高低應(yīng)確保一直,安裝完成后應(yīng)定期對(duì)風(fēng)壓傳感器進(jìn)行校核并檢查膠皮管是否出現(xiàn)破損,確保監(jiān)測(cè)設(shè)備可以平穩(wěn)運(yùn)行。在風(fēng)門位置布置的風(fēng)壓傳感器應(yīng)按下述要求安裝:在風(fēng)壓傳感器安裝之前采用遙控器對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)零處理;風(fēng)壓傳感器應(yīng)垂直布置,同時(shí)安裝時(shí)應(yīng)避免受到振動(dòng)或者強(qiáng)烈沖擊影響;風(fēng)壓傳感器布置在位置牢靠,頂板無(wú)淋水、完好,并且附近圍巖無(wú)變形位置。
在井下五采區(qū)進(jìn)主要風(fēng)門布置風(fēng)門漏風(fēng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)后對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行考察分析,發(fā)現(xiàn)該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)對(duì)主要聯(lián)絡(luò)巷風(fēng)門實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè),當(dāng)監(jiān)測(cè)到風(fēng)門兩側(cè)壓差小于設(shè)定閾值后,即會(huì)發(fā)出預(yù)警信息,礦井多次發(fā)現(xiàn)五采區(qū)風(fēng)門嚴(yán)重漏風(fēng)情況,后通過(guò)采取緊急應(yīng)對(duì)措施后,風(fēng)門漏風(fēng)情況得以顯著改善,可見(jiàn)在一定程度上提升了礦井通風(fēng)系統(tǒng)可靠性及穩(wěn)定性。
1)采用風(fēng)門漏風(fēng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)風(fēng)壓傳感器對(duì)風(fēng)門兩側(cè)風(fēng)壓值進(jìn)行測(cè)定,當(dāng)監(jiān)測(cè)到風(fēng)門兩側(cè)風(fēng)壓壓差小于設(shè)定閾值時(shí),則該系統(tǒng)會(huì)發(fā)出預(yù)警信息,表示監(jiān)測(cè)位置的風(fēng)門存在漏風(fēng)。
2)在山西某礦應(yīng)用該風(fēng)門監(jiān)測(cè)系統(tǒng)后,實(shí)現(xiàn)了對(duì)主要風(fēng)門漏風(fēng)監(jiān)測(cè),從而提升了礦井有效風(fēng)量率?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)試發(fā)現(xiàn)礦井有效風(fēng)量率由86.2%提升至92.5%,井下通風(fēng)系統(tǒng)通風(fēng)阻力有2 189 Pa 降低至1 823 Pa,取得顯著的應(yīng)用效果。