上官軍衛(wèi)
(山西晉能控股煤業(yè)集團(tuán)沁秀公司岳城煤礦,山西 晉城 048006)
岳城煤礦為晉能控股煤業(yè)集團(tuán)下屬整合礦井,由于整合前小煤窯私挖濫采,形成了大量廢巷、空巷,導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)煤炭資源浪費(fèi)嚴(yán)重,對后續(xù)開采也造成了很大安全問題。目前工作面過空巷主要通過密集支柱或鋪設(shè)木垛等支護(hù)頂板,使用錨桿、錨索加固頂板及兩幫,或是對頂板及兩幫進(jìn)行注漿加固。但是由于這些空巷多為廢棄的巷道,施工人員現(xiàn)場加固時(shí)面臨較大的安全隱患。因此,急需尋找更為可靠的施工技術(shù),對工作面過空巷問題進(jìn)行分析和處理,保證工作面安全回采。
1314 工作面位于岳城礦五盤區(qū)大巷以北,1312工作面以西,五盤區(qū)北翼集中回風(fēng)巷及膠帶巷以東。工作面存在多條廢巷、空巷,且660 m 以里布置一條長度為189.3 m的對接切眼空巷。煤層頂?shù)装寰鶠樯皫r,平均厚度為4.27 m。工作面采用“兩進(jìn)兩回”通風(fēng)方式,其巷道布置如圖1。
圖1 1314 工作面巷道布置圖
工作面回采期間,由于現(xiàn)場廢巷空巷較多使上方頂板應(yīng)力集中,周期來壓及空巷上方的疊加應(yīng)力導(dǎo)致煤壁破碎,頂板漏頂嚴(yán)重,多次補(bǔ)強(qiáng)支護(hù)后效果不明顯,補(bǔ)強(qiáng)錨桿、錨索失效。因此非常有必要布置空巷支柱,保證空巷兩側(cè)煤壁的穩(wěn)定性。
空巷支柱結(jié)構(gòu)是廣泛應(yīng)用于房柱式開采中替代煤柱支護(hù)頂板的一種臨時(shí)結(jié)構(gòu),包括上部讓壓層和下部承載層。讓壓層能夠?yàn)轫敯逑鲁磷寜禾峁┚彌_空間,滿足大斷面支護(hù)需求,承載層是采用雙液無機(jī)充填粉體(硫鋁酸鹽水泥+石膏石灰)充填而成的承載體,能夠有效代替單體柱進(jìn)行臨時(shí)支護(hù)。其主要工藝如下:
支柱布置設(shè)計(jì)→材料、管路、設(shè)備就位連接→吊掛固定模袋→下部支柱材料泵送充填→固結(jié)成型→上部發(fā)泡材料充填→安裝防護(hù)設(shè)施,拆除木板。
綜合巷道地質(zhì)條件對空巷支柱布置方案進(jìn)行了設(shè)計(jì)。在工作面橫川和13146 巷平行段巷道內(nèi),按照巷道走向方向每排布置兩個(gè)支柱,每排之間邊對邊距離為1.5 m。支柱距離回采側(cè)煤幫距離約為1.0 m。橫川口布置三排13 個(gè)直徑1.0 m、高度4.1 m 支柱,巷道中段共布置178 根支柱,支柱直徑1.0 m,高度4.1 m。13146 巷與13142 巷連接端頭部分長度約10m 范圍,巷道高度4.3 m 左右,機(jī)頭硐室需另外布置直徑1.2 m、高度4.5 m 支柱共8 根。支柱布置示意圖見下頁圖2。
圖2 橫川充填支柱布置示意圖
對接切眼總長189.3 m,支柱布置方案如下:
1)對接切眼與13412 巷連接處支柱設(shè)計(jì);此處長度約10 m,寬度約11 m,高度為4.6 m 左右。沿切眼方向支柱按照3 列布置,采用直徑1.2 m 支柱。布置方式為4*4,支柱間排距1 m*1 m,支柱靠近兩側(cè)煤壁的間距均為1 m,支柱的布置數(shù)量約為16 個(gè)。
2)里程11~19 m 為巷道起坡段,巷高逐漸降低為3.9 m,按照對接切眼的走向方向每排布置三個(gè)支柱,每排間距(邊對邊距離)為1.7 m。支柱距離回采側(cè)煤幫距離約為0.8 m,距離另一側(cè)煤壁間距為1.1 m。近幫支柱直徑分別為1.2 m、1 m,巷道中部支柱直徑設(shè)計(jì)為1.5 m。沿空巷方向每排間距(邊對邊距離)為1.5 m,支柱高度統(tǒng)一設(shè)計(jì)為4.5 m。
3)里程19~180 m 區(qū)域巷高穩(wěn)定,此處支柱布置方式與起坡段相同,支柱高度統(tǒng)一設(shè)計(jì)為4.1 m,布置示意圖如圖3 所示。
圖3 對接切眼空巷支柱布置示意圖(單位:mm)
支柱的布置數(shù)量約為204 個(gè),其中Φ1 m×4.1 m 65 個(gè),Φ1.2m×4.1m60 個(gè),Φ1.5m×4.1m54 個(gè),Φ1m×4.5 m 3 個(gè)、Φ1.5 m×4.5 m 6 個(gè),Φ1.5 m×4.8 m 16個(gè)。如遇現(xiàn)場特殊情況,可用直徑1.2 m的支柱替代直徑1.5 m的支柱。
工作面共計(jì)布置液壓支架204 架,支架額定工作阻力12 000 kN,為了對支架工作阻力情況進(jìn)行監(jiān)測分析,將整個(gè)工作面分為上、中、下三個(gè)監(jiān)測區(qū)域,工作面中部監(jiān)測15 個(gè)支架,工作面機(jī)頭和機(jī)尾各監(jiān)測3 個(gè)支架,共計(jì)監(jiān)測21 個(gè)支架,安裝21 個(gè)綜采支架記錄儀,對工作面回采過程中的支架阻力數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測分析。因此,在工作面通過空巷區(qū)域時(shí),可以利用已經(jīng)安裝的綜采記錄儀,對支架阻力數(shù)據(jù)進(jìn)行采集和處理,同時(shí)與工作面正?;夭呻A段的支架阻力數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,以分析工作面過空巷區(qū)域的礦壓特征,考察分析空巷處理效果,如圖4 所示。
圖4 橫川、對接切眼充填效果圖
考慮到空巷位于工作面下半部分,對工作面下部143、153、163、173 支架進(jìn)行重點(diǎn)分析。2019 年6月10 日,工作面機(jī)尾距離13146 巷(平行段)10 m左右,支架壓力尚沒有明顯的變化;2019 年6 月11日,工作面機(jī)尾距離13146 巷(平行段)5 m 左右,支架數(shù)據(jù)有明顯增阻,并在工作面進(jìn)入空巷后達(dá)到峰值,如表1 所示。
表1 工作面過空巷前后支架數(shù)據(jù)對比
工作面距離空巷巷幫5 m 時(shí),支架壓力數(shù)據(jù)開始明顯增大,并在支架進(jìn)入空巷后達(dá)到峰值;空巷對應(yīng)的支架范圍是100~203 架,從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來看,空巷兩端壓力較小,中間范圍壓力較大,數(shù)據(jù)分析與現(xiàn)場目測基本一致,空巷兩端各30 m 范圍圍巖變形明顯小于中部范圍;支架進(jìn)入空巷以后平均工作阻力顯著升高,較進(jìn)入空巷前約提高了1 倍[1-3]。
2019 年6 月13 日工作面機(jī)尾支架進(jìn)入空巷,機(jī)頭保持不動,調(diào)斜角度2°~3°,6 月15 日工作面機(jī)尾通過空巷,6 月19 日整個(gè)工作面完全通過空巷,影響時(shí)間約3 d。
自2019 年3 月17 日至2019 年3 月24 日,安排專人對井下13141 巷中布置的測點(diǎn)進(jìn)行跟蹤觀測,測點(diǎn)的巷道變形觀測數(shù)據(jù)見下頁表2。
表2 13141 巷巷道變形觀測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
13141 巷基本位于工作面中部,與工作面推進(jìn)方向平行,隨工作面推進(jìn)受采動影響和超前支承壓力的作用圍巖發(fā)生變形,巷道變形尤以底鼓最為明顯,但整體穩(wěn)定性較好,未對生產(chǎn)造成影響。監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,隨工作面的推進(jìn),13141 巷前方15 m 位置底板開始鼓起,距離工作面5 m 內(nèi)時(shí),超前單體柱回撤,底鼓速度加快,最大底鼓量達(dá)到831 mm;超前8 m范圍巷道兩幫注高分子材料,效果比較明顯,煤幫較為完整,最大收縮量313 mm;巷道頂板進(jìn)行了錨索補(bǔ)強(qiáng),整體強(qiáng)度較高,直到工作面前方2 m 左右,頂板破碎后部分錨索失效,頂板迅速下沉,最大下沉量469 mm。
工作面采用充填支柱支護(hù)后,支架進(jìn)入空巷以后平均工作阻力顯著升高,空巷兩端各30 m 范圍圍巖變形明顯小于中部范圍;隨工作面的推進(jìn)巷道頂?shù)装遄冃伍_始加速,超前注漿區(qū)變形減緩并逐漸停止,巷道煤幫最大收縮量達(dá)到313 mm,頂?shù)装遄畲笙鲁亮?69 mm,工作面安全通過空巷,說明該支護(hù)工藝能夠有效控制大斷面空巷變形。