李大偉
(遼寧裝備制造職業(yè)技術學院,遼寧沈陽 110161)
某木工生產企業(yè)生產的一種嬰兒床產品,其結構主要由側扇、端扇、底扇3 個部分組成。下面以側扇工藝為例,說明如何實現其自動安裝。
嬰兒床側扇基本結構由木撐和木棒連接構成:一個側扇由兩個木撐和16 根木棒組裝而成,每個木撐上有16 個安裝孔,用于與木棒之間的連接。
生產線的工作過程:①人工將床架橫撐和底板圓棒放置在相應料倉內;②底板橫撐通過氣缸推動和定位傳送到打膠工位上進行打膠;③通過輸送線將打完膠的橫撐工件輸送到組裝工位;④通過檢測裝置將定位好的橫撐工件和圓棒通過液壓進行組裝;⑤組裝后的橫撐和圓棒通過輸送線輸送到打釘工位,完成打釘工序;⑥打釘組裝好的成品工件通過輸送線輸送到抓取工位,懸臂抓手可旋轉90°,懸臂一端有模組帶動抓手可上下移動,將組裝好的底板工件進行碼垛。
對以上嬰兒床側扇組裝過程分析,可將其組裝過程分為上料打膠區(qū)、落料壓棒區(qū)、打釘區(qū)、卸料區(qū)、傳送區(qū)5 個單元,其中傳送區(qū)用于其他4 個分區(qū)的搬運任務[1-2]。每一件合格產品都需要經過4 個分區(qū)的工序來完成,各個分區(qū)之間相互獨立,但同時都與傳送區(qū)建立聯系,各個分區(qū)的工序時間不同,由傳送區(qū)統一協調,只有各個工序都完成了各自的生產任務,傳送區(qū)才執(zhí)行傳送任務(圖1)。
圖1 側扇組裝線功能分區(qū)關系
控制系統主要由PLC、HMI(Human Machine Interface,人機界面)觸摸屏、輸入單元和輸出單元構成,其中輸入單元包括操作按鈕、氣缸傳感器、物料檢測傳感器、位置傳感器等;輸出單元包括信號指示燈、氣缸電磁閥、伺服傳送機構等器件。觸摸屏可實現控制系統的手動操作、信號監(jiān)控、數據顯示、參數設置等功能,同時實時監(jiān)控設備的運行狀態(tài)[3]。PLC 作為核心控制器,負責采集各路按鈕信號和傳感器信號,同時接收觸摸屏設定的參數和指令,進行數據處理和判斷,執(zhí)行各個工藝流程,輸出控制信號,進而控制伺服機構和氣缸機構(圖2)。
圖2 控制系統硬件結構
文中傳送區(qū)的傳送帶采用伺服系統實現定位控制,卸料區(qū)的卸料機構也采用伺服系統控制,由伺服機構帶動機械手將成品物料放到指定位置。對于伺服系統的控制,一般采用脈沖輸出方式來實現,所以,PLC 應選用晶體管輸出方式。系統中的氣缸信號和傳感器信號為開關量信號,需要開關量輸入點數96 點,開關量輸出點數72 點,考慮15%的裕量。選擇歐姆龍CP1H PLC,型號為CH1P-X40DT-D,為晶體管輸出方式,其自帶24 路開關量輸入信號和16 路開關量輸出信號,再配備4 個CP1W-40EDT 擴展模塊,每個模塊包含24 路輸入信號和16 路輸出,可以滿足控制要求[4]。
本文采用的是三位四通電磁閥,中間位為保持型,這樣可實現運行過程中的換向,在停止狀態(tài)或斷電狀態(tài)保持氣缸原有狀態(tài)不變。
系統軟件設計包括PLC 程序設計和人機交互界面設計兩個部分:PLC 程序包括初始化控制程序、上料注膠工藝程序、落料壓棒工藝程序、打釘工藝程序、卸料工藝程序、傳送工藝程序、手動控制程序、輸入輸出程序等;觸摸屏人機界面程序包括監(jiān)控界面、手動操作界面、參數設定界面、工藝流程界面等。
初始化程序如下:系統上電后,卸料伺服電機先復位,回原點,以原點為基準點,實現定位控制,完成取料和落料工藝過程(圖3)。伺服電機回位后,各個氣缸復位,卸料機械手臂伸出,準備取料。
嬰兒床側扇組裝過程由上料注膠、落料壓棒、打釘和卸料4 個工藝過程組成。由于4 個工序的工作過程不同,工作時間也不同,有長有短,而4 個工序之間的銜接由一條傳送帶機構完成,因此程序設計上,需要考慮到整體節(jié)拍,即只有每道工藝都完成了當前任務情況下,才可以執(zhí)行傳送任務,時間上,工作過程少的工序要等待工作過程多的工序。其中,打釘工序工作過程最少,速度也最快;卸料工序雖然復雜,但只需要將物料移走就不影響傳送帶運行,也不影響其他工序工作,故而卸料工序時間也較短。
主程序工藝流程如圖4 所示:第一個工件上料注膠完成后,因為后序工位上沒有工件,不影響整體工藝,可直接觸發(fā)傳送機構運行;第二個工件在第一工位上進行上料注膠工藝過程中,同時第一個工件在第二工位上開始落料壓棒工藝過程,第三和第四工位上沒有物料,只需考慮前兩個工序,由于兩個工序的時間不同,因此前兩道工序全部完成時,才可觸發(fā)觸發(fā)傳送機構運行;加工第三個工件時,前三道工位上都有工件,因此只有這三道工序全部完成時,才可觸發(fā)傳送機構運行。
由于第四工位只是完成卸料過程,只要傳送帶處于靜止狀態(tài)就可以執(zhí)行卸料工藝過程,因此卸料工藝過程與前三道工序過程相對獨立,可不考慮。傳送工藝過程與4 個組裝工藝相互聯系,只要傳送帶運行,4 個生產工序就必須停止。因此,只有當物料個數大于3 時才開始考慮各個工藝的總體節(jié)拍。
第三工序(打釘工序)完成后,傳送帶將物料傳送到第四工位(卸料工位)。由PLC發(fā)出卸料信號,卸料機構上的手指缸打開,開到位后卸料伺服機構帶動手指缸下降到指定位置(在觸摸屏上預先設定好),準備取料;到位后手指缸關閉,將物料夾緊,然后卸料電機上升回位;到位后旋轉臂氣缸打開,將物料旋轉90°,即成品物料區(qū)的上方,卸料機構下降到卸料位置;到位后手指缸打開,卸料完成,卸料伺服機構再次回位;到位后旋轉臂關,準備再次取料,卸料工藝完成。
卸料位置隨著成品物料的增加而升高,是一個動態(tài)的位置,其位置高度如式(1)所示。
其中,Sp為當前工件放置位置高度,n 為當前工件個數,ht為工件厚度,h0為起始工件位置高度。
觸摸屏人機界面主要用來控制PLC 實現手動操作、運行系統監(jiān)控等功能,觸摸屏監(jiān)控畫面如圖5 所示。
圖5 觸摸屏操作界面
(1)主畫面主要包含系統工作模式切換按鈕、功能畫面切換按鈕、工件計數、工作狀態(tài)指示等功能[5-6]。
(2)參數設置畫面主要包含傳送帶電機和卸料電機的速度設定、工件數量設定、運行位置設定、打釘時間設定等。
主要介紹了一種基于PLC 控制的嬰兒床側扇組裝生產線控制系統,該生產線已經在生產企業(yè)得到實際應用。實踐結果表明,該生產線生產的產品尺寸誤差率控制在1 mm 以內,產品合格率控制在約98%,生產線運行穩(wěn)定,可實現連續(xù)生產任務。該生產線的引入,不僅為生產企業(yè)節(jié)約了人力和物力投入,還提高了企業(yè)生產效率和產品合格率,具有較好的實用價值。自動化設備的引入,將提高產品品質、節(jié)約生產成本,從長遠來看將會帶來更多的經濟效益。