林萬洲,李 進,趙 云
(1.中國石油西南油氣田川東北作業(yè)分公司,四川達州 635000;2.中國石油西南油氣田天然氣凈化總廠,重慶 400021)
某處理量200×104m3/d 高含硫、高含碳天然氣凈化廠,脫硫單元溶液循環(huán)泵采用DS 系列臥式多級離心泵。溶液循環(huán)泵作為生產關鍵設備,其任務是將MDEA(甲基二乙醇胺)溶液分別送入MDEA 吸收塔和MDEA 閃蒸塔,完成整個脫硫單元MDEA 溶液的循環(huán)。該泵自投用以來運行較為平穩(wěn),但當連續(xù)運行時間超過6 個月時,就逐漸表現出軸承振動值異常超高現象,且振動值呈增大趨勢,嚴重影響裝置的平穩(wěn)運行。對泵實施解體大修,從軸承、密封環(huán)、軸、平衡鼓(套)、軸承座調心定位等多方面影響因素進行分析和排查,但啟運后不久又會再次出現軸承振動增大和超標的問題。經過對工藝狀況、設備本體等多方面的綜合分析和排查,在排除造成軸承振動超高的泵內部因素后,采取提高泵日常運行流量、降低MDEA 溶液中的固體顆粒雜質含量等一系列措施,最終解決了這一難題。
該溶液循環(huán)泵為臥式多級離心泵,型號為DS100-260/10A,由國內某泵業(yè)公司生產。該泵由電機、泵體、密封系統(tǒng)、冷卻系統(tǒng)等部件組成,用于輸送介質為40 ℃的MDEA 貧液,其他性能特征見表1。
表1 溶液循環(huán)泵性能特征
工藝流程中,溶液循環(huán)泵用于完成天然氣凈化裝置中脫硫單元的MDEA 貧液的循環(huán),泵的流量大小由貧液流量調節(jié)閥FV-1201(位于貧液入吸收塔前管線)控制,MDEA 貧液中的固體顆粒雜質由貧富液換熱器E-1201AB 貧液入口和溶液循環(huán)泵P-1201AB 入口的T 形過濾器進行過濾。
離心泵在正常的流量標準下,是不會產生振動的。但是,一旦流量出現明顯的波動幅度,離心泵內的工作零件及管道就會出現振動。當流量回歸到正常值時,振動和聲響也會隨之消失。離心泵的振動隨流量變化而變化,通常在最佳效率點流量附近其值最小,并且隨著流量的增大或減小而增加。從最佳效率點流量起,振動隨流量的變化取決于泵的能量密度、比轉速及汽蝕比轉速,通常情況下振動的變化量隨能量密度、比轉速及汽蝕比轉速的增加而增加。
離心泵除了有在性能曲線上標注的最小連續(xù)流量外,還有一個最小連續(xù)熱流量。泵在小流量條件下運行時,部分液體的能量轉變?yōu)闊崮?,使進口處液體的溫度升高,當液體溫度使有效汽蝕余量等于或小于泵必須汽蝕余量時,就會產生汽蝕現象。
正常流量下,泵本身的自動平衡裝置能很好地平衡轉子軸向力。該溶液循環(huán)泵通過平衡鼓進行平衡(固定的平衡),平衡鼓基本能平衡90%~95%的軸向力[1],其余軸向力由泵尾端的止推軸承平衡。但是,當流量過低時,由于軸向力的增大,自動平衡裝置就不能完全平衡轉子的軸向力,轉子就會受到一個指向葉輪入口方向的軸向作用力,造成轉子向前竄動,轉子、平衡鼓、平衡鼓套等部件磨損。同時,軸向介質的入口沖角與轉子葉片的安裝角偏差較大,也會產生沖擊,引起強烈振動。
據記錄,溶液循環(huán)泵軸承振動超高時,其振動值最高達9.5 mm/s RMS(標準值4.5 mm/s RMS),振動超高后在對泵進行解體大修時,重點檢查了平衡鼓與平衡鼓套間隙、轉子跳動、軸彎曲度、密封環(huán)間隙、軸承磨損情況、軸承座調心定位、聯(lián)軸器對中狀況等,更換了平衡鼓套、密封環(huán)、軸承、葉輪、機械密封等易損件,但是試車時發(fā)現振動值仍超標約5.5 mm/s RMS,并且在后續(xù)的長期監(jiān)測中發(fā)現,該振動值呈增大趨勢。期間,溶液循環(huán)泵流量為80~100 m3/h,約為設計流量的44.4%~55.5%,偏離設計流量點較大。這進一步驗證了,低流量工況促使泵的軸承振動超高。
在天然氣凈化裝置中,脫硫單元溶液中固體顆粒主要為再生塔、重沸器等設備和管線的腐蝕產物,以及上游原料天然氣帶來的未被過濾系統(tǒng)過濾除凈的固體顆粒。
當含有固體顆粒的溶液進入泵后,固體顆粒隨溶液進入葉輪與密封環(huán)間隙、平衡鼓與平衡鼓套間隙,葉輪、平衡鼓隨主軸由電機驅動旋轉,密封環(huán)鑲嵌于導葉與蝸殼上處于靜止狀態(tài),兩者相對運動,位于間隙處的固體顆粒對密封環(huán)、平衡鼓套、平衡鼓、葉輪產生磨損。一般情況下,平衡鼓套、密封環(huán)材料硬度較平衡鼓、葉輪材料小,因此平衡鼓套和密封環(huán)磨損較嚴重。磨損后,密封環(huán)和葉輪間隙增大,平衡鼓和平衡鼓套間隙增大。
密封環(huán)間隙增大后,泄漏量增加,對離心泵的效率影響雖不大,但軸向力卻成倍增加[2],平衡鼓已無法起到平衡作用。當產生的軸向力超出平衡力部分大于止推軸承所能承受的力時,軸承達到疲勞負荷限值,泵軸承振動增大、運行壽命減短。
平衡鼓與平衡鼓套的泄漏量隨著間隙的增大而增大,平衡鼓的平衡效果隨著間隙的增大而降低[3],進而導致平衡失效,軸承振動增大。溶液循環(huán)泵密封環(huán)(導葉)、密封環(huán)(中段)、密封環(huán)(進口段)以及平衡鼓套材料均為ZQPb12-8,首級葉輪、次級葉輪和平衡鼓材料均為ZG0Cr18Ni12Mo2,相比而言ZQPb12-8 硬度更小。一般情況而言,密封環(huán)和平衡鼓套均較葉輪和平衡鼓更易磨損。以某次溶液循環(huán)泵軸承振動大、解體大修檢查為例,各級密封環(huán)間隙及平衡鼓間隙尺寸如表2 所示。
表2 溶液循環(huán)泵解體各處配合間隙值
大修期間,對脫硫單元可能限制溶液循環(huán)量提升流程的所有設備進行詳細排查,發(fā)現脫硫再生塔C-1202 內部第一層塔盤降液板與升氣帽環(huán)板間距僅為19 mm,限制了循環(huán)量的提升。后經設計核算,需將該間距調整為120 mm,才能將脫硫系統(tǒng)溶液循環(huán)量提升至設計值。整改時,對降液板部分材料進行氣割切除,增大兩者之間間隙和溶液流通面積。
該處間距的調整,直接影響了溶液循環(huán)泵的運行情況。整改前,因該處間距較小,造成溶液流通不暢,日常脫硫單元MDEA 溶液流量最高僅能達到130 m3/h(將再生酸氣壓力控制在100 kPa,超出設計值80 kPa),一般情況下流量均小于100 m3/h(最低時僅80~90 m3/h)。整改后,MDEA 溶液流量一般控制在140 m3/h 以上。與此同時,在對貧液空冷器入口管線降低后,循環(huán)量能長時間維持到泵的額定值180 m3/h。循環(huán)量提升后,解體大修后的泵(更換新密封環(huán),平衡鼓套,軸承,機封等)振動值能從5.5 mm/s RMS 以上降低至3.0 mm/s RMS 以內,低于標準4.5 mm/s RMS。
為改善脫硫單元溶液系統(tǒng)質量,以下從4 個方面提出整改措施。
(1)優(yōu)化過濾系統(tǒng)。溶液循環(huán)泵P-1201AB 入口和貧富液換熱器E-1201AB 貧液入口共設置了4 臺T 形過濾器,但該過濾器濾芯兩端面密封不嚴,導致溶液通過過濾器時形成“短路”,無法有效過濾溶液中的雜質,導致過濾效果不佳。通過對T 形過濾器加工支撐圈,再將其焊接至過濾器內部;將過濾器原密封端面重新處理,增大密封面和臺階深度,重新制作濾芯,并在濾芯端面設置PTFE(聚四氟乙烯)平面密封墊,進一步保證過濾濾芯的端面密封性能。整改后,當過濾器前后壓差達到50 kPa 時打開檢查濾網,可以觀察到濾網表面幾乎完全被固體顆粒雜質覆蓋,說明雜質基本上能被有效攔截,過濾效果顯著(圖1)。
圖1 過濾器攔截的雜質
(2)溶液更換。為保證溶液系統(tǒng)的潔凈度,更換脫硫系統(tǒng)新鮮MDEA 溶液83 t。
(3)設備升級更換。從脫硫系統(tǒng)溶液循環(huán)的工藝流程上來看,MDEA 貧液與原料氣在吸收塔C-1201 內接觸后,上游原料氣帶來雜質以及吸收塔內的腐蝕產物隨MDEA 富液被帶走,并在MDEA 預過濾器F-1201AB、活性炭過濾器F-1202、MDEA 后過濾器F-1203AB 內完成過濾。但是由于MDEA 富液具有腐蝕性,在之后的流程中會對管線和設備產生腐蝕,再次形成腐蝕產物。從歷年大修設備打開檢查的情況來看,存在嚴重腐蝕的設備主要有再生塔重沸器、再生塔和部分溶液管線。其中,再生塔的主要腐蝕部位為重沸器半貧液返回口附近區(qū)域筒體內壁,重沸器主要腐蝕部位為氣液兩相區(qū)的管束外壁和筒體內壁,重沸器返回再生塔的半貧液管線也存在嚴重腐蝕減薄。針對存在腐蝕的設備和管線,主要采取以下3 個措施:①將熱虹吸式重沸器更換為釜式重沸器,頂部設置有一個蒸發(fā)空間[4],使得氣液兩相的徹底分離在殼程內完成,換熱管束完全浸沒在溶液內,能有效避免管束發(fā)生空泡腐蝕;②將再生塔主體材料由20R 升級為不銹鋼復合板Q245R+316L 材料,日常運行時,僅覆層材料316L 與半貧液、酸性氣體接觸,抗腐蝕性能提高,有效改善了再生塔筒壁的腐蝕狀況;③將部分腐蝕嚴重的半貧液管線、富液管線材料由20G 升級為304 或316L 奧氏體不銹鋼材料。
(4)系統(tǒng)性化學清洗。有計劃地在裝置大修時安排專業(yè)團隊對脫硫單元溶液系統(tǒng)進行化學清洗,徹底清除系統(tǒng)中人工無法清洗的管線和其余死角中的雜質。
在通過提高溶液循環(huán)泵日常運行時的流量,降低MDEA 溶液中的固體顆粒雜質含量兩種方式整改后至今,溶液循環(huán)泵前后軸承振動值均在標準范圍內,一般低于3.0 mm/s RMS,運行情況良好。經統(tǒng)計,整改前溶液循環(huán)泵年平均檢修11 次,其中大修7 次、中修4 次;整改后,除日常的例行維護保養(yǎng)和預防性檢修外,尚未出現任何故障。
目前,該天然氣凈化廠處理量日趨下降,脫硫單元溶液循環(huán)量隨之減小;同時,高含硫、高含碳凈化廠脫硫單元設備設施腐蝕嚴重,腐蝕產物的形成增加了溶液中固體顆粒的含量。這些問題的出現導致溶液循環(huán)泵振動值超標。
通過總結工廠實際整改措施,認為優(yōu)化溶液運行系統(tǒng),提高溶液循環(huán)量使其盡量接近泵的額定流量,是減少溶液循環(huán)泵振動的有效措施之一。同時,通過清潔系統(tǒng)溶液,整改、更換溶液過濾設備設施,降低溶液中固體顆粒含量,提高溶液潔凈度,也是減少溶液循環(huán)泵振動的有效途徑。