潘國華
(廣州白云山和記黃埔中藥有限公司,廣東廣州 510080)
煎膏糖漿系列產(chǎn)品一直是制藥重要產(chǎn)品,隨著市場不斷發(fā)展,市場需求持續(xù)增長,以及陳舊設備日益損耗及落后,原有生產(chǎn)工藝已不能滿足市場對產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的要求。為進一步提升生產(chǎn)效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量,制藥產(chǎn)業(yè)都會引進自動灌裝機投入生產(chǎn),增加煎膏灌裝生產(chǎn)線產(chǎn)能。
煎膏灌裝生產(chǎn)線的引入,一定程度上解放了生產(chǎn)力,提高了公司產(chǎn)品質(zhì)量。然而在實際生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn),雖然灌裝機在一定程度上節(jié)約了人力物力資源,但仍存在罐裝重量不均勻、產(chǎn)品合格率下降等問題,不能滿足公司要求的生產(chǎn)質(zhì)量和合格率。同時,還存在一定安全隱患,主要體現(xiàn)在以下3 個方面。
(1)灌裝生產(chǎn)線藥液儲存箱位置較高,導致車間工人加藥液操作難度較大,造成人力和物力的浪費。
(2)藥液儲存箱液位不穩(wěn)定,導致灌裝量不穩(wěn)定,產(chǎn)品不合格率高。同時,動用人工檢查、返工,造成人力和物力的浪費。
(3)藥液溫度較高,操作工人在加藥過程中操作難度大,容易帶來人身及生產(chǎn)安全隱患。
原工藝如圖1 所示。
圖1 引進煎膏灌裝生產(chǎn)線生產(chǎn)流程
煎膏灌裝生產(chǎn)線生產(chǎn)流程是人工向灌裝機藥液儲存箱中裝入藥液,經(jīng)灌裝機注入經(jīng)清洗、殺菌的藥瓶中,旋蓋貼簽檢查后,產(chǎn)品即生產(chǎn)完成。其中,灌裝、理瓶、旋蓋和貼簽均由生產(chǎn)線自動化完成,具有較高的準確率和良品度,裝藥、檢查由人工操作完成,檢查工藝相對簡單,主要是檢查產(chǎn)品標簽、外表整齊度等物理外觀。裝藥環(huán)節(jié)存在一定問題,主要體現(xiàn)如下:
(1)藥液儲存箱位置較高,帶來生產(chǎn)問題和安全隱患。
(2)操作工人操作不當或缺乏操作意識,導致儲存箱內(nèi)液面長期呈不同高度,也是產(chǎn)品不合格率高的原因。
灌裝生產(chǎn)線出現(xiàn)生產(chǎn)及安全問題的原因是灌裝環(huán)節(jié)自動化程度不高、儲藥罐位置較高。因此,解決問題的關(guān)鍵是實現(xiàn)由人工儲料向自動化儲料的升級轉(zhuǎn)變,灌裝生產(chǎn)線升級思路如圖2所示。
圖2 灌裝生產(chǎn)線升級思路
對灌裝生產(chǎn)線升級的關(guān)鍵是改進灌裝環(huán)節(jié),由原來人工儲料升級為機械自動儲料。因此,實現(xiàn)由人工操作向智能控制的轉(zhuǎn)變是最重要和最困難的問題。通過為期一周的小組內(nèi)部交流探討、資料查找和車間實地調(diào)研,小組成員提出利用壓力傳感器實現(xiàn)灌裝環(huán)節(jié)動態(tài)控制,解決方案如圖3 所示。
圖3 灌裝生產(chǎn)線升級方案
在原有灌裝生產(chǎn)線上安裝壓力傳感器,控制灌裝機藥液儲存罐內(nèi)藥液質(zhì)量,從而控制一定動態(tài)的藥液高度,完成整個灌裝環(huán)節(jié)的恒壓灌裝。基本原理:通過供液泵代替原有人工添料模式,消除原有生產(chǎn)線安全隱患,若灌裝機藥液儲存罐內(nèi)的藥液重量超過設定范圍,由壓力傳感器檢測并輸出信號至控制繼電器??刂评^電器接受信號后轉(zhuǎn)化為減少供液的電信號,由變頻器降頻減少或停止供液泵的供液;反之,若灌裝機藥液儲存罐內(nèi)的藥液重量低于設定范圍,同樣由壓力傳感器檢測、控制繼電器轉(zhuǎn)化信號、變頻器升頻后提高供液泵供液,從而實現(xiàn)整套灌裝環(huán)節(jié)的動態(tài)控制。在消除安全隱患的同時,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。
在確定基本解決方案的基礎(chǔ)上,初步確定實施方案設想,如圖4 所示。
圖4 灌裝生產(chǎn)線流程
增設供液泵,代替人工投加藥液,消除安全隱患,如圖5 所示;壓力傳感器實現(xiàn)灌裝工藝動態(tài)平衡,如圖6 所示。
圖5 增設供液泵
圖6 增設壓力傳感器
通過為期一月的車間現(xiàn)場勘測、設備購置安裝及新工藝調(diào)試,工藝升級改進完成。工藝的升級提高了灌裝生產(chǎn)線的自動化程度,徹底消除生產(chǎn)過程中的安全隱患。改進涉及設備見表1。
表1 改進涉及設備
(1)生產(chǎn)效率。工藝的改進進一步提高了煎膏生產(chǎn)線的自動化程度,一檢合格率的提高降低了返工率和人工成本。提升總生產(chǎn)效率的同時避免了人力物力的浪費,使生產(chǎn)計劃能夠順利完成,更加符合藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范的車間形象,更好滿足市場需求。
(2)經(jīng)濟效果。工藝的改進提高了一檢合格率,降低了包材損耗和返工帶來的人力資源浪費。從實施前到現(xiàn)在,灌裝工藝一檢合格率達到99.78%,比改進前提高了10%左右。按年生產(chǎn)計劃,每年可減少用工成本和包裝材料損耗,折合150 萬元人民幣。
(3)安全效果。機械投料、自動化控制的升級策略,徹底解決了儲液灌位置較高、灌料操作難度大,操作危險系數(shù)高等安全隱患問題,落實貫徹公司以人為本、防患于未然的安全生產(chǎn)理念。
通過本次改進案例,將成熟的自動化技術(shù)應用在勞動強度大、技術(shù)落后的行業(yè),可以提高對自動化的認知,培養(yǎng)利用自動化改進生產(chǎn)現(xiàn)狀的能力。