康向文,儲 明
(金堆城鉬業(yè)股份有限公司鉬爐料產品部,陜西 華縣 714101)
國內某鉬業(yè)公司生產焙燒鉬精礦有兩種設備:一種為美國HANKIN公司生產的12層多膛爐;另外一種為國產的內熱式回轉窯。
國內焙燒鉬精礦一般采用回轉窯?;剞D窯是一種傳統(tǒng)鉬焙燒設備,通過窯體轉動、內部加熱傳導鉬精礦穿過窯體完成反應。目前分為有碳焙燒和無碳焙燒兩種技術。采用回轉窯焙燒鉬精礦時鉬精礦加料、出料均可實現(xiàn)自動化,加料量根據(jù)窯內面積來確定?;剞D窯焙燒工藝的爐內反應區(qū)無法觀察,不能夠進行充分攪拌,鉬精礦的氧化反應不夠充分,形成的包裹顆粒內部不能夠充分氧化,焙燒鉬精礦中二氧化鉬含量保持在20%左右,產品粒度較大,包裹嚴重,對后續(xù)鉬鐵冶煉的反應速率及輔料消耗影響較大。
多膛爐是目前國內外比較主流的鉬焙燒設備,預處理過后的鉬精礦進入12層多膛爐進行焙燒,通過溫度、負壓、進氣量等調整后在多膛爐內部完成整個氧化反應,產品通過冷卻后進行破碎、篩分得到焙燒鉬精礦。目前該公司已經(jīng)能夠實現(xiàn)用55%以上品位的鉬精礦生產二氧化鉬含量1%以下、用于下游鉬化工生產的焙燒鉬精礦(高溶)。傳統(tǒng)焙燒工藝使用鉬品位50%以下的鉬精礦,能夠生產二氧化鉬含量13%~15%的焙燒鉬精礦,不能有效降低二氧化鉬含量。二氧化鉬含量高導致焙燒鉬精礦中氧含量低,對后續(xù)鉬鐵生產成本、產量及質量有較大影響。由于回轉窯生產的焙燒鉬精礦中二氧化鉬含量居高不下,如何用多膛爐生產低二氧化鉬含量的焙燒鉬精礦,是生產需要解決的問題。
鉬鐵是由鉬和鐵組成的鐵合金,一般含鉬50%~60%,主要用作煉鋼中鉬元素的合金添加劑,可使鋼具有均勻的細晶組織,并提高鋼的淬透性,有利于消除回火脆性[1]。鉬鐵一般以焙燒鉬精礦為原料,輔以硅鐵、鐵鱗、鋁粉、硝石等輔料通過火法冶金制備得到。其中,熔燒鉬精礦中二氧化鉬含量越低,鉬鐵生產過程中所需要的輔料越少,冶煉反應所需熱值越低。傳統(tǒng)工藝生產的焙燒鉬精礦中二氧化鉬含量在20%左右,若將二氧化鉬含量降至5%以下,三氧化鉬含量提高至95%以上,可使焙燒鉬精礦中的含氧量增加5%,則鉬鐵冶煉所需熱值可降低7%,輔料成本消耗可降低3%。
二硫化鉬氧化焙燒成三氧化鉬為強放熱過程,總反應式為:MoS2+3.5O2=MoO3+2SO2↑+995.1J。輝鉬礦氧化成鉬的低價物或鉬的氧化鉬時,在SO2分壓較低的情況下,隨著氧分壓的提高,將按以下次序進行:MoS2→Mo2S3→ MoO2→ MoO3[2]。
鉬精礦在氧化過程中,發(fā)生的化學反應實際上是不可逆的。礦物表面被氧化生成的氧化膜所覆蓋,氧和二氧化硫兩種氣體通過氧化膜向相反的方向擴散,它的擴散速度由氧化膜的結構所決定。在400 ℃時生成的氧化膜是致密的,在550~600 ℃時氧化膜是多孔松散的。因此,在550~600 ℃時的反應速度最快,在600 ℃時礦物的氧化速度大約為0.009 mm/min[3]。
鉬精礦焙燒時會因為溫度、供氧等問題發(fā)生結塊現(xiàn)象,而塊狀鉬精礦會發(fā)生副反應:MoS2(s)+3O2=MoO2(s)+2SO2(g);MoS2(s)+6MoO3(s)=7MoO2(s)+2SO2(g),生成MoO2。
所以二氧化鉬含量受到氧氣含量、空氣流速、顆粒大小、焙燒溫度等因素的影響。多膛爐實際生產時氣流主要是空氣,不可控制氧含量,只能控制氣流速度。因此如何利用多膛爐減少致密氧化膜的形成,在反應收尾階段增加供氧量,提升溫度,使二氧化鉬最終轉化為三氧化鉬,應著重從原料粒度、溫度、氣流速度、進氣量四個方面加以考慮。
正常生產作業(yè)時溫度在620~800 ℃之間,所需負壓為-5~-110 Pa。將鉬精礦定量加入多膛爐頂層,耙臂帶動耙齒循環(huán)推動物料行進,使鉬精礦充分與氧氣接觸,更好地發(fā)生反應。在多膛爐各層均設置有下料口,下料口與下一層連通。各層均有觀察孔及爐門,操作工可通過觀察孔對爐內進行觀察,通過爐門對耙臂耙齒進行清理。為保證反應正常進行,爐內每層設置有不同數(shù)量的燃燒器,通過天然氣加熱,物料從1層至12層一般需要12個小時,有充足的反應時間完成氧化脫硫。按常規(guī)生產溫度控制在500~720 ℃,生產出的焙燒鉬精礦含硫﹤0.1%,二氧化鉬含量13%~15%。根據(jù)降低二氧化鉬含量的理論分析,為減少致密氧化膜的形成,防止燒結成塊的現(xiàn)象發(fā)生,需要對鉬精礦進行深度的油水處理,降低油水含量,控制粒度大小,防止其在爐內出現(xiàn)包裹,造成氧化不完全的現(xiàn)象。
鉬精礦焙燒過程在第1、2層及第3層的一部分,主要是進一步除去水分以及物料中殘余浮選劑藥,在第3~5層,主要是MoS2氧化成MoO2及部分MoO2進一步氧化成MoO3,在第6~8層,主要是MoO2氧化成MoO3。在第9~12層,主要是進一步脫硫及將殘余的MoO2氧化成MoO3[4]。如果油水含量進一步得到控制,那么將會把反應提前,反應區(qū)間可縮短0.5~1層,可為后續(xù)持續(xù)將二氧化鉬氧化至三氧化鉬留出時間和空間。
由于鉬精礦品位低至50%,在實際反應中放熱不足,需通過補熱、增加進氣量、延長反應區(qū)間來完成整個反應過程。與此帶來的是反應提前后,脫硫區(qū)間會被進一步壓縮,二氧化鉬轉化至三氧化鉬會留有空間,如何正確的控制收尾,掌握好低品位鉬精礦在反應結束區(qū)間內的硫與二氧化鉬的平衡,需要通過實際數(shù)據(jù)來驗證。
收尾點一般控制在第12層。判斷的標準是,在第12層耙齒刮過去以后,紅色物料圈數(shù)和黑色物料圈數(shù)各占一半為正常收尾。若收尾偏上,則第12層物料黑色圈數(shù)明顯多于紅色圈數(shù),減小進氧量使收尾向下移動,必要時調大燃燒器的火力;如果收尾偏下,則第12層物料紅色圈數(shù)明顯多于黑色圈數(shù),此時增加進氧量,降低溫度使收尾向上移動。為保證收尾階段的持續(xù)氧化能夠進行,把握好溫度和進氣量之間的平衡,故進一步提前了收尾層,增加進氣量,同時補充更多的熱量,確保在后續(xù)階段將多余的二氧化鉬氧化為三氧化鉬,而減少包裹,可以最大程度地降低MoS2(s)+6MoO3(s)=7MoO2(s)+2SO2(g)反應的發(fā)生。
通過改進預處理工藝,可以降低精礦油水含量。在此工藝實施階段,恰逢預處理系統(tǒng)干燥機設備更新。新設備仍采取蒸汽作為熱源,但設備密封性能極佳,傳熱效率極佳。同時為保證試驗效果,試驗期間將蒸汽壓力從0.25 MPa提高至0.35 MPa,烘料溫度由90 ℃提升至120 ℃,烘干后的鉬精礦水分維持在2.5%~3.5%之間,較以前烘干精礦水分下降3%。同時,為保證鉬精礦不形成包裹,在加料系統(tǒng)增加復式錘磨破碎機1臺。該機采用立式結構,外圈設有復磨圈,鉬精礦經(jīng)過錘頭破碎后,通過旋轉向心力進入靠近殼體的復磨圈,通過錘頭端與復磨圈之間的研磨后落入下一層,往復3次后落入下料口,最終成品精礦粒度小于3 mm。
經(jīng)過復式破碎和加強烘干處理的鉬精礦,進入多膛爐后在第1層輔以燃燒器補熱后順利引燃,發(fā)生劇烈反應,第1層實際反應溫度可達780 ℃。
根據(jù)理論分析,第1層劇烈燃燒后,調整各層溫度參數(shù),提高反應區(qū)間,中間層適當增加補熱,壓縮第1層反應區(qū)間,將收尾層提升至第11層半圈附近,第12層增加熱量,提高最后階段的二氧化鉬轉化三氧化鉬空間,調整后爐內溫度為540~780 ℃。
經(jīng)過單班焙燒后,爐內整體溫度、反應氣氛及收尾層趨于穩(wěn)定狀態(tài),此時,每兩小時收集一次樣品對二氧化鉬進行分析,結果最低為8%。
根據(jù)化驗結果,收縮反應區(qū)間能夠為二氧化鉬轉化為三氧化鉬提供良好的反應條件,能夠逐步降低二氧化鉬含量,但是硫含量開始提升,說明在此時由于反應區(qū)間的壓縮,MoS2的氧化反應沒有完成。據(jù)此分析,需在中間段增加爐內進氣量以及調整氣流速度,促使中間段的反應更快,以便為后續(xù)反應留出足夠空間。
之前多膛爐頂層負壓維持在-2 Pa,底層負壓維持在-90 Pa。調整頂層負壓為-10 Pa,底層負壓-100 Pa。負壓增大后空氣量增加,反應在中上層開始加劇,整體指標趨好。
在前面理論分析時O2與MoS2在轉變?yōu)镸oO2時是放熱反應,需要空氣補給充足,故將5、6、7、8層進氣口開度增大。據(jù)此調整后,收尾層提前至剛進入第11層附近,穩(wěn)定單班后,二氧化鉬含量降至7%。詳見表1。
表1 焙燒鉬精礦中二氧化鉬含量
由表1可見,二氧化鉬含量在逐步降低,證明此工藝可行。之后按照此方法通過3天微調,最終得到產品平均含硫1%以下,二氧化鉬最低達到6.8%,但是仍舊未能突破<5%。
經(jīng)過反復查看及采樣分析,發(fā)現(xiàn)爐內收尾層區(qū)域存在極小顆粒包裹,該包裹肉眼較難發(fā)現(xiàn),但是在樣品中取出后單獨分析,二氧化鉬含量可達20%左右,證明是經(jīng)過復磨的鉬精礦中存在漏網(wǎng)之魚,其影響到最終結果。
為保證完全沒有大顆粒精礦進入爐內,將經(jīng)過復磨的鉬精礦通過篩孔3 mm的振動篩及細碎系統(tǒng),確保所有入爐鉬精礦顆粒均小于3 mm。開啟雙重粒度保障系統(tǒng)后,待爐況穩(wěn)定,終于得到了二氧化鉬含量5%以下的焙燒鉬精礦。
據(jù)此工藝標準,我們對多膛爐生產系統(tǒng)維持了2周的生產,其產品達到二氧化鉬含量<5%的比例是78%,能夠實現(xiàn)低品位鉬精礦生產低二氧化鉬含量的焙燒鉬精礦。
通過對原料粒度、溫度、氣流速度、進氣量的調整,充分降低鉬精礦的粒度,減少致密氧化膜的形成,提升反應區(qū)間,在頂層和中間段增加進氣量、調整氣流速度,為后續(xù)的二氧化鉬充分轉化成三氧化鉬留出空間。此工藝可有效降低焙燒鉬精礦中二氧化鉬含量,提高三氧化鉬含量,增加焙燒鉬精礦中的含氧量,從而降低鉬鐵冶煉中所需熱值,同時可以將回轉窯生產的高二氧化鉬含量的焙燒鉬精礦消化使用,可極大程度地降低鉬鐵的生產成本,提高冶煉合格率。