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        日阪染色機性能提升研究

        2021-08-31 00:42:08張振林陳維波孫云奎劉廣亮
        紡織器材 2021年4期
        關鍵詞:液位合格率

        張振林,陳維波,孫云奎,劉廣亮

        (魯泰紡織股份有限公司,山東 淄博 255100)

        0 引言

        以筆者公司“品質提升年”“服務提升年”為契機,結合工廠精細化質量管理以及適應短交期的要求,根據(jù)“實驗室小樣→松式絡筒→紗線染色→緊式絡筒”的染色生產流程,制作出漂染生產工序AQ矩陣(見表1),對染色色差生產流程的關聯(lián)性因素進行分析,確定染色工序是染色一次合格率的關鍵工序,染色機的性能穩(wěn)定是制約色差的一個重要因素。

        表1 漂染生產工序AQ矩陣

        1 設備現(xiàn)狀

        1.1載紗架提高裝載率后,日阪染色機的主泵電機、變頻器、電機V帶輪、主泵V帶輪等主要傳動裝置參數(shù)需重新設計,以提高泵速和流量[1]。對紗架重新布局后裝載量提高9%以上,根據(jù)公式N1/N2=D2/D1計算得出,染色機主電機的功率需要提高7 kW~10 kW,泵速提高120 r/min~200 r/min,壓差提高0.04 MPa,才能滿足生產要求。據(jù)此對染色機裝載量進行性能改進,其參數(shù)變化見表2。

        表2 提高裝載量前后染色機的參數(shù)對比

        1.2染色機性能的優(yōu)劣,是染色一次合格率提高的保障。目前,筆者公司的日阪染色機已使用20 a,電腦可視化效果差,無法監(jiān)控各部件的運行狀態(tài)和工藝曲線的執(zhí)行情況;其溫度控制精度為±2 ℃,浴比為1∶(10~12),水位、液位用泡泡控制和機械浮球式控制,配件老化、性能落后,產品質量過程控制存在很多不足。

        1.3日阪染色機主泵采取三角帶增速傳動,泵輸出設有循環(huán)管路,損失大、流量低,造成染色內外差異大、質量不穩(wěn)定。

        1.4日阪染色機電泵傳動是利用中間撓性件V型帶實現(xiàn)動力傳輸,V型帶摩擦力大,而且允許的傳動比較大、中心距較小,結構緊湊,存在一定動能損失,無法滿足泵速和流量的要求。

        2 改進與實施

        2.1 方案確定

        提高日阪染色機性能,最重要的是確定采用哪種改造方案能達到目標。為提高染色一次合格率,QC小組成員運用頭腦風暴法,集思廣益將眾多意見運用親和圖整理出如下2種方案。

        a) 方案1,即更換舊東庚染色機直聯(lián)式主泵、流量輸出方式不改變方案:對90 kg染色機進行改進,生產時記錄實際泵速、實際電流以及變頻器輸出頻率,并測算能耗;當主泵采用11 kW電機時,每天耗電為264 kW·h,主泵采用15 kW電機,每天耗電為360 kW·h,每天增加用電96 kW·h;器皿檢測流量為5 s~6 s[2]。

        b) 方案2,即更換新東庚染色機直聯(lián)式主泵、流量輸出方式改變方案:主泵由原來的離心泵改為軸流泵,流量增大,主缸水位由原來的弱磁浮球式感應改進為壓差變送器控制,實現(xiàn)了分層精確入水控制,傳動方式由三角帶傳動改為聯(lián)軸器傳動,減少了動能損失[3]。

        方案2的變化見表3。

        表3 方案2具體變化

        2.2 主要技術創(chuàng)新點

        方案2加裝新直聯(lián)式主泵、SETEX737CE型紡織電腦控制器和壓差變送器,精確控制染色過程中各項工藝參數(shù),提高染色一次合格率[4]。更換新直聯(lián)式主泵,主泵由循環(huán)管路式改進為插入式,減少動能損失;使用SETEX737CE型控制器,實現(xiàn)觸摸動態(tài)顯示;加裝壓差變送器,將染色機改造成目前最先進的筒子紗數(shù)字化、智能化染色機;換向器由氣缸改為蝶閥,液位實現(xiàn)壓差控制,去掉循環(huán)管路,減少浴比(1∶8.5變?yōu)?∶8.2),入水實現(xiàn)分層數(shù)量控制。

        3 實施效果

        3.1 提高染色機效率、降低浴比

        主泵連接方式由三角帶傳動改為聯(lián)軸器傳動、離心泵改進為軸流泵后,流量由6 s/勺~7 s/勺變?yōu)? s/勺~4 s/勺,更好地保障染色色差及內外差異;主缸浮球式液位控制改為主缸壓差變送器液位控制,實現(xiàn)了分層精確入水控制;電腦顯示器的改造,將溫度控制精度由原±2 ℃提高到±0.5 ℃;平均一次合格率提高為94.62%。

        3.2 裝載率提高,增加單鍋產量

        采用方案2,改造前裝載率為92.20%、每鍋用時為7.04 h、年均產量為103.54 t/鍋的90 kg染色機進行改造,改造后裝載率提高為116.20%,每鍋用時不變,年均產量為130.49 t/鍋。

        3.3 降低純染色重量修色率和修色成本

        采用方案1使純染色重量修色率從改造前的10%降低為8%,采用方案2使純染色重量修色率從改造前的10%降低為5%;當修色成本為1.28元/kg時,方案1和方案2的年均修色成本從改造前的1.33萬元分別降為1.06萬元和0.66萬元。

        3.4 降低染助劑消耗量

        采用方案2,染助劑消耗由改造前的638 kg/t降低為396 kg/t;染助劑單價以2.29元/kg計,染助劑成本由20.04萬元/年降低到12.42萬元/年。

        3.5 降低能源消耗

        染色機改造前后的能源消耗對比,見表4。

        表4 染色機改造前后能源消耗對比

        3.6 縮短投資回收期

        投資回收期縮短,改造前后的消耗成本及改造投入對比,見表5。

        表5 改造前后消耗成本及改造投入對比 單位:萬元

        從表5可知,方案1的生產成本較改造前提高,故不具備投資可行性;方案2改造的投入成本為14.80萬元,較改造前每年可節(jié)約生產成本為16.75萬元,投資回收期為10.6個月。

        4 結語

        對日阪染色機的結構與性能進行分析,找到影響染色機性能和染色質量的關鍵因素并加以改進,通過將主泵更換為直連式、聯(lián)軸器傳動,實現(xiàn)變頻器調速,提高了染色機功率,降低了浴比;升級電腦控制器實現(xiàn)了染色過程各種工藝參數(shù)的實時監(jiān)控,提高了溫度控制精度;液位由主缸浮球式控制改為主缸壓差變送器控制,實現(xiàn)了分層精確入水;使染色性能大幅提升,提高了染色一次合格率,降低了修色率。同時,提高裝載率,減少能源消耗,節(jié)約了生產成本。

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