李萬軍 方 勇
(1.江漢油田分公司清河采油廠生產(chǎn)運行部,山東壽光 262700;2.江漢油田分公司清河采油廠采油管理一區(qū),山東壽光 262700)
八面河稠油區(qū)塊主要分布在面22、面120 和面138 區(qū)塊,構(gòu)造位置處于東營凹陷南斜坡中南段,目前開井301 口,日均液量8.3m3,日均油量1.3t,平均粘度4370mpa.s(見表1)。
稠油井常規(guī)開產(chǎn)普遍低產(chǎn)低液,主要原因是地層狀態(tài)下原油的粘度較高,在地層中流動性差,在井筒中舉升困難,光桿不同步現(xiàn)象普遍,管理難度大,導(dǎo)致油井不能正常生產(chǎn),開采效率低[1]。
針對稠油井存在的問題,主要開展三個方面的研究內(nèi)容:一是開展井筒稠油流變特性研究;二是根據(jù)稠油流變特性研究得出的結(jié)論,開展摻水加藥降粘工藝效果評價,形成了適合八面河油田稠油油井的摻水降粘工藝;三是開展稠油冷采增產(chǎn)工藝技術(shù)研究(開展包括微生物采油、提高大斜度稠油水平井生產(chǎn)壓差等稠油增產(chǎn)技術(shù)研究),取得適合八面河油田稠油冷采增產(chǎn)的認識。
八面河油田稠油油藏埋藏深度一般在800-1300 米,根據(jù)常規(guī)油管的井筒溫度分布公式,可以計算出井筒內(nèi)各個深度的液體溫度。
常規(guī)油管的井筒溫度分布公式:
T0 為地表層溫度,東營平均14℃;
x 為計算點深度,m;
m 為地溫梯度,℃/m;
Ke 為傳熱系數(shù),一般為1.12w(m.℃);
C 為混合液的比熱容,J/(kg.℃);
W 為混合液質(zhì)量流量,kg/s;
q 為產(chǎn)液量,m3;
ρ 為產(chǎn)液密度,kg/m3。
從公式可以得出八面河油田稠油油藏地層原油溫度約62℃。
原油粘度隨著溫度的升高而降低,取樣在不同溫度、不同含水情況作粘度測試實驗,從實驗數(shù)據(jù)可以看出,含水越高,油水兩相粘度越低,含水在70%的時候粘度降幅最大[2](見表1)。
表1 稠油井生產(chǎn)情況
利用管道加熱器,對管道中油樣,在不同溫度下進行含水分析。溫度在54℃含水為91.5%,溫度在45℃含水為94.9%,溫度在35℃含水為98.1%,說明低溫時,測得的油樣含水高;高溫時,測得的含水更低。
借鑒勝利油田環(huán)道流體含水與溫度實驗,對管道中同一批油樣,在不同溫度下進行含水分析,低溫時,測得的油樣含水高,說明低溫下部分原油粘到了管壁上,所以管道中流動的油樣含水更高,與我們的現(xiàn)場測試吻合[3]。
用摻水裝置向油套環(huán)空摻熱水,可以有效改善低含水稠油在井筒內(nèi)的流動性,解決光桿緩下等問題。對不同粘度不同含水的油井進行井筒摻水優(yōu)化,確保最佳摻水。
選取了M120-6-P2 作為地下?lián)剿畠?yōu)化實驗,分別對沒有摻水和摻1方水、摻2方水、摻3方水進行各項數(shù)據(jù)對比,結(jié)果如表3。從表3 數(shù)據(jù)可以看出,該井在摻2 方水的時候為最佳摻水。以此類推,將全廠19 口地下?lián)剿M行了摻水優(yōu)化實驗,確定了每口井的最佳摻水。
表2 稠油油水兩相流體粘溫關(guān)系
表3 M120-6-P2 井地下?lián)剿畬嶒灒ㄕ扯龋?366mpa.s)
通過以上實驗,取得了一定的認識:井筒摻水可以人為改變油水兩相的流動性質(zhì),由油包水型轉(zhuǎn)換為水包油型,大大降低原油粘度,同時可以增加井液溫度,實現(xiàn)管道含水下降。從我們現(xiàn)場摻水效果來看,粘度小于3000mpa.s,含水大于70%摻水控制在0.5-1m3/d,含水小于70%摻水控制在1-1.5m3/d;粘度在3000-6000mpa.s 之間,含水大于70%摻水控制在1-1.5m3/d,含水小于70%摻水控制在1.5-2m3/d;粘度大于6000mpa.s,含水大于70%摻水控制在1.5-2m3/d,含水小于70%摻水控制在2-2.5m3/d。
部分稠油區(qū)塊不具備摻水升溫條件,可以通過套管加降粘劑方式,改善井筒流動性。首先對現(xiàn)有降粘劑進行各項參數(shù)檢驗,包括有機氯含量、降粘率、溶解性、PH 值,凝點、乳液穩(wěn)定性、自然沉降脫水率等。
其次在現(xiàn)有降粘劑的基礎(chǔ)上,對降粘劑的濃度進行評價試驗。通過實驗,濃度達到0.2%時,降粘率滿足要求[4]。
同時,為了滿足降粘劑與井液充分結(jié)合,對套管加藥進行了改進,實現(xiàn)了連續(xù)滴加,改善了加藥效果。目前井筒加降粘劑油井11 口,通過摸索加藥量,均能保證油井正常生產(chǎn)。
受地面管網(wǎng)熱損失影響,地面原油流動性變差,原油粘在管壁上,導(dǎo)致井口回壓增大、產(chǎn)量損失,嚴重時導(dǎo)致停井。
針對這種情況,研制了井口自動加藥泵,主要是利用柱塞泵的原理,依靠抽油機光桿下行程與彈簧來獲取動力,實現(xiàn)帶壓、計量加藥的目的。
該裝置主要的應(yīng)用范圍是沒有地面摻水的油井。如M120-10-X17 井,該井為拉油井,沒有地面摻水,回壓高,多次清洗地面管線效果不佳,安裝該裝置后,該井回壓由原來最高的6MPa 降低為0.7MPa,生產(chǎn)情況穩(wěn)定。目前應(yīng)用4井次,油井平均回壓由3.2MPa下降到0.5MPa,效果明顯。
微生物采油是指向油井中注入特殊的功能微生物,利用微生物對原油的作用,疏通近井地帶滲流通道,提高洗油效率和單井產(chǎn)量。主要機理是利用外、內(nèi)源微生物結(jié)合,裂解原油、產(chǎn)生生物氣、降粘,疏通孔道、改善原油流動性,提高單井產(chǎn)量[5]。
一是開展外源菌篩選,通過實驗結(jié)果,確定AP-1 和9t作為該井吞吐用外源菌。
二是開展內(nèi)源激活劑篩選。用產(chǎn)出液和注入水混合配制激活劑,每個配方2 個平行樣,各加10ml 原油樣品,通氮氣除氧,60℃靜置培養(yǎng),然后對總菌數(shù)鏡檢,對原油進行乳化分散效果觀察和氣壓檢測,通過試壓觀察激活后總菌數(shù)和產(chǎn)氣量得出結(jié)果。從實驗數(shù)據(jù)可以看出,2 號配方(0.4%碳源+0.2%氮源+0.1 復(fù)合微量元素)的激活菌濃較高,產(chǎn)氣最高,乳化分散較好,所以選擇2 號配方為該井的激活劑配方體系,體系確定后選擇了兩口井進行現(xiàn)場試驗。
外源菌和激活劑注入總量設(shè)計:微生物吞吐劑總量按下式計算:V=3.14R2Hфβ,式中標記取值:V—注入用量,m3;R—處理半徑,m;H—有效厚度,m;ф—孔隙度;β—用量系數(shù)(取1.3)。
J5-X257 井設(shè)計量通過公式計算出:注入總量:300m3。微生物菌液10t,激活劑10t,現(xiàn)場用注入水稀釋至280m3,CO240t,頂替液20m3。開井后,日產(chǎn)液量快速降低,后不出液,關(guān)井。
對于該井未達到增產(chǎn)目的進行了分析,主要是對產(chǎn)出液進行了顯微鏡鏡檢,觀察細菌的濃度,開井后第四天取樣,含油量少,菌濃達到108 個/mL,說明激活情況良好。施工考慮到伴注水對地層水敏傷害,使用的地層水伴注,可能存在配伍性差傷害地層。后期進行了酸化解堵,開井后最高日產(chǎn)液8.1t,目前日液4.5t,日油0.5t。
M14-3-X109 井設(shè)計量:注入總量:200m3。微生物菌液8t,激活劑10t,現(xiàn)場用注入水稀釋至180m3,CO240t,頂替液20m3。開井后,排液2 天,日產(chǎn)液量降低,后不出液,關(guān)井。
對于該井未達到增產(chǎn)目的進行了分析,認為主要原因:一是為二氧化碳冷傷害導(dǎo)致瀝青質(zhì)析出堵塞;二是激活劑與地層不配伍造成的顆粒型堵塞。從J5-X257 井來看,單純無機解堵無法有效解除地層堵塞,因此建議酸化與有機解堵劑進行復(fù)合解堵。
受油井井斜角的影響,普通泵的下泵深度一般不超過45 度,限制了油井的生產(chǎn)壓差。如M137-P11 井,通過該井油藏基本數(shù)據(jù),可以計算出該井的最佳下泵深度為1078m,受井斜的影響,該井實際下泵深度僅850m。
針對這種情況,引進了偏置閥抽油泵,該泵采用液力反饋技術(shù),為桿柱下行提供動力,克服斜井、稠油井桿柱下行摩阻,同時泵閥采用彈簧復(fù)位球閥結(jié)構(gòu),適應(yīng)水平井、大斜度井生產(chǎn)。
目前下入偏置閥泵5 井次,平均增加井斜15.0 度,平均增加泵深132 米,平均增加液量4.7 方,平均增加油量0.4 噸。
(1)采取井筒摻水、加降粘劑能有效的改善稠油在井筒里的流動性,確保高粘度、低含水的油井正常生產(chǎn);
(2)微生物采油應(yīng)充分考慮稠油的溫敏性(二氧化碳對地層的冷傷害),在這個基礎(chǔ)上再進行微生物降粘試驗;
(3)偏置閥泵能有效的提高大斜度井、水平井的下泵深度,增加生產(chǎn)壓差,從而達到增加產(chǎn)量的目的。