張亞輝
(珠海中京電子電路有限公司,廣東 珠海 519100)
本人大學(xué)本科畢業(yè)后在PCB(印制電路板)行業(yè)二十多年,一直從事數(shù)控機(jī)床的維修、保養(yǎng)工作。2005年初三菱激光鉆機(jī)應(yīng)用于本公司生產(chǎn),當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)還做不了維修和調(diào)試,三菱公司派人來(lái)維修調(diào)試又非常昂貴,于是公司2005年10月派本人到日本名古屋三菱制作所學(xué)習(xí)三菱激光鉆機(jī),接受了三菱制作所幾個(gè)部門的聯(lián)合培訓(xùn),是故本人特別精通三菱LASER 1-5代激光鉆機(jī)光路調(diào)教保養(yǎng)維修,對(duì)于該設(shè)備在使用中存在的問(wèn)題點(diǎn)、設(shè)計(jì)缺陷,本人能夠通過(guò)實(shí)際情況進(jìn)行改造,完善功能,使之運(yùn)行更加穩(wěn)定、故障更低、壽命更長(zhǎng)、工作效率更高。同時(shí)本人在附近的培訓(xùn)學(xué)校兼職擔(dān)任電工類和成人本科學(xué)歷教育電子類講師。有一定的理論水平和教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。
由于產(chǎn)能不足,采購(gòu)新的三菱激光鉆機(jī)又非常昂貴,公司決策層召集各部門骨干開(kāi)會(huì),商討如何對(duì)此工序流程進(jìn)行改善。我身為公司的設(shè)備主管工程師,建議將此設(shè)備改造為基于三菱PLC控制的自動(dòng)裝載系統(tǒng)。最終公司高層任命我擔(dān)任本項(xiàng)目的主導(dǎo)人,成功通過(guò)了改造并試運(yùn)行,得到生產(chǎn)部的一致好評(píng),取得滿意的效果。
三菱激光鉆機(jī)設(shè)備改造前的工藝流程圖,如圖1所示。此流程存在的不足如下。
圖1 改造前工藝流程圖
(1)激光加工的前工序是黑化工藝,PCB表面銅經(jīng)過(guò)黑化處理,便于吸收能量;黑化工藝是經(jīng)過(guò)化學(xué)藥水處理的,藥水殘留對(duì)人手有一定腐蝕,也有一些氣味,環(huán)境差,工人多不愿呆在此工序。
(2)人工對(duì)位、放板、計(jì)數(shù)費(fèi)時(shí)費(fèi)力,影響了生產(chǎn)效能,并且容易出錯(cuò)和板面有擦花,造成一定報(bào)廢。
實(shí)現(xiàn)激光鉆機(jī)的自動(dòng)裝載,將長(zhǎng)寬為500 mm×400 mm厚度為1 mm的PCB搬運(yùn)至激光鉆機(jī)工作臺(tái)上,現(xiàn)在的設(shè)計(jì)工藝流程如圖2。
圖2 改造后工藝流程
(1)將20~30塊板平放到小推車托盤上,小推車前面有個(gè)鎖孔,小推車推到裝載機(jī)下面,生產(chǎn)時(shí)由電磁閥推動(dòng)氣缸動(dòng)作將小推車鎖住,達(dá)到固定PCB位置的作用,實(shí)現(xiàn)機(jī)械對(duì)位,免去人工對(duì)位過(guò)程。裝載機(jī)和小車實(shí)物圖3所示。
圖3 裝載機(jī)和小推車圖
(2)裝載機(jī)安裝交流接觸器控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),經(jīng)過(guò)齒輪和鏈條拉動(dòng)支撐架,支撐架裝有電容式傳感器,當(dāng)檢測(cè)到有板時(shí),支撐架帶動(dòng)托盤上升到固定高度,上升高度由對(duì)射型光電傳感器定位。然后裝載機(jī)氣缸推動(dòng)抓盤架下降用吸盤將PCB吸住上升,再由伺服放大器驅(qū)動(dòng)馬達(dá)轉(zhuǎn)動(dòng)絲杠沿導(dǎo)軌移動(dòng)到加工臺(tái)上方,抓盤架再下降放板,然后回到原點(diǎn),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)放板。
(3)抓盤架下降放板結(jié)束后,PLC程序自動(dòng)計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)值在觸摸屏上顯示出來(lái)。
(4)裝載機(jī)上設(shè)有安全門感應(yīng)器和急停按鈕,確保生產(chǎn)安全。
裝載過(guò)程可以實(shí)現(xiàn)手動(dòng)和自動(dòng)控制。控制方式由三菱PLC實(shí)現(xiàn),操作方式則在觸摸屏上選擇。公司決策層經(jīng)過(guò)審慎考慮,決定選擇這種帶有基于三菱PLC控制的自動(dòng)裝載系統(tǒng)的改造方案。
工作流程圖及簡(jiǎn)介,見(jiàn)圖4所示:裝載機(jī)小推車托盤的上下運(yùn)動(dòng)和抓盤上下運(yùn)動(dòng)都由氣缸驅(qū)動(dòng),氣缸由相應(yīng)的電磁閥來(lái)控制,電磁閥由PLC控制。而左右移動(dòng)則由PLC控制伺服放大器,驅(qū)動(dòng)伺服馬達(dá)轉(zhuǎn)動(dòng)絲杠沿導(dǎo)軌運(yùn)動(dòng)。吸盤的吸附由一個(gè)單線圈兩位電磁閥控制。加工機(jī)準(zhǔn)備就緒時(shí),經(jīng)傳感器向PLC輸入信號(hào),PLC控制抓盤下降放板,加工完畢后,經(jīng)另一傳感器向PLC輸入信號(hào),PLC控制抓盤上升重新拿板返回原點(diǎn),之后經(jīng)傳感器發(fā)出裝載機(jī)就緒信號(hào)。裝載機(jī)運(yùn)動(dòng)過(guò)程見(jiàn)圖5所示。
圖4 啟動(dòng)后裝載流程
圖5 裝載機(jī)運(yùn)動(dòng)簡(jiǎn)圖
將裝了PCB的小推車推進(jìn)裝載機(jī),按下上鎖按鈕,上鎖電磁閥通電推動(dòng)氣缸動(dòng)作鎖緊小車,電容感應(yīng)器感應(yīng)有板,托盤馬達(dá)得電,小車托盤上升碰到上限開(kāi)關(guān)停止,待加工PCB到達(dá)預(yù)定高度位置。
在觸摸屏里按下啟動(dòng)按鈕,抓盤下降,碰到下限開(kāi)關(guān)停止,同時(shí)接通吸附電磁閥,吸住板料。
吸住板料后抓盤上升,碰到上限位開(kāi)關(guān)停止。
伺服放大器推動(dòng)伺服馬達(dá)轉(zhuǎn)動(dòng)絲杠,帶動(dòng)抓盤左移,碰到左限位開(kāi)關(guān)停止左移。
若此時(shí)工作臺(tái)上無(wú)板料,臺(tái)面負(fù)壓檢測(cè)開(kāi)關(guān)接通,抓盤下降,碰到下限開(kāi)關(guān)停止下降。
同時(shí)吸附電磁閥斷電,抓盤放松。PLC程序計(jì)數(shù),顯示在觸摸屏上,觸摸屏上有計(jì)數(shù)復(fù)位按鈕,換了料號(hào)可以清零。
放松后,上升電磁閥通電抓盤上升。
伺服放大器推動(dòng)伺服馬達(dá)轉(zhuǎn)動(dòng)絲杠,帶動(dòng)抓盤右移,碰到右限位開(kāi)關(guān)停止右移?;氐皆c(diǎn),裝載機(jī)經(jīng)過(guò)了一步完成了一個(gè)周期的動(dòng)作。當(dāng)小推車?yán)锼邪宥技庸ね戤叄娙莞袘?yīng)器感應(yīng)無(wú)板,蜂鳴器報(bào)警,提醒上板。解鎖電磁閥通電推動(dòng)氣缸動(dòng)作解鎖小車,這時(shí)小推車可以拿出裝板。
裝載機(jī)氣動(dòng)控制圖見(jiàn)圖6所示。
圖6 裝載機(jī)氣動(dòng)控制圖
因?yàn)樗欧姍C(jī)的位移量與輸入脈沖個(gè)數(shù)成正比,伺服電機(jī)的轉(zhuǎn)速與脈沖頻率成正比,所以我們需要對(duì)電機(jī)的脈沖個(gè)數(shù)和脈沖頻率進(jìn)行精確控制。在使用伺服驅(qū)動(dòng)器時(shí),往往需要較高頻率的脈沖,所以就要求所使用的PLC能產(chǎn)生高頻率脈沖。三菱公司的FX2N-48MT輸入輸出各24點(diǎn),本設(shè)計(jì)輸入18點(diǎn),輸出16點(diǎn),完全滿足了我們控制伺服電機(jī)的要求,所以我們選用FX2N-48MT型PLC。
在選擇伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器時(shí),只需要知道電機(jī)驅(qū)動(dòng)負(fù)載的轉(zhuǎn)距要求及安裝方式即可,我們選擇額定轉(zhuǎn)距為1.3 N?m,額定轉(zhuǎn)速為3000 r/min,400 W功率,每轉(zhuǎn)為131072 p/r分辨率的三菱公司HC-KFS43B伺服電機(jī),帶電磁制動(dòng),與之配套使用的驅(qū)動(dòng)器我們選用MR-J2S-40A伺服驅(qū)動(dòng)器。三菱的此款伺服系統(tǒng)能輕易實(shí)現(xiàn)增益設(shè)置,且采用自適應(yīng)振動(dòng)抑止控制,有位置、速度和轉(zhuǎn)距三種控制功能,在這里選擇速度模式。
倉(cāng)庫(kù)有三菱GT1000型觸摸屏,故我們采用此型號(hào)對(duì)伺服電機(jī)進(jìn)行自動(dòng)操作控制和手動(dòng)操作。
主要材料型號(hào)規(guī)格清單表見(jiàn)表1所示。
表1 材料清單
電源和小車托盤電機(jī)電路,見(jiàn)圖7所示。
圖7 小車托盤電機(jī)電路
KM1和KM2控制電機(jī)正反轉(zhuǎn),F(xiàn)R過(guò)流保護(hù),線圈由PLC控制。三菱激光鉆機(jī)自帶三相380V轉(zhuǎn)三相220V變壓器,接入開(kāi)關(guān)電源后提供直流24V電源。(PLC控制系統(tǒng)接線圖、PLC-伺服控制電路圖,PLCI/O分配表略。)
抓盤從D點(diǎn)移動(dòng)到E點(diǎn)時(shí)是伺服放大器控制馬達(dá)轉(zhuǎn)動(dòng),抓盤移動(dòng)的位置受限位開(kāi)關(guān)的控制,所以采用速度控制模式,自動(dòng)控制時(shí)快速,手動(dòng)控制時(shí)慢速,可以通過(guò)兩檔速度來(lái)設(shè)定,DE點(diǎn)限位信號(hào)通過(guò)PLC來(lái)控制,在DE點(diǎn)限位外增加LSP,LSN來(lái)做左右極限保護(hù)。將220V三相電源線L1,L2,L3插頭接入CPN1,將伺服電機(jī)插頭接入CN2,將編碼器插頭接入CNP2,控制線插頭接入CN1B。
X0-X4保留為伺服驅(qū)動(dòng)器專用輸入端口不接,在GOT里實(shí)現(xiàn)手動(dòng)和自動(dòng)控制,Y0-Y5保留為伺服驅(qū)動(dòng)器專用輸出端口。
我們需要用伺服電機(jī)的專用軟件SETUP221E,通過(guò)RS422接口接到伺服系統(tǒng)的CN3上設(shè)定參數(shù)值,具體參數(shù)見(jiàn)表2所示。
表2 參數(shù)值
PLC編程口(422端口)通過(guò)GT01-C50R4-8P數(shù)據(jù)線與觸摸屏422/485端口連接。電纜接屏一側(cè)9針公頭,接PLC一側(cè)圓口8針,DB9F-MD8M。GOT1000編程頁(yè)面可用GT Designer3軟件設(shè)置,自動(dòng)運(yùn)行時(shí)可以在機(jī)器上用按鈕實(shí)現(xiàn),也能在觸摸屏內(nèi)軟元件完成,方便操作。圖8是GOT主頁(yè)面設(shè)計(jì)圖。手動(dòng)操作則完全由軟元件調(diào)用相關(guān)子程式運(yùn)行,節(jié)省PLC輸入點(diǎn),同時(shí)可以看到做板數(shù)量。做完板可以清零。圖9是GOT手動(dòng)頁(yè)面設(shè)計(jì)圖。
圖8 GOT主頁(yè)面圖
圖9 GOT手動(dòng)頁(yè)面圖
在程序編寫完成以后,需要對(duì)程序進(jìn)行調(diào)試,三菱編程軟件可以利用他自帶的模擬仿真功能,在電腦上進(jìn)行仿真調(diào)試,待程序調(diào)試完成后,下載到設(shè)備PLC進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行調(diào)試,本程序經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試和使用,我廠PCB激光鉆孔實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)裝載功能。
我們廠實(shí)行兩班倒,改造前1個(gè)員工1個(gè)班開(kāi)2臺(tái)機(jī),改造后1個(gè)員工1個(gè)班開(kāi)4臺(tái)機(jī)。平均1臺(tái)機(jī)1天節(jié)約了0.5個(gè)人的成本,1個(gè)人按1年5萬(wàn)成本計(jì)算,平均1臺(tái)機(jī)1年節(jié)約了2.5萬(wàn)。
改造前每3天報(bào)廢1塊板,成本1000元;改造后幾乎沒(méi)有報(bào)廢,1年可節(jié)約12萬(wàn)。
PCB藥水殘留和氣味對(duì)員工影響很大,改造后減少了直接接觸機(jī)會(huì),得到生產(chǎn)部的點(diǎn)贊。
本文針對(duì)三菱激光鉆機(jī)加工工序效率低下、報(bào)廢率高等缺點(diǎn),設(shè)計(jì)出了PLC外部接線圖和控制梯形圖,利用PLC和觸摸屏對(duì)三菱激光鉆機(jī)控制系統(tǒng)進(jìn)行改造,使改造后的加工工序降低了故障率和報(bào)廢率,同時(shí)使本工序工作效率大大提高,增加了產(chǎn)能,降低了生產(chǎn)成本。
致謝:本人在撰寫過(guò)程中,公司高層和相關(guān)部門的工程師對(duì)本文的修改提供的意見(jiàn),謹(jǐn)此致謝!