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        空預(yù)器堵塞原因及處理技術(shù)研究

        2021-08-24 06:41:40
        關(guān)鍵詞:冷端預(yù)器飛灰

        郭 建

        (寧電投西夏熱電有限公司,銀川 750021)

        1 空預(yù)器堵塞現(xiàn)象分析

        202 0 年7月初以來,西夏熱電有限公司#4機運行工況出現(xiàn)異常,具體表現(xiàn)為引風(fēng)機電流大幅波動,爐膛負壓波動增大,空預(yù)器的煙氣側(cè)進出口壓差均增大。這些數(shù)據(jù)表明,空預(yù)器出現(xiàn)了堵塞。在這種情況下運行時,引風(fēng)機電耗電量增加,煙氣通流量減少,有可能導(dǎo)致引風(fēng)機失速,從而導(dǎo)致負壓波動鍋爐滅火,嚴重影響機組安全運行。

        202 0 年5—7月#4爐部分運行參數(shù)如表1所示。從表1數(shù)據(jù)可以看出:在相同負荷下,從6月25日至6月30日,空預(yù)器煙氣側(cè)差壓基本沒有變化;從7月5日至7月9日,空預(yù)器差壓上升幅度較大,說明空預(yù)器開始堵塞。由于空預(yù)器堵塞是一個逐步的過程,需要分析各種原因。

        表1 2020年5—7月#4爐部分運行參數(shù)

        2 空預(yù)器堵塞原因分析

        202 0 年6—7月#4爐煤粉細度如表2所示,并重點分析了空預(yù)器堵塞的原因。

        2.1 煤粉細度粗,超過設(shè)計值

        西夏熱電二期鍋爐設(shè)計煤種煤粉細度R90為22%。從表2的數(shù)據(jù)可以看出,近期#4鍋爐入爐煤的煤粉細度R90普遍在40%左右,嚴重偏離了設(shè)計值。煤粉細度的不合格,不僅會使煤粉燃燒不完全,也會導(dǎo)致煙氣中粗灰含量增多。隨著煙氣的流動,顆粒較大的灰分會逐漸在尾部煙道聚集,導(dǎo)致空預(yù)器發(fā)生不同程度的阻塞[1]。

        表2 2020年6—7月#4爐煤粉細度表[單位:R90(%)]

        2.2 脫硝反應(yīng)系統(tǒng)運行工況不佳

        從表1可以看出,在低負荷工況下,SCR入口煙氣溫度偏低,脫硝入口SO2超標。從7月5日開始,氨逃逸量嚴重超標。SCR脫銷反應(yīng)區(qū)催化劑合適溫度要求控制在310~430 ℃。當溫度過低時,脫銷催化效率必然會有所下降。為了保證煙氣排放達到環(huán)保要求,只能加大噴氨流量,導(dǎo)致氨逃逸率增大[2]。

        由于脫銷系統(tǒng)采用的是選擇性催化還原系統(tǒng),還原劑會有選擇地與煙氣中的NOX反應(yīng)生成N2和水。然而,在煙氣脫銷的同時,還原劑也會與煙氣中的SO2反應(yīng)生成副產(chǎn)物NH4HSO4[3]。生成NH4HSO4的量與煙氣中NH3、SO2的濃度以及煙氣溫度都有關(guān)系。煙氣中NOX和SO2濃度越高,煙氣溫度越低,生成NH4HSO4的量就越多。#4機長期在低負荷段運行,SCR入口溫度基本都在300 ℃以下,嚴重偏離設(shè)計最低溫度310 ℃。為了保證達到環(huán)保要求,只能使噴氨量增大。7月5日以后的氨逃逸普遍都在8 mg·Nm-3以上,遠遠超過空預(yù)器氨逃逸的設(shè)計指標3 mg·Nm-3。SCR入口SO2含量普遍在2 000 mg·Nm-3以上,遠遠超過設(shè)計值1 587 mg·Nm-3。在氨逃逸量增大、脫硝入口SO2含量偏高和較低的反應(yīng)溫度下,不可避免地生成更多的NH4HSO4[4]。

        NH4HSO4是一種粘度極高的物質(zhì),熔點為147 ℃,沸點為350 ℃。在此溫度區(qū)間內(nèi),NH4HSO4為熔融狀態(tài),而處于液態(tài)的NH4HSO4具有極強的粘性。這種狀態(tài)下的NH4HSO4極易捕捉煙氣中的飛灰,一旦積累在空預(yù)器蓄熱片上,會進一步吸附流通煙氣中的飛灰,最終導(dǎo)致空預(yù)器阻塞[5]。

        2.3 空預(yù)器冷端綜合溫度偏低

        冷一、二次風(fēng)溫度越低,旋轉(zhuǎn)至煙氣側(cè)的換熱元件溫度越低,進入空預(yù)器經(jīng)過換熱后的煙氣溫度對應(yīng)降低。當煙氣溫度降至NH4HSO4熔點以下時,煙氣中的液滴狀NH4HSO4會在空預(yù)器冷端的傳熱元件上凝固,造成空預(yù)器冷端積鹽與結(jié)垢,進而影響空預(yù)器的正常運行??疹A(yù)器出口排煙溫度越低,NH4HSO4在空預(yù)器上沉積的區(qū)間越長。同時,煙氣中存在的SO2會與氧氣和水發(fā)生反應(yīng)生成硫酸蒸汽,煙氣中的硫酸蒸汽露點一般在120 ℃左右,當煙溫降到硫酸蒸汽的露點時,硫酸蒸汽會在空預(yù)器管壁上凝結(jié)。硫酸蒸汽不僅會腐蝕管壁,也會吸附煙氣中的飛灰,從而加劇空預(yù)器積灰。

        為了防止空預(yù)器NH4HSO4凝固和發(fā)生低溫腐蝕,空預(yù)器對排煙溫度有一定的要求。空預(yù)器的冷端綜合溫度(空預(yù)器出口煙氣溫度與冷端空氣溫度之和)設(shè)計值為140 ℃。若空預(yù)器冷端綜合溫度高于設(shè)計值,NH4HSO4也不會在空預(yù)器冷端大量堆積。從表1的數(shù)據(jù)可以看出,從6月份以來,在175 MW負荷下,空預(yù)器出口排煙溫度長期在90 ℃左右,空預(yù)器冷端綜合溫度為130 ℃左右,排煙溫度低于設(shè)計值??疹A(yù)器冷端的NH4HSO4的沉積區(qū)域較大,冷端吹灰器可能無法滿足需求。

        2.4 煤質(zhì)突然變化導(dǎo)致煙氣中飛灰含量突然增大

        自2020年7月初,西夏熱電供煤逐步緊張,銀南煤已無存煤,#4機原煤倉主要使用的是銀北煤。銀北煤存在煤粒較硬難磨制、飛灰含量偏大的問題。由于煤質(zhì)較差,#4機發(fā)生了多次輸灰困難和電場停運等事故。煙氣中飛灰含量突然增大,導(dǎo)致空預(yù)器堵塞程度突然加劇,也是導(dǎo)致空預(yù)器發(fā)生堵塞的原因之一。

        3 改進措施

        3.1 檢查磨煤機分離器

        針對煤粉細度過粗、偏離設(shè)計值的問題,西夏熱電積極聯(lián)系西安電力調(diào)試所檢查磨煤機分離器。調(diào)整后,磨煤機出口煤粉細度得到了改善。

        3.2 控制鍋爐氧量和噴氨量

        在環(huán)保條件滿足的情況下,嚴格控制鍋爐氧量和噴氨量,減少氨逃逸,提高脫硝入口排煙溫度。為了盡可能減少NH4HSO4的生成,要求控制氧量,合理噴氨,維持SCR出口NOX高限運行。在低負荷工況下,通過改變磨組運行和二次風(fēng)調(diào)門開度等方式,提高火焰中心溫度,從而提高SCR入口煙氣溫度,保證SCR脫硝反應(yīng)區(qū)催化劑活性。

        3.3 提高空預(yù)器冷端綜合溫度

        一般暖風(fēng)器在冬季投入運行,夏季退出運行。針對這次事故,在7月15日將暖風(fēng)器投入運行。暖風(fēng)器投入運行后,進口空氣溫度升高,空氣吸熱量減少,排煙溫度也隨之升高,冷端綜合溫度提升到了140 ℃以上,滿足空預(yù)器冷端綜合溫度的設(shè)計要求。

        3.4 合理配煤,減少煙氣中的飛灰含量

        針對這次事故,在發(fā)現(xiàn)空預(yù)器有堵塞現(xiàn)象后,西夏熱電積極采購原煤,根據(jù)飛灰情況迅速改變銀南、銀北煤配比。經(jīng)過處理,煙氣中飛灰含量過量問題得到了緩解。經(jīng)過上述措施的處理,從表1可以看出,從7月20日開始,空預(yù)器煙氣側(cè)差壓逐步緩慢下降,空預(yù)器堵塞的異常工況得到了改善。

        4 結(jié)語

        目前,在我國的火電廠中普遍存在著空預(yù)器堵塞的問題。雖然在設(shè)計過程中充分考慮了如何預(yù)防空預(yù)器堵塞,但實際運行中依然會因為各種原因?qū)е驴疹A(yù)器發(fā)生積灰堵塞。因此,應(yīng)采取適當措施保證堵塞不再惡化,如調(diào)整煤粉細度、提高排煙溫度、減少氨逃逸以及減少飛灰含量等,并在各種事故中總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),不斷完善和改善空預(yù)器工作條件。

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