拾 松
(上海電氣研砼(徐州)重工科技有限公司, 江蘇 徐州 221000)
當前國家大力推廣裝配式建筑, 且技術(shù)發(fā)展愈加成熟,因而裝配式橋梁也越發(fā)普及,但是生產(chǎn)設(shè)備的自動化程度仍然不高,主要工序仍是人工操作,不僅費時費力,且預(yù)制件質(zhì)量水平因人而異,很難做到標準化生產(chǎn)。在橋面板的預(yù)制生產(chǎn)工序中,振搗工序尤為重要,直接影響到橋面板的最終質(zhì)量,過振將引起混凝土分層離析,振搗不足則無法排出氣泡,導(dǎo)致混凝土強度下降,本文設(shè)計的這種全自動排振機,不但提高了生產(chǎn)效率,而且使得振搗標準化成為可能。
如圖1 所示,排振機由主框架、行走模塊、升降排振模塊構(gòu)成。 橋面板模臺由自動牽引車拖動,按照固定步進距離從排振機下通過, 排振機在步進停止間隙完成每一分區(qū)的振搗工序。
圖1 排振機結(jié)構(gòu)圖和側(cè)視圖
行走模塊主要由行走框架、 變頻電機、 齒輪齒條組成,帶動所有升降排振模塊相對于橋面板模臺水平移動,從而在一定范圍內(nèi)改變振搗棒相對于橋面板模臺內(nèi)鋼筋間隙的插入位置,這樣配合橋面板模臺的步進距離,可以方便適應(yīng)不同型號橋面板不同距離的鋼筋間隙, 這種靈活的設(shè)計便于日后的調(diào)試, 也考慮到了甲方可能提出的新要求。
升降排振模塊共有4 套, 每套都包含1 套升降模塊和1 套排振模塊。 升降模塊主要由同步雙伺服電缸,升降支架構(gòu)成,而排振模塊安裝在升降支架上。排振模塊由16根高頻振搗棒組成。 當行走模塊配合橋面板模臺運動,使得橋面板鋼筋間隙位于振搗棒下方時候, 升降模塊帶動排振模塊下降, 以快插慢提的工作方式完成對橋面板預(yù)制件的振搗。
本項目設(shè)計的排振機電控系統(tǒng)也參照機械設(shè)計,分為了行走、升降、排振三模塊控制相應(yīng)的機械模塊,共用一臺西門子高端PLC 進行邏輯控制, 方便程序調(diào)試及后期可能出現(xiàn)的電控增刪。在實際工作中,首先將一整塊橋面板預(yù)制件劃分為多個振搗區(qū)域, 將振搗區(qū)域數(shù)據(jù)通過觸摸屏輸入排振機PLC, 在手動調(diào)整完畢排振機振搗棒間距后,開始自動排振,排振機PLC 與牽引車PLC 進行數(shù)據(jù)交換, 等待自動牽引車將橋面板模臺停在準確排振位置,隨后按照程序設(shè)計的升降速度、插入深度、振搗頻率、振搗次數(shù)及振搗時長,完成當前區(qū)域的振搗工序,然后命令牽引車步進,開始進行下一區(qū)域的振搗工序,如此重復(fù),直至完成整個橋面板的振搗工序,從而加強了振搗工序的質(zhì)量控制,保證了橋面板預(yù)制件的最終質(zhì)量。
為便于排振機振搗棒更精準的對準由牽引車拖動的橋面板模臺內(nèi)的鋼筋間隙, 排振機可以水平在一定范圍內(nèi)移動,由于橋面板鋼筋間隙最小只有50mm,而振搗棒直徑約30mm,所以排振機行走模塊在執(zhí)行行走動作時誤差不能超過10mm,并且考慮日后鋼筋設(shè)計間隙可能會改為更小數(shù)值,所以排振機行走誤差控制在2mm,利用變頻器控制電機慢速行駛, 并結(jié)合齒輪齒條預(yù)防可能發(fā)生的排振機行走輪打滑故障, 再利用編碼器實時反饋當前行走準確位置給PLC 進行運動控制, 實踐證明如此電控方式滿足精度要求。
在設(shè)計升降模塊時, 考慮到低慣量伺服電機雖然有著更佳的動態(tài)性能, 但是雙軸同步提升下降運動的設(shè)計要點一方面是平穩(wěn)性,所以選擇了SIMOTICS 高慣量伺服電機,使用西門子SINAMICS V90 伺服驅(qū)動,二者組成了性能優(yōu)越,易于使用的伺服系統(tǒng);另一方面是同步性,所以選擇了CPU1515-2PN 高端CPU 作為排振機的主CPU, 通過高端CPU 的同步運動功能提高同步性,而且通過PN 通訊可以方便的與V90 伺服驅(qū)動進行數(shù)據(jù)交換,PLC 與眾多伺服驅(qū)動之間只需要1 根屏蔽網(wǎng)線連接, 省去了脈沖串PTO 方式控制伺服驅(qū)動的大量硬接線,極大的減少了布線工作量和后期維護難度。
為確保伺服電缸的電氣精度足夠且不會在控制系統(tǒng)斷電后丟失當前位置,伺服電機編碼器選用20 位+12 位多圈絕對值編碼器;同時因電缸做垂直升降運動,所以伺服電機必須搭配抱閘附件,確保靜止狀態(tài)下軸的穩(wěn)定性。
為了方便操作工對設(shè)備運行狀況進行監(jiān)控, 操控及修改參數(shù),排振機選用威綸通MT8102IE 觸摸屏作為人機界面,此款觸摸屏支持以太網(wǎng)通訊,只需接入排振機的主交換機端口,便可以與CPU1515-2PN 進行數(shù)據(jù)交換。
排振機操作程序可以在手動操作、部件聯(lián)動、全自動之間進行切換, 手動操作模式下可以控制各個運動元件單獨動作,一般是用于調(diào)試或者排除故障;部件聯(lián)動模式下,幾個相關(guān)聯(lián)的運動元件一起協(xié)作完成部分復(fù)雜動作;全自動模式下, 排振機自動與模臺牽引車協(xié)作完成排振工序。
啟動全自動排振后,根據(jù)數(shù)據(jù)庫信息,排振機水平移動至配合此種型號模臺的排振位置, 隨后排振機PLC 命令牽引車拖動橋面板模臺至排振位置1 號位, 橋面板模臺就位后, 排振機根據(jù)數(shù)據(jù)庫中記錄的1 號區(qū)域振搗時長、振搗頻率等信息,完成1 號區(qū)域的振搗工序,然后命令牽引車拖動橋面板至排振位置2 號位, 開始進行2 號區(qū)域的振搗工序,如此循環(huán),直至完成整塊橋面板的振搗工序后,命令牽引車將橋面板運輸至預(yù)養(yǎng)窯進行養(yǎng)護。
本項目設(shè)計全自動排振機已經(jīng)在某交通集團的某橋面板生產(chǎn)基地投入使用, 實踐證明全自動排振機能夠極大提高振搗效率, 降低工人勞動強度并減少人為因素對生產(chǎn)質(zhì)量造成的不可控影響, 對橋面板預(yù)制件標準化生產(chǎn)流程的推進有重要積極作用。