楊 茂
招遠(yuǎn)市河西金礦 山東招遠(yuǎn) 265400
充 填法是金屬礦山常用的一種采礦方法,即隨著回采工作面的推進(jìn),逐步采用充填料充填采空區(qū)的采礦方法[1]。充填采礦法先后經(jīng)歷了干式、碎石水砂泥漿膠結(jié)、分級尾砂充填、全尾砂充填等技術(shù)發(fā)展歷程,當(dāng)前膏體充填是國內(nèi)研究和應(yīng)用的最新科技[2]。尾砂是礦山的固體廢料,同時(shí)做為充填的主要材料。近年來國家對于固體廢料的管理政策逐步收緊,尾砂充填成為金屬礦山生產(chǎn)運(yùn)營的一項(xiàng)重要工作。關(guān)于嚴(yán)防十類非煤礦山生產(chǎn)安全事故的通知 (安監(jiān)總管一〔2014〕48 號) 中要求:新建地下礦山首先要選用充填采礦法。尾礦屬于固體廢物,每噸征稅15 元,這給企業(yè)的運(yùn)營帶來壓力。2020 年《防范化解尾礦庫安全風(fēng)險(xiǎn)工作方案》正式實(shí)施,其工作目標(biāo)是“自 2020 年起,在保證緊缺和戰(zhàn)略性礦產(chǎn)礦山正常建設(shè)開發(fā)的前提下,全國尾礦庫數(shù)量原則上只減不增,不再產(chǎn)生新的 ‘頭頂庫’”。
做好充填管理,不僅符合國家相關(guān)法規(guī)要求,而且對提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益、加強(qiáng)安全管理工作、減少對地表生態(tài)環(huán)境的破壞、減少固體廢棄物地表堆存量等意義重大。
膏體充填是將一種或多種礦山固體廢棄物料與水制成具有一定穩(wěn)定性、流動性、可塑性的牙膏狀漿體,在外加力 (泵) 或重力作用下以結(jié)構(gòu)流的形態(tài),通過管道輸送到地下采空區(qū)。國內(nèi)通常采用塌落度和分層度來表征膏體,膏體的塌落度為 15~25 cm,分層度小于 2 cm。膏體須有“三不”特征,即不離析、不沉淀、不脫水。
膏體充填的關(guān)鍵在于膏體濃密 (濃縮)。通過多年的發(fā)展,尾礦濃密技術(shù)已從過濾分離發(fā)展到沉降分離,從離心沉降發(fā)展到大型連續(xù)絮凝沉降。尾砂脫水濃縮工藝主要有 2 種:以過濾/壓濾設(shè)備為核心的脫水工藝;以濃密機(jī)為核心的脫水工藝。后者具有工藝簡單、效果好、能耗低的優(yōu)點(diǎn)。膏體濃密機(jī)可將低質(zhì)量分?jǐn)?shù)尾砂漿直接濃縮成膏狀底流,筆者著重對膏體濃密 (濃縮) 設(shè)備技術(shù)進(jìn)行探討。
常規(guī) (有耙) 膏體濃密機(jī)的結(jié)構(gòu)如圖 1 所示,主要由機(jī)體及耙式系統(tǒng)構(gòu)成。由于內(nèi)部有機(jī)械驅(qū)動裝置,設(shè)備運(yùn)行時(shí)必須對流量、入料質(zhì)量分?jǐn)?shù)、底流質(zhì)量分?jǐn)?shù)等參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格控制,防止出現(xiàn)壓耙事故,且需要投入一定的人力、物力對驅(qū)動機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作維護(hù)及定期檢修。
圖1 常規(guī) (有耙) 膏體濃密機(jī)的結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of conventional (raked) paste thickener
濃密機(jī)的耙式系統(tǒng)包括耙架內(nèi)部構(gòu)件和外部構(gòu)件,內(nèi)部構(gòu)件由耙架支架及掛泥耙等組成,外部構(gòu)件由耙架傳動機(jī)構(gòu)和監(jiān)測儀器組成。耙架的傳動機(jī)構(gòu)安裝在濃密機(jī)頂部,在 0.176 r/min 的速度下恒定轉(zhuǎn)動。旋轉(zhuǎn)時(shí),耙架促使泥漿向濃密機(jī)底部運(yùn)動,同時(shí)向下壓密砂漿,有利于提高底流質(zhì)量分?jǐn)?shù)。
常規(guī) (有耙) 膏體濃密機(jī)已應(yīng)用在新疆拜什塔木銅礦、哈爾濱金大礦業(yè)及馳宏會澤鉛鋅礦等礦山。
山東某金礦采用充填采礦法進(jìn)行井下生產(chǎn),充填工藝為分級尾砂充填、全尾充填,但仍有部分分級后細(xì)粒尾砂及砂倉溢流中的細(xì)微顆粒等需要排至尾礦庫,無法實(shí)現(xiàn)無尾排放。尾礦庫距離廠區(qū)約 4 km,尾礦庫澄清水需回收利用,排尾費(fèi)用及回水費(fèi)用較大,每年需電費(fèi)約 25萬元;加上人員工資、備件消耗及管理費(fèi)用等,每年需約 50 余萬元;每年繳納固廢排放環(huán)境保護(hù)稅費(fèi) 50 余萬元,合計(jì)年運(yùn)營成本在百萬元以上。
該礦與山東科技大學(xué)聯(lián)合進(jìn)行膏體濃縮工藝試驗(yàn),由山東某工程設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì)施工,研制出一種新型無耙膏體濃縮機(jī),如圖 2 所示。
圖2 無耙膏體濃縮機(jī)現(xiàn)場圖Fig.2 Field photo of non-rake paste thickener
無耙膏體濃密機(jī)主要由主體結(jié)構(gòu)、入料裝置、疏水導(dǎo)桿、溢流裝置、絮凝裝置、底流循環(huán)以及自動控制系統(tǒng)等組成,如圖 3 所示。
圖3 無耙膏體濃密機(jī)的結(jié)構(gòu)Fig.3 Structure of non-rake paste thickener
3.1.1 主體結(jié)構(gòu)
無耙膏體濃密機(jī)與常規(guī)濃密機(jī)的區(qū)別,主要表現(xiàn)在高度及深錐上。常規(guī)濃密機(jī)層高一般在 3 m 左右,而且錐角較小,一般為 8°~ 15°;無耙濃縮機(jī)總高28 m,上部為 10 m 直壁段,底部為 2 m 集料桶,中間部分為錐體,錐角為 40°。
無耙膏體濃密機(jī)運(yùn)用重力壓縮原理,沉淀物在錐體底部承受較大的重力壓縮作用,使底流的固體含量很高,從而形成膏體。
為保證濃密機(jī)池體的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度及穩(wěn)定性,錐體下部采用 Q345 型 δ22 的鋼板、中上部采用 Q235 型 δ20的鋼板制成,并在池體外每間隔 1.2~2.0 m 增加一道加強(qiáng)肋,加強(qiáng)肋由 140×90 型角鋼圍制而成。
3.1.2 入料裝置
新型入料裝置主要由入料桶、旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向管、布料錐體等部分組成。該裝置利用旋流原理,使布料更加均勻;在布料過程中,礦漿與絮凝劑充分混合,提高了沉降效果,減少了絮凝劑用量,降低了生產(chǎn)成本。該裝置不僅解決了布料短路的問題,還提高了濃密機(jī)的處理量。
3.1.3 疏水導(dǎo)桿
沿濃密機(jī)池體內(nèi)部四周布置 4 組疏水導(dǎo)桿,每組由 5 根導(dǎo)管組成。該裝置能有效析出絮團(tuán)中的水分,進(jìn)一步提升絮凝后礦漿的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。
3.1.4 溢流裝置
在濃密機(jī)頂部均勻布置 6 道集水槽,集水槽頂部為鋸齒形,并與外部溢流槽相連接,共同形成溢流堰,增大了沉降面積,促進(jìn)了沉降效果,確保溢流水澄清效果。
3.1.5 絮凝裝置
為驗(yàn)證沉降效果,利用流量為 3 000 L/h 的 HBKJ-3000 型絮凝劑添加裝置進(jìn)行了沉降試驗(yàn)。該裝置能夠按照設(shè)定質(zhì)量分?jǐn)?shù)自行制備絮凝劑,并通過計(jì)量泵進(jìn)行絮凝劑連續(xù)定量自動添加,以提高沉降效果。自然沉降曲線如圖 4 所示,絮凝沉降曲線如圖 5 所示。
圖4 自然沉降曲線Fig.4 Natural settling curve
圖5 絮凝沉降曲線Fig.5 Flocculation settling curve
由圖 4 可知,采用自然沉降時(shí),最佳沉降時(shí)間為 30~40 min。由圖 5 可知,添加 10、20、30 和 50 g/t 絮凝劑后,沉淀效果不同,最佳沉降時(shí)間為 2~4 min,最佳絮凝劑用量為 20~30 g/t。
3.1.6 底流循環(huán)系統(tǒng)
為提高濃密機(jī)底部高質(zhì)量分?jǐn)?shù)礦漿的均勻性與流動性,且有助于錐體循環(huán)排料,在集料桶底部安裝剪切泵循環(huán)系統(tǒng),將底部高質(zhì)量分?jǐn)?shù)礦漿從集料桶抽出后,再打入集料桶進(jìn)行低位循環(huán)。在循環(huán)管路上安裝電動閥門,通過底泥壓力傳感器采集數(shù)據(jù)并設(shè)置運(yùn)行程序,達(dá)到設(shè)定參數(shù)后剪切泵將自動運(yùn)行。為防止料漿長時(shí)間淤積堵塞管路,在管路上設(shè)置反沖洗裝置,利用高壓清水泵沖洗疏通管路。
3.1.7 自動控制系統(tǒng)
在膏體濃密機(jī)上安裝自動控制系統(tǒng),包括 PLC自控裝置、自動加藥機(jī) (絮凝劑)、西門子污泥界面儀、羅特蒙斯底泥壓力傳感器、超聲波濃度計(jì)、流量計(jì)等。底流循環(huán)系統(tǒng)根據(jù)儀表檢測數(shù)據(jù)和程序設(shè)定自動運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了對濃縮機(jī)運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)監(jiān)控、自動添加絮凝劑等功能。
為便于操作和維護(hù),在濃密機(jī)底部設(shè)置檢修口、外部設(shè)置爬梯等相關(guān)附屬設(shè)施,同時(shí)安裝照明及監(jiān)控,由此組成一套完備的無耙膏體濃密機(jī)。
與常規(guī) (有耙) 膏體濃密機(jī)相比,無耙膏體濃密機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)是沒有耙式系統(tǒng),省去繁瑣的內(nèi)部耙架及外部傳動機(jī)構(gòu)等,主要有以下優(yōu)點(diǎn):
(1) 簡化結(jié)構(gòu),減少施工費(fèi)用和投入成本,縮短施工周期;
(2) 運(yùn)行過程中沒有動能消耗,可以節(jié)省電費(fèi);
(3) 不需要配置人員進(jìn)行操作控制及檢修維護(hù)作業(yè);
(4) 沒有耙式系統(tǒng)易損件的消耗,減少了備件消耗及維護(hù)管理費(fèi)用;
(5) 可以避免因暫停等異常情況所導(dǎo)致的壓耙事故。
總之,無耙膏體濃密機(jī)結(jié)構(gòu)簡單、便于制作、操作簡便、故障率低,日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用少,而且能夠達(dá)到所設(shè)計(jì)的工藝要求。
2018 年初,無耙膏體濃密機(jī)正式在該金屬礦山試運(yùn)行,溢流尾砂 (尾砂流量為 31.25 t/h、質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 11.5%) 由砂倉自流至泵站,再由泵站渣漿泵輸送至濃密機(jī)入料口,同時(shí)添加絮凝劑。絮凝劑初始質(zhì)量分?jǐn)?shù)設(shè)置為 0.5‰,根據(jù)濃密機(jī)運(yùn)行沉降效果來看,頂部澄清水區(qū)顆粒物較少,遂逐步降低絮凝劑質(zhì)量分?jǐn)?shù),最終將絮凝劑質(zhì)量分?jǐn)?shù)調(diào)整為 0.33‰,亦能滿足使用要求。濃密機(jī)連續(xù)入料運(yùn)行 48 h,底流質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在 55%~65%,可以連續(xù)排放膏體 2~3 h,達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
現(xiàn)場同時(shí)配置膠固粉料倉、微粉秤、攪拌槽、渣漿泵等混合活化輸送裝置,經(jīng)攪拌混合后泵送至井下進(jìn)行充填,真正實(shí)現(xiàn)全尾充填和無尾排放。頂部溢流堰的溢流水自流進(jìn)入選礦廠生產(chǎn)水池回收利用,滿足尾礦庫安全管理、尾礦回水輸送、環(huán)境保護(hù)等諸多要求,并且降低了生產(chǎn)成本,提高了礦山的經(jīng)濟(jì)效益。
自 2018 年至 2020 年,運(yùn)行 3 a 的時(shí)間,累計(jì)經(jīng)濟(jì)效益約為 389.7萬元,其中排尾及回水電費(fèi) 78.9萬元,人員工資、備件消耗及管理費(fèi)用 157.2萬元,繳納固廢排放環(huán)境保護(hù)稅費(fèi) 153.6萬元。
無耙膏體濃密機(jī)經(jīng)過 3 a 多的連續(xù)運(yùn)行,達(dá)到了膏體制備的標(biāo)準(zhǔn),各項(xiàng)指標(biāo)符合設(shè)計(jì)要求,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了膏體充填。
無耙膏體濃密機(jī)技術(shù)的應(yīng)用,可以實(shí)現(xiàn)膏體制備繼而進(jìn)行膏體充填,真正實(shí)現(xiàn)了金屬礦山的全尾充填及無尾排放,不僅響應(yīng)國家節(jié)能減排的政策要求,而且有利于尾礦庫安全管理,增加尾礦庫服務(wù)年限,降低生產(chǎn)成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)也是建設(shè)綠色礦山的必備要素。