胡桂花,田 野,王媛媛,畢前前
1洛陽(yáng)礦山機(jī)械工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司河南洛陽(yáng) 471039
2礦山重型裝備國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 河南洛陽(yáng) 471039
斗 輪堆取料機(jī)是一種連續(xù)、高效、低耗的散料裝卸機(jī)械,廣泛應(yīng)用于電廠、港口等裝卸煤炭、礦石的大型原料場(chǎng)。懸臂是斗輪堆取料機(jī)的主要承載構(gòu)件,斗輪在臂架頭部,斗輪的轉(zhuǎn)動(dòng)和臂架的俯仰及回轉(zhuǎn)共同完成取料工作,臂架俯仰機(jī)構(gòu)雙液壓缸可以調(diào)整懸臂俯仰角度,液壓系統(tǒng)滿足臂架俯仰系統(tǒng)受力變化時(shí)的平穩(wěn)性,給液壓缸的上腔施加背壓,確保臂架在俯仰過(guò)程中運(yùn)行平穩(wěn)無(wú)異常振動(dòng)、無(wú)沖擊。
工作中發(fā)現(xiàn),秦皇島港口的堆取料機(jī)懸臂出現(xiàn)左右交替下降、劇烈的扭轉(zhuǎn)振動(dòng)現(xiàn)象,由于臂架長(zhǎng)期承受交變載荷和沖擊載荷,加速了懸臂疲勞失效和液壓缸支撐失穩(wěn),存在安全隱患。
為查明振動(dòng)原因,保障設(shè)備和人員安全,筆者利用德國(guó) CAESAR 公司“MOPS 模塊式信號(hào)采集系統(tǒng)”對(duì)俯仰液壓缸鉸點(diǎn)部位進(jìn)行應(yīng)力測(cè)試,分析應(yīng)力變化并提出解決方法。
在測(cè)試中發(fā)現(xiàn),臂架下俯到水平位置附近時(shí)出現(xiàn)扭振。由應(yīng)力測(cè)試曲線可以看出,左右液壓缸鉸點(diǎn)部位應(yīng)變不一致,相位差為 180°(見(jiàn)圖 1)。應(yīng)變曲線變化是液壓缸壓力交替變化導(dǎo)致的。
圖1 改造前左右液壓缸支座應(yīng)力應(yīng)變曲線
該設(shè)備投入使用近 30 a,俯仰液壓系統(tǒng)已多次維修改造,其液壓缸俯仰系統(tǒng)實(shí)際液壓控制原理如圖 2所示。
圖2 堆取料機(jī)臂架俯仰系統(tǒng)原理
動(dòng)臂下降時(shí),液壓油進(jìn)入液壓缸上腔,其壓力由溢流閥調(diào)定,液壓缸下腔節(jié)流閥開(kāi)啟,當(dāng)P1口液壓油回油壓力下降一定值時(shí),液控單向閥在控制壓力作用下打開(kāi),液壓缸下腔回油動(dòng)臂下降。由于節(jié)流閥的液阻作用及其平衡重力的需要,當(dāng)P1口壓力迅速上升到一定值時(shí),P1口壓力反用于控制活塞,造成控制壓力不足而使液控單向閥關(guān)閉。關(guān)閉后P1口壓力再次下降一定值時(shí),控制壓力又將液控單向閥打開(kāi)。如此反復(fù),造成動(dòng)臂下降過(guò)程不穩(wěn)定,引起振動(dòng)。閥件個(gè)體的差異與臂架的柔性鋼結(jié)構(gòu)造成左右液壓缸負(fù)載交替變化,進(jìn)而引起閥的啟閉隨著液壓缸負(fù)載的變化而變化,這是因負(fù)載對(duì)控制活塞的阻尼過(guò)大引起。
無(wú)獨(dú)立泄油口的液控單向閥是內(nèi)泄結(jié)構(gòu),控制活塞開(kāi)啟時(shí)受回油口壓力P1的反向作用阻止單向閥開(kāi)啟,臂架下降需要平衡臂架的自重。P1較大,需要較大的控制油壓。以內(nèi)泄式 A1Y 類液控單向閥為例,其控制壓力為 (1.6+P1) MPa,已接近系統(tǒng)最大壓力 18 MPa;獨(dú)立外泄口 A2Y 類液控單向閥,其控制壓力為 (1.6+20%P1) MPa。二者需要的控制壓力差別較大,一般較小負(fù)載采用內(nèi)泄式液控單向閥,較大負(fù)載采用具有獨(dú)立外泄口的液控單向閥。
通過(guò)對(duì)液壓系統(tǒng)進(jìn)行研究,采用具有獨(dú)立外泄口的液控單向閥,具有改動(dòng)小,經(jīng)濟(jì)性好的特點(diǎn)。具體實(shí)施方法如下:
(1) 將現(xiàn)有液控單向閥由 A1Y-Hb20B 改為 A2YHb20B;
(2) 液控單向閥和油路塊之間增加一個(gè)過(guò)渡閥塊,該閥塊設(shè)一個(gè)外接泄口;
(3) A2Y 液控單向閥安裝加長(zhǎng)螺栓;
(4) 在油塊側(cè)面所接的回油管法蘭和油路塊之間增加一個(gè)過(guò)渡塊,旁開(kāi)一個(gè)泄油口;
(5) 2 個(gè)過(guò)渡之間的泄油口用管路連接起來(lái)。
按上述方式改造后,控制壓力為 5 MPa,滿足要求。改造示意如圖 3 所示。
圖3 堆取料機(jī)液壓系統(tǒng)改造示意
改造后,對(duì)左右液壓缸鉸點(diǎn)部位應(yīng)變進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果如圖 4 所示。由圖 4 可知,俯仰過(guò)程平穩(wěn),臂架下俯到達(dá)水平位置附近時(shí)扭振現(xiàn)象消失,臂架俯仰停止時(shí),由于慣性作用引起的沖擊在兩銷軸支座處的應(yīng)變變化一致,也未出現(xiàn)交替變化現(xiàn)象。
圖4 改造后左右液壓缸支座應(yīng)力應(yīng)變曲線
筆者通過(guò)應(yīng)力測(cè)試對(duì)堆取料機(jī)臂架俯仰故障進(jìn)行分析,找出故障原因,設(shè)計(jì)改進(jìn)方案。系統(tǒng)改動(dòng)小且施工方便。改造后的俯仰控制系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn),原有故障現(xiàn)象全部消失,取得了良好的效果,有效保障了設(shè)備的安全運(yùn)行?!?/p>