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        壓縮機(jī)預(yù)選啟動與負(fù)荷分配自動控制設(shè)計開發(fā)

        2021-08-23 09:02:14陳婉秋
        計算機(jī)測量與控制 2021年8期
        關(guān)鍵詞:臺數(shù)控制程序設(shè)定值

        朱 同,董 飛,劉 媛,董 瓊,陳婉秋

        (1.廊坊開發(fā)區(qū)中油龍慧自動化工程有限公司,河北 廊坊 065001;2.中國石油天然氣管道通信電力工程有限公司,河北 廊坊 065000;3.中國石油管道局工程有限公司第一分公司,河北 廊坊 065000)

        0 引言

        天然氣壓氣站場內(nèi)有多臺壓縮機(jī)組并聯(lián)運(yùn)行,生產(chǎn)運(yùn)行人員啟動多臺壓縮機(jī)時,通常是在操作員工作站,點(diǎn)擊單臺機(jī)組啟動按鈕逐臺啟動壓縮機(jī),1臺機(jī)組啟動完畢后,再點(diǎn)擊下一臺機(jī)組啟動按鈕啟動第二臺壓縮機(jī),直至把所有需要啟動的壓縮機(jī)全部啟動。壓縮機(jī)啟動后,還需要手動調(diào)節(jié)各壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速,以保證壓氣站出站總壓力滿足要求。這樣的人工操作耗費(fèi)大量時間和人力,調(diào)節(jié)速度慢,并且在壓縮機(jī)逐臺啟動過程中,由于各機(jī)組自行運(yùn)轉(zhuǎn),互不聯(lián)動,即便多機(jī)組啟動完畢后,有的機(jī)組轉(zhuǎn)速過高,有的機(jī)組轉(zhuǎn)速過低,有的機(jī)組頻繁開啟防喘振閥組,無法按照最高效率做功,能耗相當(dāng)大。

        目前,管道站場的生產(chǎn)運(yùn)行值班人員數(shù)量逐年縮減,對自動化控制水平的要求逐年升高,通過計算機(jī)測控來降低勞動強(qiáng)度,甚至實現(xiàn)無人值守場站的需求越來越高。為此,針對壓縮機(jī)這種核心大型機(jī)械控制,引入了壓縮機(jī)預(yù)選啟動和啟動后負(fù)荷分配自動加載的控制功能,利用SCADA系統(tǒng)的PLC編制順序啟動與負(fù)荷分配控制程序,并通過Modbus Tcpip協(xié)議建立PLC與壓縮機(jī)UCS系統(tǒng)的實時數(shù)據(jù)通訊,采用工控軟件進(jìn)行人機(jī)界面(HMI,human machine interface)開發(fā)。值班人員通過操作員站人機(jī)界面設(shè)定壓縮機(jī)啟動優(yōu)先級和啟動臺數(shù)(如2臺),設(shè)定出站壓力或流量控制值,點(diǎn)擊預(yù)選一鍵啟機(jī),SCADA系統(tǒng)自動判斷識別當(dāng)前壓縮機(jī)組狀態(tài),選擇優(yōu)先級較高的機(jī)組進(jìn)行啟動,當(dāng)?shù)?臺機(jī)組啟動完畢后開始啟動第2臺機(jī)組,并自動開啟負(fù)荷分配控制功能,控制出站總壓力,通過負(fù)荷分配控制算法與單機(jī)組PID自動控制的結(jié)合,使得兩臺機(jī)組轉(zhuǎn)速與工作點(diǎn)接近一致,防喘振閥全關(guān),出站總壓力滿足要求,能耗最低。啟動3臺以上機(jī)組也采用相同的控制策略。

        1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及原理

        壓縮機(jī)預(yù)選啟動與負(fù)荷分配自動控制功能的實現(xiàn)共需3個部分的協(xié)同配合,即操作員工作站、站控PLC與壓縮機(jī)UCS系統(tǒng)[1]。系統(tǒng)控制架構(gòu)如圖1所示。

        圖1 系統(tǒng)控制架構(gòu)示意圖

        在該方案中,操作員站控制站控PLC(即站控主PLC與備PLC),站控PLC控制4臺壓縮機(jī)UCS系統(tǒng),每臺壓縮機(jī)UCS系統(tǒng)都控制一臺壓縮機(jī)組,該壓縮機(jī)組的所有數(shù)據(jù)監(jiān)測和控制操作指令都由相對應(yīng)的壓縮機(jī)UCS系統(tǒng)具體執(zhí)行,UCS系統(tǒng)監(jiān)測的壓縮機(jī)工藝參數(shù)全部上傳至站控PLC,再由站控PLC上傳至操作員站。

        操作員站將壓縮機(jī)優(yōu)先級設(shè)定值、預(yù)啟臺數(shù)、壓力設(shè)定值、負(fù)荷分配自動控制使能以及預(yù)選啟動命令等下發(fā)至站控PLC中,站控PLC接收到指令后對所控制的4套壓縮機(jī)UCS系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)先級分配,并對4臺壓縮機(jī)狀態(tài)進(jìn)行識別,檢測壓縮機(jī)是否處于可用狀態(tài),如果所需啟動的壓縮機(jī)全部滿足啟動條件,則站控PLC首先對優(yōu)先級最高的1臺壓縮機(jī)UCS系統(tǒng)下發(fā)啟動命令,UCS系統(tǒng)接收到啟動命令后開始啟動壓縮機(jī)組,并實時上傳壓縮機(jī)啟機(jī)狀態(tài)參數(shù)至站控PLC,當(dāng)監(jiān)測到該壓縮機(jī)組啟動完畢,站控PLC對優(yōu)先級相對較低一級的壓縮機(jī)UCS系統(tǒng)下發(fā)啟動命令,開始啟動第2臺壓縮機(jī)組,以此類推直至壓縮機(jī)運(yùn)行臺數(shù)滿足設(shè)定要求。壓縮機(jī)預(yù)選啟動命令與負(fù)荷分配自動控制使能指令下發(fā)至站控PLC后,將會產(chǎn)生1個邏輯標(biāo)志位,將順序啟動與負(fù)荷分配控制緊密結(jié)合起來。

        由于操作員站對站控PLC下發(fā)了壓力設(shè)定值與負(fù)荷分配自動控制指令,激活了PLC中的負(fù)荷分配控制主程序,一旦有壓縮機(jī)處于運(yùn)行狀態(tài)并且工藝輸送流程導(dǎo)通,就開始進(jìn)行出站壓力的PID自動調(diào)節(jié)控制,同時開啟負(fù)荷分配自動加載功能,當(dāng)出站壓力設(shè)定值較高,單臺機(jī)組無法滿足時,機(jī)組開始全速運(yùn)轉(zhuǎn),等到第2臺壓縮機(jī)組運(yùn)行后并網(wǎng)開啟兩臺機(jī)組的負(fù)荷分配自動控制,即當(dāng)?shù)?臺機(jī)組啟動完畢后,站控PLC中的負(fù)荷分配主控制程序根據(jù)出站壓力測量值與設(shè)定值的誤差,進(jìn)行主控回路的PID控制調(diào)節(jié)[2],并與單臺壓縮機(jī)UCS系統(tǒng)單體PID控制和喘振控制進(jìn)行結(jié)合,在確保壓縮機(jī)工作點(diǎn)處于控制線范圍內(nèi),不發(fā)生喘振前提下,由主控程序計算出各壓縮機(jī)組轉(zhuǎn)速增減值下發(fā)給壓縮機(jī)UCS系統(tǒng),UCS系統(tǒng)驅(qū)動壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速發(fā)生平穩(wěn)變化,當(dāng)?shù)?臺壓縮機(jī)組并網(wǎng)開啟3臺機(jī)組的負(fù)荷分配自動控制后,負(fù)荷分配主控制程序依據(jù)上述控制策略進(jìn)行3臺壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速增減值的計算,并下發(fā)至各臺壓縮機(jī)UCS系統(tǒng)。負(fù)荷分配自動控制最終實現(xiàn)3臺壓縮機(jī)組轉(zhuǎn)速趨于一致,防喘振閥全關(guān),工作點(diǎn)距離(工作點(diǎn)至控制線的距離)等距,在滿足出站壓力要求的前提下達(dá)到機(jī)組做功效率最大化。3臺機(jī)組負(fù)荷分配控制需經(jīng)過多個周期的循環(huán)測控以及轉(zhuǎn)速計算過程。

        2 系統(tǒng)設(shè)計

        2.1 硬件設(shè)計

        采用浙江中控G5 系列可編程邏輯控制器做站控主備PLC使用,CPU選用冗余型TCU521,兩個主備PLC之間使用冗余光纖連接,選用12槽背板機(jī)架用于安裝CPU模塊及相關(guān)電源和通信模塊[3]。主備PLC機(jī)架采用220 V交流供電。在G5 PLC中進(jìn)行編程組態(tài),編寫根據(jù)優(yōu)先級設(shè)定的壓縮機(jī)預(yù)選啟動以及負(fù)荷分配主控制程序。

        在主備PLC控制器機(jī)架背板上安裝以太網(wǎng)通訊模塊COM523,對COM523模塊進(jìn)行組態(tài)編程并激活,使其成為站控PLC的組成部分,利用COM523模塊建立站控PLC與壓縮機(jī)UCS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)通訊。壓縮機(jī)的邏輯控制和負(fù)荷分配在站控PLC中的運(yùn)算結(jié)果,都通過COM523模塊下發(fā)至壓縮機(jī)UCS系統(tǒng)。同時壓縮機(jī)組的各項工藝參數(shù)和運(yùn)行狀態(tài)也都由UCS系統(tǒng)通過COM523模塊上傳至站控PLC。COM523與壓縮機(jī)UCS系統(tǒng)通訊采用modbus tcpip協(xié)議。

        2.2 軟件設(shè)計與控制界面開發(fā)

        操作員站安裝國家管網(wǎng)調(diào)控中心研發(fā)的PCS(process control system)上位機(jī)軟件,在PCS平臺上進(jìn)行壓縮機(jī)預(yù)選啟動與負(fù)荷分配控制人機(jī)操作界面的開發(fā),PCS與站控PLC的數(shù)據(jù)通訊采用modbus tcpip協(xié)議[4]。

        2.2.1 壓縮機(jī)預(yù)選啟動界面開發(fā)

        主要包括:壓縮機(jī)啟動優(yōu)先級設(shè)定及反饋、單臺壓縮機(jī)組啟動成功與失敗報警、單臺壓縮機(jī)組不滿足啟動條件報警、壓縮機(jī)預(yù)啟運(yùn)行臺數(shù)設(shè)定及反饋、壓縮機(jī)當(dāng)前運(yùn)行臺數(shù)反饋、無可用壓縮機(jī)啟動報警、壓縮機(jī)預(yù)選啟動成功與失敗報警、壓縮機(jī)預(yù)選啟動控制執(zhí)行中反饋、站控下發(fā)壓縮機(jī)預(yù)選啟動命令。壓縮機(jī)預(yù)選啟動控制界面如圖2所示。

        圖2 壓縮機(jī)預(yù)選啟動控制界面

        該控制界面極大地方便了生產(chǎn)運(yùn)行人員對壓縮機(jī)多機(jī)啟動的一鍵控制,可有效減少啟機(jī)時間,降低勞動強(qiáng)度。

        2.2.2 負(fù)荷分配自動控制界面開發(fā)

        在操作員站壓縮機(jī)工藝控制畫面上,每臺壓縮機(jī)組都由自己的控制面板,該控制面板是用于單臺壓縮機(jī)組喘振和出口壓力控制的。為了使負(fù)荷分配控制與單臺壓縮機(jī)控制更加有效的結(jié)合,將負(fù)荷分配控制界面與壓縮機(jī)單機(jī)組控制面板融合,在每臺壓縮機(jī)單機(jī)組控制面板上都可以對該壓縮機(jī)進(jìn)行負(fù)荷分配自動控制使能與屏蔽操作,也可以進(jìn)行進(jìn)出站壓力的設(shè)定,同時監(jiān)測進(jìn)出站壓力實時值。壓縮機(jī)負(fù)荷分配控制面板如圖3所示。

        圖3 壓縮機(jī)負(fù)荷分配控制面板

        該控制面板為其中1臺壓縮機(jī)組單機(jī)組控制融合進(jìn)負(fù)荷分配控制界面后的面板圖。在面板最右側(cè)性能控制區(qū)域,有單機(jī)、并網(wǎng)、手動與自動4個按鈕,其中并網(wǎng)按鈕就是該壓縮機(jī)組是否參與負(fù)荷分配控制的使能按鈕。當(dāng)在啟動壓縮機(jī)之前,在性能控制區(qū)域通過點(diǎn)擊并網(wǎng)按鈕,就使能了該臺壓縮機(jī)UCS系統(tǒng)的負(fù)荷分配控制自動加載功能,在壓縮機(jī)啟動后自動與其他已運(yùn)行壓縮機(jī)并網(wǎng),接收負(fù)荷分配主控制程序的指令,變化轉(zhuǎn)速控制出站壓力。在面板的中間區(qū)域可進(jìn)行負(fù)荷分配控制模式下出站壓力與進(jìn)站壓力的設(shè)定及實時測量值反饋。并可進(jìn)行出站壓力與進(jìn)站壓力的調(diào)節(jié)切換。

        3 方案設(shè)計與開發(fā)

        以下內(nèi)容詳細(xì)闡述了該方案的設(shè)計思想以及控制功能的編程實現(xiàn)方法,同時借助于千兆工業(yè)以太網(wǎng),大大提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

        3.1 壓縮機(jī)優(yōu)先級排序算法

        在本設(shè)計中,不再使用傳統(tǒng)的優(yōu)先級排列組合比較的方法,而是使用優(yōu)先級取最小值算法進(jìn)行設(shè)備優(yōu)先級的比較。

        在站控PLC里進(jìn)行功能塊邏輯程序開發(fā),設(shè)計了一個子程序塊,采用優(yōu)先級最小值選擇算法,即將人機(jī)界面設(shè)定的壓縮機(jī)優(yōu)先級(只能下發(fā)不小于設(shè)備總數(shù)量的整型數(shù)字,防止優(yōu)先級設(shè)定值溢出)數(shù)值進(jìn)行比較,進(jìn)行最小值選擇,優(yōu)先級數(shù)值越小,表示該設(shè)備的優(yōu)先級越高,反之擇優(yōu)先級越低[5]。存在壓縮機(jī)報警、故障或者已經(jīng)運(yùn)行的壓縮機(jī),其優(yōu)先級參與比較的實際值將自動修改成100,在優(yōu)先級最小值選擇算法里面最大的數(shù)值是100,這樣該臺壓縮機(jī)的優(yōu)先級將會是所有壓縮機(jī)中最低的并且不可以參與聯(lián)合啟動。通過編制一個子程序最小值優(yōu)化算法,就把多臺(比如4臺、6臺甚至8臺)壓縮機(jī),較為方便的進(jìn)行了優(yōu)先級啟動劃分,并將劃分結(jié)果給到壓縮機(jī)預(yù)選啟動控制程序中,標(biāo)識出哪臺壓縮機(jī)優(yōu)先級最高。當(dāng)所有壓縮機(jī)都不可用時,給出無可用壓縮機(jī)狀態(tài)報警指示。

        相比之下排列組合算法要求每臺設(shè)備優(yōu)先級都要與其他設(shè)備比較,一旦設(shè)備較多,程序編寫起來就比較復(fù)雜,采用最小值選擇算法就較好地解決了這種問題,并且對已運(yùn)行的設(shè)備進(jìn)行優(yōu)先級的免疫,防止已運(yùn)行設(shè)備參與優(yōu)先級排序。圖4為優(yōu)先級最小值選擇邏輯框圖。

        圖4 優(yōu)先級最小值選擇邏輯框圖

        3.2 壓縮機(jī)預(yù)選啟動控制

        通過壓縮機(jī)優(yōu)先級排序算法,選擇出當(dāng)前優(yōu)先級最高的壓縮機(jī),并給出該臺壓縮機(jī)優(yōu)先級最高標(biāo)志位,等待啟動壓縮機(jī)。操作員站設(shè)定好預(yù)啟臺數(shù)后點(diǎn)擊預(yù)選啟動命令,壓縮機(jī)預(yù)選啟動程序開始執(zhí)行,首先啟動1臺優(yōu)先級最高的壓縮機(jī),當(dāng)程序收到壓縮機(jī)運(yùn)行信號并且壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到最低轉(zhuǎn)速,表示當(dāng)前壓縮機(jī)啟動完畢,程序計算當(dāng)前運(yùn)行壓縮機(jī)臺數(shù)并與預(yù)啟臺數(shù)設(shè)定值比較,當(dāng)前運(yùn)行臺數(shù)未達(dá)到設(shè)定值時,程序重新開始對剩余壓縮機(jī)組進(jìn)行優(yōu)先級排序選擇,調(diào)用壓縮機(jī)優(yōu)先級排序算法(此時已經(jīng)運(yùn)行的壓縮機(jī)其優(yōu)先級已經(jīng)變成了100即優(yōu)先級最低,所以不會再參與優(yōu)先級排序算法的判斷)。在剩余壓縮機(jī)中選擇優(yōu)先級最高的一臺繼續(xù)啟動,直至當(dāng)前已運(yùn)行壓縮機(jī)臺數(shù)與預(yù)啟臺數(shù)設(shè)定值相同為止[6]。

        壓縮機(jī)預(yù)選啟動控制實現(xiàn)的功能主要包括:

        1)判斷當(dāng)前壓縮機(jī)可用狀態(tài),壓縮機(jī)故障、ESD鎖定或就地狀態(tài)下定義為不可用,并記入不可用壓縮機(jī)數(shù)鎖存。

        2)當(dāng)不可用壓縮機(jī)數(shù)量多于設(shè)定預(yù)啟臺數(shù)后的備用壓縮機(jī)數(shù)量時(即不可用壓縮機(jī)數(shù)量大于總臺數(shù)與預(yù)啟臺數(shù)的差值),直接給出無可用壓縮機(jī)報警。

        3)接收操作員站下發(fā)的優(yōu)先級設(shè)定值、預(yù)啟臺數(shù)設(shè)定值及預(yù)選啟動命令,調(diào)用優(yōu)先級排序算法子程序,按照優(yōu)先級排序,順序啟動各臺壓縮機(jī)組,并監(jiān)測當(dāng)前壓縮機(jī)是否投用負(fù)荷分配自動控制,如投用則在啟動完成后給出標(biāo)志位自動并網(wǎng)加載負(fù)荷分配。

        4)給出壓縮機(jī)預(yù)選啟動成功或失敗報警信號。

        5)壓縮機(jī)預(yù)選啟動命令發(fā)出后,對可用壓縮機(jī)組發(fā)出公共復(fù)位命令,以使其輔助設(shè)施滿足啟動條件,避免因為一般公共報警而導(dǎo)致啟動失敗。

        6)優(yōu)先級重復(fù)設(shè)定的診斷,當(dāng)操作員站對兩臺壓縮機(jī)設(shè)定了相同的優(yōu)先級,優(yōu)先級設(shè)定值重復(fù)篩查子程序開始啟用,提示運(yùn)行人員輸入錯誤,并對前面設(shè)定的優(yōu)先級數(shù)值保持在中間寄存器,不寫入實際優(yōu)先級設(shè)定值中,待運(yùn)行人員修改完畢再重新寫入。

        3.3 壓縮機(jī)負(fù)荷分配自動控制

        在多臺壓縮機(jī)并行運(yùn)行的工藝條件下,每臺壓縮機(jī)組都有自己的UCS控制系統(tǒng),每臺壓縮機(jī)組都可以獨(dú)立啟動,獨(dú)立運(yùn)行。當(dāng)多臺壓縮機(jī)組并行運(yùn)行時,就需要負(fù)荷分配調(diào)節(jié)使得所有壓縮機(jī)做功最有效、最大化[7]。如果沒有負(fù)荷分配,多臺壓縮機(jī)運(yùn)行時,雖然能夠保證最終出站匯管壓力達(dá)到預(yù)期目的,但一定會存在壓縮機(jī)防喘振閥未全關(guān)的情況,造成氣體回流,這部分做功就浪費(fèi)了。如果人工手動調(diào)節(jié)的話,費(fèi)時費(fèi)力,且經(jīng)驗不豐富的工程師不一定能夠完全調(diào)節(jié)好各個壓縮機(jī)對工作點(diǎn)的距離。通過負(fù)荷分配自動調(diào)節(jié),可以實現(xiàn)并聯(lián)工藝管線上型號相同的壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速全部趨于一致,工作點(diǎn)距離趨于一致,各壓縮機(jī)防喘振閥全關(guān)。以2臺壓縮機(jī)投用負(fù)荷分配為例,對負(fù)荷分配控制方案進(jìn)行介紹。圖5為負(fù)荷分配自動控制調(diào)節(jié)架構(gòu)圖。

        圖5 負(fù)荷分配自動控制調(diào)節(jié)架構(gòu)圖

        負(fù)荷分配控制系統(tǒng)包含主控制器、1#壓縮機(jī)PID子控制器和2#壓縮機(jī)PID子控制器3個部分,其中主控制器利用站控PLC的CPU,在其中編寫負(fù)荷分配主控制程序。壓縮機(jī)PID子控制器利用壓縮機(jī)UCS系統(tǒng)CPU,在其中編寫子PID控制程序。負(fù)荷分配主控制程序?qū)⑦\(yùn)算結(jié)果下發(fā)至壓縮機(jī)子PID控制程序中,驅(qū)動壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速變化[8]。

        當(dāng)兩臺壓縮機(jī)都投用負(fù)荷分配自動控制,設(shè)定了出站總壓力設(shè)定預(yù)期值,并且下發(fā)了2臺壓縮機(jī)的預(yù)選啟動命令后,負(fù)荷分配主控制程序開始啟動。當(dāng)出站壓力設(shè)定值較大,第1臺壓縮機(jī)啟動后投入負(fù)荷分配控制并全速運(yùn)轉(zhuǎn),程序開始啟動第2臺壓縮機(jī),第2臺壓縮機(jī)啟動后負(fù)荷分配控制程序開始同時調(diào)節(jié)兩臺壓縮機(jī)的轉(zhuǎn)速,此時第1臺壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速較高,第2臺壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速較低并且其防喘振閥存在一定開度有能耗浪費(fèi),負(fù)荷分配調(diào)節(jié)開始。

        負(fù)荷分配調(diào)節(jié)存在多個周期,在其中1個周期內(nèi)的主控制器中,負(fù)荷分配控制程序計算出站匯管總壓力測量值PV與設(shè)定值SV的誤差Pdev,并根據(jù)誤差計算出一個轉(zhuǎn)速增量值ΔRpm后下發(fā)至壓縮機(jī)子PID控制程序中,同時將兩臺壓縮機(jī)性能控制線與工作點(diǎn)的距離Dev1與Dev2分別下發(fā)到另一臺壓縮機(jī)子PID控制程序中。壓縮機(jī)子PID控制程序接收到轉(zhuǎn)速增量值后并不立即將轉(zhuǎn)速增量值加到轉(zhuǎn)速輸出上面去,而是將本壓縮機(jī)的工作點(diǎn)距離與另一臺壓縮機(jī)的工作點(diǎn)距離進(jìn)行對比,如果兩臺壓縮機(jī)工作點(diǎn)對控制線距離不一致,則產(chǎn)生誤差值,通過子PID控制程序計算出由此應(yīng)產(chǎn)生的一個壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速增量值[9]。在壓縮機(jī)預(yù)選啟動完畢后,由于先啟動的1#壓縮機(jī)已經(jīng)全速運(yùn)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速會比2#壓縮機(jī)大很多,因此1#壓縮機(jī)的的工作點(diǎn)距離要比2#壓縮機(jī)的工作點(diǎn)距離大很多,兩臺壓縮機(jī)子PID控制程序會根據(jù)工作點(diǎn)距離差值也計算出1個壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速的增減值,并且此時1#壓縮機(jī)應(yīng)降低轉(zhuǎn)速,輸出減量值ΔLB1,2#壓縮機(jī)應(yīng)增加轉(zhuǎn)速,輸出增量值ΔLB2。每臺壓縮機(jī)經(jīng)由負(fù)荷分配主控制程序計算出的轉(zhuǎn)速增量ΔRpm與單臺壓縮機(jī)子PID控制程序計算出的轉(zhuǎn)速增量(ΔLB1/ΔLB2)相互作用后給出該壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速的最終輸出值。

        因此經(jīng)過此輪周期的負(fù)荷分配調(diào)節(jié),1#壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速最終變化值計算公式:

        ΔSp1=Κt1×ΔRpm-Κt2×ΔLB1

        因此經(jīng)過此輪周期的負(fù)荷分配調(diào)節(jié),2#壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速最終變化值計算公式:

        ΔSp2=Κt1×ΔRpm+Κt2×ΔLB2

        本周期的負(fù)荷分配調(diào)節(jié)完畢后,負(fù)荷分配主控制程序會重新計算出站壓力誤差值,壓縮機(jī)子PID控制程序也會重新對比雙方工作點(diǎn)距離,經(jīng)過多輪周期的負(fù)荷分配調(diào)節(jié),最終實現(xiàn)兩臺壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速一致,壓縮機(jī)工作點(diǎn)等距,兩臺壓縮機(jī)的防喘振閥全關(guān),全力對外輸送氣體介質(zhì),做功最大化。

        3.4 站控PLC與壓縮機(jī)UCS系統(tǒng)的通信優(yōu)化

        由于負(fù)荷分配主控制程序編制在站控PLC內(nèi),而壓縮機(jī)子PID控制程序編制在UCS系統(tǒng)中,并且二者之間需要進(jìn)行高效的數(shù)據(jù)通訊,以確保負(fù)荷分配指令的快速下達(dá)和UCS系統(tǒng)參數(shù)的快速上傳。因此,在站控PLC內(nèi)編制通訊程序,站控PLC主動去讀取UCS系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù),向UCS系統(tǒng)寫入操作指令[10]。站控PLC會與十幾個甚至幾十個第三方系統(tǒng)進(jìn)行通訊,所有第三方通訊如果不加以規(guī)劃,整個網(wǎng)絡(luò)的通訊負(fù)荷會很大,在編制通訊程序的同時,將通訊資源向壓縮機(jī)通訊方向傾斜,并采用讀取連續(xù)地址的方法減少數(shù)據(jù)讀取指令條數(shù),以減少收發(fā)數(shù)據(jù)包的請求應(yīng)答時間和應(yīng)答次數(shù)。對于只監(jiān)視不控制,并且監(jiān)視級別較低的第三方通訊數(shù)據(jù),則降低其通訊速率和掃描頻率,為負(fù)荷分配自動控制讓出數(shù)據(jù)通訊的高速信道。

        4 應(yīng)用結(jié)果分析

        4.1 預(yù)選啟動控制邏輯應(yīng)用結(jié)果

        通過設(shè)置壓縮機(jī)啟動優(yōu)先級和預(yù)啟臺數(shù)進(jìn)行預(yù)選啟動控制,就把壓縮機(jī)的多機(jī)啟動完全交給了站控PLC,站控PLC會根據(jù)預(yù)先編制的檢測控制程序,嚴(yán)格檢測后進(jìn)行壓縮機(jī)的多機(jī)順序啟動,無需人工過多干預(yù),大大降低了勞動強(qiáng)度,有效節(jié)約了壓縮機(jī)啟動時間。通過在中俄東線黑河壓氣首站的應(yīng)用,以啟動3臺壓縮機(jī)為例進(jìn)行了對比。

        1)操作次數(shù)從原來操作3次降低為操作1次;

        2)3臺壓縮機(jī)平均總啟動時間從原來耗時4個小時,降低為耗時2.5小時;

        3)每次啟動壓縮機(jī)時需要人工量由原來6人/次降低為2人/次;

        4)啟動前壓縮機(jī)故障識別率上升為了100%故障識別;

        4.2 負(fù)荷分配自動控制應(yīng)用結(jié)果

        預(yù)選啟動后的壓縮機(jī)負(fù)荷分配自動加載功能,使得多臺壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)后能夠自行調(diào)節(jié)至相同工況,不再有能耗浪費(fèi)情況,并且調(diào)節(jié)速度較之人工更加迅速,調(diào)節(jié)穩(wěn)定性大大增強(qiáng)。通過負(fù)荷分配自動控制,運(yùn)行人員只需在操作員站前實時監(jiān)視壓縮機(jī)的喘振和控制線即可,程序自動進(jìn)行出站壓力和壓縮機(jī)工作點(diǎn)距離的調(diào)節(jié)。實現(xiàn)了一鍵預(yù)選聯(lián)合啟動壓縮機(jī)。

        圖6為人工啟動兩臺壓縮機(jī)的工作點(diǎn)運(yùn)行圖,圖7為預(yù)選聯(lián)合啟動兩臺壓縮機(jī)的工作點(diǎn)運(yùn)行圖,通過對比發(fā)現(xiàn)同樣滿足出站壓力要求,人工手動啟動兩臺壓縮機(jī)后始終有1臺工作點(diǎn)處于控制線邊緣,表示防喘振閥有一定開度,氣體回流造成能耗浪費(fèi),另一臺則轉(zhuǎn)速很大,基本上都在靠轉(zhuǎn)速較大的壓縮機(jī)輸氣[11]。而預(yù)選聯(lián)合啟動后,通過負(fù)荷分配控制程序的自動調(diào)節(jié),兩臺壓縮機(jī)工作點(diǎn)位置最終趨于一致,轉(zhuǎn)速一致,防喘振閥全關(guān),做功達(dá)到最大化。

        圖6 人工啟動兩臺壓縮機(jī)的工作點(diǎn)運(yùn)行圖

        圖7 預(yù)選聯(lián)合啟動兩臺壓縮機(jī)的工作點(diǎn)運(yùn)行圖

        5 結(jié)束語

        綜上所述,通過壓縮機(jī)預(yù)選啟動以及負(fù)荷分配自動控制,有效提高了壓縮機(jī)控制穩(wěn)定性和操作便利性,大大降低了壓縮機(jī)能耗。在站控PLC內(nèi)進(jìn)行壓縮機(jī)預(yù)選聯(lián)合啟動和負(fù)荷分配控制的編程,省去了1套壓縮機(jī)負(fù)荷分配控制系統(tǒng),使得多臺壓縮機(jī)啟動后無需人工干預(yù),直接自動加載負(fù)荷分配控制功能。對于5臺及以上壓縮機(jī)并聯(lián)工藝下以及并聯(lián)壓縮機(jī)組規(guī)格型號不一樣的情況,其預(yù)選啟動和負(fù)荷分配控制仍需進(jìn)一步研究。為大型天然氣場站、LNG接收及外輸站壓縮機(jī)穩(wěn)定性調(diào)節(jié)控制提供了豐富的參考價值,對站控PLC與壓縮機(jī)控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整合與共享提供了一定的指導(dǎo)意義,也為各類大型機(jī)械設(shè)備的多機(jī)順控提供了借鑒與參考。

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