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        汽輪滑油泵運行異響故障分析

        2021-08-21 07:31:10黃莉榕蔡佐君
        機電設備 2021年4期
        關鍵詞:汽輪機振動故障

        黃莉榕,蔡佐君

        (上海船舶設備研究所,上海 200031)

        0 引言

        某型汽輪滑油泵交付使用過程中,在機組轉(zhuǎn)速運行至一定范圍時,機組振動噪聲明顯高于其他同型設備,陸續(xù)運行一段時間后,振動噪聲已超過使用要求?,F(xiàn)場對機組進行了振動測試,測試結(jié)果表明:振動頻譜中與傳動齒輪嚙合相關的特征頻率振動明顯放大。

        某型汽輪滑油泵主要由以下部套件組成:汽輪機、減速箱、蒸汽調(diào)節(jié)閥、調(diào)節(jié)組件和螺桿泵。汽輪機采用單列速度級葉柵,通過安裝在回流器汽缸中的回流器實現(xiàn)雙列熱力做功,提高機組的功率。汽輪機轉(zhuǎn)子通過主動小齒輪一級減速帶動減速器大齒輪軸,大齒輪通過套裝軸上的彈性柱銷聯(lián)軸器帶動五螺桿泵工作,蒸汽調(diào)節(jié)閥控制汽輪機進汽量。大齒輪軸上套裝信號鋼齒輪通過交錯傳動動力給調(diào)節(jié)組件,調(diào)節(jié)組件起安保、為機組供潤滑油和調(diào)節(jié)用油的工作。

        1 故障初現(xiàn)后的現(xiàn)場拆檢與檢查

        機組轉(zhuǎn)速運行至一定范圍時,機組振動有所增大,仍在合格范圍內(nèi),故障初現(xiàn)?,F(xiàn)場對汽輪機轉(zhuǎn)子和減速器轉(zhuǎn)子的軸承間隙進行了拆檢檢測,觀察傳動齒輪和交錯齒輪齒面,未發(fā)現(xiàn)明顯的磨損痕跡,對齒輪側(cè)隙進行了測量,具體測量值如表1所示。拆檢未發(fā)現(xiàn)明顯異常,決定繼續(xù)使用,并密切關注機組運行狀態(tài)。

        表1 間隙測量表

        機組運行期間振動噪聲逐步放大,陸續(xù)運行8個月后,將減速器轉(zhuǎn)子重新進行了動平衡處理,完成動平衡處理后進行復裝,復裝時間隙測量值如表2所示。

        表2 間隙測量表

        復裝后,機組運行在特定轉(zhuǎn)速及以上時,振動噪聲進一步放大,尖叫聲明顯。

        2 異響故障分析研究

        2.1 故障原因初步判斷

        機組出現(xiàn)振動噪聲異常,尖叫聲明顯的故障現(xiàn)象后,為了更準確的判定故障原因,現(xiàn)場對機組進行了振動頻譜測試。圖1~圖3為3個轉(zhuǎn)速下的振動頻譜圖,圖4為幾個轉(zhuǎn)速的頻譜對比圖。由頻譜對比圖初步判斷,在傳動齒輪的嚙合頻率及嚙合頻率的2倍頻區(qū)域,振動峰值突兀,是構(gòu)成了機組總體振級的主要部分,是產(chǎn)生振動和尖叫聲的主要原因。

        圖1 振動頻譜圖(8 478 r/min)

        圖2 振動頻譜圖(8 798 r/min)

        圖3 振動頻譜圖(9 207 r/min)

        圖4 不同轉(zhuǎn)速振動頻譜對比圖(8 478 r/min;8 798 r/min;9 021 r/min;9 207 r/min)

        同時,對異響機組與同型號正常運行的機組進行相同轉(zhuǎn)速下的振動噪聲對比測試,對比測試振動頻譜圖見圖5。由頻譜對比圖進一步判斷,齒輪嚙合頻率及其倍頻區(qū)域附近,出現(xiàn)異響故障的機組振動明顯較大。為解決機組異響故障,將旋轉(zhuǎn)機械部分,含汽輪機轉(zhuǎn)子、減速器轉(zhuǎn)子、信號轉(zhuǎn)子及軸承,進行返廠檢測。

        圖5 相同轉(zhuǎn)速下同型號機組振動頻譜對比圖

        2.2 返廠檢測結(jié)果分析研究

        旋轉(zhuǎn)部件返廠后,對齒輪齒面進行檢測,檢測發(fā)現(xiàn)汽輪機轉(zhuǎn)子齒面的齒形、螺旋線及齒距累積公差較之出廠前均下降較多,齒面精度下降。圖6、圖7分別為汽輪機轉(zhuǎn)子出廠狀態(tài)下及出現(xiàn)故障返廠后的齒面檢測報告。

        圖6 汽輪機轉(zhuǎn)子出廠前齒形檢測報告

        圖7 出現(xiàn)故障返廠后汽輪機轉(zhuǎn)子齒形檢測報告

        同時,拆檢過程中發(fā)現(xiàn)汽輪機推力軸承的球面內(nèi)座存在轉(zhuǎn)動現(xiàn)象,不能有效防轉(zhuǎn)。圖8為推力軸承的結(jié)構(gòu)示意圖,推力瓦塊支承在球面內(nèi)座上,球面內(nèi)座落在外座上。正常狀態(tài)下,防轉(zhuǎn)螺釘應深入球面座防轉(zhuǎn)槽內(nèi)1.3 mm,實現(xiàn)防轉(zhuǎn)功能,檢測中發(fā)現(xiàn)防轉(zhuǎn)螺釘?shù)膶嶋H測量值比圖紙規(guī)定值低了1.5 mm,因此防轉(zhuǎn)螺釘無法有效防轉(zhuǎn)球面內(nèi)座,使得球面內(nèi)座可能會隨著汽輪機轉(zhuǎn)子的運動而發(fā)生跟轉(zhuǎn)。

        圖8 推力軸承示意圖

        經(jīng)分析,球面內(nèi)座隨著汽輪機轉(zhuǎn)子跟轉(zhuǎn)時,將減小轉(zhuǎn)子平面與瓦塊之間的相對速度,從而降低推力油膜的承載力,造成承載不均勻;同時,球面內(nèi)座跟轉(zhuǎn)會造成轉(zhuǎn)子運行狀態(tài)的不穩(wěn)定,可能會影響傳動齒輪的嚙合,使齒面有局部重載情況,長期運行下,會引起齒面精度的逐漸下降,從而產(chǎn)生異常振動和噪聲[1-2]。

        2.3 故障復現(xiàn)分析研究

        為確認故障原因,返廠后進行了故障復現(xiàn)試驗研究。將返廠的旋轉(zhuǎn)部件在同型號科研樣機上進行復裝試驗。樣機運行在特定轉(zhuǎn)速1時,總振級約為144.5 dB,傳動齒輪嚙合頻率及其2倍頻的振動明顯偏大,故障現(xiàn)象與現(xiàn)場相似,存在尖銳的叫聲;樣機運行在特定轉(zhuǎn)速2時單點總振級達到150 dB,嚙合頻率2倍頻振動進一步增大。圖9和圖10為2種轉(zhuǎn)速下的機組振動頻譜圖。

        圖9 振動頻譜圖(8 543 r/min)

        圖10 振動頻譜圖(9 028 r/min)

        故障復現(xiàn)后,對旋轉(zhuǎn)部件中汽輪機轉(zhuǎn)子進行換新,同時,更換推力軸承防轉(zhuǎn)螺釘。復裝后,樣機嚙合頻率及其2倍頻的振動明顯降低,機組總振級約137 dB,進一步提高機組轉(zhuǎn)速,嚙合頻率及其2倍頻同樣不大,總振級約138 dB,機組在運行時也無明顯的異常尖叫聲,運行噪聲明顯改善。圖11和圖12為汽輪機轉(zhuǎn)子換新后2種轉(zhuǎn)速下機組振動頻譜圖,圖13和圖14為汽輪機轉(zhuǎn)子換新前、后2種轉(zhuǎn)速下機組振動頻譜對比圖。

        圖11 振動頻譜圖(8 600 r/min)

        圖12 振動頻譜圖(9 000 r/min)

        圖13 振動頻譜圖(約8 600 r/min)

        圖14 振動頻譜圖(約9 000 r/min)

        汽輪機轉(zhuǎn)子換新后,對不同轉(zhuǎn)速下的振動噪聲進行了測試,測試結(jié)果見表3。由測試結(jié)果可見,機組振動噪聲水平明顯改善。

        表3 換新后不同轉(zhuǎn)速下振動噪聲測試結(jié)果

        后續(xù),為了避免再次發(fā)生因為安裝問題導致的齒輪齒面局部重載使得精度下降,需要加強對影響齒輪運行的重要零部件的詳細檢驗,同時可以考慮對齒面采取硬化手段及提高齒輪表面質(zhì)量來提高齒面的強度和使用壽命[3-4]。

        3 結(jié)論

        本文對汽輪滑油泵發(fā)生故障的原因進行了分析研究以及試驗驗證,得出以下結(jié)論:

        1)汽輪滑油泵發(fā)生異響故障是由傳動齒輪齒面精度下降導致的。

        2)傳動齒輪齒面精度下降,是因為汽輪機推力軸承球面內(nèi)座的防轉(zhuǎn)螺釘偏短,無法有效防止球面內(nèi)座的跟轉(zhuǎn),使得傳動齒輪的嚙合不平穩(wěn),容易造成齒面局部重載;長時間運行下,齒面精度逐漸降低,機組振動及噪聲也逐漸增大。

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