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        2-丁烯原料中硫、氯、氧和丁二烯雜質的脫除

        2021-08-16 07:53:12趙福軍傅送保侯章貴
        關鍵詞:催化劑

        趙福軍 傅送保 陳 和 侯章貴 吳 青

        (1.中國海洋石油集團有限公司, 北京 100010; 2.中海油分子工程與海洋油氣資源利用實驗室, 天津 300131;3.中海油煉油化工科學研究院, 北京 102209)

        引 言

        戊醛是一種重要的有機合成中間體[1-2],主要用于合成雙氫茉莉酮酸甲酯。此外,以戊醛為原料制得的化學品廣泛應用于涂料、皮革和醫(yī)藥等領域。目前,以丁烯為原料合成戊醛是生產戊醛的主要方法。我國混合碳四烯烴資源豐富,主要來源于催化裂化裝置、蒸汽裂解裝置和煤制烯烴裝置,其中2-丁烯資源的利用率相對較低[3-6]。2-丁烯可異構為1-丁烯,然后進行氫甲?;铣烧烊7],從而提高2-丁烯的利用率,因此這一技術路線具有重要的理論意義和良好的應用前景。

        氫甲?;钱斀窕瘜W工業(yè)中常用的大規(guī)模均相催化反應之一[8-13],其均相催化劑銠- 膦(HRh(CO)(PPh3)2)和羰基鈷及其反應機理的研究持續(xù)受到關注。例如,Hood等[14]合成的陽離子鈷(Ⅱ)雙膦配合物([HCo(CO)n(P2)]+)可以將帶支鏈的內烯烴異構成線性端位烯烴,并氫甲?;删€性醛。目前以混合碳四烯烴為原料生產戊醛的工藝技術主要以德國BASF公司、美國Dow/Davy公司和德國Hoechst公司為主。中國海洋石油集團有限公司(簡稱中海油)開發(fā)了銠/雙亞膦酸酯配體均相催化劑[15-17],其配體具有雙亞膦酸二(3-(2-羥基苯基)- 吡啶-2-酚)-3,3′,5,5′-四叔丁基-2,2′-聯(lián)苯酚酯的新型結構。

        2-丁烯原料中存在硫、氯、氧和1,3-丁二烯等有害雜質,這些雜質會嚴重影響催化劑的催化性能和使用壽命。其中,硫和氯會導致銠催化劑中毒失活,氧會氧化配體而使配體失活,1,3-丁二烯會與銠發(fā)生配位反應,導致銠催化劑鈍化,因此有必要對2-丁烯原料中的雜質進行脫除凈化。關于2-丁烯原料中雜質脫除方面的研究鮮有報道,本文對煤基2-丁烯工業(yè)原料進行了脫除凈化,并以凈化后的2-丁烯為原料,通過工業(yè)側線評價試驗考察中海油的銠/雙亞膦酸酯配體均相催化劑對氫甲?;磻拇呋阅?。

        1 實驗部分

        1.1 實驗材料

        銠/雙亞膦酸酯配體均相催化劑,中海油煉油化工科學研究院(北京)有限公司,其配體的指標要求如表1所示;1,3-丁二烯,純度99.9%,大連大特氣體有限公司。

        表1 雙亞膦酸酯配體的主要指標要求Table 1 Main indexes for the diphosphite ester ligand

        合成氣和2-丁烯原料來自某公司的工業(yè)裝置,其煤基混合碳四經氫甲?;a2-丙基庚醇的規(guī)模為6萬噸/年。合成氣經過凈化處理后,總硫含量低于0.1 mL/m3,其組成見表2;2-丁烯原料的主要組成見表3。

        表2 合成氣的組成Table 2 Composition of syngas

        表3 2-丁烯原料的主要組成Table 3 Main components of the 2-butene raw material

        1.2 2-丁烯原料的雜質脫除

        參照工業(yè)裝置,首先對2-丁烯工業(yè)原料進行脫硫、脫氯處理,然后脫氧,最后加氫脫二烯烴和炔烴。2-丁烯工業(yè)原料凈化前的雜質含量和凈化后的指標要求如表4所示。

        表4 2-丁烯原料凈化前的雜質含量和凈化后的指標要求

        2-丁烯原料的凈化工藝流程如圖1所示。液相2-丁烯原料依次通過4個填充柱,其中,第1個凈化罐內裝有活性氧化鋁,烯烴經過時羰基硫會水解成硫化氫,并被吸附于活性氧化鋁;第2個凈化罐裝有氧化鋅,烯烴通過時會進一步脫除硫及氯;第3個凈化罐內裝有載銅活性炭,脫除原料中的氧雜質;之后2-丁烯原料與少量氫氣一同送入第4個選擇加氫罐,脫除2-丁烯中的微量氧氣、二烯烴及炔烴。其中,羰基硫和水通過活性氧化鋁填充柱時發(fā)生水解反應,生成二氧化碳和硫化氫。

        圖1 2-丁烯原料凈化工藝流程圖Fig.1 Flow chart for the purification of the 2-butene raw material

        COS+H2O→CO2+H2S

        氧化鋅填充柱進一步脫除硫化氫和氯化氫。

        ZnO+H2S→ZnS+H2O

        ZnO+2HCl→ZnCl2+H2O

        1.3 2-丁烯氫甲?;墓I(yè)側線試驗

        2-丁烯氫甲?;墓I(yè)側線裝置可年產300噸戊醛,采用雙釜串聯(lián)工藝,側線裝置的工藝流程圖如圖2所示,一級反應釜和二級反應釜的操作參數如表5所示。凈化后的2-丁烯原料與合成氣(CO/H2)以及蒸發(fā)分離器底部返回的催化劑溶液一同進入一級反應釜中,在銠/雙膦配體催化劑的作用下發(fā)生氫甲?;磻晌烊?。一級反應釜的產物流(氣相及液相)與補加的合成氣一同送入二級反應釜繼續(xù)進行反應,二級反應釜的產物流送入蒸發(fā)分離器中,將未反應的2-丁烯、惰性的丁烷以及產物正戊醛/異戊醛與催化劑溶液蒸發(fā)分離,催化劑溶液返回一級反應釜,其余作為產物采出,經過冷凝后進一步精餾分離,得到回收的碳四和戊醛產物。

        圖2 側線裝置工藝流程圖Fig.2 Flow chart for the side-stream test unit

        表5 側線試驗反應釜的運行參數Table 5 Operating parameters for the autoclave in theside-stream test

        1.4 測試與分析

        總氯含量采用離子色譜儀(PIC- 10型,青島普仁儀器有限公司)測定。樣品中的氯化氫被Na2CO3/NaHCO3吸收液吸收后,采用離子色譜儀檢測吸收液中的氯離子,根據樣品中氯離子的峰面積和標準品中氯離子的峰面積,以外標法計算樣品中的總氯含量。

        總硫含量采用氣相色譜儀(GC- 2000S型,配有火焰光度檢測器,西南化工研究設計院有限公司)測定。GDX301色譜柱(3 m×3 mm);程序升溫如下:45 ℃保持4 min,然后以15 ℃/min升溫至150 ℃并保持2 min;進樣器溫度100 ℃,檢測器溫度220 ℃。

        氧含量采用微量氧分析儀(JWH- 2016型,北京精微恒測氧技術開發(fā)中心)測定。氧發(fā)生電化學反應并產生電流,在一定范圍內氧含量與電流成正比。銅管長1~2 m,外徑3 mm。

        1,3-丁二烯含量采用氣相色譜儀(7890型,配有氫火焰離子化檢測器,安捷倫公司)測定。HP- PLOT Al2O3色譜柱(30 m×0.32 mm);程序升溫如下:45 ℃保持4 min,然后以15 ℃/min升溫至105 ℃并保持15 min;進樣器溫度100 ℃,檢測器溫度220 ℃。

        氫甲酰化的反應產物(正戊醛、異戊醛)組成采用氣相色譜儀(7890型,配有氫火焰離子化檢測器,安捷倫公司)測定。HP- 1色譜柱(30 m×0.32 mm);程序升溫如下:100 ℃保持4 min,然后以15 ℃/min升溫至230 ℃并保持10 min;進樣器溫度200 ℃,檢測器溫度250 ℃。戊醛收率Y按照下式計算。

        式中,n1為戊醛的物質的量;n2為2-丁烯原料的物質的量。

        2 結果與討論

        2.1 硫、氯和氧的脫除結果

        脫硫、脫氯和脫氧的溫度通常為20~30 ℃,在液相空速900 g/(h·L)下分別考察10、20、30、40 ℃這4個溫度對脫硫、脫氯和脫氧效果的影響。2-丁烯工業(yè)原料經過雜質脫除后,總硫、總氯和氧含量的檢測結果均為未檢出,表明硫、氯和氧已基本脫除。

        在20 ℃下考察了不同空速對脫硫、脫氯和脫氧效果的影響,結果見表6。由表6可知,在空速2 400 g/(h·L)的條件下,凈化后的總硫和總氯含量仍低于0.1 mg/kg,氧含量的檢測結果仍為未檢出。

        表6 20 ℃下不同空速對脫硫、脫氯和脫氧效果的影響Table 6 Influence of the space velocity on desulfuration,dechloridation and deoxidation at 20 ℃

        在20 ℃下考察了在空速900 g/(h·L)和2 400 g/(h·L)時填充柱的脫硫、脫氯和脫氧穩(wěn)定性,結果如表7所示。由表7可知,在空速900 g/(h·L)的條件下,活性氧化鋁、氧化鋅和載銅活性炭填充柱在使用1 000 h后,2-丁烯工業(yè)原料中仍未檢出硫、氯和氧??账偬岣叩? 400 g/(h·L)時,經過1 000 h后2-丁烯工業(yè)原料中總硫和總氯含量仍低于0.1 mg/kg,氧含量僅為0.01 mg/kg,表明活性氧化鋁、氧化鋅和載銅活性炭填充柱具有良好的脫硫、脫氯和脫氧穩(wěn)定性。

        表7 20 ℃時不同空速下填充柱的脫硫、脫氯和脫氧穩(wěn)定性Table 7 Stabilities for desulfuration, dechloridation and deoxidation of the packed columns for different space velocities at 20℃

        2.2 1,3-丁二烯的脫除結果

        采用選擇性催化加氫對2-丁烯工業(yè)原料中的1,3-丁二烯烴進行脫除。試驗中控制氫氣與1,3-丁二烯的物質的量比為1.05。在40 ℃下分別考察2 100、3 200、4 200、5 200、6 300 g/(h·L)這5個空速條件對1,3-丁二烯脫除效果的影響,1,3-丁二烯的檢測結果均為未檢出。為了進一步考察2-丁烯工業(yè)原料中1,3-丁二烯含量對其脫除效果的影響,向原料中添加不同量的1,3-丁二烯,并在40 ℃和空速2 100 g/(h·L)的條件下進行試驗,結果如表8所示。由表8可知,原料中1,3-丁二烯的含量不宜超過20 000 mg/kg。另外,在試驗過程中觀察到當原料中1,3-丁二烯的含量為10 000 mg/kg時,原料溫度上升約3 ℃;1,3-丁二烯的含量為30 000 mg/kg時,原料溫度上升達8 ℃。

        表8 2-丁烯原料中1,3-丁二烯含量對其脫除效果的影響Table 8 Influence of 1,3-butadiene content in 2-buteneraw materials on its removal effect

        以1,3-丁二烯含量為10 000 mg/kg的2-丁烯工業(yè)原料為進料,在40 ℃和空速4 200 g/(h·L)的條件下考察選擇性加氫催化劑的穩(wěn)定性,結果如圖3所示。由圖3可知,即使在較高1,3-丁二烯含量(10 000 mg/kg)和較高空速的條件下,在800 h考察期內出口處1,3-丁二烯的含量仍保持在1.3 mg/kg左右,成功降低至5 mg/kg以下,表明該選擇性加氫催化劑具有優(yōu)異的穩(wěn)定性。

        圖3 1,3-丁二烯脫除劑Pd/C的穩(wěn)定性Fig.3 Stability of the Pd/C catalyst for the removal of 1,3-butadiene

        2.3 銠/雙亞膦酸酯配體均相催化劑的工業(yè)側線評價結果

        對來自工業(yè)裝置的2-丁烯原料進行凈化處理,硫、氯和氧的脫除條件為:溫度20 ℃,液相空速900 g/(h·L);1,3-丁二烯的脫除條件為:溫度40 ℃,液相空速2 100 g/(h·L),氫氣與1,3-丁二烯的物質的量比為1.05。2-丁烯凈化單元穩(wěn)定運行200 h后,進行銠/雙亞膦酸酯配體均相催化劑氫甲酰化催化性能的工業(yè)側線評價。評價試驗中,配體含量保持在600~1 200 mg/kg,銠催化劑的含量保持在140~250 mg/kg,試驗共運行161 h,期間側線裝置運行平穩(wěn)。試驗期內混合碳四進料2 990 kg,生成戊醛3 960 kg,收率為85.1%,略高于工業(yè)裝置的收率79.1%。側線裝置與工業(yè)裝置的正戊醛與異戊醛的物質的量比(戊醛正異比)如圖4所示。由圖4可知,側線裝置的產物中戊醛正異比均高于15.0,與工業(yè)裝置相當。結果表明銠/雙亞膦酸酯配體均相催化劑達到工業(yè)裝置的使用要求。試驗期間,戊醛收率和戊醛正異比均保持平穩(wěn),顯示了該均相催化劑具有良好的催化性能和穩(wěn)定性,同時也說明凈化后的2-丁烯工業(yè)原料未使銠/雙亞膦酸酯配體均相催化劑中毒失活。

        圖4 銠/雙亞膦酸酯配體均相催化劑的側線裝置與工業(yè)裝置的戊醛正異比Fig.4 Ratio of n-valeraldehyde to iso-valeraldehyde in the side-stream and industrial devices for therhodium/diphosphite complex

        3 結論

        在20 ℃、液相空速900 g/(h·L)的條件下,分別采用活性氧化鋁、氧化鋅、載銅活性炭脫除煤基2-丁烯原料中的硫、氯、氧雜質;在40 ℃、液相空速2 100 g/(h·L)、氫氣與1,3-丁二烯的物質的量比為1.05的條件下,通過選擇性催化加氫脫除微量氧和1,3-丁二烯。結果表明,2-丁烯工業(yè)原料經雜質脫除后,總硫、總氯、氧和1,3-丁二烯均未檢出。通過工業(yè)側線評價試驗考察銠/雙亞膦酸酯配體均相催化劑對氫甲?;磻拇呋阅埽Y果表明,在161 h試驗期間,戊醛收率平穩(wěn)保持在85.1%左右,正戊醛與異戊醛的物質的量比一直高于15.0,表明該均相催化劑并未中毒失活,具有良好的催化性能和穩(wěn)定性。

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