班龍,任兵建,陶從喜,鐘煜,徐順偉
某公司有兩條水泥熟料生產(chǎn)線,1號2 000t/d水泥熟料生產(chǎn)線于1997年5月建成投產(chǎn),該生產(chǎn)線全套引進德國KHD公司設備與技術;2號2 500t/d水泥熟料生產(chǎn)線于2004年12月建成投產(chǎn),2015年進行改造,目前產(chǎn)量可達3 000t/d左右。該公司2020年前7個月生產(chǎn)的水泥熟料強度不理想,熟料28d抗壓強度<54MPa,混合材摻量偏低。為了提高水泥熟料強度,2020年5月,筆者對該公司水泥熟料進行了巖相觀察,結(jié)合化學成分、礦物組成的分析及孔隙率等進行了綜合性評判,查找了熟料煅燒中的問題和強度低的原因,提出了改進生產(chǎn)、提高熟料強度和質(zhì)量的方法。
硅酸鹽水泥熟料是多礦物組分的集合體,主要由C3S、C2S、C3A、C4AF四種礦物組成,各礦物組分的顯微結(jié)構形態(tài)特征受水泥熟料生產(chǎn)過程的影響而不同。而硅酸鹽水泥熟料的礦物組成及其微觀結(jié)構決定了其物理性能,同時關系到對水泥熟料原料組成、粉磨、均化、燒成、冷卻等整個工藝過程合理性的判斷[1]。
選取質(zhì)量差異大的熟料樣品進行分析,觀察熟料外觀發(fā)現(xiàn),熟料結(jié)構不甚致密,結(jié)粒明顯不均勻,小顆粒偏多,部分大顆粒外表呈黑色,內(nèi)部呈棕黃色,熟料有少量黃心料。熟料物理檢測數(shù)據(jù)見表1。
表1 熟料物理檢測數(shù)據(jù)
熟料化學成分分析結(jié)果見表2,從表中數(shù)據(jù)來看,該公司熟料硅率還有上調(diào)的空間。一般而言,影響水泥熟料強度的主要因素是硅酸鹽的C3S礦物含量,C3S含量不僅對熟料的早期強度有影響,而且對熟料的28d強度也有影響。從表3熟料的XRD分析結(jié)果來看,該公司熟料中C3S含量波動較大,相應會帶來熟料強度的波動。
表2 熟料化學成分分析結(jié)果,%
表3 熟料XRD分析結(jié)果,%
對熟料的表觀與剖面、內(nèi)部孔隙率、游離氧化鈣與方鎂石等礦物的分布、A礦B礦尺寸分布和形狀邊界及中間相進行了巖相分析,因熟料巖相分析是對其本身的微觀細節(jié)的觀察,觀察到的范圍會很小,為了保證樣品本身的代表性,選取了當日熟料混合樣品進行破碎篩分,隨機選取部分顆粒進行鑲嵌打磨,同時對未破碎的樣品特征進行記錄以驗證熟料巖相分析結(jié)果。
采集熟料巖相50倍圖片,用大津(OTSU)法將圖片按灰度特性分為兩類像素,計算兩類像素的“最大類間方差”,得到二值圖后再進行巖相孔隙率的計算(見圖1)。
圖1 巖相孔隙率計算示意圖
計算結(jié)果顯示,熟料200714孔隙率39.58%,熟料200721孔隙率47.54%,熟料200714孔隙率比熟料200721好。
觀察兩個樣品游離氧化鈣分布,較多的主要是一次游離氧化鈣,游離氧化鈣分布均勻,有的呈小堆分布,為正常煅燒的熟料,游離氧化鈣含量在控制指標之內(nèi)[2]。
熟料200714:A礦分布較均勻;B礦主要以礦巢聚集,礦巢尺寸較小,由少部分粗石英顆粒相形成。
熟料200721:A礦分布不均勻,大尺寸A礦較多聚集;B礦主要以礦巢聚集,礦巢尺寸較大,粗石英顆粒相形成的礦巢大且多,有少部分礦巢呈帶狀。熟料200714和200721的礦巢分布見圖2。
圖2 熟料200714和200721的礦巢分布(200μm)
生料的細度與均勻度對熟料的燒成質(zhì)量影響顯著。當生料中含有較多的粗顆粒時,反應不完全,熟料在顯微結(jié)構上常呈現(xiàn)出所謂礦群結(jié)構,即一種礦物的不規(guī)則聚集,但礦物顆粒之間仍有明顯的界線,且礦巢邊緣大多保持著生料粗顆粒的外形[3]。
熟料200714:A礦發(fā)育較好,邊界部分毛邊分解,部分內(nèi)有孔洞與包裹物。
熟料200721:A礦形態(tài)較好,發(fā)育一般,較多熔蝕連接,<15μm小尺寸A礦較多,部分內(nèi)有孔洞與包裹物。熟料200714和200721的A礦形貌見圖3。
圖3 熟料200714和200721的A礦形貌(20μm)
熟料200714和200721的A礦尺寸分布見圖4。根據(jù)圖4統(tǒng)計,熟料200714樣品A礦尺寸主要集中在15~35μm,占比72%,>15μm的A礦僅占6%,<35μm占21%。而熟料200721樣品A礦尺寸相對偏小,主要集中在10~25μm,占比66%。當熟料中A礦晶體形狀規(guī)則,尺寸在25~30μm之間時,熟料強度為最好[4]。對比數(shù)據(jù)說明,熟料200714樣品的煅燒溫度與時間,比熟料200721樣品好。從兩個樣品的尺寸中可以觀察出,該窯的熟料煅燒情況整體還有提升的空間。
圖4 熟料200714和200721的A礦尺寸分布
熟料200714:B礦主要為手指、破布狀,較少部分為類圓形。
熟料200721:B礦主要為毛邊狀,少部分為類圓形與手指、破布狀。
兩個熟料樣品中,C2S占比較低,對熟料強度影響較小,但兩個樣品的B礦形態(tài)均有手指、破布狀,并且熟料部分為黃芯,說明窯內(nèi)存在慢冷與還原氣氛。圖5為熟料200714和200721的B礦形貌。
圖5 熟料200714和200721的B礦形貌(20μm)
熟料200714:C3A析晶少,主要呈點片狀,點線狀。
熟料200721:C3A析晶少,主要呈點片狀,部分線狀。
觀察發(fā)現(xiàn),強度高的樣品C3A析晶少,主要呈點線狀,少部分呈片狀;強度低的樣品C3A呈點滴狀,說明窯系統(tǒng)篦冷機冷卻效率偏低。圖6為熟料200714和200721的中間相形貌。
圖6 熟料200714和200721的中間相形貌(20μm)
綜合分析兩個熟料樣品發(fā)現(xiàn):熟料200714的生料均勻性較好,粗顆粒石英也較少;生料煅燒后采用高溫鍛燒,受熱不均勻,A礦主要是六方板狀,尺寸集中,少部分較大,造成A礦整體尺寸分布范圍偏大,尺寸分布不夠集中;高溫煅燒完成后在1 300℃~1 000℃冷卻慢,造成A礦部分邊界分解,A礦包裹B礦;B礦呈手指破布狀,生料部分黃芯料,局部存在還原氣氛;部分C3A晶體析出形成片狀,說明篦冷機冷卻物料效率稍低。熟料200721生料均勻性偏差,以帶狀存在的B礦少,存在較多由粗顆粒石英形成的結(jié)晶粗大的B礦巢,說明生料存在較多粗顆粒石英;熟料煅燒溫度偏低,A礦整體尺寸偏??;高溫煅燒完成后在1 300~1 000℃間冷卻稍慢,造成A礦包裹B礦;B礦部分手指、破布狀,生料部分黃芯料,局部存在還原氣氛;篦冷機冷卻情況與熟料200714樣品相差不大。
通過巖相分析發(fā)現(xiàn),該熟料生產(chǎn)線存在以下問題:
(1)生料含有較多粗顆粒石英且均勻性偏差;
(2)窯內(nèi)局部存在還原氣氛;
(3)窯內(nèi)煅燒溫度控制不合理;
(4)窯冷卻效果偏差。
針對該生產(chǎn)線存在的問題,提出了以下改進方案:
(1)調(diào)整配料方案,按優(yōu)先順序優(yōu)化配料,SM由2.20調(diào)整到2.40~2.45,KH為0.905,AM為1.4~1.6。
(2)將生產(chǎn)線生料細度(0.2mm篩)控制在(1.0±0.5)%。
(3)提高燒成帶溫度,控制窯頭喂煤量,改善窯內(nèi)局部還原氣氛。
(4)穩(wěn)定喂煤系統(tǒng),減少喂煤量波動。
(5)調(diào)整窯頭燃燒器內(nèi)、外用風壓力,減少還原料。
按上述改進方案優(yōu)化調(diào)整后,再次取樣檢測發(fā)現(xiàn):熟料孔隙率下降至35%;游離氧化鈣受控,粗顆粒石英很少見到,B礦礦巢形狀變小,分布較調(diào)整前均勻;A礦尺寸形狀呈六方板狀且分布較合理;部分A礦包裹B礦,高溫冷卻依然偏慢;B礦呈類圓形,主要為小礦巢分布,部分分布較好;C3A晶體析出呈片狀,說明篦冷機冷卻效率變化不大。調(diào)整后的熟料巖相見圖7。
圖7 調(diào)整后熟料巖相
優(yōu)化調(diào)整后,兩條生產(chǎn)線熟料28d抗壓強度穩(wěn)定在57MPa左右,強度提升明顯,P·O42.5水泥混合材摻量由13%升至15%。圖8為熟料28d抗壓強度平均值統(tǒng)計(7月份為調(diào)整后)。
圖8 2020年熟料28d抗壓強度平均值統(tǒng)計(7~10月為優(yōu)化調(diào)整后的數(shù)據(jù))
通過巖相分析,可以分析熟料的性能,計算熟料的孔隙率,觀察熟料的顯微結(jié)構,判斷窯內(nèi)的煅燒狀況及熟料的冷卻狀況和原料狀況,進而提出優(yōu)化改進措施,指導實際生產(chǎn)。巖相分析在水泥生產(chǎn)中有著獨特的作用。