楊曉乾,馬吉豐,趙剛
我公司2 500t/d水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)煤粉制備系統(tǒng)采用型號(hào)為CLM1700的輥磨,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力20t/h(HGI≥50),磨盤(pán)直徑φ1 340mm,磨輥數(shù)量3個(gè),出口風(fēng)量80 000m3/h,進(jìn)出口壓差5 000~6 000Pa;煤磨防爆除塵器型號(hào)AFLCM96-2×8,設(shè)計(jì)處理風(fēng)量85 000m3/h,總過(guò)濾面積1 536m2,壓損<1 700Pa。煤磨排風(fēng)機(jī)型號(hào)M6-29№22D,流量92 000m3/h,全壓11 000Pa。在使用過(guò)程中,煤磨存在一些問(wèn)題,經(jīng)過(guò)改造,提高了產(chǎn)品質(zhì)量,降低了電耗。
改造前煤磨磨機(jī)易飽磨,選粉機(jī)轉(zhuǎn)速低,煤粉細(xì)度粗,合格率僅18.2%,細(xì)度平均值18.9%;系統(tǒng)通風(fēng)不好,雖入磨溫度高,但出磨煤粉溫度偏低(平均42℃),煤磨烘干能力弱,加之原煤內(nèi)水高達(dá)5%,煤粉水分合格率低,平均值僅為5.9%。
煤磨實(shí)際產(chǎn)量(18t/h)低于設(shè)計(jì)產(chǎn)量(20t/h),工序電耗33kW·h/t,排風(fēng)機(jī)電耗16.4kW·h/t。電耗數(shù)值較高主要是由系統(tǒng)通風(fēng)阻力大、排風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速過(guò)高、系統(tǒng)漏風(fēng)大等造成,而系統(tǒng)通風(fēng)阻力大又是由袋收塵器壓差大和磨機(jī)進(jìn)出口管道通風(fēng)面積小所造成。
(1)煤磨袋收塵器設(shè)計(jì)每個(gè)風(fēng)室僅一組脈沖閥,而每個(gè)21 2″脈沖閥的噴吹面積僅為40~42m2,但煤磨袋收塵器每個(gè)風(fēng)室的過(guò)濾面積為96m2,因而脈沖閥數(shù)量不夠,使煤磨袋收塵器清灰能力不足,造成袋收塵器壓差偏高(4 500Pa)。
(2)煤磨選粉機(jī)出風(fēng)口通風(fēng)面積只有0.7m2,而且易磨損;旋風(fēng)筒蝸殼進(jìn)風(fēng)口通風(fēng)面積只有0.55m2。這兩處是影響系統(tǒng)通風(fēng)的主要部位。
(3)收塵器蓋板、防爆閥、法蘭、分格輪存在漏風(fēng)現(xiàn)象,導(dǎo)致系統(tǒng)漏風(fēng)大。
(4)煤磨產(chǎn)量低,排渣量大(達(dá)2t/h),造成磨機(jī)沒(méi)有停磨時(shí)間,磨輥、磨盤(pán)磨損大。
煤磨收塵器每個(gè)風(fēng)室增加一組21 2″脈沖閥,頂部配套一個(gè)儲(chǔ)氣罐。改造前后對(duì)比見(jiàn)圖1。
圖1 收塵器脈沖閥改造前后對(duì)比圖
將選粉機(jī)出風(fēng)口管道從檢查門(mén)以下至選粉機(jī)部分拆除,重新制作安裝新管道,內(nèi)部使用耐磨陶瓷片進(jìn)行處理,改造后選粉機(jī)出風(fēng)口通風(fēng)面積從0.7m2增加至1.1m2。改造前后對(duì)比見(jiàn)圖2。
圖2 選粉機(jī)出風(fēng)口改造前后對(duì)比圖
改造煤磨旋風(fēng)筒進(jìn)風(fēng)口風(fēng)道,改造后旋風(fēng)筒進(jìn)風(fēng)口通風(fēng)面積由原來(lái)的0.55m2增加到1.1m2。改造前后對(duì)比見(jiàn)圖3。
圖3 煤磨旋風(fēng)筒改造前后對(duì)比圖
因系統(tǒng)阻力大,造成整個(gè)系統(tǒng)通風(fēng)量不足,沒(méi)有足夠的熱量來(lái)烘干煤粉;煤磨噴環(huán)處風(fēng)速低,物料不能被風(fēng)帶起,導(dǎo)致排渣量大;排渣進(jìn)入煤磨進(jìn)口熱風(fēng)管水平段,聚集燃燒后結(jié)焦,導(dǎo)致熱風(fēng)管通風(fēng)面積變小,系統(tǒng)阻力更大。所以,改進(jìn)時(shí)決定在水平段增加卸料口,以減少水平段積料,還可以考慮將進(jìn)風(fēng)口熱風(fēng)管角度改為斜角,這將從根本上解決積料問(wèn)題。改造前后對(duì)比見(jiàn)圖4。
圖4 煤磨進(jìn)風(fēng)口改造前后對(duì)比圖
全面治理煤磨收塵器蓋板、防爆閥、法蘭、分格輪等漏風(fēng)點(diǎn)。收塵器整體改造前后對(duì)比見(jiàn)圖5。
圖5 收塵器整體改造前后對(duì)比圖
磨機(jī)原有噴環(huán)風(fēng)翅和殼體之間易夾物料,造成風(fēng)翅和殼體磨損,噴環(huán)面積變大,因此將原有噴環(huán)改為新型噴環(huán),改造后使用效果良好。改造前后見(jiàn)圖6。
圖6 煤磨風(fēng)環(huán)改造前后對(duì)比圖
制定《主要操作參數(shù)控制范圍表》,推行三班統(tǒng)一參數(shù)操作;根據(jù)煤粉質(zhì)量情況不定期組織操作員交流會(huì),通過(guò)加強(qiáng)操作員內(nèi)部溝通交流,提高操作員的整體操作水平和工作責(zé)任心;完善煤磨操作員的績(jī)效工資考核分配方案,加大煤粉細(xì)度和水分合格率在績(jī)效考核中的占比。
煤粉質(zhì)量對(duì)比見(jiàn)表1。
表1 煤粉質(zhì)量對(duì)比,%
(1)改造后,煤磨排風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速由45Hz降為37Hz,電流從22.7A降為11.8A;煤磨工序電耗由33kW·h/t降至24kW·h/t(見(jiàn)圖7)。
圖7 煤磨工序電耗變化柱狀圖
(2)煤磨收塵器壓差從4 500Pa降為1 300Pa。
(3)煤磨選粉機(jī)轉(zhuǎn)速?gòu)?5Hz提高至40Hz,煤粉制備細(xì)度平均值下降,合格率大幅提高。
(4)磨機(jī)產(chǎn)量從18t/h提高到22t/h。
(5)改造后磨機(jī)排渣量?jī)H為改造前的1/10。
(6)磨機(jī)出口溫度由改造前45℃提高到60℃。
通過(guò)本次改造,CLM1700煤磨制備的煤粉細(xì)度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),總體效果良好。